朱艷才
摘 要:本文闡述了杭汽輪機(jī)(T8888-1)振動(dòng)的原因,分別從汽輪機(jī)軸承間隙,通流部分定位尺寸、安裝管道設(shè)計(jì)缺陷、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度、軸向定位等方面展開分析,提出解決汽輪機(jī)振動(dòng)的措施和方法。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);軸向定位;通流間隙;轉(zhuǎn)子;振動(dòng);頻譜。
Keywords:turbine,axial orientation,flow clearance,rotor,vibration,spectrum.
一、概述
寶鋼集團(tuán)八鋼公司制氧空壓機(jī)用汽輪機(jī)(杭汽機(jī)組代號(hào)T8888-1)驅(qū)動(dòng),該機(jī)組于2014年5月開始現(xiàn)場(chǎng)安裝,2014年9月進(jìn)行調(diào)試工作,在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)過數(shù)次因振動(dòng)過高而發(fā)生跳機(jī),經(jīng)多次調(diào)整于2014年11月進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行,前后運(yùn)行時(shí)間共計(jì)20余天;2015年3月機(jī)組重新開啟運(yùn)行后,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行到4300r/min時(shí)因振動(dòng)過大而發(fā)生跳機(jī),此后現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員與廠家服務(wù)工程師進(jìn)行了多次嘗試但均未成功。開缸檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子發(fā)生碰擦,導(dǎo)葉持環(huán)、汽封存在不同程度的損傷,故決定將T8888-1的轉(zhuǎn)子發(fā)回杭汽進(jìn)行檢測(cè)返修,返修后回裝試機(jī),仍然振動(dòng)高但未達(dá)到跳機(jī)值,勉強(qiáng)運(yùn)行維持生產(chǎn);2017年2月針對(duì)該機(jī)組振動(dòng)高的問題,再次開缸檢修,徹底解決了汽輪機(jī)(T8888—1)振動(dòng)高的故障。
二、故障原因分析
2.1、杭汽相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)T8888-1的轉(zhuǎn)子、持環(huán)實(shí)際檢測(cè)情況就產(chǎn)生的原因展開了討論,通過對(duì)軸承的磨損、持環(huán)底部有明顯的碰擦痕跡等現(xiàn)狀進(jìn)行分析,該狀況的出現(xiàn)應(yīng)該說是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)問題,由多種原因所致??赡墚a(chǎn)生的原因有:
1)滑銷系統(tǒng)卡澀、管道應(yīng)力問題頂缸;(此項(xiàng)內(nèi)容在開機(jī)中已經(jīng)做了檢查,滑銷系統(tǒng)不存在問題。另外汽輪機(jī)進(jìn)汽及排汽管道的頂缸問題也能排除,因?yàn)榍柏堊υ谶\(yùn)行中未頂死,后汽缸的排汽方管設(shè)計(jì)時(shí)是有膨脹節(jié)的)
2)油系統(tǒng)不干凈;
3)安裝數(shù)據(jù)發(fā)生變化、經(jīng)過一個(gè)冬天下來冷熱空氣進(jìn)入汽缸,疏水不暢結(jié)冰;(在機(jī)組停運(yùn)期間,機(jī)組始終處于有持續(xù)供暖的工房中,且當(dāng)時(shí)鍋爐全線停車,不存在熱蒸汽串流至汽輪機(jī)的問題)
4)是否與經(jīng)常盤車、基礎(chǔ)沉降、排汽管頂缸等其他因素有關(guān)。(生產(chǎn)廠是按照1次/月進(jìn)行盤車的。所以盤車的問題可以剔除。排汽缸頂缸的問題與第2條原因相似,不再贅述)
5)持環(huán)安裝時(shí),未能充分考慮轉(zhuǎn)子的下?lián)隙?,造成?dòng)靜間隙偏小。
2.2、振動(dòng)檢測(cè)分析
綜合分析該汽輪機(jī)振動(dòng)的基本原因?yàn)檗D(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良,且有熱彎曲現(xiàn)象,另外1瓦有松動(dòng)、瓦間隙偏大現(xiàn)象。
2.3、汽輪機(jī)每次在開機(jī)升速時(shí),800rpm可以穩(wěn)定到一定值10vm左右,在2000rpm時(shí),先上升后下降穩(wěn)定到一定值30vm左右,在繼續(xù)升速4300rpm,振動(dòng)和溫度持續(xù)爬升,無法穩(wěn)定下來,4700rpm也一樣振動(dòng)、溫度持續(xù)上升直至跳機(jī)(66、98vm,105、115℃)。在對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)汽側(cè)軸承拆除檢查過程中發(fā)現(xiàn):在汽輪機(jī)徑向軸承與止推軸承之間的軸徑上磨出了一道約0.5mm的凹槽,通過塞尺測(cè)量、分析,凹槽很可能是頂軸油管與軸摩擦造成的。對(duì)此分析可能原因如下:
