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        回收裝置離心機(jī)的分離效果影響因素分析

        2017-09-11 10:12:45楊慶軍
        煉油與化工 2017年4期
        關(guān)鍵詞:腈綸硫氰酸硫酸鈉

        楊慶軍

        (大慶石化公司腈綸廠,黑龍江大慶163714)

        回收裝置離心機(jī)的分離效果影響因素分析

        楊慶軍

        (大慶石化公司腈綸廠,黑龍江大慶163714)

        分析了某腈綸廠回收裝置離心機(jī)設(shè)備屬性及物料的生產(chǎn)控制對(duì)分離效果的影響,闡述了從工藝、設(shè)備2個(gè)方面改善離心機(jī)的分離效果,減少硫氰酸鈉的損耗,收到了理想的改進(jìn)效果。

        離心機(jī);分離;差轉(zhuǎn)速度;結(jié)晶;硫氰酸鈉

        某石化公司腈綸廠應(yīng)用硫氰酸鈉溶液作為腈綸生產(chǎn)過程的溶劑,在生產(chǎn)中循環(huán)利用,由回收裝置進(jìn)行凈化、提濃?;厥昭b置結(jié)晶工序應(yīng)用離心機(jī)分離沉降槽底部沉積的硫酸鈉晶體,實(shí)現(xiàn)固液分離,共有2臺(tái)臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)。由于離心機(jī)固相硫酸鈉作為廢料外運(yùn)處理,其中含有較多的硫氰酸鈉,造成一定量的損耗,改善離心機(jī)的分離效果可以節(jié)約生產(chǎn)成本,減少硫氰酸鈉的損耗。

        1 離心機(jī)分離效果的影響因素

        1.1 離心機(jī)設(shè)備

        臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)為柱型,由2個(gè)獨(dú)立回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子組成,1個(gè)為圓柱—圓錐型無孔轉(zhuǎn)鼓,另1個(gè)為帶有螺旋葉片的螺旋推進(jìn)器,二者同軸水平地套裝在一起。

        離心機(jī)的轉(zhuǎn)筒為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓與其內(nèi)的螺旋推進(jìn)器同心同向旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓速度稍快于螺旋推進(jìn)器。當(dāng)硫酸鈉晶體和硫氰酸鈉溶液組成的懸

        浮液由進(jìn)料管導(dǎo)入螺旋推進(jìn)器內(nèi)腔,經(jīng)分配口進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓的沉降區(qū)(圓柱型部分),在離心力作用下,比重較大的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁,被螺旋推進(jìn)器推出沉降區(qū),通過干燥區(qū)由轉(zhuǎn)鼓小端排出,被澄清的分離液沿螺旋推進(jìn)器通道流向轉(zhuǎn)鼓的大端由溢流孔排出,懸浮液的固、液兩項(xiàng)得到分離[1]。

        1.2 物料的生產(chǎn)控制情況影響分離效果

        1.2.1 蒸發(fā)線出料液的影響結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)料的硫酸鈉含量主要受晶種量的影響[2]。晶種量偏小,硫酸鈉因晶核少不易析出,使離心機(jī)固液相分離效果變差,晶種量大,硫酸鈉析出晶體較大,有許多粒度偏小,沉降槽底部硫酸鈉含量變高,料液粘度變大,易堵塞離心機(jī),并且進(jìn)料量被迫提高,離心分離效果變差??刂坪侠淼木ХN濃度,保證硫酸鈉晶體的析出,對(duì)離心機(jī)分離效果影響較大,經(jīng)過實(shí)踐總結(jié),蒸發(fā)線出料硫酸鈉含量最佳控制范圍為0.9%~1.2%。

        1.2.2 離心機(jī)進(jìn)料量的影響結(jié)晶系統(tǒng)沉降槽底部硫酸鈉含量,即為離心機(jī)進(jìn)料的硫酸鈉含量,受離心機(jī)進(jìn)料量影響較大,生產(chǎn)中靠調(diào)節(jié)離心機(jī)進(jìn)料量維持沉降過程的穩(wěn)定,獲得沉降槽頂部硫酸鈉含量合格的溢流液。但離心機(jī)進(jìn)料量過大,導(dǎo)致晶體在轉(zhuǎn)筒中的沉降時(shí)間不夠,離心分離效果變差。達(dá)到離心機(jī)設(shè)計(jì)的分離條件的前提是:固相粒子沉降到轉(zhuǎn)鼓壁上時(shí)間必須小于顆粒在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的停留時(shí)間。離心機(jī)進(jìn)料量過小,沉降槽底部硫酸鈉含量上升很快,容易造成沉降槽溢流液質(zhì)量不合格,料液粘度變大,堵塞管線,還可能導(dǎo)致晶種量偏大,繼而出現(xiàn)結(jié)晶系統(tǒng)的生產(chǎn)波動(dòng)。生產(chǎn)中,沉降槽底部硫酸鈉含量控制為10%~20%,沉降槽的沉降效果和離心機(jī)的固液相分離效果較好[3,4]。

        1.2.3 結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)料其它控制參數(shù)的影響結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)料pH值、溫度、硫氰酸鈉濃度對(duì)溶液中的硫酸鈉溶解度有很大的影響。pH值、溫度偏低控制,使硫酸鈉溶解度下降,有利于硫酸鈉的析出。硫酸鈉溶解度隨硫氰酸鈉濃度上升而下降[5]。

