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        7米真空退火爐真空系統(tǒng)常見故障分析

        2017-09-08 21:59:24韓小強王璇王暉
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年24期
        關(guān)鍵詞:故障排除

        韓小強+王璇+王暉

        摘 要:板材真空熱退火爐常常出現(xiàn)粗抽真空度達不到使用要求,高真空達不到送電升溫的要求,升溫過程中真空度突然下降等情況,文章針對板帶廠7米真空退火爐真空系統(tǒng),真空泵故障、真空系統(tǒng)漏氣和放氣、冷卻系統(tǒng)故障三方面做出了分析并提出了故障排除方法及檢修標(biāo)準(zhǔn)。

        關(guān)鍵詞:真空系統(tǒng);真空設(shè)備;故障排除

        中圖分類號:TG156.95 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)24-0078-02

        1 概述

        隨著科技的進步,真空熱處理技術(shù)的應(yīng)用已遍及各行各業(yè),越是尖端的領(lǐng)域,對真空熱處理技術(shù)的要求就越高?,F(xiàn)在,該技術(shù)已成為宇宙航天、熔煉、石化行業(yè)、太陽能等行業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要的的熱處理手段之一。其主要優(yōu)點是可以使工件在無氧化、無脫碳和小變形條件下完成熱處理工序;經(jīng)此處理后的工件表面光潔、力學(xué)性能高、使用壽命長;同時還具有除氫效果好、不污染環(huán)境和便于實現(xiàn)自動化操作等優(yōu)點。對于鈦材真空退火處理就是為了使鈦材組織和相成分均勻化,提高塑性,消除內(nèi)應(yīng)力從而獲得良好的機械加工性能。

        真空熱處理技術(shù)在工業(yè)發(fā)達國家采用得較早,而且技術(shù)上也比較成熟。因此為了提高板帶廠的產(chǎn)品質(zhì)量,提升品牌國際競爭力及改變目前板帶廠熱處理裝備的狀況,板帶廠于1999年設(shè)計建造了7米真空退火爐,使我分廠產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提高。

        2 真空爐真空系統(tǒng)常見故障及后果

        7米真空爐真空系統(tǒng)布局及各部真空要求如圖1所示:

        7米真空退火爐真空系統(tǒng)常見故障有三種:(1)機械泵,羅茨泵、油擴散泵抽速效果不良。(2)爐頂、前后爐門電極桿密封、泵組各管路法蘭連接及管道焊接處漏氣和退火材料自身放氣。(3)真空冷卻系統(tǒng)故障。

        故障后果分析如下:(1)真空系統(tǒng)泵抽速不良會導(dǎo)致爐體真空度下降從而影響爐內(nèi)板材的退火質(zhì)量。(2)真空系統(tǒng)漏氣和真空系統(tǒng)放氣會影響真空系統(tǒng)真空度抽不上去,導(dǎo)致升溫曲線時間的延長,從而增加運行成本。(3)真空冷卻系統(tǒng)故障會導(dǎo)致:泵溫升高,泵油粘度下降;嚴(yán)重者會加劇泵內(nèi)各運動部件的磨損。由于真空系統(tǒng)溫度升高而使各法蘭連接部位密封損壞而導(dǎo)致的真空系統(tǒng)漏氣。

        3 真空系統(tǒng)故障分析

        真空系統(tǒng)故障具體分析如下:

        3.1 機械泵,羅茨泵、油擴散泵抽速效果不良

        真空泵組抽速達不到技術(shù)要求, 真空泵組抽速達不到要求的原因有兩點:一是前級機械泵(10Pa以下)、羅茨泵(1Pa以下)真空度達不到要求,二是油擴散泵(2.0×10-3Pa)真空度達不到要求。

        3.1.1 如果前級機械泵真空度達不到10Pa以下時,應(yīng)按下述步驟逐條進行檢查。

        (1)泵溫太高。a.檢查泵冷卻水進水管閥門是否打開。b.查看回水管路水流量是否因污垢堵塞或管路發(fā)生泄漏而變小,導(dǎo)致冷卻效果不佳泵油溫升高,泵油粘度隨溫度升高而下降,致使泵的密封性變差,泵真空度降低。c.滑閥環(huán)、偏心輪、滑閥導(dǎo)軌、泵軸等裝配精度未達到, 造成元件磨損。d.軸承損壞導(dǎo)致局部發(fā)熱嚴(yán)重。

        (2)機械泵油故障。a.機械泵油油量低于下限位。b.泵油氧化或被污染。c.泵油被乳化。(原因是:當(dāng)被抽氣體中含有蒸氣等可凝性氣體時,它們進入泵的工作室后將受到壓縮,從而凝結(jié)成水和其液體。這些凝結(jié)液不但降低了真空度.還會使泵油變質(zhì),從而使泵的性能大為降低)。d.所加的泵油型號與泵的規(guī)定油號不一致。

