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        齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向器異響分析及改進(jìn)

        2017-09-07 12:54:42郭廷黃巨成卜萬(wàn)里張海源
        關(guān)鍵詞:異響

        郭廷++黃巨成++卜萬(wàn)里++張海源

        摘 要:針對(duì)配備C-EPS(管柱助力式電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng))轉(zhuǎn)向的車(chē)輛,行駛在特定路面時(shí)轉(zhuǎn)向機(jī)發(fā)出異響,通過(guò)臺(tái)架試驗(yàn)甄別發(fā)生異響的部位,進(jìn)行零部件優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),并對(duì)設(shè)計(jì)優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證并批量生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:C-EPS;齒輪齒條轉(zhuǎn)向機(jī);異響

        中圖分類(lèi)號(hào):U463 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        自1988年日本鈴木公司首先在其小型轎車(chē)Cervo上裝備電動(dòng)轉(zhuǎn)向以來(lái),隨著電機(jī)和電控技術(shù)的發(fā)展,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷(xiāo)售的車(chē)輛中EPS的裝車(chē)量在飛速增加。2008年EPS的裝車(chē)量為68萬(wàn)輛,2009年為95萬(wàn)輛,2010年為130萬(wàn)輛,2016年EPS的裝車(chē)量超過(guò)1000萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2020年場(chǎng)上銷(xiāo)售的車(chē)輛中EPS的裝車(chē)在90%以上。與液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(HPS)相比,電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)具有節(jié)能(降低油耗0.3L/100km左右)環(huán)保(無(wú)更換液壓油引起的二次污染)以及更加優(yōu)異的操縱性能。但由于電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)相比,在不平路面行駛時(shí)缺少液壓油的緩沖衰減,更容易導(dǎo)致在顛簸路面行駛時(shí)產(chǎn)生異響。

        一、問(wèn)題描述、分析與異響排查

        1.問(wèn)題描述

        某款配備C-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的車(chē)型,在整車(chē)下線后進(jìn)行的動(dòng)態(tài)路試中,駕駛員以10km/h~15km/h的時(shí)速行駛在卵石路、凸凹路和鋼索路面時(shí),駕駛員能夠聽(tīng)到明顯、連續(xù)的rattle、click、clink異響, 同時(shí)伴隨著方向盤(pán)有明顯的振動(dòng)沖擊出現(xiàn)。異響如果不能得到解決,后期一方面會(huì)引起客戶的強(qiáng)烈抱怨,另一方面也同時(shí)會(huì)導(dǎo)致EPS系統(tǒng)內(nèi)零部件異常磨損而導(dǎo)致整個(gè)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障。

        2.異響分析

        如圖1所示,改款車(chē)型裝配的C-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要構(gòu)成為:電動(dòng)轉(zhuǎn)向管柱總成、中間軸總成、齒輪齒條機(jī)械轉(zhuǎn)向機(jī)總成。車(chē)輛行駛在卵石路、凸凹路和鋼索路面時(shí),輪胎受到不平路面的逆向沖擊后,通過(guò)轉(zhuǎn)向拉桿的球頭傳遞到齒條,導(dǎo)致齒條在受到?jīng)_擊后左右移動(dòng);齒條的左右移動(dòng)通過(guò)齒輪齒條的線角傳動(dòng)改變?yōu)橹虚g軸和EPS管柱芯軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。在不平路面產(chǎn)生振動(dòng)的高頻激勵(lì)下,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)內(nèi)部零部件的間隙在高頻沖擊下產(chǎn)生異響。

        3.異響排查

        首先確認(rèn)零部件連接點(diǎn)是否配合到位:方向盤(pán)與轉(zhuǎn)向管柱花鍵緊固螺母、中間軸與轉(zhuǎn)向柱花鍵緊固螺栓、中間軸與轉(zhuǎn)向機(jī)輸入軸緊固螺栓、內(nèi)拉桿與外球頭緊固螺母、外球頭與轉(zhuǎn)向節(jié)緊固螺母以及底盤(pán)其他系統(tǒng)緊固件力矩。確認(rèn)連接件無(wú)松動(dòng)緊固到位后,進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析確認(rèn)異響源頭。具體方法:在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件的不同位置(外球頭、齒條支撐端、齒條嚙合端、中間軸、EPS渦輪箱處等)設(shè)置振動(dòng)加速度傳感器,記錄車(chē)輛在通過(guò)卵石路、凸凹路和鋼索路面時(shí)的音頻和加速度值,對(duì)比異響聲音出現(xiàn)時(shí)不同位置的加速度數(shù)值,確定異響源,如圖2所示。本文主要對(duì)轉(zhuǎn)向機(jī)在卵石路、凸凹路和鋼索路產(chǎn)生異響進(jìn)行分析、結(jié)構(gòu)優(yōu)化及試驗(yàn)驗(yàn)證。

        二、齒輪齒條轉(zhuǎn)向機(jī)異響排查及驗(yàn)證

        1.故障件臺(tái)架測(cè)量

        將轉(zhuǎn)向機(jī)帶橫拉桿總成以整車(chē)狀態(tài)固定在試驗(yàn)臺(tái)上,將一慣性飛輪固定在轉(zhuǎn)向機(jī)輸入軸上,固定齒輪齒條嚙合端外球頭,在齒條襯套端施加特定載荷、頻率和波形的負(fù)載。在間隙調(diào)整托座和齒條支撐端安裝振動(dòng)加速度傳感器,測(cè)量施加載荷后兩個(gè)位置的振動(dòng)加速度,如圖3所示,測(cè)量結(jié)果如圖4所示。