        2 改善離心機(jī)分離效果的方法

        2.1 設(shè)備方面的改進(jìn)

        該腈綸廠自2013年以來,為提高離心機(jī)分離固相的干度,減少硫氰酸鈉的損耗,在設(shè)備方面采取了3項(xiàng)舉措。

        (1)減小差速器的輪徑。提高螺旋推進(jìn)器的轉(zhuǎn)速,與轉(zhuǎn)鼓的差轉(zhuǎn)速度由原來的25 r/min調(diào)至10 r/min。

        (2)減少清洗頻次,提高轉(zhuǎn)鼓清洗效果,適當(dāng)降低離心機(jī)進(jìn)料量。管理上強(qiáng)化每8 h必須清洗轉(zhuǎn)鼓1次,清洗離心機(jī)內(nèi)腔由每2 h清洗1次改為每3 h清洗1次。由于清洗時(shí)間的適當(dāng)減少,使離心機(jī)進(jìn)料量下降約0.05 m3/h,有利于提升分離效果。

        (3)根據(jù)分離固相的干度,及時(shí)調(diào)整電機(jī)頻率。離心機(jī)電機(jī)頻率控制在37~45 Hz,具體的設(shè)定值根據(jù)分離效果調(diào)整,既要保證設(shè)備運(yùn)行正常,又要保證分離效果。

        2.2 工藝方面的改進(jìn)

        工藝方面采取4項(xiàng)改進(jìn)措施。

        (1)根據(jù)蒸發(fā)線出料量和硫酸鈉含量,及時(shí)調(diào)整晶種量??刂普舭l(fā)出料硫酸鈉含量,既而保證結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)料硫酸鈉含量為0.9%~1.2%,維持良好的沉降效果,保證硫酸鈉晶體的粒徑,有利于離心機(jī)的分離。

        (2)及時(shí)根據(jù)沉降槽底部硫酸鈉含量調(diào)整離心機(jī)進(jìn)料量,維持硫酸鈉含量10%~20%。

        (3)將亞硫酸氫鈉溶液(濃度29.5%)改進(jìn)蒸發(fā)加料液中,通過控制蒸發(fā)出料的pH值,實(shí)現(xiàn)結(jié)晶物料pH值為6.0~7.0。

        (4)在保證蒸發(fā)線出料濃度的基礎(chǔ)上,將結(jié)晶閃蒸絕壓下限控制(6.5~7.0 kPa),使沉降槽料液溫度下降2~3℃,有利于硫酸鈉析出。

        3 實(shí)施效果

        該腈綸廠實(shí)施上述改進(jìn)措施后,離心機(jī)分離效果明顯好轉(zhuǎn),離心機(jī)分離固相中的NaSCN含量由26%下降至15%,2016年沉降槽溢流液硫酸鈉含量合格率達(dá)100%。離心機(jī)生產(chǎn)情況見表1。

        表1 2013~2016年離心機(jī)的生產(chǎn)情況

        4 結(jié)束語

        該石化公司腈綸廠通過設(shè)備及工藝方面的改進(jìn),有效地改善了離心機(jī)分離效果,提高了分離固相的干度,降低離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓與螺旋推進(jìn)器的差轉(zhuǎn)速度,控制合理的晶種濃度,保證硫酸鈉晶體的析出,調(diào)整離心機(jī)的負(fù)荷,控制沉降槽底部硫酸鈉含量,有利于改善離心機(jī)的分離效果。

        [1]王寒冰,馬春和,李霞.影響離心機(jī)分離效果的原因分析及對(duì)策[J].煉油與化工,2004,15(2):43-44.

        [2]姚海云.離心機(jī)分離效果的影響因素[J].中國機(jī)械.2014.(4):250-251.

        [3]車宏晶,王宏偉,趙紅艷.離心機(jī)分離效果不理想原因的全分析及對(duì)策[J].科技咨詢導(dǎo)報(bào),2006,35(21):104-106.

        [4]崔武,劉忠恩,苗麗娜.離心機(jī)分離效果影響因素分析[J].煉油與化工,2012,23(4):54-55.

        [5]王會(huì)忠.改進(jìn)工藝條件提高結(jié)晶處理腈綸溶劑的能力[J].科技資訊,2006,(10):47-48.

        Analysis on improve separating effect of centrifugal machine

        Yang Qingjun
        (Acrylic Fiber Plant of Daqing Petrochemical Company,Daqing 163714,China)

        This paper analyzed the influence of the equipment attribute of the centrifugal machine of the recovery unit in an acrylic fiber plant and the production control of materials on the separating effect,and emphatically discussed how to proceed with the 2 aspects of process and equipment,how to improve the separating effect of the centrifugal machine to reduce the loss of sodium thiocyanate.The result showed that,reducing the differential rotation speed of centrifugal machine drum and screw propeller, controlling rational seed crystal concentration,ensuring sodium sulfate crystallization;properly adjusting the load of the centrifugal machine and properly controlling the content of sodium sulfate in the bottom of subsider will be favorable to improve the separation effect of the centrifugal machine.

        centrifugal machine;separation;differential rotation speed;crystallization;sodium thiocyanate

        TQ340.5

        B

        1671-4962(2017)04-0048-02

        2017-06-13

        楊慶軍,男,技師,2002年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院化工與石油機(jī)械工程專業(yè),現(xiàn)從事腈綸生產(chǎn)操作工作。

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