王雙林+王麗君
摘 要:目前國內(nèi)的板式過濾機使用廠家大多采用單臺設(shè)備進行軋制液過濾,經(jīng)常出現(xiàn)循環(huán)結(jié)束需要換紙或者設(shè)備故障停機而耽誤生產(chǎn),影響了產(chǎn)量,降低了經(jīng)濟效益。還有部分廠家采用兩臺設(shè)備并行使用,但相對獨立,操作不方便,不能實現(xiàn)聯(lián)機,系統(tǒng)存在背壓、缺油、串路、跑油等諸多問題,實現(xiàn)雙流量板式過濾機電控系統(tǒng)完整、一致并與整套軋機控制系統(tǒng)聯(lián)機,提高生產(chǎn)線自動化程度勢在必行。
關(guān)鍵詞:板式過濾機;雙流量;過濾單元;助濾劑
中圖分類號:TH12 文獻標識碼:A
0.前言
鋁箔冷軋生產(chǎn)線中的冷卻潤滑系統(tǒng)核心就是精密板式過濾機(以下簡稱“板過”),是保證箔材、板材表面質(zhì)量及精度的關(guān)鍵設(shè)備。要想鋁加工行業(yè)中有一套精心設(shè)計的電控系統(tǒng),只有充分了解冷軋過程的控制思路和關(guān)鍵參數(shù),并不斷總結(jié)和摸索其中的聯(lián)系,才能使鋁箔的生產(chǎn)正?;鸵?guī)模化。
1.“板過”電控系統(tǒng)發(fā)展歷程
德國SCHNEIDER公司于1968年制成用于鋁箔冷軋使用的“板過”。遼寧工業(yè)大學(xué)附屬工廠研制和消化了此類“板過”,這也是國內(nèi)生產(chǎn)制造的第一臺,獲原機械部科技進步二等獎。30多年來,國內(nèi)鋁箔加工行業(yè)正在使用“板過”700余套,發(fā)展主要經(jīng)歷了以下3個階段:
最初的“板過”操作是采用凸輪控制器和繼電器邏輯系統(tǒng)進行控制的。使用效果不太理想,凸輪式控制器容易磨損、卡死, 經(jīng)常造成程序混亂使系統(tǒng)不能正常工作。不僅給生產(chǎn)的正常進行和產(chǎn)品的質(zhì)量帶來嚴重影響, 而且給維護檢修也帶來許多麻煩。采用PLC對原來“板過”的電控系統(tǒng)進行了改造, 解決了第一階段存在的一些問題, 提高了系統(tǒng)工作的可靠性與穩(wěn)定性。改造后很少發(fā)生故障,延長了軋輥和過濾設(shè)備的使用壽命, 但還缺乏完整性。第三階段停留在“板過”與軋機系統(tǒng)簡單聯(lián)機,主要是指對污油過濾泵的配用電機實現(xiàn)控制,包括對它的運行、選擇、工作、故障指示、兩地操作和液位傳感器控制,滅火系統(tǒng)控制等。
2.“板過”的控制工藝
“板過”是利用具有一定負壓的噴射泵向過濾紙上噴涂硅藻土,在沉積一定厚度的預(yù)涂層后即可達到要求的過濾精度和過濾能力,通過電控系統(tǒng)實現(xiàn)5~8分鐘預(yù)沉積時間,涂層厚度達3mm~5mm。在正常過濾過程中按一定周期噴涂硅藻土與白土的混合液,一般30s一個循環(huán),噴涂3s間斷27s,始終保證其過濾精度。在過濾過程中根據(jù)過濾周期要定期更換過濾紙及助濾劑,一般每層過濾單元噴涂總量4.4kg~5kg?!鞍暹^”其特點是過濾能力大和過濾精度高。一般軋機的過濾能力從400L/min~10800L/min,公稱過濾精度可達0.5μm~5μm,過濾后凈油的灰分含量小于0.05%?!鞍暹^”工作的一個循環(huán)周期包括預(yù)沉積、正常過濾和清洗吹掃3部分。板式過濾機所用助濾劑為硅藻土和活性白土。過濾介質(zhì)為無紡布。
