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        錦16塊二元驅(qū)提升泵效研究

        2017-08-09 10:51:04王麗霞
        中國科技博覽 2017年25期
        關(guān)鍵詞:泵效

        王麗霞

        [摘 要]錦16塊二元驅(qū)規(guī)模擴(kuò)大后,化學(xué)驅(qū)生產(chǎn)井采出液聚合物濃度不斷上升,部分井出現(xiàn)抽油桿不同步、抽油泵工作不正常的現(xiàn)象,泵效普遍降低,同時聚合物濃度高,導(dǎo)致舉升產(chǎn)出液體性能發(fā)生變化,導(dǎo)致桿柱更易彎曲變形、偏磨,導(dǎo)致沖程損失,甚至磨脫。通過與稠油粘度標(biāo)準(zhǔn)對比,開展了高含聚井使用稠油二級泵可行性研究,并通過提升泵掛等手段緩解桿柱偏磨情況,均取得了較好的生產(chǎn)效果,油井泵效得以提升,檢泵周期得以延長,解決了二元驅(qū)油井生產(chǎn)周期短的問題,為二元驅(qū)下步深入開展提供新的思路。

        [關(guān)鍵詞]二元驅(qū);泵效;二級泵;泵掛

        中圖分類號:TE357.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)25-0041-01

        1 二元驅(qū)概況

        1.1 油藏概況

        錦16二元驅(qū)區(qū)塊位于錦16塊中部,開發(fā)目的層系興Ⅱ47-8,含油面積1.34km2,石油地質(zhì)儲量298×104t,儲層有效厚度13.6m,油藏埋深1340-1460m,孔隙體積487×104m3,孔隙度30.5%,滲透率750×10-3μm2。平均地層溫度55℃,地下原油粘度14.3mPa·s,原始油氣比為42m3/t,原始地層水礦化度為2467mg/L。

        1.2開發(fā)現(xiàn)狀

        截至2016年3月,試驗區(qū)總井78口,其中采油井53口,開井51口,日產(chǎn)液量1824t/d,日產(chǎn)油267t/d,綜合含水85.4%,二元驅(qū)階段累產(chǎn)油二元驅(qū)階段井口累產(chǎn)油42×104t,試驗區(qū)投產(chǎn)到目前核實采出程度15%。注入井總井25口,開井23口,日注入量2014m3/d,累注入量338.3×104m3,注入段塞尺寸為0.695PV。日注母液量877m3/d,母液濃度4800PPm,摻污水量1129m3/d,日注干粉量4.7t/d,累注干粉量7914t,日注表活劑量0m3/d,累注表活劑商品量11017m3。3月4日表活劑停注。

        空白水驅(qū)期間:累積產(chǎn)油9.23×104t,階段采出程度達(dá)到3.1%,末期含水95.9%。前置段塞期間:累積產(chǎn)油2.227×104t,階段采出程度0.75%,末期含水93.6%。

        此外,二元驅(qū)目前共有油井53口,泵型主要以光達(dá)泵、螺桿泵,化學(xué)驅(qū)泵、重球泵為主。其中Ⅱ級泵占16口,占28.3%,重球泵占6口,占9%。

        2 存在的主要問題

        2.1 采出液聚合物含量增加導(dǎo)致舉升困難

        隨著驅(qū)替的不斷深入,化學(xué)驅(qū)生產(chǎn)井采出液聚合物濃度上升。從2103年開始二元驅(qū)平均采出液濃度逐年上升,其中2015年達(dá)到最高,為289ppm。采出液濃度上升導(dǎo)致粘度增大,對柱塞泵凡爾的開關(guān)造成影響,增加了液體的進(jìn)泵阻力,使得部分油井出現(xiàn)泵工況差的現(xiàn)象,影響抽油機(jī)井產(chǎn)量和系統(tǒng)效率。

        同時,隨著化學(xué)驅(qū)生產(chǎn)井采出液聚合物濃度上升,使得抽油泵抽吸困難,油井泵效普遍降低,2012年以來由平均單井泵效78%下降到2014年底的68%,目前泵效低于60%的油井13口,平均單井采出液濃度達(dá)到212mg/l,平均單井泵效僅為43%。

        2.2 抽油機(jī)井桿管偏磨問題突出

        隨著二元驅(qū)驅(qū)替的不斷深入,油井采出液含聚合物濃度高,導(dǎo)致舉升產(chǎn)出液體性能發(fā)生變化,產(chǎn)出液粘度的增大導(dǎo)致抽油桿上行負(fù)荷大,下行摩阻大,使桿柱更容易彎曲變形、偏磨,從而導(dǎo)致沖程損失,甚至偏磨斷脫,致使原有桿柱組合設(shè)計與目前井況不匹配。

