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        螺桿泵井合理沉沒度的確定

        2017-05-18 18:47:50馬寶靜
        中國(guó)科技博覽 2017年8期

        [摘 要]為協(xié)調(diào)能耗與產(chǎn)量關(guān)系,充分發(fā)揮螺桿泵潛能,結(jié)合薩南開發(fā)區(qū)介質(zhì)特性及生產(chǎn)參數(shù),計(jì)算并繪制進(jìn)出口壓差與容積效率關(guān)系曲線,同時(shí)統(tǒng)計(jì)并繪制進(jìn)出口壓差與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線,確定出進(jìn)出口壓差的界限,計(jì)算螺桿泵井合理沉沒度范圍;統(tǒng)計(jì)螺桿泵井實(shí)際泵效、噸液耗電及系統(tǒng)效率與沉沒度關(guān)系。對(duì)比理論計(jì)算與數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果,確定合理沉沒度范圍。

        [關(guān)鍵詞]沉沒度 泵效 進(jìn)出口壓差

        中圖分類號(hào):TE933.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)08-0127-01

        螺桿泵井沉沒度是反映其供排關(guān)系合理與否的最直接、最易操作的參數(shù),沉沒度過高,產(chǎn)能得不到充分發(fā)揮;沉沒度過低,定子橡膠升溫較快,容積效率較低,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)易導(dǎo)致燒泵。近年來薩南開發(fā)區(qū)螺桿泵井逐年增多,但是螺桿泵井合理沉沒度一直沒有一套科學(xué)實(shí)用的方法來確定,僅是借鑒抽油機(jī)井沉沒度標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估計(jì)和判斷,不能使螺桿泵在正常工作條件下獲得最大產(chǎn)量和最高的經(jīng)濟(jì)效益。下面從理論計(jì)算及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來確定螺桿泵井合理沉沒度范圍。

        1.螺桿泵井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析

        螺桿泵井的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)是由兩方面決定的,一是油井的供液能力,二是螺桿泵的排液能力,下面從油層的流入動(dòng)態(tài)與泵的排出動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析。

        1.1 油層的流入動(dòng)態(tài)

        油層的流入動(dòng)態(tài)用IPR曲線來描述,最簡(jiǎn)單常用的是Vogel方程。

        (1)

        式中Q—實(shí)際排量,m3/d;Qmax—流壓為零時(shí)的最大產(chǎn)量,m3/d;Ps—平均地層壓力,MPa;Pf井底流壓,MPa;

        1.2 泵的排出動(dòng)態(tài)

        泵的排出動(dòng)態(tài)用泵的排出液量Q與泵效的關(guān)系表示:

        (2)

        式中:Q理—論排量,m3/d;q—每轉(zhuǎn)排量,ml;n—轉(zhuǎn)數(shù),r/min;—容積效率,%;

        1.3 供排關(guān)系協(xié)調(diào)

        螺桿泵井的生產(chǎn)過程是油層的供液能力和泵的排液能力相互影響和不斷協(xié)調(diào)的過程。泵的排液能力與某一流壓條件下的生產(chǎn)能力相適應(yīng),同時(shí)也決定了泵在多大的進(jìn)出口壓差下工作。根據(jù)泵吸入口壓力與容積效率的物理關(guān)系,可以得出螺桿泵井容積效率與泵進(jìn)出口壓差的關(guān)系

        2.螺桿泵井合理進(jìn)出口壓差范圍的界定

        結(jié)合薩南油田螺桿泵井生產(chǎn)數(shù)據(jù)及介質(zhì)特性,例如溫度、粘度、壓縮系數(shù)、含水、油氣比、原始地層壓力、飽和壓力、氣體壓縮因子等參數(shù),計(jì)算并繪制了進(jìn)出口壓差與容積效率關(guān)系曲線及進(jìn)出口壓差與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線。從曲線看出當(dāng)進(jìn)出口壓差較小時(shí),系統(tǒng)效率較低,對(duì)應(yīng)于系統(tǒng)效率25%時(shí),進(jìn)出口壓差為4MPa;另外,井底溫度對(duì)螺桿泵橡膠影響較大,據(jù)經(jīng)驗(yàn)和室內(nèi)實(shí)測(cè),舉升高度每增加100m,每100轉(zhuǎn)溫度升高1℃??紤]螺桿泵運(yùn)轉(zhuǎn)自身生熱,螺桿泵容積效率應(yīng)大于40%,否則長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),定子橡膠升溫較快,導(dǎo)致燒泵,并且進(jìn)出口壓差過大泵漏失嚴(yán)重,容積效率較低,對(duì)應(yīng)的進(jìn)出口壓差為7.5MPa。由此選擇進(jìn)出口壓差4-7.5MPa作為計(jì)算螺桿泵井合理沉沒度范圍的界線值。

