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        基于變頻器的電機控制節(jié)能系統(tǒng)研究

        2017-08-24 08:36:19樊勇
        科技創(chuàng)新導報 2017年14期
        關鍵詞:調(diào)速變頻器

        樊勇

        DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.14.146

        摘 要:隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人們環(huán)保意識的增強,各項節(jié)能環(huán)保技術廣泛應用在企業(yè)生產(chǎn)活動中,將現(xiàn)代先進技術與傳統(tǒng)行業(yè)有機地結合起來,有利于實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能減排的目標。變頻器是現(xiàn)代電力電子、微電子、自動控制等技術的結合體,通過電力電子半導體通斷作用調(diào)節(jié)電能功率,從而達到節(jié)能降耗的目的。該文主要闡述了電機變頻調(diào)速原理和電機控制節(jié)能技術要求,并將變頻器電機控制節(jié)能系統(tǒng)應用在實際工程中,取得了一定的節(jié)能效果。

        關鍵詞:變頻器 電機控制 節(jié)能系統(tǒng) 調(diào)速

        中圖分類號:TM921.5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(b)-0146-02

        電機是一種應用范圍廣、高耗能的動力設備,據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,我國總裝機容量是4億kW,年耗電量大概是6 000億kW。我國大部分都是中小型電機,中小型電機的數(shù)量占整個電機的80%,占總耗電量的90%,因此,我國電機節(jié)能降耗具有很大的潛力,也是符合當下國家提出建設資源節(jié)約型戰(zhàn)略方針。變頻器在電機節(jié)能方面效果顯著,它具有高性能、高精度,可以實現(xiàn)無極調(diào)速,與降壓調(diào)速、變極調(diào)速相比,變頻調(diào)速調(diào)速范圍廣、運行穩(wěn)定,因此,廣泛應用在工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領域,隨著電力電子技術和控制技術的發(fā)展,變頻調(diào)速技術也在不斷進步和發(fā)展。

        1 變頻調(diào)速節(jié)能的原理

        目前大部分風機、水泵、液壓油泵、空壓機、循環(huán)泵等電機負荷的壓力、流量以及風量控制系統(tǒng)全部都是閥空系統(tǒng),也就是電機由額定轉速驅動力進行驅動運轉,系統(tǒng)提供壓力、流量和恒定流量。在實際應用中,如果設備需求發(fā)生變化,為了滿足機器運行需求,出口端的溢壓閥、溢流調(diào)節(jié)負載壓力、流量和風量。但是經(jīng)過溢壓閥、溢流調(diào)節(jié)后,會釋放大量的能量,這些釋放的能量其實就是電機從電網(wǎng)中產(chǎn)生的能量的一部分,所以造成嚴重的浪費。從這也可以看出,電機功率和轉速成正比,轉速和頻率成正比,如果想要達到節(jié)能的目的,則要改變電機的運行方式,讓它即便不在額定轉速下,也能正常運轉,所以必須改變變頻調(diào)控控制系統(tǒng),讓其停啟和調(diào)整設備的運行,讓電機在0至額定轉速內(nèi)可以進行調(diào)節(jié),輸出的壓力、流量或風量在0~100%的范圍內(nèi)可以調(diào)節(jié),從而使得設備運行的頻率和負載所匹配,達到節(jié)能降耗的目的。電機轉速的公式:n=60f(1-s)/p,其中:n=電機轉速,f=電源頻率,p=電機的極對數(shù),s=轉差率。從上面的公式可以看出,電機的轉速與電源頻率成正比,因此改變電源的頻率就可以改變電機的轉速,從而達到調(diào)節(jié)設備頻率的目的。

        2 電機控制系統(tǒng)節(jié)能要求

        目前大多數(shù)電機使用恒V/F控制系統(tǒng),這種控制系統(tǒng)結構比較簡單、成本低,適合風機、水泵等大型、對調(diào)速系統(tǒng)動態(tài)性能要求不高的場所。變頻電機系統(tǒng)必須滿足一般平滑調(diào)速需求,但是它的動、靜態(tài)性能不是很好,如果需要高動、靜特性,則需要反饋轉速進行閉環(huán)調(diào)節(jié)。基于變頻器的電機變頻調(diào)速想要達到節(jié)能的目的,必須滿足以下幾個方面的要求。

        2.1 轉換性

        我國基于變頻器電機控制節(jié)能系統(tǒng)方面的技術還在進一步研究,但是國外這方面的技術已經(jīng)比較成熟,基于變頻器的控制系統(tǒng)應用十分廣泛。常見的有機械制造生產(chǎn)技術、數(shù)據(jù)技術、電子電工技術等,只要有機電的地方,都可以通過變頻器制定小系統(tǒng)代替人工作業(yè)。以德國為例,通過變頻器建立控制系統(tǒng)對數(shù)控機床設備進行控制,控制系統(tǒng)的程序員只要調(diào)整數(shù)控機床的運轉速度,就能滿足工業(yè)設備切割精度,從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。這種系統(tǒng)使用了閉環(huán)控制系統(tǒng),包括控制器、電動機、放大器、測量元件,測量元件使用開關式傳感器,這種閉環(huán)控制系統(tǒng)具有強抗干擾能力,并利用反饋產(chǎn)生的控制作用消除系統(tǒng)運行過程中的偏差。

