劉政++鄭鴻恩
[摘 要]佳木斯電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的部分電機(jī)在紅沿河、寧德、陽江核電站調(diào)試過程中相繼出現(xiàn)振動超標(biāo)問題,現(xiàn)場難以調(diào)整合格,個別電機(jī)調(diào)整合格后還會出現(xiàn)振動超標(biāo)反復(fù)的情況,在核電站、廠家及調(diào)試等多方技術(shù)人員努力下,通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)及電機(jī)返廠解體情況分析最終確定了電機(jī)振動超標(biāo)原因是由于電機(jī)本身設(shè)計缺陷導(dǎo)致,徹底查明了電機(jī)振動超標(biāo)原因,同時廠家改進(jìn)了同類型電機(jī)設(shè)計,確保了該類電機(jī)在后續(xù)核電項目上具有良好振動水平。
[關(guān)鍵詞]佳木斯;電機(jī);振動超標(biāo)
中圖分類號:T885 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)28-0298-02
1 振動超標(biāo)概述
紅沿河、寧德、陽江核電站的PTR系統(tǒng)(反應(yīng)堆堆換料水池和乏燃料水池的冷卻和處理系統(tǒng))、DEG系統(tǒng)(核島冷凍水系統(tǒng))多臺泵用電機(jī)在調(diào)試及后期運(yùn)行過程中先后出現(xiàn)電機(jī)振動超標(biāo)問題,現(xiàn)場進(jìn)行加潤滑油及基礎(chǔ)調(diào)整后電機(jī)振動合格,但一段時間后振動會再次超標(biāo),如此反復(fù),現(xiàn)場難以徹底處理。上面三個核電站的這些電機(jī)出現(xiàn)的振動現(xiàn)象及特征非常相似,同時這些電機(jī)均為佳木斯電機(jī)股份有限公司(下面簡稱佳電)生產(chǎn),懷疑電機(jī)存在共性問題,并且和電機(jī)自身有關(guān),導(dǎo)致振動超標(biāo)且無法徹底調(diào)整合格。
2 現(xiàn)場情況及振動分析
上述幾個核電站中關(guān)于電機(jī)的振動問題類似,本文以其中一核電站為例介紹現(xiàn)場的具體振動數(shù)據(jù)、特征及相關(guān)處理分析。PTR系統(tǒng)和DEG系統(tǒng)泵和電機(jī)連接的結(jié)構(gòu)簡圖如圖1,二者結(jié)構(gòu)類似,此處以DEG系統(tǒng)為例。
MBND—電機(jī)非驅(qū)動端軸承測點;MBD—電機(jī)驅(qū)動端軸承測點;PBD—泵驅(qū)動端軸承測點;PBND—泵非驅(qū)動端軸承測點
以某一核電站2號機(jī)DEG系統(tǒng)3號泵配套電機(jī)為例(以下簡稱2DEG003MO),電機(jī)側(cè)振動數(shù)據(jù)見表1,典型頻譜見圖2。
從現(xiàn)場振動數(shù)據(jù)來看,各測點振動數(shù)值均超標(biāo),其中垂直向振動高于水平向,在其它多次測量中也有該特點,振動具有定向性。該電機(jī)轉(zhuǎn)速2970rpm,對應(yīng)轉(zhuǎn)速頻率為49.5Hz,2倍轉(zhuǎn)速頻率為99Hz,分別與電源頻率(50Hz)和2倍電源頻率(100Hz)非常接近。頻譜表面上看以2倍轉(zhuǎn)速頻率為主,考慮到電機(jī)側(cè)振動超標(biāo),泵側(cè)振動合格,懷疑故障點在電機(jī)側(cè),而電機(jī)出現(xiàn)故障時最容易出現(xiàn)的是2倍電源頻率,在頻譜上分辨率不夠時,二者會混疊在一起,為區(qū)分轉(zhuǎn)速頻率和電源頻率,采集時使用了多譜線的高分辨率,發(fā)現(xiàn)頻譜中占主要成分的的確是2倍電源頻率(100Hz),電機(jī)1倍及2倍轉(zhuǎn)速頻率分量基本可以忽略。
