李 勇 張寶東江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司運(yùn)行部
330 MW 機(jī)組凝汽器真空低原因分析及處理
李 勇 張寶東
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司運(yùn)行部
介紹了江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司7號(hào)機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中凝汽器真空偏低的情況,通過(guò)分析,進(jìn)行了針對(duì)性的查找,及時(shí)找出了影響真空的原因,經(jīng)過(guò)處理后凝汽器真空恢復(fù)正常。
凝汽器;真空泵;工作液;循環(huán)水泵;嚴(yán)密性
在熱力發(fā)電廠中,凝汽器真空是衡量機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的重要指標(biāo)之一,凝汽器真空下降,將使得排汽壓力升高,可用焓降減小,不但影響機(jī)組的出力和經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)可能造成汽輪機(jī)軸向推力增大、汽輪機(jī)末級(jí)葉片損壞等重大事故,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,在運(yùn)行中維持凝汽器的正常真空,對(duì)于保證機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著重要的意義。
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司2×330 MW機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型汽輪機(jī),采用亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排氣、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。正常運(yùn)行時(shí),機(jī)組軸封用汽主要由高、中壓缸軸封漏氣形成自密封,輔汽及冷再作為備用汽源;每臺(tái)機(jī)組配置兩臺(tái)水環(huán)式真空泵,正常一運(yùn)一備。配置兩臺(tái)循環(huán)水泵,其中2號(hào)循環(huán)水泵有高、低速兩種運(yùn)行方式;配置一臺(tái)開(kāi)水循環(huán)水泵;配置三臺(tái)閉式循環(huán)冷卻水泵,其中3號(hào)閉式循環(huán)冷卻水泵為400 V的小泵,功率約為1號(hào)、2號(hào)閉式泵的1/2,環(huán)境溫度低時(shí)采用3號(hào)閉式循環(huán)冷卻水泵運(yùn)行;凝汽器設(shè)計(jì)端差為3~6℃。
2017年3月12日,6、7號(hào)機(jī)組雙機(jī)運(yùn)行,負(fù)荷均約為195 MW ,環(huán)境溫度10℃,6、7號(hào)機(jī)組均采用2號(hào)循泵低速運(yùn)行的方式,6、7號(hào)機(jī)組真空分別為-97.7 kPa和-94.93 kPa,運(yùn)行人員通過(guò)分析對(duì)比發(fā)現(xiàn),7號(hào)機(jī)組真空明顯偏低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
3.1 凝汽器的工作原理
眾所周知,凝器的真空主要是由于汽輪機(jī)排汽排入凝器汽側(cè),通過(guò)循環(huán)水不斷的把排汽熱量帶走,使排汽凝結(jié)成水,其比容急劇減?。s減小為原來(lái)的三萬(wàn)分之一)而形成真空。在運(yùn)行中難免會(huì)有不凝結(jié)氣體漏入真空系統(tǒng)使得凝汽器真空下降。真空抽氣系統(tǒng)的作用就是在機(jī)組啟動(dòng)初期抽走系統(tǒng)空氣建立真空,并在機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中及時(shí)抽走系統(tǒng)中不凝結(jié)氣體。
3.2 影響凝汽器真空的主要因素
