張永昊, 韓 逸, 錢秋杰, 王連軍, 孫秀云,李健生, 沈錦優(yōu)
(1.南京理工大學(xué)環(huán)境與生物工程學(xué)院, 江蘇 南京 210000;2.Department of Electrical and Computer Engineering Lafayette College730 High St,PA18042;3.連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院, 江蘇 連云港 222000)
南通某化工有限公司主要經(jīng)營范圍是抗癌藥品中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為2,4-二羥基-5-氟嘧啶(MFU)。 該廠產(chǎn)品工藝排放的廢水水量為50 t/d,COD質(zhì)量濃度高達70 000 mg/L。廢水在產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝中的分層和壓濾環(huán)節(jié)產(chǎn)生,廢水中含有副反應(yīng)生成尿素,有機氮很高,同時生成工藝中酸化環(huán)節(jié)副反應(yīng)有NaCl生成,鹽分高。由上可知,該生成廢水成分復(fù)雜,含多環(huán)芳烴和雜環(huán)化合物等生物難降解物質(zhì),并且含有高COD、高鹽分和高氨氮,屬于高濃度難處理的有機廢水。
李春林[1]研究表明,薄膜蒸發(fā)法熱傳遞效率高,停留時間短,在小水量脫鹽上具有優(yōu)勢;李德生等[2]研究表明,單獨的微電解處理能力有限,但對微電解出水再進行Fenton強化處理則可大大改善對有機物的去除效果;郭建等[3]使用微電解-Fenton的組合工藝處理拉米夫定工業(yè)廢水,取得了很好的效果;陳勝兵等[4]研究表明Fenton氧化法可使環(huán)狀芳烴化合物開環(huán),并使之轉(zhuǎn)化為易于生化降解的援酸甚至礦化為CO2和H2O,從而廢水的毒性也大大降低。
根據(jù)該廢水水質(zhì)特性,采用的工藝方案為:高濃度廢水采用蒸發(fā)脫鹽,降低廢水中的含鹽量。蒸發(fā)完的進入鐵碳微電解+Fenton氧化系統(tǒng)進行預(yù)處理,廢水中含有的對生物具有毒害作用的含氮雜環(huán)類醫(yī)藥產(chǎn)品和中間體經(jīng)預(yù)處理系統(tǒng)的還原及氧化后,其毒性得到了削減。同時預(yù)處理系統(tǒng)也可去除廢水部分的COD。經(jīng)預(yù)處理后的工藝廢水和沖洗廢水、生活污水一起混合后進入生化系統(tǒng)。生化系統(tǒng)采用“二級好氧+硝化”處理工藝。出水水質(zhì)達到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)南通某化工有限公司提供的廢水水量情況以及環(huán)評資料,通過全場水平衡和物料平衡可以算出:車間排出工藝廢水為50 t/d,COD質(zhì)量濃度約為70 000 mg/L,ρ(鹽分)為 12 000 mg/L,車間洗水:6 t/d,COD質(zhì)量濃度為6 000 mg/L,生活污水:30 t/d,COD質(zhì)量濃度為500 mg/L。廢水的主要特點為高鹽分,高濃度和高氨氮。其中高濃度廢水含有2,4-二羥基-5-氟嘧啶(MFU)產(chǎn)品和其中間體等對生物具有毒害作用的特征因子。因此,為保證生化處理系統(tǒng)進水水質(zhì),車間排出工藝廢水先單獨進行蒸發(fā)和預(yù)處理以去除鹽分和削減廢水毒性,再與車間洗水和生活污水進行混合稀釋。進入生化系統(tǒng)水量為86 t/d,設(shè)計時按100 t/d算。出水水質(zhì)要求達到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)。具體指標(biāo)見表1和表2。
表1 預(yù)處理后COD的去除效果
表2 生化系統(tǒng)進水、出水水質(zhì)
生產(chǎn)綜合廢水處理工藝見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程示意
車間排出高濃度工藝廢水先經(jīng)蒸發(fā)除鹽,為提高蒸發(fā)效率,采用薄膜蒸發(fā)技術(shù)進行蒸發(fā)。蒸發(fā)后不僅可以脫除一定的鹽分,也可去除一部分COD,從而提高廢水的生化性。蒸發(fā)除鹽后的濃度廢水再進入預(yù)處理系統(tǒng)。預(yù)處理系統(tǒng)包含2項,分別為鐵碳微電解和Fenton氧化。預(yù)處理系統(tǒng)會將殘留在工藝廢水中的生產(chǎn)產(chǎn)品及其中間體和產(chǎn)品原料等毒性較強的特征因子進行還原和氧化。鐵碳微電解的還原作用可使環(huán)狀芳烴化合物開環(huán)[5],開環(huán)后再進入Fenton系統(tǒng),以實現(xiàn)對難降解物質(zhì)的深度氧化,降低生物毒性后進入生化系統(tǒng)[6-10]。Fenton系統(tǒng)中的H2O2和亞鐵離子在酸性條件下會反應(yīng)產(chǎn)生羥基自由基,而羥基自由基又具有很強的氧化能力,其還原電位高達2.8 eV,在自然界中僅次于氟離子。Fenton系統(tǒng)將開環(huán)后的特征因子進一步氧化,將其轉(zhuǎn)化為可生化性更高的小分子酸等。特征因子2,4-二羥基-5-氟嘧啶(MFU)經(jīng)預(yù)處理系統(tǒng)的降解機理見圖2。
圖2 2,4-二羥基-5-氟嘧啶(MFU)在預(yù)處理系統(tǒng)中的降解機理
