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        選煤廠降低介耗的研究與實(shí)踐

        2017-09-12 08:27:45韓銀成
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年18期

        摘 要:重介質(zhì)選煤廠的介質(zhì)消耗水平是衡量全廠生產(chǎn)工藝和管理水平的重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它不僅關(guān)系到生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,而且影響全廠的成本及效益。本文分析了白莊選煤廠介耗偏高的原因,通過(guò)采取增加脫介篩擋煤堰、調(diào)整脫介篩噴水、增大弧形篩篩縫、合理調(diào)整原煤入洗量等多項(xiàng)措施,有效降低了介耗,取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:重介選煤;介耗;產(chǎn)品帶介;脫介篩

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.093

        肥城礦業(yè)集團(tuán)白莊煤礦選煤廠是一座原設(shè)計(jì)能力90萬(wàn)t/年的礦井型選煤廠,選煤工藝采用傳統(tǒng)的跳汰分選。2010年后,根據(jù)實(shí)際采場(chǎng)接續(xù)條件,原煤可選性變差,跳汰工藝已不能滿足分選精度的需要。因此,白莊煤礦2012年對(duì)選煤廠主選系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,新增一套重介質(zhì)分選系統(tǒng),并將處理能力提高到1.40Mt/a。

        1 重介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程及存在的問(wèn)題

        白莊選煤廠工藝流程為:原煤經(jīng)準(zhǔn)備篩分后+50mm塊原煤經(jīng)手選之后破碎至50mm以下與50-0mm原煤采用不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一次分選出精煤、中煤、矸石。精煤、中煤經(jīng)弧形篩、脫介篩、離心機(jī)脫介、脫水后,成為最終產(chǎn)品,矸石經(jīng)弧形篩、脫介篩脫介、脫水后,作為最終產(chǎn)物;篩下的合格介質(zhì)進(jìn)入合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,精煤脫介篩下稀介與合介分流匯集到精煤稀介桶,用水泵輸送到精煤磁選機(jī)磁選,磁選機(jī)精礦返回合格介質(zhì)桶,尾礦自流到原有跳汰系統(tǒng)的煤泥桶,利用TBS系統(tǒng)分選。中矸脫介篩下稀介匯集到中矸稀介桶,用水泵輸送到中矸磁選機(jī)磁選,磁選機(jī)精礦返回合格介質(zhì)桶,尾礦自流到振動(dòng)弧形篩脫水,篩下水自流到濃縮機(jī),篩上物經(jīng)中煤離心機(jī)二次脫水作為中煤產(chǎn)品,煤泥直接壓濾作為產(chǎn)品銷售。

        白莊礦選煤廠自2013年重介系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來(lái),重介系統(tǒng)選煤生產(chǎn)秩序比較正常,但是介質(zhì)消耗量一直居高不下,2015年1-5月份平均介耗為3.40kg/噸,最高可達(dá)4.0kg/噸,因此介耗高的問(wèn)題急需解決。

        2 介質(zhì)消耗偏高原因分析

        重介選煤系統(tǒng)的介質(zhì)損失包括介質(zhì)的管理?yè)p失和技術(shù)損失。管理?yè)p失主要是指使用過(guò)程中跑、冒、滴、漏等原因造成的損失;技術(shù)損失是指產(chǎn)品精煤、中煤、矸石、煤泥和磁選尾礦等帶走的損失。白莊煤礦選煤廠工程技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察和研究確定了介質(zhì)損耗的主要原因有以下幾點(diǎn):

        2.1 儲(chǔ)存、使用方面存在的問(wèn)題

        (1)白莊選煤廠的介質(zhì)粉購(gòu)買后存放在未進(jìn)行封閉的配煤棚下,遇到風(fēng)雨天氣,介質(zhì)流失嚴(yán)重,尤其是冬季氣溫較低時(shí),介質(zhì)粉凍成塊狀,非常不利于合格介質(zhì)的配制和介質(zhì)回收。

        (2)白莊選煤廠原有介質(zhì)添加池距離重介車間較遠(yuǎn),系統(tǒng)需要加介時(shí),介質(zhì)在鏟車轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中流失較多。

        2.2 設(shè)備、工藝方面存在的問(wèn)題

        (1)重介系統(tǒng)改造之初,由于受廠房面積限制,脫介設(shè)備選型與入洗能力不匹配,脫介篩長(zhǎng)度不夠。

        (2)脫介弧形篩脫介效果不明顯,存在弧形篩躥介。正常情況下,弧形篩應(yīng)脫去產(chǎn)品70%左右的介質(zhì),而生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),由于弧形篩設(shè)計(jì)安裝角度偏大,弧形篩脫介不充分,直線脫介篩負(fù)荷增加。

        (3)白莊選煤廠入洗原煤中原生煤泥含量高達(dá)20%左右,致使磁選機(jī)入料濃度和煤泥含量偏高,遠(yuǎn)大于固液比25% 的上限。筒體與槽體相交處積料嚴(yán)重,形成部分死區(qū),使磁選機(jī)有效磁選面積大大減少,磁性物回收率降低,精煤磁選機(jī)時(shí)常超負(fù)荷運(yùn)行。3臺(tái)磁選機(jī)磁性物回收率低于99.5%,磁選尾礦中磁性物含量超過(guò)1%;其中1#精煤磁選機(jī)尾礦平均帶介1.22g/l,2#磁選機(jī)尾礦平均帶介1.17g/l,中矸磁選機(jī)尾礦平均帶介1.39g/l,都超過(guò)磁選尾礦帶介0.26g/l、磁選尾礦中磁性物含量小于0.8%的技術(shù)規(guī)范要求。由此說(shuō)明白莊選煤廠磁選機(jī)的磁選效率低,是造成介耗偏高的一個(gè)重要原因。