1)隨著汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的升高,軸瓦內(nèi)形成的油膜壓力、軸在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力也會(huì)越大,被反送回頂升油管道內(nèi)的油壓力也會(huì)越高,頂升油管通過螺栓連接在徑向軸承下瓦上,有一定的彎曲度,油壓越高,橡膠軟管變形也就越大,軟管上的卡扣摩擦就會(huì)越劇烈,致使1#軸瓦振動(dòng)和溫度持續(xù)升高,無法穩(wěn)定到一個(gè)值。
2)軸端實(shí)際測(cè)量發(fā)現(xiàn),進(jìn)汽側(cè)端面圓跳動(dòng)0.02mm,排汽側(cè)0.04mm,軸應(yīng)該沒有彎曲變形。
3)根據(jù)幾次汽輪機(jī)開機(jī)時(shí),轉(zhuǎn)速升至4300rpm時(shí)的頻譜分析,振動(dòng)應(yīng)該是由于剮蹭引起的也剛好吻合。
三、處理措施
3.1、汽輪機(jī)在幾次開機(jī)過程中發(fā)現(xiàn),1#瓦的振動(dòng)和溫度持續(xù)爬升,無法穩(wěn)定下來,直至報(bào)警(66um,105℃)、聯(lián)鎖停機(jī)(98um,115℃),趨勢(shì)如圖1所示。
3.1.1、未拆卸聯(lián)軸器、復(fù)核對(duì)中數(shù)據(jù)、檢查軸承前。
1)軸封疏水不好,蒸汽冷凝引起的軸振動(dòng)。在第三次開機(jī)前,已經(jīng)對(duì)軸封汽進(jìn)行了改造,汽源壓力穩(wěn)定,無再蒸汽冷凝積水現(xiàn)象。
2)汽輪機(jī)真空度破壞、油冷卻器冷卻效果差油溫高引起的振動(dòng)。汽輪機(jī)均壓箱法蘭松動(dòng),真空有嚴(yán)重泄漏現(xiàn)象,已處理完成,油冷卻器進(jìn)、回未參與循環(huán)冷卻,因冷卻器內(nèi)有氣體,循環(huán)水壓過高,在安裝排氣閥、調(diào)整水壓后恢復(fù)正常。
3.1.2、未拆卸聯(lián)軸器、復(fù)核對(duì)中數(shù)據(jù)、檢查軸承后
1)對(duì)中問題引起的振動(dòng),在停機(jī)后進(jìn)行對(duì)中數(shù)據(jù)復(fù)核,均在正常值以內(nèi)。
2)軸承緊力、螺栓松脫引起的振動(dòng)。拆開軸承檢查緊力(—0.03mm),止推軸承一側(cè)無定位銷,已處理完成。
3)頂軸油管與軸摩擦引起的振動(dòng)。如圖2所示。
3.2、在對(duì)檢查出的問題處理好后,再次開機(jī)發(fā)現(xiàn),在4300rpm時(shí),1#瓦的振動(dòng)還是持續(xù)爬升,但溫度變化不大,可以穩(wěn)定下來了。后經(jīng)在線動(dòng)平衡數(shù)據(jù)采集分析來看,在2000rpm時(shí),同時(shí)有1倍頻和2倍頻,但在4300rpm時(shí)2倍頻消失,1倍頻很明顯,固判斷轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡有問題。
3.2.1、杭汽轉(zhuǎn)子、持環(huán)及汽封返廠處理,認(rèn)真核對(duì)轉(zhuǎn)子與靜葉片持環(huán)的配合尺寸,排除設(shè)備本身加工制造上面的缺陷在修復(fù)完成重新安裝時(shí)參照《產(chǎn)品合格證》上的數(shù)據(jù)對(duì)安裝過程進(jìn)行復(fù)校。
3.3、根據(jù)杭汽輪機(jī)產(chǎn)品合格證要求,再次對(duì)汽輪機(jī)的通流間隙、軸瓦頂隙、止推間隙、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度等進(jìn)行了復(fù)合、確認(rèn)調(diào)整。如圖3所示。
3.5、針對(duì)汽輪機(jī)軸向定位尺寸進(jìn)行調(diào)整如圖4所示。
四、結(jié)論
經(jīng)過對(duì)杭汽輪機(jī)(T8888-1)反復(fù)三次的開缸解體檢修,定位尺寸、通流間隙、軸承間隙、預(yù)緊力等調(diào)整,2017年,杭汽輪機(jī)(T8888-1)運(yùn)行狀態(tài)較好,軸瓦振動(dòng)、溫度、位移等參數(shù)均在可控范圍內(nèi),設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),為八鋼公司OY爐的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠的保障與支撐。
(作者單位:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司)