聶鵬+張磊+孫延釗
摘 要:在梗絲膨脹干燥過程中,為解決振動流化床(FBD)出口水分過程能力指數(shù)低的問題,我們采用DOE試驗確定了FBD三區(qū)電氣定位器PID參數(shù)最佳組合為:P=0.1,I=40,D=0;通過在蒸汽管路上增加調(diào)壓閥,解決了汽源壓力波動大的難題;利用響應(yīng)優(yōu)化器,得到了FBD風(fēng)室負壓和床板振頻分別為0.35Pa和48Hz。經(jīng)過改進優(yōu)化后,F(xiàn)BD出口水分過程能力指數(shù)由原來的0.67提高到1.45,梗絲出絲率由90.94%提高到92.23%。
關(guān)鍵詞:FBD;過程能力指數(shù);DOE試驗;響應(yīng)優(yōu)化器
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.022
梗絲是卷煙制品的重要摻配物,其質(zhì)量很大程度上影響著成品煙絲的內(nèi)在品質(zhì)。含水率是制梗絲過程最受關(guān)注的物理指標(biāo),其穩(wěn)定性直接影響著成品煙絲的水分。梗絲含水率的波動,對填充值[1-3]有一定的影響,含水率過高,填充值降低,卷制時煙絲不易松散;煙絲含水率低,易造碎,導(dǎo)致整絲率[4]降低,卷成的煙支兩端煙末易脫落。梗絲含水率的波動容易產(chǎn)生不合格品,影響梗絲出絲率[5-6],并最終影響著卷煙的吸味。目前,我廠的制梗絲線使用FBD[7]作為烘梗絲設(shè)備,其出口水分直接決定著成品梗絲的含水率,是制梗絲的關(guān)鍵設(shè)備之一。FBD風(fēng)室底部分為三個區(qū),空氣經(jīng)換熱后形成干燥上升熱氣流,梗絲在床板振動和熱氣流的雙重作用下,與熱氣流充分接觸換熱,呈懸浮狀態(tài)向前運動。梗絲得到快速干燥,蒸發(fā)出的水分和廢氣通過排潮系統(tǒng)排出。為保持進氣和排氣在整個工作過程中的平衡,設(shè)備安裝了一個壓力監(jiān)測裝置和排潮風(fēng)門系統(tǒng)來自動控制排潮氣流。
1 存在的問題
烘梗絲是梗絲進柜存儲前最后一道水分控制工序,因此FBD出口水分決定著摻兌梗絲的含水率。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,2015年7-12月份FBD出口水分過程能力指數(shù)[8]均處在較低水平(見表1),這嚴(yán)重影響了梗絲含水率的穩(wěn)定性。
2 原因分析
2.1 蒸汽流量波動大
設(shè)備運行過程中,我們發(fā)現(xiàn)蒸汽流量計從800kg/h到1200kg/h之間波動。隨后我們對流量計進行了MSA分析, 得到P/T比<30%、GR&R<30%、可區(qū)分類別>5,測量系統(tǒng)可以接受,說明導(dǎo)致蒸汽流量波動的原因不是測量系統(tǒng)引起的。隨后我們對蒸汽流量和出口水分的波動進行相關(guān)性分析,其相關(guān)系數(shù)為0.988,兩者正相關(guān),即當(dāng)蒸汽流量出現(xiàn)波動越大時,出口水分波動越大。
2.2 艙內(nèi)負壓
FBD艙內(nèi)負壓在生產(chǎn)中起到了很關(guān)鍵的作用,若負壓設(shè)置過高,容易使得FBD出口積料,從而導(dǎo)致堵料問題;若負壓設(shè)置過低,F(xiàn)BD入口會往外撲料,嚴(yán)重時又會導(dǎo)致入口積料,這兩種情況均會造成水分的不均勻。其現(xiàn)有的負壓設(shè)定范圍為-0.1~-0.5mmHg,因此確定適當(dāng)?shù)呢搲褐祵BD出口水分至關(guān)重要。
2.3 床板振頻設(shè)定不合理
床板的振動頻率對物料的走形有影響,當(dāng)床板振頻越高時,物料走行速度越快,梗絲在艙內(nèi)停留時間短且會造成水分偏高,F(xiàn)BD出口堵料風(fēng)險增加;反之當(dāng)振頻越低時,物料走行越慢,梗絲在艙內(nèi)滯留時間長且會造成水分偏低,F(xiàn)BD入口堵料隱患越大。床板振頻調(diào)節(jié)范圍在40-50Hz之間,其頻率會直接影響FBD出口梗絲水分。
3 改進方法
3.1 穩(wěn)定蒸汽流量
FBD和當(dāng)其它線別設(shè)備(HXD、烘絲機等相鄰設(shè)備)共用蒸汽主管道,當(dāng)其他用蒸汽設(shè)備啟用時,F(xiàn)BD蒸汽流量波動最為明顯,因此穩(wěn)定FBD蒸汽支路壓力成為設(shè)備改造的關(guān)鍵。鑒于此,在蒸汽管路上增加了可以穩(wěn)定壓力的調(diào)壓閥。改進后蒸汽流量明顯穩(wěn)定,按照工藝氣體壓力要求將調(diào)壓閥壓力調(diào)到氣源壓力0.8MPa。
3.2 確定FBD艙內(nèi)負壓和振頻最佳組合
要保持FBD艙內(nèi)微負壓,其負壓設(shè)定值的下限-0.1mmHg已足夠小,因此我們保持其不變,尋找上限值的最佳水平,再結(jié)合床板振頻進行DOE分析。
選定因子水平后,我們以出口水分標(biāo)準(zhǔn)差作為響應(yīng),進行響應(yīng)曲面分析。
由分析數(shù)據(jù)得,回歸項P值=0.000<0.05,說明模型總體有效;失擬項P值=0.093>0.05,說明模型無失擬現(xiàn)象。R-Sq = 98.13%,R-Sq(調(diào)整) = 96.79%,回歸效果良好。隨后利用響應(yīng)優(yōu)化器得到負壓和振頻的最優(yōu)參數(shù)為:0.35mmHg和48Hz(如圖1所示)。
4 結(jié)論與效果
經(jīng)過上述改進后,對相關(guān)參數(shù)進行了固化和標(biāo)準(zhǔn)化,設(shè)備運行良好。經(jīng)驗證,整絲率和填充值符合工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)BD出口水分過程能力指數(shù)由改進前的0.67提高到了1.45,出絲率由90.94%提高到了92.23%,創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益45.3萬元。
同時解決了梗線存在FBD出口水分波動大的難題,提高梗絲加工水平,提升產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和競爭力。
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作者簡介:聶鵬(1986-),本科,主要從事制絲設(shè)備運行與維護工作。endprint