寧全崗
(山西榆社股份有限公司,山西榆社031800)
乙炔清凈廢次鈉回收綜合利用方案
寧全崗
(山西榆社股份有限公司,山西榆社031800)
介紹了電石法乙炔生產(chǎn)中對(duì)廢次鈉進(jìn)行綜合治理方案。
廢次鈉回收乙炔;廢水回用;污水治理
在電石法聚氯乙烯生產(chǎn)中,電石法乙炔生產(chǎn)工藝中粗乙炔清凈需要大量的工業(yè)水,這就造成水資源的浪費(fèi),增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本,理論上要除去粗乙炔氣中H2S、PH3等雜質(zhì),若不徹底清凈,會(huì)使后道工序中的氯化汞觸媒中毒失去活性,降低使用壽命;同時(shí)由于其自燃點(diǎn)低,與空氣接觸會(huì)自燃而危及安全生產(chǎn),在生產(chǎn)中容易出現(xiàn)著火事故,所以乙炔氣在送轉(zhuǎn)化工序之前必須經(jīng)過(guò)清凈工序除去H2S、PH3等雜質(zhì)。
目前,國(guó)內(nèi)乙炔清凈是利用次氯酸鈉溶液將乙炔中的H2S、PH3等雜質(zhì)氧化成酸性物質(zhì)除去。但在此過(guò)程中產(chǎn)生了大量的廢次氯酸鈉水,這部分水因與乙炔氣充分接觸,乙炔含量較高,約200~350 mg/L。直接經(jīng)曝氣處理,會(huì)造成乙炔氣浪費(fèi),同時(shí)COD含量高,處理難度大,不僅造成原料的損耗,又污染環(huán)境,增加了生產(chǎn)成本,也會(huì)產(chǎn)生安全隱患。部分企業(yè)處理后,將一定量廢水回用于乙炔發(fā)生用水,但由于經(jīng)過(guò)各級(jí)收集輸送后,該廢水的乙炔氣已大多流失于空氣中,且該廢水含氯根、硫、磷等雜質(zhì)較高,回用到發(fā)生器后產(chǎn)生的電石渣對(duì)水泥生產(chǎn)影響較大。
山西榆社化工股份有限公司利用母液水配制,但配制后給污水處理廠增加了負(fù)擔(dān),成分復(fù)雜,COD由300×10-6增加到500×10-6,且氯根帶入整個(gè)系統(tǒng)。為了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),采用電石渣制水泥項(xiàng)目,電石渣制水泥要求電石渣中氯根含量小于0.02%,而原有乙炔清凈工藝中產(chǎn)生的廢次鈉進(jìn)入發(fā)生器后,使電石渣中的氯根含量達(dá)到2%以上,無(wú)法生產(chǎn)水泥,不符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求。同時(shí)在污水處理過(guò)程中曝氣浪費(fèi)了大量乙炔,浪費(fèi)了有效氯為0.06%~0.03%的次氯酸鈉資源。
2.1 原有工藝流程
聚合離心母液水,通過(guò)填料涼水塔降溫至30℃以下,用母液泵送至配次鈉系統(tǒng),配制成含有效氯0.08%~0.12%的次氯酸,經(jīng)過(guò)清凈后,將含有效氯0.03%~0.06%的廢次鈉,經(jīng)廢次鈉泵輸送到解析塔,經(jīng)過(guò)解析塔的廢次鈉除去大部分氣體,再自流到曝氣池,經(jīng)曝氣池曝氣加藥后,送至高精度過(guò)濾器,過(guò)濾后廢次鈉送至微濾器,然后進(jìn)超濾、反滲透80%,制成無(wú)離子水,回用到聚合反應(yīng)使用;20%廢水加到發(fā)生器使用。
2.2 企業(yè)改進(jìn)工藝流程
從乙炔發(fā)生冷卻塔出來(lái)的廢次鈉通過(guò)密閉保溫的管道送入廢次鈉緩沖罐,緩沖罐內(nèi)的廢次鈉控制在一定數(shù)值,用泵將次鈉經(jīng)預(yù)熱后送至解析塔內(nèi),真空泵從解析塔頂部抽氣,使解析塔保持一定的真空,廢次鈉沸騰產(chǎn)生大量的水蒸氣,由于解析塔的獨(dú)特設(shè)計(jì)和水蒸氣的擾動(dòng),溶解態(tài)乙炔也大部分從廢次鈉中不斷釋放出來(lái),從解析塔出來(lái)的氣體先進(jìn)入1#乙炔冷卻器及捕沫器凈化后,一同送往乙炔氣柜。
從解析塔底部出來(lái)的廢次鈉從下部進(jìn)入廢次鈉收集池送往涼水塔,溫度降至30℃以下,用廢次鈉回用泵送去次鈉配置系統(tǒng)混合復(fù)配使用。
在廢次鈉回收乙炔氣的乙炔管路上設(shè)置1臺(tái)氧氣在線檢測(cè)儀,在線檢測(cè)乙炔氣體中氧氣的含量,當(dāng)乙炔氣體中氧氣含量超標(biāo)(>1%)時(shí),裝置自動(dòng)聯(lián)鎖停車,并設(shè)置自動(dòng)充氮保護(hù)。改造前工藝流程示意圖見(jiàn)圖1,改造后工藝流程示意圖見(jiàn)圖2。
圖1 改造前工藝流程示意圖
乙炔回收的解析塔采用自主研發(fā)的高效噴霧,折流,垂直型塔,從冷卻塔底出來(lái)的廢次鈉經(jīng)過(guò)噴霧冷卻塔后,溫度降為30℃左右(夏季),此塔回收效益高,解析后廢次鈉乙炔含量較低。涼水塔采用高效無(wú)填料噴霧涼水塔。主要設(shè)備一覽表見(jiàn)表1。
