孟兆鵬
摘 要:該文詳細闡述了2臺300 MW機組配汽機構(gòu)的特性及所采用的滑壓運行方式,分析比較了不同滑壓運行方式下機組的經(jīng)濟性,并在機組配汽特性調(diào)整的基礎(chǔ)上,優(yōu)化了滑壓運行曲線,采取了新的運行控制方式,保證了機組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
關(guān)鍵詞:配汽機構(gòu) 滑壓曲線 優(yōu)化運行 經(jīng)濟比較
中圖分類號:TK26 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)06(b)-0130-03
調(diào)節(jié)汽閥及其配汽機構(gòu)是汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的重要組成部分,同時也是重要的熱力設(shè)備,其設(shè)備性能及工作特性的好壞,直接影響機組的調(diào)節(jié)特性和運行安全經(jīng)濟性?,F(xiàn)亞臨界參數(shù)以上機組設(shè)計普遍采用定—滑—定運行方式,一般設(shè)計的起始滑參數(shù)的負(fù)荷為90%,這往往不能保證其在最佳的閥位,而在滑壓運行區(qū)內(nèi),給定負(fù)荷與給定主汽壓力成固定的關(guān)系,特別是對于空冷機組來講,由于機組運行中存在背壓大幅度變化,相同負(fù)荷下,機組運行的閥位會發(fā)生較大的變化;對于供熱機組來講,機組負(fù)荷隨著供熱量的變化存在著較大范圍的變化,機組運行的閥位同樣有著較大的變化,這樣更無法保證滑參數(shù)運行處于最佳的方式,因此也影響到機組滑參數(shù)運行的經(jīng)濟性,因此在機組配汽特性調(diào)整的基礎(chǔ)上,確定出機組滑參數(shù)運行的最佳閥位,并通過合理的控制方式來實現(xiàn)機組定—滑—定方式的優(yōu)化控制,對于機組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟性能有著重要的意義。
某公司2臺300 MW機組為上海汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界、單軸、中間再熱、雙缸雙排汽、空冷、抽汽凝汽式汽輪機。機組正式運行后,一直以廠家給定的設(shè)計滑壓曲線運行。因高壓調(diào)門實際的流量特性與DEH中預(yù)置的流量特性曲線存在一定的差異,使得機組不在經(jīng)濟區(qū)域運行。為進一步掌握機組的實際配汽機構(gòu)調(diào)節(jié)特性以及滑壓運行方式,改進機組調(diào)節(jié)特性及滑壓運行方式及控制方式,提升機組的整體安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行水平,開展了機組的定壓-滑壓-定壓曲線優(yōu)化運行試驗。
1 系統(tǒng)及設(shè)備主要技術(shù)規(guī)范
1.1 系統(tǒng)簡介
2臺機組汽輪機均為300 MW亞臨界、中間再熱、單軸、直接空冷凝汽式、抽汽供熱汽輪機。汽輪機DEH系統(tǒng)采用數(shù)字計算機作為控制器,電液轉(zhuǎn)換機構(gòu)、高壓抗燃油供油系統(tǒng)(EH)和油動機作為執(zhí)行器,對汽輪機實行自動控制。
汽輪機配汽采用閥門管理方法,能實現(xiàn)節(jié)流調(diào)節(jié)與噴嘴調(diào)節(jié)的切換。采用節(jié)流配汽時,高壓部分6個調(diào)門根據(jù)控制系統(tǒng)的指令按相應(yīng)的閥位開大、關(guān)小,對應(yīng)于6組噴嘴同時進汽。采用噴嘴配汽,高壓部分6個調(diào)門根據(jù)控制系統(tǒng)的負(fù)荷指令按相應(yīng)的閥位順序啟閉——隨著負(fù)荷的升高,依1-2-4-5-6-3的順序漸次開啟;關(guān)閉時閥門順序相反。噴嘴組順序及進汽管道示意圖如下,從機頭向發(fā)電機方向看為順時針轉(zhuǎn)動(見圖1)。
1.2 汽輪機技術(shù)規(guī)范
型號:CZK300-16.7/0.4/537/537;
形式:亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷、抽汽凝汽式汽輪機;
額定功率:300 MW;
主汽門前蒸汽額定壓力:16.7 MPa;
主汽門前蒸汽額定溫度:537 ℃;
額定主汽流量:980.088 t/h;
高壓缸排汽壓力:3.808 MPa;
高壓缸排汽溫度:327.5 ℃;
再熱汽壓力:3.428 MPa;
再熱汽溫度:537 ℃;
額定凝汽器背壓:16 kPa;