        2.2 智能化

        隨著計算機、信息化、控制技術的發(fā)展,電器設備開始逐漸走向智能化、自動化發(fā)展,因此,變頻器控制系統(tǒng)也逐漸發(fā)展為自動變頻控制系統(tǒng),自動變頻控制系統(tǒng)是利用計算機、電子設備,收集變頻電機數(shù)據(jù)資料,并對其進行處理,確保電機信息的準確性,從而對電機的運行和管理提供參考。通過控制器調(diào)節(jié)系統(tǒng)的運行速度,從而確保變頻電機正常運行。此外,系統(tǒng)還可以利用計算機、放大器、顯示器以及其他元件作為系統(tǒng)的輔助設備,對整個系統(tǒng)進行綜合調(diào)節(jié)。這樣電機操作人員能夠根據(jù)顯示器和放大器顯示的數(shù)據(jù),按照設備運行要求對電機進行調(diào)控,確保變頻電機轉速處于一個合理的范圍內(nèi),避免轉速過高對系統(tǒng)造成的不良影響。而且這種系統(tǒng)結構比較合理,應用性強,非常符合變頻電機變頻控制系統(tǒng)運行的要求。

        2.3 靈活性

        目前市場上一些變頻器使用先進的轉子磁場矢量動態(tài)控制測量,讓異步電動機交流電氣調(diào)速轉動系統(tǒng)能夠達到與直流電氣調(diào)速傳動系統(tǒng)同等靜、動態(tài)實時調(diào)節(jié)工,變頻器調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)可以自動尋找功能模塊,從而實現(xiàn)系統(tǒng)最優(yōu)控制調(diào)速。并且能夠對系統(tǒng)故障進行自檢,縮短了故障排查檢修的時間,達到提高了系統(tǒng)的運行效率。變頻器與PLC控制器配合使用,能夠實現(xiàn)對變速控制、速差大范圍調(diào)節(jié)、非線性負荷控制,從而確保系統(tǒng)的安全性和節(jié)能性。

        3 基于變頻器的電機控制節(jié)能系統(tǒng)應用效果

        3.1 工程概況

        某煉鋼廠1#轉爐氧槍共有2臺冷卻水泵,額定流量為300 m3/h,進口壓力是0.4 MPa,升壓是1.3 MPa,異步電動機機型是Y2355 L-2/380 V,功率是315 kW。由于煉鋼廠的1#轉爐氧槍冷卻水泵控制系統(tǒng)運行效率比較低,耗電量非常大,日常電能轉換率只有35%,因此整個冷水泵耗費了整個系統(tǒng)的45%以上的電能。因此,必須對煉鋼廠的1#轉爐氧槍異步電動機系統(tǒng)進行改造。利用變頻器的綜合控制能力,與電機、傳感器、顯示器等其他硬件組成一個閉環(huán)控制系統(tǒng),提高整個電機控制系統(tǒng)的性能。

        3.2 變頻器電機控制節(jié)能效果

        通過對轉爐氧槍冷卻水泵控制系統(tǒng)進行改造以后,然后2臺水泵其中一臺使用工頻加閥門調(diào)節(jié)方式運行,另外一臺使用變頻調(diào)節(jié),這兩臺水泵運行參數(shù)相同,但是實際運行效果也不一樣。表1是兩臺水泵運行數(shù)據(jù)。

        從表1可以看出,在各項運行參數(shù)相同的情況下,2號水泵的運行效率更加穩(wěn)定,平均運行電流為196 A,工頻運行額定480 A的電流下降了284 A,實際節(jié)電效率為59.17%,所以可以看出節(jié)電效果十分明顯。該系統(tǒng)變頻控制系統(tǒng)設計比較簡單,使用了比例調(diào)節(jié)器算法,可以對系統(tǒng)設計過程以及運用的原理進行調(diào)整和控制,利于后期電機操作人員收集更多的數(shù)據(jù)信息對系統(tǒng)結構進行完善和調(diào)整。

        4 結語

        在當前資源危機日益嚴重、環(huán)境惡化的形勢下,提高電機運行效率是未來發(fā)展的方向。而通過變頻器電機轉速控制系統(tǒng),能有效降低傳統(tǒng)控制系統(tǒng)電能的損耗,讓控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動化、智能化,能有效降低工業(yè)生產(chǎn)成本,促進變頻器更新?lián)Q代,應用到更多產(chǎn)品中,從而促進我國工業(yè)生產(chǎn)效率。

        參考文獻

        [1] 劉輝,張斌.基于無源控制的無速度傳感器異步電機調(diào)速控制[J].傳感器與微系統(tǒng),2016,35(6):45-47.

        [2] 苗儉威,王英.基于DSP的無速度傳感器異步電機控制系統(tǒng)設計[J].電氣自動化,2015,37(2):18-20.

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