馮濤
摘 要: 對某電廠#1發(fā)電機失磁保護動作事故的情況,討論了失磁保護的動作原理及其事故前的運行方式,分析了事故發(fā)生的具體原因,最后提出解決處理方法改進措施,以供有關同行參考。
關鍵詞: 燃機發(fā)電機組;發(fā)電機失磁保護動作;事故分析
1發(fā)電廠設備情況及運行方式
電廠由兩套三菱M701F4型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機組組成,每套機組包括分軸布置的一臺燃氣輪機發(fā)電機組和一臺蒸汽輪發(fā)電機組,第一套機組的燃氣輪機發(fā)電機組和蒸汽輪發(fā)電機組的編號分別為#1、#2,第二套為#3、#4。
控制系統(tǒng)有TCS(燃機控制系統(tǒng))、DCS(機爐分散控制系統(tǒng))、ECMS(廠用電監(jiān)控系統(tǒng))和NCS(220kV網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng))組成。
燃機發(fā)電機勵磁裝置采用的ABB公司生產(chǎn)的UNITROL6800全靜態(tài)整流勵磁裝置。發(fā)電機勵磁方式為自并勵。勵磁系統(tǒng)設置有兩個完全獨立的控制通道,可以任選一個作為運行通道,剩下的一個是后備通道,后備通道不斷自動調(diào)整,以跟蹤運行通道。通道1 和通道2均具有一個電壓調(diào)節(jié)方式(自動)和一個電流調(diào)節(jié)方式(手動)。在自動電壓模式(恒電壓)下,勵磁調(diào)節(jié)器自動調(diào)節(jié)發(fā)電機機端電壓保持恒定;在手動勵磁電流模式(恒流)下,通過手動調(diào)節(jié)勵磁電流輸出,以維持發(fā)電機端壓不變[1]。
1.1事故前運行方式
220KV雙母并列運行,#1、#2主變,依黃甲線掛1M運行;#3主變,依黃乙線路,#9高備變掛2M運行,#4主變掛2M熱備用。第I套機組開機過程中,升負荷到有功295MW運行,第II套機組有功400MW。
1.2發(fā)電機主要參數(shù)
2事故現(xiàn)象及其處理過程
2.1事故現(xiàn)象
燃機發(fā)電機保護跳閘事故具體情況如下:
(1)7:30 #1燃機發(fā)電機組和#2汽機發(fā)電機組有功負荷從219MW、76MW變?yōu)?MW,發(fā)電機斷路器、滅磁開關跳閘。
(2)7:30:12913 #1燃機發(fā)電機組TCS(燃機控制系統(tǒng))報警:“GENERATOR PROTECTION TRIP”。
(3)DCS(機爐分散控制系統(tǒng))光字牌“#1燃機發(fā)變組發(fā)電機保護A保護動作”和“#1燃機發(fā)變組發(fā)電機保護B保護動作”。
(4) 7:30:12503第I套機組ECMS報“I套機組汽機測控21_低勵失磁跳閘”。
2.2事故原因分析
#1燃機發(fā)電機并網(wǎng)后發(fā)電機可能出現(xiàn)零序電流,此時勵磁裝置判定為CT斷線,勵磁裝置自動由“自動電壓模式(恒電壓)”切為“手動勵磁電流模式(恒流)”。
#1燃機發(fā)電機加負荷時,由于該勵磁調(diào)節(jié)器處于手動勵磁電流模式,勵磁電流未根據(jù)發(fā)電機機端電壓、電流的增加自動增加勵磁電流,#1燃機發(fā)電機在快速加有功負荷過程中造成勵磁電流不足、電壓快速下降,失磁保護動作跳閘。發(fā)電機解列、滅磁[2]。
2.3事故處理過程
(1)第I套機組跳閘后,立即電話聯(lián)系電二班人員到現(xiàn)場檢查,匯報領導。
(2)機組跳閘后,調(diào)整鍋爐汽包水位,維持汽機旁路自動控制,監(jiān)視機組惰走時瓦溫、振動。
(3)事故發(fā)生后,由兩個值班員立即到現(xiàn)場初步查找事故跳閘原因:
1)7:30:11——7:30:13線路故障錄波顯示“220KV依黃甲線Ic突變量啟動”,類型“無故障”。
2)7:28:20 913100第I套機組故障錄波顯示“發(fā)電機出口電壓正序低越限啟動”。
3)WFB-801A/F#1發(fā)電機保護B屏顯示11-15 7:29:55 965ms失磁一段1504ms動作和7:30:12 732ms失磁二段29ms動作。
4)#1發(fā)電機勵磁柜CH1 7:29:44 8092556 Extemal trip;CH1 7:29:44 8092756 trip1;CH1 7:29:44 8522838 TR trip。
3事故中暴露的問題及經(jīng)驗教訓
3.1 事故中暴露的問題
(1)#1燃機發(fā)電機并網(wǎng)后勵磁切到“手動勵磁電流模式”,只有現(xiàn)場勵磁柜上有報警,集控室TCS和ECMS無報警出現(xiàn),導致運行操作人員不能及時監(jiān)控該異常的存在。
(2)“燃機發(fā)電機并網(wǎng)后勵磁切換到“手動勵磁電流模式”,就地“自動故障”報警,事故前兩天,由運行人員填寫缺陷單,檢修處理情況:“在發(fā)電機故障錄波裝置可實時觀察到,#1燃機發(fā)電機并網(wǎng)后發(fā)電機零序電流3I0變化范圍為0—0.01A, 事故前兩天,07:34:14在GCB(發(fā)電機出口斷路器)合上后零序電流3I0增加到0.138A,因此,#1燃機勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)“CTMonParaphase(CT倒相)”報警,“CTMonParaphase”的“Default reaction(默認反應)”為“Auto Fault”,出現(xiàn)“Auto Fault(自動通道故障)”報警,勵磁系統(tǒng)由自動電壓模式(恒電壓)切換至手動勵磁電流模式(恒電流)。經(jīng)與廠家技術人員分析討論,廠家分析與上相同。并確認,這樣的情況,對機組運行沒有影響,而且,這樣的情況,在其他同類型電廠,也常有發(fā)生”。顯然,該結(jié)論對運行人員是誤導。
(3)運行操作人員在機組啟動過程中,忽略了重要電氣參數(shù)的監(jiān)視,特別是勵磁電流、發(fā)電機出口電壓、無功等。
3.2事故處理經(jīng)驗總結(jié)
(1)燃機部份電氣設備故障(如勵磁、SFC等)不能反應在ECMS上,故障發(fā)生后,運行人員對事故原因判斷增加了難度。
(2)運行人員在啟動機組操作中,主要是機務的操作,特別容易忽視電氣參數(shù)的監(jiān)視。
4結(jié)語
本文分析燃機發(fā)電機失磁保護跳閘事故發(fā)生的原因,并采取相應的處理措施。最終得到的結(jié)論如下:
(1)將燃機勵磁故障報警接入TCS。
(2)運行人員不能熟練掌握電氣專業(yè)技能仍然是薄弱環(huán)節(jié),特別是有電氣報警時,電氣專業(yè)技術人員應及時提出反措,如果事故前兩天提出的缺陷及時有了反措,本次事故可避免。
(3)在機組啟機操作票中,增加“燃機發(fā)電機并網(wǎng)后,檢查發(fā)電機勵磁AVR MODE在自動電壓調(diào)節(jié)模式”和“汽機發(fā)電機并網(wǎng)后,燃機發(fā)電機升負荷時,檢查燃機發(fā)電機出口電壓、無功等。
(4)在機組啟停機時,鍋爐水位、蒸汽參數(shù)等調(diào)整耗費了操作人員大量精力,對于啟機操作還應加強經(jīng)驗總結(jié),優(yōu)化運行操作,使之有更多時間來查看機組各項數(shù)據(jù)?!?/p>
參考文獻
[1] 陳文健, 李勇健. 發(fā)電機失磁保護多次誤動作的分析與處理[J]. 東北電力大學學報, 2005, 25(2):24-26.
[2] 李春, 李建華. 發(fā)電機失磁保護誤動原因分析[J]. 北京電力高等??茖W校學報:自然科學版, 2010, 27.