回?zé)峒墧?shù):7級(3臺高加、3臺低加、1臺除氧器);
調(diào)節(jié)系統(tǒng)型式:數(shù)字式電液控制;
機組的運行方式:機組啟動過程采用單閥運行方式,正常運行采用順序閥、定—滑—定運行方式。
2 試驗后的參數(shù)
2.1 原滑壓曲線
具體情況見表1。
2.2 滑壓曲線采用調(diào)節(jié)級壓力代替負(fù)荷
由于是直接空冷機組,夏季高背壓工況以及供熱工況下電負(fù)荷對應(yīng)的主蒸汽流量在發(fā)生變化,偏離設(shè)計滑壓曲線,造成主蒸汽壓力偏低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表2所示。
通過以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),隨機組背壓的不同,相同主蒸汽流量所做的功偏差較大,若采用負(fù)荷作為滑壓曲線的橫坐標(biāo),則高背壓工況下主蒸汽流量大,調(diào)門開度增大,較設(shè)計滑壓曲線主汽壓力偏低。不能保證機組在最經(jīng)濟的工況下運行。此次滑壓曲線修改橫坐標(biāo)采用調(diào)節(jié)級壓力代替汽輪機負(fù)荷。
2.3 采用4閥滑壓曲線,順序閥閥序為(1、2-4-6-5-3)
具體情況見表3、圖2。
2.4 2號機采用3閥滑壓曲線,順序閥閥序為(1、2-4-5-6-3)
具體情況見表4、圖3。
3 3種滑壓參數(shù)對機組經(jīng)濟型的影響
(1)背壓16 kPa,對比3組滑壓曲線對應(yīng)的主汽壓力(說明:由于三閥滑壓曲線與四閥滑壓曲線采用調(diào)節(jié)級壓力,故表5對應(yīng)的負(fù)荷是通過背壓修正而來)。
(2)由于三閥滑壓初參數(shù)提高,造成閥門節(jié)流損失增大,高壓缸效率較低(見表6)。
(3)綜合對比四閥滑壓與三閥滑壓對經(jīng)濟性的影響,如表7所示,三閥滑壓在70%負(fù)荷附近供電煤耗相比四閥滑壓下降3.6 g/kWh,高負(fù)荷附近三閥滑壓經(jīng)濟性不明顯。
4 修改后的滑壓曲線以及順序閥閥序?qū)ζ啓C軸系的影響
(1)1號機組試驗過的閥序共有4套,分別如下:6、3-5-4-1-2;1、2-4-5-6-3;1、2-5-4-6-3;1、2-4-6-5-3。噴嘴組示意圖見圖1。
(2)各閥序運行情況。
①1、2-4-5-6-3閥序切換試驗。切換過程中振動最大145 μm,切換后1X:106 μm,1Y:107 μm,瓦溫75 ℃/85 ℃,升負(fù)荷至220 MW,5號調(diào)門開度20%時,振動在120~140 μm之間波動,軸系不穩(wěn)定,切為單閥,閥序重新恢復(fù)。
②1、2-4-6-5-3閥序切換試驗。切換過程中振動最大1Y:133 μm,切換后1X:116 μm,1Y:107 μm,瓦溫78 ℃/82 ℃,帶負(fù)荷試驗過程當(dāng)6號調(diào)門開度變化過程中1X方向振動最大至148 μm。
③閥序改變對軸系的擾動分析。1、2-4-6-5-3閥序、1、2-4-5-6-3閥序?qū)儆谕活愋偷拈y序,都是先下半缸進汽然后再上半缸進汽,下半缸進汽1號軸承載荷較小,軸瓦金屬溫度較低,但由于1號軸承載荷較小引起軸系穩(wěn)定性較差,在上半缸進汽的時候?qū)S系擾動較大;6、3-5-4-1-2閥序?qū)儆谝活愋偷拈y序,首先是上半缸進汽,增加1號軸承載荷,軸振較小,但1號軸瓦金屬溫度偏高,最高至106 ℃。
5 結(jié)論與建議
(1)機組在原設(shè)計定—滑—定運行曲線下運行時,在滑壓運行區(qū)內(nèi)個別高調(diào)門存在較大的節(jié)流損失,配汽特性局部有待改善,有著較大節(jié)能優(yōu)化潛力。
(2)不同滑壓運行方式的試驗表明,機組在三閥點滑壓運行時較原設(shè)計滑壓方式、四閥點滑壓方式的整體經(jīng)濟性高,且機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、減溫水系統(tǒng)有較好的適應(yīng)能力,主汽、再熱蒸汽參數(shù)可正??刂疲瑴p溫水量變化范圍合理,在正常調(diào)峰范圍內(nèi)可保證機組安全運行。
(3)定—滑—定運行方式優(yōu)化后,機組在210 MW負(fù)荷區(qū)域運行時,三閥點滑壓運行方式較原滑壓運行方式機組的發(fā)電煤耗下降約3.6 g/kWh,有效提升了機組在中低負(fù)荷區(qū)域間的整體經(jīng)濟性。
(4)目前機組軸系穩(wěn)定性較差,對閥序變化較為敏感,建議在大修過程中重新調(diào)整軸系并做動平衡試驗。
參考文獻
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