        2011年12月中旬完成前置段塞注入,進(jìn)入主段塞階段以來,累計發(fā)生桿管偏磨作業(yè)29井次,部分油井多次偏磨斷脫,2015年就出現(xiàn)磨脫作業(yè)5井次。

        以錦2-6-A217井為例,該井2008年3月投產(chǎn),生產(chǎn)效果一直較好,日產(chǎn)油11.8t,日產(chǎn)液84t,含水86%,2012年底至今發(fā)生3次偏磨桿斷。

        錦16二元驅(qū)2011-2016年共發(fā)生檢泵井265井次,2016年共發(fā)生檢泵井57井次,其中泵漏所占比列最大,占35%,出砂卡井和出砂液降各占32%和14%,供液差和桿磨脫井各占7%、6%。

        3 舉升工藝技術(shù)的研究與應(yīng)用

        3.1 稠油二級泵的創(chuàng)新應(yīng)用,使泵效得到了大幅提高

        油井見聚后,含聚合物原油粘度由原來的14.3mPa·s上升到200mPa·s,已達(dá)到普通稠油的標(biāo)準(zhǔn),在用的普通柱塞泵以及化驅(qū)泵已不能滿足目前的生產(chǎn)需要,由于泵的抽吸難度增加,導(dǎo)致泵效降低。因此,我們研究將稠油用二級泵應(yīng)用于現(xiàn)場,并取得了很好的效果。

        以錦2-7-116C井為例,該井2016年1月檢泵開井,開井后泵效降低,同時采出液濃度上升。3月17日檢泵,將原泵型57*3Ⅰ光達(dá)泵改為下57*3Ⅱ光達(dá)泵,檢泵開井后,日產(chǎn)液由18方上升至26方,泵效由40%上升至90%左右,檢泵周期由58天延長至196天。檢泵后該井采出液濃度繼續(xù)上升,并于4月份達(dá)到922ppm,但該井泵效并未受到顯著影響。

        2015-2016年應(yīng)用Ⅱ級泵井14井次,其中Ⅰ級泵更換為Ⅱ級泵10井次,Ⅱ級泵使用率由6%增加至33%。在實施Ⅱ級泵后,平均單井泵效提高了39%,平均液量提高了13噸,效果較為顯著。

        3.2 提升泵掛避開大井斜井段,有效緩解管桿偏磨情況

        在油井的生產(chǎn)中,由于井斜較大或套變,套損等情況,會造成管桿偏磨,管桿偏磨對油井生產(chǎn)帶來很大危害,可造成管壁磨漏,泵筒內(nèi)堆積鐵屑,有效沖程減少等多種情況,對油井的檢泵周期及泵效造成較大影響。而泵掛的提升,有助于避開油井大井斜井段,在很大程度上可以緩解桿柱偏磨情況,但受到油井能力等原因影響,提升泵掛具有一定的局限性。2015年在二元驅(qū)開展泵掛提升的研究與應(yīng)用,實施了5口井,有效延長了油井的生產(chǎn)周期。

        2016年二元驅(qū)檢泵井共實施提升泵掛8井次,其中有7井次泵效上升,平均液量由檢泵前的38方上升至45方,平均檢泵周期由152天提升至170天,平均泵效有54%上升至75%,效果較為顯著。

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        2016年通過二元驅(qū)舉升系統(tǒng)工藝的研究過程中,二級泵創(chuàng)新應(yīng)用了14口井,平均單井泵效提高20%,實現(xiàn)平均單井增油113噸,提高檢泵周期51天,減少檢泵作業(yè)9井次,共節(jié)約檢泵作業(yè)費(fèi)用36萬元,增油效益225萬元,創(chuàng)效益總值261萬元。

        5 結(jié)論及建議

        (1)通過稠油二級泵的創(chuàng)新使用使用,區(qū)塊泵效由38%提高到77%,提高了39%,在采出液濃度逐步升高的背景下見效明顯。

        (2)通過提升泵掛的應(yīng)用,平均液量上升7方,平均檢泵周期延長18天,平均泵效上升21%,有效避免了偏磨引起的泵效較低,生產(chǎn)周期較短的問題。為下步二元驅(qū)舉升工藝優(yōu)化也具有重要的指導(dǎo)意義。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 韓修廷;有桿泵采油原理及應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社;2007年.

        [2] 何生厚,張琪.油氣井防砂理論及其應(yīng)用[M].北京:中國石化出版社;2003年.

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