        故障件轉(zhuǎn)向機(jī)的間隙調(diào)整托座和齒條支撐端的振動(dòng)加速度測(cè)量值與數(shù)據(jù)庫(kù)中不存在異響的其他車(chē)型轉(zhuǎn)向機(jī)相同位置的測(cè)量結(jié)果對(duì)比,發(fā)現(xiàn)此兩個(gè)位置的振動(dòng)加速度峰值異常(較大),認(rèn)定此轉(zhuǎn)向機(jī)調(diào)整托座和齒條支撐端結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,需要進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)整托座處比齒條支撐襯套處振動(dòng)加速度高點(diǎn)出現(xiàn)的頻率高和峰值大,說(shuō)明異響主要來(lái)源于此,為重點(diǎn)改進(jìn)方向。

        2.改進(jìn)方案及整車(chē)評(píng)價(jià)

        車(chē)輛在卵石或其他不平路面行駛時(shí),車(chē)輪受到路面激勵(lì)后,帶動(dòng)齒條快速左右換向,齒條左右移動(dòng)導(dǎo)致調(diào)整托座上下運(yùn)動(dòng)。現(xiàn)結(jié)構(gòu)為調(diào)整托座與殼體有一個(gè)O型圈,調(diào)整托座在齒條移動(dòng)導(dǎo)致的上下運(yùn)動(dòng)時(shí),單O型圈結(jié)構(gòu)導(dǎo)向差,托座外周與殼體內(nèi)壁之間、托座端面與緊固螺塞摩擦或撞擊產(chǎn)生。改進(jìn)方案為調(diào)整托座上的O型圈由一個(gè)增加為兩個(gè),在調(diào)整托座和緊固螺塞之間增加一個(gè)O型圈,同時(shí)調(diào)整壓緊彈簧的剛度,如圖5所示。

        齒條支撐端現(xiàn)結(jié)構(gòu)為單O型圈,此結(jié)構(gòu)支撐套的剛度不足,在路面激勵(lì)導(dǎo)致齒條的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,齒條在軸向和徑向都受到較大的力,支撐套的剛度不足在受力下變形,最終導(dǎo)致二者之間間隙過(guò)大產(chǎn)生振動(dòng)異響。此處改進(jìn)方案為:支撐套與殼體配合O型圈增加為兩個(gè),增大支撐剛度,同時(shí)增加齒條與支撐套的過(guò)盈量,如圖6所示。

        對(duì)調(diào)整托座增加O型圈、緊固螺塞端面O型圈、彈簧剛度、齒輪齒條嚙合間隙等方案進(jìn)行DOE試驗(yàn),做出7套樣件進(jìn)行整車(chē)卵石路、凹凸路、鋼索路面異響驗(yàn)證,同時(shí)對(duì)整車(chē)的轉(zhuǎn)向性能(原地轉(zhuǎn)向力、中高速轉(zhuǎn)向力、低速和高速回正性能)進(jìn)行了評(píng)價(jià),最終選定調(diào)整托座雙O型圈、端面O型圈、彈簧剛度250、嚙合間隙0.07、齒條支撐端雙O型圈作為最終解決方案。驗(yàn)證記錄及評(píng)價(jià)見(jiàn)表1。

        3.性能耐久驗(yàn)證

        經(jīng)過(guò)整車(chē)路試和轉(zhuǎn)向性能評(píng)價(jià)確認(rèn)最終的改進(jìn)方案,在理論分析上存在轉(zhuǎn)向機(jī)下線和耐久的正逆驅(qū)動(dòng)力不符合轉(zhuǎn)向機(jī)性能定義的風(fēng)險(xiǎn)。如何通過(guò)產(chǎn)品加工工藝參數(shù)和尺寸公差設(shè)置,需要經(jīng)過(guò)計(jì)算分析和臺(tái)架性能可靠性驗(yàn)證。

        公差尺寸和工藝參數(shù)的具體驗(yàn)證過(guò)程不做詳細(xì)敘述,為了滿足間隙和轉(zhuǎn)向機(jī)正逆驅(qū)動(dòng)力,工藝需做如下改進(jìn):如襯套端涂脂量≥8g、支撐座端涂脂量≥6g以達(dá)到輔助潤(rùn)滑效果,與襯套、支撐座接觸的齒條齒面,粗糙度需≤Ra0.35以減少對(duì)支撐件的摩擦等。經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)后,轉(zhuǎn)向機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)合格,見(jiàn)表2。

        結(jié)語(yǔ)

        為了解決EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī)在卵石路、凸凹路和鋼索路產(chǎn)生rattle、click、clink異響,在試驗(yàn)臺(tái)上完成了小載荷和大載荷兩種工況下的振動(dòng)加速度試驗(yàn),進(jìn)行了振動(dòng)加速度的時(shí)域和頻域分析,得出異響產(chǎn)生的位置,并提出了優(yōu)化方案。并對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行了臺(tái)架試驗(yàn)和整車(chē)評(píng)價(jià),效果良好。值得注意的是隨著客戶對(duì)汽車(chē)NVH性能的要求越來(lái)越高,作為工程師應(yīng)該建立異響庫(kù),建立設(shè)計(jì)規(guī)范和固化先進(jìn)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),直接應(yīng)用到新開(kāi)發(fā)車(chē)型中,避免后期類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。

        參考文獻(xiàn)

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