圖2 改造后工藝流程示意圖
表1 主要設(shè)備一覽表
40萬(wàn)t/a PVC廢次鈉一年可回收電石1 200 t,節(jié)約費(fèi)用:1 200×2 600=312(萬(wàn)元),除去動(dòng)力消耗,一年可節(jié)約260萬(wàn)元。
一年可節(jié)約用堿600 t,600×3 000=180(萬(wàn)元),共節(jié)約440萬(wàn)元。
投資:項(xiàng)目共投資450萬(wàn)元(包括土建、設(shè)備、電氣、儀表安裝)。
節(jié)能減排是目前化工企業(yè)最重要的工作之一,節(jié)能減排不但可以減低成本,而且可以實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保的工作目標(biāo)。廢次氯酸鈉水的綜合利用就是將降低生產(chǎn)成本,節(jié)能降耗,提高經(jīng)濟(jì)效益工作落實(shí)到實(shí)處的具體表現(xiàn)。項(xiàng)目建成后,不僅減少了該公司污水的處理難度,同時(shí)節(jié)約堿約600 t,回收電石約1 200 t,實(shí)現(xiàn)了資源利用最大化,將污染變?yōu)橘Y源,為公司的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中谷礦業(yè)公司20萬(wàn)t/a固堿項(xiàng)目計(jì)劃10月投產(chǎn)
內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)公司20萬(wàn)t/a固堿項(xiàng)目進(jìn)展順利,截至目前,該項(xiàng)目堿濃縮單元主體框架、片堿庫(kù)基礎(chǔ)、堿濃縮單元砌基礎(chǔ)墻已完成,原液堿槽現(xiàn)場(chǎng)焊接、熔鹽爐砌爐前拱、裝熔鹽爐主體支架安裝完成,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年10月竣工投產(chǎn)。
據(jù)介紹,該項(xiàng)目位于鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西工業(yè)園區(qū),總投資1.5億元,已完成投資1.35億元。
內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責(zé)任公司,成立于2010年2月5日,是由鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)組建,目前,公司項(xiàng)目第一期“年產(chǎn)50萬(wàn)t電石、30萬(wàn)t PVC、30萬(wàn)t燒堿”已建成并投產(chǎn)。
據(jù)了解,鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司于2004年6月25日在深交所掛牌上市,公司下設(shè)內(nèi)蒙古烏海化工有限公司、內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責(zé)任公司、西部環(huán)保有限公司、包頭市新達(dá)茂稀土有限公司、內(nèi)蒙古聯(lián)豐稀土化工研究院有限公司、江蘇金材科技有限公司、廣東塑料交易所股份有限公司、廣東地球土壤研究院等子公司。
統(tǒng)計(jì)資料顯示顯示,鴻達(dá)興業(yè)子公司中谷礦業(yè)PVC/燒堿綜合項(xiàng)目一期轉(zhuǎn)固投產(chǎn)后,新增PVC產(chǎn)能30萬(wàn)t/a、燒堿產(chǎn)能30萬(wàn)t/a,項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)良好,原材料單耗較低,產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。
Comprehensive utilization plan of acetylene cleaning waste sodium recovery
NING Quan-gang
(Shanxi Yushe Co.,Ltd.,Yushe 031800,China)
The comprehensive treatment scheme of waste sodium in acetylene production by acetylene process is introduced
recovery of acetylene from waste sodium;reuse of wastewater;treatment of wastewater
TQ085
B
1009-1785(2017)07-0036-02
2017-03-14