摘 要: 主要通過對內(nèi)蒙古阿刀亥煤礦綜采放頂煤工作面采空區(qū)自燃發(fā)火的治理研究,得出高瓦斯礦井出現(xiàn)火災事故被迫全礦井封閉后,如何采取安全有效的滅火措施,治理采空區(qū)火災事故提供參考。
關鍵詞: 高瓦斯礦井;綜采放頂煤;采空區(qū);自燃發(fā)火
一、概述
阿刀亥煤礦為年產(chǎn)90萬噸礦井,主采煤層厚度10-70m,平均22.58m,煤層傾角78-84°,急傾斜煤層,高瓦斯礦井,煤塵有爆炸性,煤層自然傾向性為Ⅱ類。采煤方法為急傾斜特厚煤層水平分層綜采放頂煤采煤法。水平分層厚度16m,采高2.2m,放頂煤13.8m。由于地面煤層露頭廣泛出露,淺部煤層受多年地面小窯開采及露頭火區(qū)影響,火區(qū)的存在嚴重威脅下部煤層的開采。
阿刀亥煤礦東部采區(qū)布置有1177、1193綜采工作面,東翼1155綜采工作面于2013年8月回采,2014年12月10日停采,停采線距外口67m,2015年1月6日停采封閉。工作面停采回撤后南北巷各修筑兩道500mm厚防火墻,留設注氮管孔,磚墻間距800mm,預留充填羅克休。
二、自燃發(fā)火隱患確定
2015年10月31日礦井總回風CO傳感器報警,后派人查看發(fā)現(xiàn)1155采空區(qū)北巷外口密閉及回風側(cè)木板擋風墻倒塌,北巷密閉口以里約30m位置出現(xiàn)火盆,巷道頂部出現(xiàn)層狀青煙,初步分析,工作面回撤封閉后,采空區(qū)未及時采取注氮等防火措施,上部老火區(qū)下延造成1155采空區(qū)出現(xiàn)自燃發(fā)火,引爆采空區(qū)瓦斯,沖擊波將北巷磚閉及回風側(cè)擋風墻摧倒,11月1日北巷密閉外CO濃度嚴重超標,火勢蔓延擴大至北巷外口,無法及時恢復1155北巷口密閉,后采取灌注液態(tài)CO2滅火,未能達到預期效果,為防止火災事故進一步擴大, 2015年11月19日停止供電,人員撤出,被迫全礦井封閉,封閉后,停止主扇供風,采取隔絕O2控制火勢,井下O2濃度降至14%,CO濃度2000ppm,CH4濃度4%并呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。
三、滅火治理措施
考慮到火勢發(fā)展情況及礦區(qū)地質(zhì)、現(xiàn)場施工條件等因素影響,確定了如下滅火治理方案:
1.控制火勢(封堵漏風)
由于冬季受自然風壓影響較大,各井口密閉漏風嚴重,井下O2在14%,持續(xù)供氧,井下火勢始終處于蔓延發(fā)展狀態(tài),為此對各井口采取了風機解體,塑料布封堵蝶閥,地面風硐四周黃土填埋,硐頂防水處理,硐壁壘砌磚墻配合充填粉煤灰等堵漏風措施,井下O2降到12%,CO由13000ppm降到3000ppm,火勢得到了一定控制。
2.隔絕滅火(灌注惰氣)
為使O2降到瓦斯爆炸條件以下,2016年2月29日重啟制氮機采取火源點外圍向中心點附近逐步注氮措施,開始由副井向井內(nèi)注氮滅火,注氮量400m3/h,到9月份O2濃度由13%降至5%,CO濃度2000ppm降至5ppm,為進一步鞏固效果,9月7日投入一臺600m3/h制氮機改由1155采空區(qū)上方注氮管路向采空區(qū)注氮滅火,兩臺注氮量合計在900m3/h,O2濃度由5%降至3%,CO濃度由5ppm降至0ppm。通過采取注氮措施井下火區(qū)處于陰燃狀態(tài),判斷不具備存在明火條件。
3.火區(qū)降溫(液氮降溫)
前期注氮措施對井下火勢起到有效控制,但采空區(qū)及外圍過火巷道高溫區(qū)域難以徹底消除,由于所處區(qū)域為缺水地帶,且地面鉆孔未對井下巷道封堵前,不具備注漿滅火條件,為此,先期采取低溫惰氣降溫措施。
液態(tài)二氧化碳沸點為-78℃,吸收大量熱量后,形成固體干冰,會堵塞管路,造成崩管事故,而液態(tài)氮沸點溫度為-196℃,吸熱降溫效果更優(yōu)于液態(tài)二氧化碳,氣化形成低溫氮氣,安全性高,通過比對,選取液氮向采空區(qū)輸送降溫。