經(jīng)過預(yù)處理的高濃度廢水進入絮凝沉淀池沉淀,并加入熟石灰將pH值調(diào)節(jié)至7~9。絮凝沉淀池采用斜板沉淀。經(jīng)過沉淀的高濃度廢水進入綜合調(diào)節(jié)池,與車間洗水和生活污水混合稀釋,以降低COD。經(jīng)調(diào)節(jié)的廢水進入兼氧池,利用兼氧系統(tǒng)水解酸化階段,降解廢水中的有機物,降低廢水中COD[11-13]。兼氧池出水進入初沉池進行泥水分離,并回流部分污泥以維持兼氧池中的污泥比,剩余污泥進入污泥濃縮池濃縮再經(jīng)機械脫水,最后經(jīng)壓濾機壓濾形成泥餅。兼氧池出水進入接觸氧化池進一步脫除COD。廢水在接觸氧化池里與附著在填料上的微生物接觸,并在充分曝氣的條件下,利用吸附、氧化作用來進一步降低 COD[14-17]。
廢水在經(jīng)二沉池泥水分離后,廢水進入硝化/反硝化池。廢水中的NH3-N在硝化池中由自養(yǎng)微生物的作用下,經(jīng)氨氧化和亞硝酸氧化2個階段被氧化成硝酸鹽[18-19]。反硝化池中,硝酸鹽氮(NO3-)和亞硝酸鹽氮(NO2-)被當(dāng)作電子受體,在無氧條件下由反硝化菌還原為氮氣[20-21]。經(jīng)生化系統(tǒng)處理后的廢水進入終沉池泥水分離后,在進入絮凝沉淀池,加入PAC以去除磷和懸浮物,最終在進入外排水池。剩余污泥經(jīng)污泥濃縮池后,通過機械脫水,由壓濾機成濾餅。經(jīng)過完整的處理系統(tǒng)后,該廠的廢水達到排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)管道排放到園區(qū)污水集中處理廠。
(1)針對該廠廢水鹽分過高的特點,采用薄膜蒸發(fā)工藝將廢水中的鹽分脫出,減輕了鹽分對生化系統(tǒng)的影響。
(2)鐵碳微電解+Fendon氧化技術(shù)可以將廢水中含有的環(huán)狀芳烴化合物開環(huán),并轉(zhuǎn)化為小分子酸或直接礦化,提高了廢水的可生化性,減輕了生化系統(tǒng)的負(fù)荷。
(3)生化系統(tǒng)采用了兼氧+接觸氧化生物技術(shù)。由于兼氧微生物的作用 ,即使有部分環(huán)狀芳烴化合物及長鏈分子未能在預(yù)處理系統(tǒng)去除,也可以在兼氧池得到不同程度上得到了降解,再由好氧技術(shù)將降解的有機物去除,因此COD去除率高;廢水中的部分有機氮可在兼氧技術(shù)中的酸化水解階段轉(zhuǎn)化為NH3-H,因此具有一定的脫氮作用;由于兼氧池和接觸氧化池都裝有填料,因此污泥在填料上的停留時間大于污泥的水力停留時間,使污泥有足夠長的時間重新分解,大部分變成溶解性的COD,因此剩余污泥量少。
(4)好氧池和硝化池中使用組合式纖維填料,該填料具有散熱性能高,阻力小,布水、布?xì)庑阅芎?,易長膜,機械強度高,又有切割氣泡作用。
主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)見表3。
表3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
本工程于2014年6月末調(diào)試成功后對出水進行了為期1個月的數(shù)據(jù)檢測,見圖3~圖6。
圖3 生化系統(tǒng)進水水質(zhì)
圖4 兼氧出水水質(zhì)
圖5 接觸氧化出水水質(zhì)
圖6 外排出水水質(zhì)
由圖3~圖6可知,廢水經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)并與車間沖洗水和生活污水混合后,ρ(COD)為8 000 mg/L左右。兼氧處理后,ρ(COD)被降至 2 000 mg/L左右。再經(jīng)過接觸氧化處理后,ρ(COD)<500 mg/L,NH3-N也有些去除。廢水再經(jīng)硝化反硝化處理后,ρ(NH3-N)<35 mg/L。 最后,經(jīng)過絮凝沉淀后,廢水中的ρ(TP)<8 mg/L。由上述數(shù)據(jù)可以得出,經(jīng)過整套廢水處理設(shè)施處理后,該廠廢水水質(zhì)均達標(biāo),已滿足GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)。同時,經(jīng)過1個月數(shù)據(jù)的監(jiān)控來看,系統(tǒng)處理效果已穩(wěn)定。
本工程總投資216.2萬元,總處理成本21.6元/m3,生化處理直接運行成本3.1元/m3。
(1)采用薄膜蒸發(fā)-微電解+Fenton氧化-兼氧+接觸氧化-硝化/反硝化-絮凝沉淀組合工藝處理高濃度、高鹽分和高氨氮的醫(yī)藥中間體工廠的生產(chǎn)廢水,COD去除率99.7%,NH3-N 去除率90%,TP去除率92%。出水水質(zhì)均能達到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)。
(2)廢水先經(jīng)過薄膜蒸發(fā)后,鹽分可有效去除。鐵碳微電解+Fenton氧化可將環(huán)狀芳烴化合物降解,并轉(zhuǎn)化為毒性更低、可生化性更高的小分子酸,為生化系統(tǒng)減輕了單元負(fù)荷。兼氧+接觸氧化的組合提高了生化系統(tǒng)對難降解有機物的沖擊能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,廢水經(jīng)該系統(tǒng)后,COD得到了大幅去除,NH3-N也可部分去除。再經(jīng)硝化反硝化系統(tǒng)后,廢水中的NH3-N不斷降低。最后,經(jīng)過絮凝沉淀池處理,TP也明顯降低。處理后的廢水達到排放標(biāo)準(zhǔn),該項目的完成具有很好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。