3.雙流量“板過”電控的實現(xiàn)
3.1系統(tǒng)設(shè)計
軋機冷卻潤滑過濾系統(tǒng)油泵多為一用一備或一用兩備,新增“板過”安裝就位后將其污油輸入口與1# 污油泵連接,并作為新“板過”的主泵,3# 污油泵為原“板過”的主泵,2# 污油泵作為備用泵,通過閥門的切換能夠?qū)崿F(xiàn)共同為兩臺軋機備用。吹掃回油及凈油可通過管路切換流回污油箱及凈油箱。
在生產(chǎn)過程中如果原“板過”箱體壓力達到設(shè)定值需要更換濾紙時,可將新“板過”開啟預(yù)沉積狀態(tài)并進入正常過濾程序,實現(xiàn)軋制油正常過濾,而原“板過”開始進入清洗吹掃狀態(tài),吹掃結(jié)束后可對其進行濾紙更換,即可達到不停機作業(yè)。當新“板過”工作一段時間后,過濾箱入口壓力值增大,需要換紙仍采用上述方法進行切換。在切換過程中兩臺“板過”污油輸入、凈油回油、吹掃回油通過程序控制管路切換而互不干擾。還可實現(xiàn)當軋制油受到污染時兩臺過濾機同時開啟,在較短時間內(nèi)實現(xiàn)軋制油的清潔過濾。通過新“板過”每天可節(jié)約換紙時間1h~1.5h,生產(chǎn)效率及產(chǎn)量會有大幅度提高。因此通過增加一臺“板過”來提高產(chǎn)能,或者在安裝軋機時都按照雙“板過”或多“板過”形式采購,通過雙流量“板過”電控實現(xiàn)系統(tǒng)更智能更先進更完善,如圖1所示。
3.2 原“板過”的升級改進
對凸輪和繼電器控制系統(tǒng)這一階段的“板過”采用再投產(chǎn)一臺與原“板過”流量相等或偏大的“板過”實行雙流量并用模式,大大提高了軋制油精度,增加冷卻液的循環(huán)周期,降低軋制液溫度,克服掉了原來冷卻系統(tǒng)的故障頻繁發(fā)生的弊病。而PLC程序單機控制的“板過”根據(jù)可編程序控制器的特點, 增加了運行、暫停、復(fù)位等功能, 使過濾機可以按不同的速率與方向進行控制, 新投產(chǎn)的設(shè)備PLC仍可選與原設(shè)備PLC品牌一致,這樣給操作手和電修帶來方便,也節(jié)省了開支,通過新的“板過”的電控系統(tǒng)來完善原來存在的問題,以新的為主原來的為輔??梢蕴岣摺鞍暹^”雙流量并用的自動化控制程度,能實現(xiàn)與軋機系統(tǒng)的聯(lián)機。第三階段主要是電控系統(tǒng)的升級改造,技術(shù)已成熟,完善成本較低。
結(jié)語
可以預(yù)見,未來幾年無論是政策還是市場,都會迫使鋁加工行業(yè)提高門檻,朝著經(jīng)濟發(fā)展新形勢帶動的新市場和產(chǎn)生的新需求轉(zhuǎn)型升級。原來鋁箔軋機只配備一臺“板過”,到一個過濾循環(huán)周期必須停機更換濾紙及助濾劑,每次換紙時間約1h 左右,軋機必須停止生產(chǎn),嚴重影響產(chǎn)能及生產(chǎn)效率。因此設(shè)計雙流量“板過”電控系統(tǒng),使兩臺過濾機并行使用自由切換,降低因輔助時間造成的停機,實現(xiàn)不停機換紙?zhí)嵘a(chǎn)效率,也是時代發(fā)展的必然。
參考文獻
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