11月5-18日對1155采空區(qū)上方以全天24小時不間斷向1177、1193采空區(qū)注液氮61噸。汽化后與氮氣混合生成-30~-50℃氮氣以1000m3/h連續(xù)13天對1177、1193、1209、1155采空區(qū)降溫,累計灌注-30~-50℃低溫氮氣312000m3.由于各監(jiān)測點距離1155火區(qū)位置較遠,無法直接測量氣體溫度檢測降溫效果。
4.高溫探查(氧氣探查)
為檢驗降溫效果,判斷火區(qū)是否存在高溫,通過比對分析,采取了自然供氧探查方案。10月20日停止制氮機,開始供氧探查,井下O2濃度恢復到7-8%,24日各井口監(jiān)測CO濃度由0變化為1ppm,12月4日再次停止注氮,13日井下O2濃度恢復到11%,各井口監(jiān)測CO濃度由0變化為4-10ppm,通過兩次O2探查,判定1155火區(qū)及過火巷道存在高溫區(qū)域氧化生成CO,采取液氮降溫措施難以徹底消除高溫積熱區(qū)。
5.火區(qū)封閉(地面打鉆)
由于發(fā)火點位于1155采空區(qū)且北巷密閉倒塌采空區(qū)向外漏風,不徹底封堵采空區(qū)漏風通路難以控制火勢,為此采取了地面施工定向鉆孔封閉方案,一方面起到封閉采空區(qū)漏風作用,另一方面對外圍巷道封閉注漿,防爆隔爆,以便礦井恢復通風轉(zhuǎn)入井下治理。2015年12月8日開始地面選取位置向1155北巷密閉口以里3m位置及1155軌道石門、運輸石門施工定向鉆孔,并由地面采取灌注混凝土,成功對1155北巷及外圍1155軌道石門、運輸石門高溫區(qū)域進行了封堵。
6.恢復通風(正壓通風)
對1155采空區(qū)及外圍高溫區(qū)域封堵后,采取注氮措施控制采空區(qū)內(nèi)的O2濃度。采取由西風井主扇反轉(zhuǎn)正壓通風恢復通風,由東風井排風排放瓦斯的方案,保持了礦井原有通風路線。且采取正壓通風,相比負壓通風對采空區(qū)防火有利。
西風井風機開啟后,由東風井利用監(jiān)測系統(tǒng)連續(xù)監(jiān)測,2小時總排風CH4濃度由10%降至0.25%,且通過色譜分析總排風內(nèi)持續(xù)未出現(xiàn)CO等發(fā)火標志性氣體,從而判定井下火區(qū)已得到控制,可轉(zhuǎn)入井下局部火區(qū)治理。
四、取得經(jīng)驗
1、采取全礦井封閉后,井下風壓的產(chǎn)生為自然風壓作用,采取由閉內(nèi)外測定靜壓差即為自然風壓大小,直接測定的方法較理論測算準確度更高。
2、井下火區(qū)燃燒會生成H2、CO、CO2、GH4等爆炸性氣體,與O2、N2等氣體混合存在一定的爆炸性,治理火區(qū)應充分分析火區(qū)內(nèi)混合氣體的爆炸極限及判定混合氣體爆炸危險性。
3、火區(qū)滅火措施應因地制宜,劇烈燃燒階段不宜采取注水滅火措施,以免形成水煤氣引起爆炸。
4、井下出現(xiàn)自燃發(fā)火后,要盡量采取井下局部封閉,可選取的滅火措施較多;采取地面全礦井封閉措施,一方面各井口密閉漏風難以有效控制。另一方面對火區(qū)滅火措施受到限制。
5、高瓦斯礦井在被迫全礦井封閉期間,要邊通風邊封閉,盡量維持原通風系統(tǒng)、通風路線,以免出現(xiàn)瓦斯事故。
6、數(shù)據(jù)監(jiān)測手段要多樣,光學儀器在O2濃度比較低的情況下誤差較大,要選取監(jiān)測傳感器、便攜式報警儀、色譜分析、人工監(jiān)測等手段相結合,實時對比分析。
7、處理采空區(qū)發(fā)火事故,如不能達到現(xiàn)場進行處理,選取地面施工定向鉆孔的滅火方案最為安全,穩(wěn)妥且成功率較高。
五、結論
對于急傾斜煤層多采用水平分層放頂煤開采,采空區(qū)漏風常常造成遺煤自燃,逐漸發(fā)展為大面積火區(qū),且隨工作面放頂開采持續(xù)下延,威脅下部工作面開采,滅火工作的關鍵在于因地制宜選取安全、經(jīng)濟、有效的綜合滅火措施,徹底消除高溫區(qū)。■
作者簡介:王海朋(1982年7月—),男,漢族、河北唐山人,本科,安全助理工程師,現(xiàn)任開灤集團荊各莊礦業(yè)公司阿刀亥工程項目部安全副總工程師。