一般來(lái)說(shuō)影響凝汽器真空的主要因素有:(1)真空表指示有誤;(2)循環(huán)水入口溫度升高;(3)循環(huán)中斷或者水量偏低;(4)凝汽器銅管泄漏;(5)凝汽器滿水或者水位過(guò)高;(6)凝汽器熱負(fù)荷過(guò)大;(7)加熱器事故疏水閥誤開(kāi)、給泵密封水回水至凝汽器單級(jí)水封水位過(guò)低;(8)凝汽器補(bǔ)水管道少量泄漏;(9)主機(jī)或給泵小汽輪機(jī)的軸封中斷或者供汽壓力不足;(10)真空系統(tǒng)少量泄漏;(11)真空抽氣系統(tǒng)出力不足;(12)凝汽器冷卻面結(jié)垢或腐蝕,傳熱惡化;(13)軸加滿水或無(wú)水位運(yùn)行;(14)主再熱汽疏水門(mén)誤開(kāi)等。
3.3 真空下降的原因排查
3.3.1 檢查真空表指示是否準(zhǔn)確
運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)7號(hào)機(jī)組真空偏低后,立即檢查低壓缸排汽溫度與凝汽器真空是否對(duì)應(yīng),同時(shí)聯(lián)系熱控人員對(duì)真空表進(jìn)行校對(duì),確定真空表計(jì)是否準(zhǔn)確,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)真空表指示準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.3.2 檢查機(jī)組軸封系統(tǒng)
軸封系統(tǒng)的主要作用是向汽輪機(jī)、給泵小汽輪機(jī)的軸封提供密封蒸汽,在高壓段是防止蒸汽向外漏氣,低壓段防止空氣漏人系統(tǒng)內(nèi),如果軸封壓力調(diào)整不當(dāng)造成軸封供汽中斷或者供汽壓力過(guò)低,將使得高壓段蒸汽漏出,同時(shí)將導(dǎo)致空氣等不凝結(jié)氣體從外部漏入處于真空狀態(tài)的后汽缸,最后不凝結(jié)氣體積聚在凝汽器中影響傳熱,影響機(jī)組真空。
為排除軸封系統(tǒng)供汽低造成凝汽器真空下降的可能,運(yùn)行人員對(duì)軸封系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查。由于當(dāng)時(shí)負(fù)荷較低,軸封母管溢流調(diào)整門(mén)在全關(guān)位置,輔汽供軸封調(diào)整門(mén)開(kāi)度約為20%,軸封母管壓力維持在49.03 kPa,低壓軸封供汽溫度156℃,均在正常范圍內(nèi),為了排除軸封漏汽的可能,運(yùn)行人員將軸封母管壓力適當(dāng)提高至56kPa,觀察5 min后,機(jī)組真空基本沒(méi)有變化,排除了軸封系統(tǒng)漏空氣的可能。
3.3.3.檢查凝汽器熱井水位
眾所周知,如果凝汽器滿水或者水位過(guò)高,將淹沒(méi)凝汽器換熱面,使得換熱面積減小,影響凝汽器換熱,凝汽器真空下降。運(yùn)行人員對(duì)凝汽器水位進(jìn)行了檢查,并將就地水位計(jì)和DCS水位計(jì)進(jìn)行對(duì)比,就地水位計(jì)和DCS水位計(jì)基本相同,均約為500 mm,在正常運(yùn)行范圍內(nèi)。
3.3.4 真空嚴(yán)密性試驗(yàn)
如果真空系統(tǒng)嚴(yán)密性差,將造成大氣中大量不凝結(jié)氣體漏入真空系統(tǒng),造成凝汽器真空下降。為了確定是否由于真空嚴(yán)密性差造成真空下降,運(yùn)行人員進(jìn)行了真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空嚴(yán)密性試驗(yàn)的結(jié)果為真空每分鐘下降150 Pa/min,合格。排除了真空嚴(yán)密性差,系統(tǒng)大量漏真空的可能性;
3.3.5.檢查真空抽氣系統(tǒng)
真空抽氣系統(tǒng)的作用在機(jī)組啟動(dòng)初期抽走系統(tǒng)空氣建立真空,并在機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中及時(shí)抽走系統(tǒng)中不凝結(jié)氣體,如果真空抽氣系統(tǒng)故障或者出力不足,就會(huì)造成外界漏入的不凝結(jié)氣體在系統(tǒng)中滿滿積累,造成凝汽器真空下降。
運(yùn)行人員通過(guò)檢查真空泵運(yùn)行工況發(fā)現(xiàn),72號(hào)真空泵工作液溫度為33.15 ℃,遠(yuǎn)高于真空泵的工作液的設(shè)計(jì)水溫,造成真空泵處理不足,從而造成7號(hào)機(jī)組真空下降。
3.4 故障處理
通過(guò)排查,初步分析7號(hào)機(jī)組凝汽器真空下降的原因?yàn)?2號(hào)真空泵工作液水溫過(guò)高,造成真空泵處理不足,最終影響了機(jī)組真空。