        3 降低介耗的改進(jìn)措施

        3.1 增建封閉式介質(zhì)庫(kù)

        將配煤棚進(jìn)行密封,減少管理上的損失,也避免了介質(zhì)粉質(zhì)量因氣候變化而受影響。同時(shí)在介質(zhì)放置處設(shè)置介質(zhì)添加池,介質(zhì)由抓斗抓帶入介質(zhì)池,通過(guò)介質(zhì)添加泵隨時(shí)打入合格介質(zhì)桶。

        3.2 脫介篩增設(shè)擋煤堰

        由于脫介篩長(zhǎng)度不夠,物料在篩子上停留時(shí)間較短,造成脫介不徹底。為延長(zhǎng)物料在篩面上的停留時(shí)間,在脫介篩每道噴水前及篩子出料端增加擋煤堰,減緩物料流速,同時(shí)也加大了物料在篩子上的翻滾程度,延長(zhǎng)了物料的淋水時(shí)間,增加了介質(zhì)回收效果。

        3.3 對(duì)脫介篩噴水工藝進(jìn)行改造

        為了保證脫介篩有充足的噴水量和噴水壓力,將噴水嘴的高度固定在距離篩面200~250 mm處,噴水角度由90°改為120°,給水壓力由0.1~0.2MPa提高到0.3~0.4MPa,這樣既可保證水簾幕寬度,又保證了水壓,降低了產(chǎn)品帶介量。

        3.4 更換弧形篩篩縫,強(qiáng)化脫介效果

        為解決弧形篩脫介能力不足的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐,現(xiàn)選用0.75mm篩縫的弧型篩代替過(guò)去的0.5mm,并做到定期翻轉(zhuǎn)和更換篩板。精煤弧型篩100h翻轉(zhuǎn)一次,中矸弧型篩150h翻轉(zhuǎn)一次。改造后,弧形篩篩縫增大,弧型篩的脫介效果增強(qiáng),減小了直線脫介篩的負(fù)擔(dān),產(chǎn)品帶介明顯降低。

        3.5 對(duì)磁選系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造

        (1)提高精煤磁選機(jī)筒體兩側(cè)的墊片,增加筒體與槽體的間距,加快稀介質(zhì)流通過(guò)磁選機(jī)的速度,以帶動(dòng)稀介中粗顆粒的流動(dòng),防止筒體與槽體間積料,避免形成磁選死區(qū)。此外,在磁選機(jī)尾礦出口管上加裝一個(gè)調(diào)節(jié)插板,保證磁選機(jī)溢流量是尾礦量的30%左右且溢流面平穩(wěn)無(wú)翻花現(xiàn)象。

        (2)增加精煤磁選機(jī)處理能力,該廠原用兩臺(tái)HMDS-914×2972型精煤磁選機(jī),一臺(tái)HMDS-1219×2972型中矸磁選機(jī),處理能力不能滿足生產(chǎn)需求,現(xiàn)增加兩臺(tái)HMDS-914×2972型號(hào)的磁選機(jī)與原有磁選機(jī)串聯(lián)使用,增加磁選機(jī)的處理能力,提高介質(zhì)回收率。endprint

        3.6 生產(chǎn)管理方面的改進(jìn)

        (1)進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范外購(gòu)介質(zhì)質(zhì)量的工藝要求,磁性物含量≥98%; 0.045mm以下含量≥85%;真密度≥4.5 kg/m?;介質(zhì)水分≤8%,從源頭上把好介耗關(guān)。

        (2)加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)管理。對(duì)磁選機(jī)的精礦槽及入料管, 定期進(jìn)行清理,防止出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象, 磁選機(jī)的槽體不能有沉積物,保證磁選機(jī)有足夠的過(guò)流量及滾筒和物料有充足的接觸時(shí)間。

        (3)合理調(diào)整給煤量。生產(chǎn)過(guò)程統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),原煤處理量的大小與介耗有一定關(guān)系,處理量過(guò)大,介質(zhì)消耗也相應(yīng)增大,實(shí)際生產(chǎn)中可根據(jù)煤質(zhì)的波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,煤質(zhì)差時(shí),適當(dāng)減量,煤質(zhì)好時(shí),適當(dāng)加量。

        4 改造后效果

        通過(guò)技術(shù)改造和加強(qiáng)管理等一系列的措施,白莊選煤廠介質(zhì)消耗明顯降低,平均介耗由2015年7月份的3.3kg/t原煤降至2016年3月份的1.60kg/t,重介質(zhì)系統(tǒng)年處理原煤量120萬(wàn)t,介質(zhì)價(jià)格1000元/t,則每年可節(jié)約介質(zhì)采購(gòu)資金:(3.3-1.6)×120×1000=204萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。

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        作者簡(jiǎn)介:韓銀成(1984-),男,山東肥城人,碩士,助理工程師,技術(shù)員,主要從事選煤工藝研究。endprint

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