        3.螺桿泵沉沒度統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

        統(tǒng)計(jì)2015年至2016年螺桿泵8042井次正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)及測(cè)試系統(tǒng)效率數(shù)據(jù),研究泵效、噸液耗電和系統(tǒng)效率的關(guān)系并做出曲線。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,對(duì)于小排量泵,沉沒度小于200m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在200-400m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于400m時(shí)系統(tǒng)效率開始下降,噸液耗電上升。對(duì)于800型中排量泵,當(dāng)沉沒度小于250m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在250-450m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于450m時(shí)系統(tǒng)效率開始下降。對(duì)于1200型以上大排量泵,當(dāng)沉沒度小于300m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在300-450m時(shí)泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于450m時(shí)系統(tǒng)效率開始下降。理論分析和數(shù)理統(tǒng)計(jì)兩種方法得到的合理沉沒度范圍基本吻合,若考慮到產(chǎn)量因素,最大限度的發(fā)揮螺桿泵井潛能,螺桿泵井的沉沒度范圍小排量螺桿泵應(yīng)控制在200-400m之間,中排量應(yīng)控制在250-450m之間,大排量應(yīng)控制在300-450m之間。

        4.應(yīng)用合理沉沒度的結(jié)論適時(shí)采取措施

        截止到目前,應(yīng)用該研究成果,適時(shí)采取措施,共實(shí)施換大泵10口井,調(diào)大參數(shù)446井次,調(diào)小參數(shù)46井次;其中對(duì)以往依據(jù)經(jīng)驗(yàn)未能調(diào)整的井實(shí)施調(diào)參98井次,沉沒度下降132.5米,日增液12.5t,日增油1.1t,取得了較好的效果。螺桿泵井平均沉沒度由466.6米下降至目前的377.5米,沉沒度位于合理范圍的比例由39.8%提高到58.2%,使螺桿泵井供排關(guān)系更加趨于合理,取得了較好效果。

        4.1 調(diào)大參數(shù)效果分析

        截止到2016年11月底共調(diào)大參數(shù)446井次,平均單井日增液13.4t,日增油1.2t,沉沒度下降154.1米,調(diào)參后203口井沉沒度位于合理范圍內(nèi)。其中對(duì)以往依據(jù)經(jīng)驗(yàn)未能調(diào)整的井實(shí)施調(diào)參98口井,沉沒度下降132.5米,日增液12.5t,日增油1.1t。例N5-20-P50井連續(xù)調(diào)參4次,泵型為GLB1200-14,轉(zhuǎn)數(shù)從80轉(zhuǎn)/分調(diào)到150轉(zhuǎn)/分,沉沒度從681.01m降到187.3m,泵效、噸液耗電變化從N5-20-P50井連續(xù)4次調(diào)參沉沒度變化可以看出,泵效先降低后穩(wěn)定在一較高水平;噸液耗電隨沉沒度降低逐漸下降,低于在合理下限后急劇上升。沉沒度在合理范圍內(nèi)泵效較高并且穩(wěn)定,噸液耗電最低。

        4.2 換大泵效果分析

        針對(duì)遠(yuǎn)高于合理沉沒度且轉(zhuǎn)數(shù)已無調(diào)整余地的10口井采取換大泵措施,措施后平均單井日增液18.5t,日增油2.3t,沉沒度下降418.1米;采取換大措施后經(jīng)調(diào)參后這10口井沉沒度基本都位于合理范圍內(nèi),其中測(cè)試系統(tǒng)效率7口井,平均單井系統(tǒng)效率提高8.65百分點(diǎn)。

        4.3 調(diào)小參數(shù)效果分析

        截止到2016年11月底共調(diào)小參數(shù)46井次,平均單井日降液8.1t,日降油0.2t,沉沒度上升147.5米,調(diào)參后37口井沉沒度位于合理范圍內(nèi)。

        5.結(jié)論及認(rèn)識(shí)

        (1)該項(xiàng)目是在理論研究和大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合薩南開發(fā)區(qū)介質(zhì)特性,根據(jù)不同泵型確定各自的合理沉沒度的范圍,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用,取得了較好的效果,從而證明了該研究成果的正確性及可靠性。

        (2)通過理論計(jì)算及數(shù)理統(tǒng)計(jì)得到螺桿泵井合理沉沒度的范圍,改變了以往借鑒抽油機(jī)或憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)判斷的做法,為以后螺桿泵井換大、調(diào)參等措施提供了理論根據(jù)。

        (3)通過調(diào)整和控制螺桿泵井的沉沒度,不僅能使螺桿泵井的潛能得到發(fā)揮,提高經(jīng)濟(jì)效益,而且能使我廠螺桿泵井管理水平明顯提高,具有比較廣泛的應(yīng)用前景和社會(huì)效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 姜三勇.可編程控制器原理及其應(yīng)用[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1998.

        [2] 陳兆梅,錢昊.金屬定子單螺桿泵的可行性探討[J].油氣田地面工程,2004,23(8):64-64.

        作者簡(jiǎn)介

        馬寶靜(1977-),女,黑龍江阿城人,主要從事油田集輸工作。

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