由于真空泵的冷卻液是通過(guò)閉式循環(huán)冷卻水提供,運(yùn)行人員立即對(duì)6、7號(hào)機(jī)組閉式循環(huán)水溫進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)7號(hào)機(jī)組閉冷水溫度為29.94℃,72號(hào)真空泵工作液溫度為33.15℃。6號(hào)機(jī)組閉冷水溫度為21.78℃,61號(hào)真空泵工作液溫度23℃。顯然,72號(hào)真空泵工作液溫度高的原因是由于7號(hào)機(jī)閉冷水溫度高所致。
通過(guò)分析對(duì)比發(fā)現(xiàn),7號(hào)機(jī)組閉冷水溫之所以偏高的主要原因是由于公用系統(tǒng)中,儀用空壓機(jī)、除灰空壓機(jī)以及化學(xué)用閉冷水等用戶均運(yùn)行于7號(hào)機(jī)組閉冷水系統(tǒng),這使得7號(hào)機(jī)組閉冷水溫度明顯高于6號(hào)機(jī)組,偏離設(shè)計(jì)值。
為了降低閉冷水溫度,運(yùn)行人員立即將閉式冷卻水泵由73號(hào)閉冷水泵(400 V的小泵)調(diào)至71號(hào)閉式冷卻水泵運(yùn)行,但是切換后,閉式冷卻水溫度并沒(méi)有降低。運(yùn)行人員懷疑可能為開(kāi)式水量不足,隨即啟動(dòng)7號(hào)機(jī)開(kāi)式冷卻水泵,開(kāi)式水泵啟動(dòng)后,閉式冷卻水溫很快降到了17℃,真空泵冷卻液溫度降至21℃,真空泵恢復(fù)了正常運(yùn)行工況,真空提高到了-96.92kPa。但是由于開(kāi)式水泵啟動(dòng)后,凝汽器循環(huán)水量減小,循環(huán)水溫升過(guò)大,不能滿足凝汽器所需循環(huán)水量,為此運(yùn)行人員立即啟動(dòng)將循泵切至高速泵運(yùn)行,并停止了開(kāi)式循環(huán)水泵,經(jīng)過(guò)切換之后,7號(hào)機(jī)組閉冷水溫度穩(wěn)定在19.6℃,71號(hào)真空泵工作液溫度穩(wěn)定在21.46℃,機(jī)組真空穩(wěn)定在了97.83 kPa,真空恢復(fù)了正常。
水環(huán)式真空泵運(yùn)行時(shí)由于吸入?yún)^(qū)是負(fù)壓狀態(tài),如果工作液的溫度高于吸入?yún)^(qū)負(fù)壓對(duì)應(yīng)的飽和溫度,那么水就會(huì)發(fā)生汽化,使得泵內(nèi)真空度下降,直接影響抽吸能力。所以工作液溫度越低,泵的運(yùn)行效率就越高,出力就越高。影響工作液溫度的因素主要有:(1)汽機(jī)排氣溫度;(2)冷卻器冷卻水量及冷卻水溫度;(3)冷卻器的清潔程度;(4)真空泵的補(bǔ)水溫度等;
水環(huán)式真空泵的工作性能與被抽吸氣體的狀態(tài)、工作水的溫度及性質(zhì)有關(guān),生產(chǎn)廠家通常只給出規(guī)定條件下的特性曲線。當(dāng)實(shí)際工作條件與規(guī)定條件不同時(shí),必須對(duì)其特性曲線進(jìn)行修正。工作水的溫度對(duì)吸氣量的影響很大,水溫高,抽氣量減少,定量的變化可按下列公式進(jìn)行換算:
式中:ps(15)、ps(t)分別為工作液溫度為15℃和t時(shí)飽和蒸汽壓力,kPa;Ga(15)和Ga(t)分別為工作液溫度為15℃和t時(shí)的吸氣量,m3/min。
對(duì)于水環(huán)式真空泵,在其他條件不變的情況下,工作水溫升高,對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽壓力勢(shì)必升高,抽氣能力下降,使得真空泵抽吸空氣量減少,不凝結(jié)氣體在凝汽器內(nèi)不能及時(shí)被抽出,在凝汽器中積聚,影響了凝汽器的換熱效果,抽氣口的氣汽混合物中的不凝結(jié)氣體分壓增加,總壓也隨之增加,使得凝汽器背壓升高,凝汽器真空下降,由此可見(jiàn),真空泵的工作水溫對(duì)凝汽器的真空度、抽氣量均有影響,因此運(yùn)行中必須保證真空泵的工作水溫正常。
通過(guò)分析,最終找到了7號(hào)機(jī)組真空偏低的原因,運(yùn)行人員通過(guò)該變循泵的運(yùn)行方式以后,使閉冷水溫度和真空泵工作液溫度均下降到工作范圍內(nèi),從而提高了凝汽器真空,使得機(jī)組經(jīng)濟(jì)性得到了提高。
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李勇:(1982.6)男,???,工程師、技師,現(xiàn)從事火力發(fā)電廠集控運(yùn)行工作。張寶東:工程師,火力發(fā)電廠集控運(yùn)行。