        (3)泵本身漏氣。a.密封圈老化失效或發(fā)生永久變形等。b.氣鎮(zhèn)閥墊圈損壞或未擰緊。c.排氣閥片損壞致使密封不好。d.泵內(nèi)泄太大,有以下兩方面原因:滑閥與泵腔磨損產(chǎn)生間隙;滑閥環(huán)與泵壁間隙過大。

        (4)泵在運轉(zhuǎn)過程中有異常雜音、噪聲、起動困難現(xiàn)象:a.泵溫度太高。b.有雜物落入泵內(nèi),使其運轉(zhuǎn)發(fā)生阻礙。c.泵油變質(zhì),粘度增大。d.地腳松動而產(chǎn)生噪音。e.因電機故障而產(chǎn)生的雜音。f.軸承間隙過大。

        (5)泵啟動電流過大,造成電器元件跳閘的故障主要有以下三種:a.泵油液粘度隨溫度的降低而變大,導(dǎo)致泵啟動阻力增加。b.泵油已變質(zhì),致使泵油的粘度增大,造成泵啟動困難。c.因泵軸承損壞卡阻,阻力過大。d.電機電源故障。

        3.1.2 在真空機組中當(dāng)發(fā)現(xiàn)羅茨泵真空度不高時,應(yīng)按下述步驟逐條進行檢查。

        (1)羅茨泵軸端密封損壞漏氣導(dǎo)致泵真空度達不到要求。(2)附著在板材表面的顆粒物進入泵腔導(dǎo)致泵腔及元件磨損。(3)泵的地腳未調(diào)平或聯(lián)軸器安裝同軸度不夠造成泵運行震動過大。

        3.1.3 擴散泵故障

        7米真空爐高真空泵組經(jīng)過檢測前級機械泵及羅茨泵如真空度滿足要求,若泵組真空度仍抽不上去,那么就應(yīng)檢查擴散泵。具體步驟如下:(1)擴散泵真空度達不到極限值。a.硅油太少或硅油受污染。b.硅油加熱效率不足(加熱盤爐絲斷或電源故障)c.擴散泵冷卻效果不佳,故使泵內(nèi)油蒸氣不能完全迅速地凝聚,而已凝聚的油在未流回冷井前又重新蒸發(fā),有可能返流到真空系統(tǒng),污染加熱室。d.冷卻水流量過大,致使泵壁表面溫度降低,增加了油蒸氣返流,影響了極限真空。

        (2)擴散泵不工作。a.擴散泵加熱不充分。b.前級機械泵、羅茨泵存在故障或泵組管道存在漏點,致使擴散泵前級管路壓強過高.擴散泵啟動困難。c.電阻規(guī)管、電離規(guī)管破損或儀表出現(xiàn)故障,使控制系統(tǒng)接收不到爐體整體壓強的信號,故由于控制系統(tǒng)聯(lián)鎖反應(yīng)油擴散泵不能正常工作。

        3.2 爐體及泵組管道漏氣和退火材料放氣

        3.2.1 爐體及泵組管道漏氣。爐體及泵組管道漏氣是造成爐體真空系統(tǒng)真空度達不到使用要求的主要原因,爐體漏氣通常出現(xiàn)在法蘭連接部位或焊接部位,如前后爐門密封、爐頂、前后爐門加熱電極桿密封及電阻規(guī)管、電離規(guī)管的密封?,F(xiàn)在我們板帶廠采用氦質(zhì)普真空測漏儀進行檢漏。

        3.2.2 退火材料放氣。由于退火板材表面附著氣體、水份及灰塵污染物,以及鉬帶、軌道軸承、進出爐料車等,都吸附有大量的氣體和水份,被吸附的氣體和水份在爐體升溫過程中,將從這些部件的表面逸出,致使?fàn)t體的真空度下降。

        3.2.3真空冷卻系統(tǒng)故障

        (1)冷卻循環(huán)水泵出現(xiàn)故障。(2)電機轉(zhuǎn)向接反。(3)冷卻水管閥門未打開。(4)冷卻水管因污垢或污物堵塞而流量變小從而影響冷卻效果。

        4 真空系統(tǒng)故障處理方法及標(biāo)準(zhǔn)(見表1)

        5 結(jié)束語

        本論文從7米真空退火爐真空系統(tǒng)各真空泵、真空系統(tǒng)漏氣和放氣、冷卻系統(tǒng)三方面故障出發(fā),做出了詳細的分析并提出了故障排除方法及檢修標(biāo)準(zhǔn)。對7米真空爐及其他真空退火設(shè)備真空系統(tǒng)常見故障檢修具有一定指導(dǎo)意義。能及時、快速處理真空系統(tǒng)常見故障,從而大大提高真空設(shè)備的運行效率,降低運行成本。

        參考文獻:

        [1]王魁.真空系統(tǒng)設(shè)計原理[M].國防工業(yè)出版社,1998.

        [2]寶鈦集團.真空技術(shù)資料[Z].1969.

        [3]寶鈦集團設(shè)計研制所.7米真空爐使用說明書[S].1999.endprint

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