通過細(xì)致分析采用高分辨率測量的頻譜,見圖3,經(jīng)放大后發(fā)現(xiàn)在2倍電源頻率兩側(cè)出現(xiàn)明顯的極通過頻率邊帶(經(jīng)計算,該電機(jī)極通過頻率為0.5Hz),同時在電源頻率高次諧波兩側(cè)也出現(xiàn)較明顯極通過頻率邊帶,根據(jù)這一特征從理論上分析,初步認(rèn)為電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子間氣隙不均,即存在定子或轉(zhuǎn)子偏心故障。為進(jìn)一步驗證及處理,斷開電機(jī)與泵的聯(lián)軸,單獨運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)并進(jìn)行測量,振動水平仍然超標(biāo),且頻譜特征與聯(lián)泵時一致,2倍電源頻率占主要成分。
雖然初步分析故障點在電機(jī)本身,但現(xiàn)場并不具備處理電機(jī)定子/轉(zhuǎn)子偏心故障的條件,除非返廠?,F(xiàn)場決定先嘗試通過其它手段調(diào)整看能否減輕偏心狀況以降低振動水平,包括重新對中、調(diào)整電機(jī)底腳、添加油脂等,在調(diào)整過程中出現(xiàn)以下典型特征:
(1)電機(jī)地腳螺栓在部分旋松的狀態(tài)下(4個地腳螺栓未全部擰緊),電機(jī)振幅值較小,振動水平合格。如果4個地腳螺栓全部按照規(guī)定力矩擰緊,電機(jī)振動水平明顯增大;
(2)緊固螺栓過程中,振動逐漸增大,增大到一定程度時,能聽到電機(jī)內(nèi)部開始發(fā)出周期性嗡嗡嗡的聲音;
(3)重新對中調(diào)整后振動無改善,添加油脂能短期內(nèi)降低振動水平,一段時候后振動會再次增大至以前水平;
(4)調(diào)整電機(jī)上方進(jìn)線電纜對振動存在一定影響,進(jìn)線電纜安裝方式使電機(jī)本體受到附加拉力。
雖然現(xiàn)場經(jīng)過一系列的調(diào)整措施都未能將電機(jī)振動降至合格水平,但在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)的一些特征及現(xiàn)象,對進(jìn)一步分析明確電機(jī)故障原因起到了不小的幫助,針對幾個典型特征及故障原因分析如下:
①電機(jī)底腳不平:現(xiàn)場調(diào)整電機(jī)地腳螺栓時,振動變化明顯,特別是在地腳螺栓較松時振動小,緊固后振動變大,分析認(rèn)為如果電機(jī)底腳不平,在緊固地腳螺栓后電機(jī)殼體會發(fā)生變形,殼體帶動定子變形,導(dǎo)致定子和轉(zhuǎn)子間氣隙不均,振動增大。電機(jī)自身安裝基礎(chǔ)不平也會導(dǎo)致該現(xiàn)象,但現(xiàn)場檢查基礎(chǔ)平整度結(jié)果良好,說明問題主要集中在電機(jī)底腳上,存在軟腳,同時也表明電機(jī)殼體剛度不夠,易變形。
②添加油脂振動短時下降:電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),定子和轉(zhuǎn)子氣隙不均時,振動較大,在軸承處添加油脂后,軸承室油脂增多,轉(zhuǎn)子在電機(jī)內(nèi)與定子的相對位置發(fā)生改變,氣隙不均得到緩解,同時油脂增多后存在一定的緩沖作用,因此電機(jī)振動水平下降,隨之電機(jī)不斷運(yùn)轉(zhuǎn),潤滑油脂被甩出軸承室(現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)油脂被甩出),電機(jī)恢復(fù)到之前的運(yùn)行狀態(tài),振動再次增大。
③主電源進(jìn)線電纜影響:現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)電機(jī)主電源進(jìn)線電纜未安裝專用支架,整根電纜的重量直接作用在電機(jī)接線盒上,給電機(jī)本體施加了一定外力,也導(dǎo)致了電機(jī)殼體發(fā)生一定變形,在將電纜用支架固定后,該影響可以消除。此問題不是電機(jī)振動高的原因,但側(cè)面反映了電機(jī)易發(fā)生變形,需要增強(qiáng)殼體剛度。
綜上,現(xiàn)場各方討論認(rèn)為電機(jī)振動超標(biāo)原因是電機(jī)本身故障,重點懷疑定子或轉(zhuǎn)子偏心,電機(jī)殼體剛度低易變形,要求廠家佳電將該電機(jī)返廠解體分析根本原因并處理。
3 返廠解體檢查及分析
電機(jī)返廠后,廠家結(jié)合現(xiàn)場的分析意見,對電機(jī)解體復(fù)檢,進(jìn)行根本原因查找。
經(jīng)檢測,發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸有不同程度的微量變形,其中兩臺電機(jī)軸跳動分別為0.025mm和0.02mm,標(biāo)準(zhǔn)要求為0.015mm。經(jīng)進(jìn)一步深入分析認(rèn)為,產(chǎn)生軸微量變形的原因是:在進(jìn)行轉(zhuǎn)子裝壓時,因轉(zhuǎn)子與軸為過渡配合,鑄鋁轉(zhuǎn)子與軸采用冷壓方式裝配。在將軸壓入轉(zhuǎn)子時,軸因受力存在產(chǎn)生微量變形的可能性。因軸承臺磨削工序在轉(zhuǎn)子裝壓后進(jìn)行,因此電機(jī)出廠時保證了兩軸承臺的同軸度。故電機(jī)在進(jìn)行出廠試驗時無振動問題。隨著時間推移,存在于軸上(轉(zhuǎn)子鐵心段)的因轉(zhuǎn)子壓入時微量變形而產(chǎn)生的應(yīng)力逐漸釋放出來,致使兩軸承臺的同軸度發(fā)生變化,進(jìn)而引起電機(jī)振動。
經(jīng)以上分析,廠家認(rèn)為電機(jī)振動超標(biāo)的原因為:轉(zhuǎn)子裝壓時電機(jī)軸微量變形產(chǎn)生的應(yīng)力隨時間推移,逐漸釋放出來,導(dǎo)致軸承臺同軸度變化所致。針對該原因,廠家最終更換了轉(zhuǎn)子穿軸工藝和電機(jī)的外殼。穿軸工藝改為熱穿軸工藝,很大程度減小了轉(zhuǎn)子壓入時軸的受力情況,消除了軸因受力存在產(chǎn)生微量變形的可能性。電機(jī)外殼由鋼板改為鑄鐵結(jié)構(gòu),增加了電機(jī)殼體剛度。
4 現(xiàn)場驗證
針對返廠的故障電機(jī),廠家重新供貨為新型電機(jī),新型電機(jī)安裝到現(xiàn)場正常運(yùn)轉(zhuǎn)時振動水平對比之前數(shù)據(jù)如表2。
可以看到,采用新型電機(jī)后,電機(jī)各測點振動水平大幅下降,同時根據(jù)現(xiàn)場持續(xù)運(yùn)行的情況來看,電機(jī)振動水平穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)像之前的振動升高及反復(fù)的現(xiàn)象,說明電機(jī)設(shè)計經(jīng)過改進(jìn)后振動超標(biāo)問題得到了徹底解決,同時也驗證了現(xiàn)場對電機(jī)故障的原因分析結(jié)論。后續(xù)廠家將陸續(xù)更換現(xiàn)場的舊型電機(jī),確保各電機(jī)的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 結(jié)束語
隨著核電設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加快,國內(nèi)核電相關(guān)設(shè)備廠家在設(shè)計及制造能力方面取得了相當(dāng)大的進(jìn)展,但由于經(jīng)驗積累有限,加之現(xiàn)場情況也較為復(fù)雜,難免出現(xiàn)部分設(shè)備性能存在缺陷或不滿足使用要求的情況發(fā)生,在這個過程中廠家如果能夠及時響應(yīng),與用戶充分溝通了解現(xiàn)場狀況,并組織技術(shù)力量進(jìn)行全面細(xì)致地分析,可以有針對性地提升設(shè)備的質(zhì)量和可靠性,提升核心競爭力,推動核電裝備制造業(yè)再上一個臺階,對核電的安全發(fā)展也至關(guān)重要。
參考文獻(xiàn)
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