張 鵬,王 璐
(慶達水利水電工程有限公司,哈爾濱 150080)
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擠壓墻施工技術在面板堆石壩中的應用
張 鵬,王 璐
(慶達水利水電工程有限公司,哈爾濱 150080)
文章基于擠壓式邊墻的施工技術,從對工期影響、工程施工成本和經(jīng)濟效益等方面對此施工方法進行研究,并對比傳統(tǒng)施工方法進行了技術經(jīng)濟效益分析,得出了實際工程施工中的優(yōu)點并具有經(jīng)濟效益明顯的特點。
面板堆石壩;擠壓式邊墻;施工工藝;效益分析
擠壓式混凝土邊墻技術是今年來國內(nèi)進行混凝土面板堆石壩上游坡面施工的新工藝和新技術,是一種穩(wěn)固上游坡面的新技術,它的崛起僅用短短數(shù)年時間,因其簡單靈活的方法和顯著的工程施工特點,國內(nèi)諸多工程實例均采用此種施工方法,均得到了成功應用。擠壓式邊墻固坡技術在國外先行應用,在被我國引入后,國內(nèi)多家企業(yè)和科研單位進行了充分的研究論證,并成功開發(fā)出的邊墻擠壓成型機,使得擠壓式邊墻施工技術在我國多個工程中得到應用,短時間內(nèi)迅速得到發(fā)展和提高。擠壓式混凝土邊墻技術原理來源于園林工程中道沿機的擠壓滑模,即在施工前期,先用邊墻擠壓成型機擠壓成型一道混凝土小墻,以此分割墊層料[1]。然后進行墊層料鋪填,這樣對墊層料鋪攤、整平和碾壓均有比較好的施工效果,同時先行施工的混凝土墻面因其較好的強度,上游坡面無需再防護。
某水利樞紐工程的擠壓式混凝土邊墻標準斷面為一梯形,斷面形式見圖1。
圖1 擠壓式混凝土邊墻剖面圖
工程實際施工中包含以下步驟:測量放線→安置擠壓機→擠壓式施工→吊裝→處理末端頭→墊層料鋪攤→墊層料整平→墊層料碾壓。
2.1 擠壓式混凝土邊墻工作原理
邊墻擠壓機存在兩套工作系統(tǒng):輸送系統(tǒng)和成型系統(tǒng)。在攪拌機中自攪后的混凝土料均勻傳送至擠壓機攪拌倉,輸送系統(tǒng)進行旋轉在此進行攪拌,然后傳輸至成型室,經(jīng)過成型系統(tǒng)中振動器的高頻振動,混凝土料在兩套工作系統(tǒng)雙重作用下,在成型倉充滿成品混凝土料,根據(jù)實驗測試力學性能滿足設計要求的密實度,經(jīng)過攪龍的軸向推力,推進已經(jīng)密實的混凝土進入輸送管道,進而形成滿足斷面尺寸和設計強度要求的混凝土邊墻。
2.2 工藝流程
擠壓式邊墻施工的關鍵路線為:①依據(jù)設計交底資料進行測量布控,通過水準儀定出較為合適的基準高程點并對邊墻上游邊線進行放線,上述部分完成后,將線繩掛設于上游邊1m位置,這樣可以先行確定出擠壓機工作路線;②吊機進場將擠壓機吊裝到指定位置,在此期間保持擠壓機機身水平、線繩緊密掛至內(nèi)側,目的是將出料口高度抬高,理論上要求高度適宜為40cm;③在擠壓機連續(xù)施工過程中,依據(jù)水平尺一直測量水準線不能偏離,使機身保證水平狀態(tài),若有偏離,即刻由專業(yè)人員通過調(diào)節(jié)機身上的升降螺栓,否則會影響成型邊墻的工程質量及安全,路線及方向確定也是由專人操作控制桿通過掛靠在機身的線繩進行;④在工程施工過程中層間混凝土澆筑出現(xiàn)的錯臺等問題,在邊墻混凝土沒凝固時,人力進行二次拍打消除錯臺現(xiàn)象,混凝土終凝后的錯臺等,進行砂漿涂抹,以保證混凝土面的平整度;⑤為了確保混凝土墻體的連續(xù)性,上述工藝完成后,分段進行人工架設模板并分層澆筑,尤其在趾板兩側的空隙位置處進行重點處理;⑥碾壓處理時,為避免自行碾碾壓時對邊墻的破壞,先人工在上游邊坡面的20cm處灑白灰線,灰線以外進行自行碾碾壓,灰線以內(nèi)進行人工夯實。具體實施步驟為:
1) 測量放線:根據(jù)設計資料在上游坡面進行測量放線,依據(jù)水準儀找出合適的基準高程點,并對上游邊1.0m寬度范圍內(nèi)地面進行找平,通過此方法可以確定擠壓機的工作路線。
圖2 施工工藝流程圖
2)擠壓機就位:擠壓機由載重汽車運至工程現(xiàn)場后,吊車吊裝使其安裝就位,線繩緊貼擠壓機的內(nèi)側,為保證倉料出口高度,調(diào)整擠壓機機身的4個升降螺栓,使擠壓機整體保持在水平狀態(tài)。
3)混凝土擠壓式邊墻施工:按設計資料混凝土配合比在攪拌站中拌制,然后用攪拌運輸車將成品混凝土運至工程部位。混凝土攪拌料經(jīng)由運輸進入擠壓機進料倉,此過程保證料體均勻連續(xù)分布,通過大量實驗數(shù)據(jù)表明,控制擠壓機的適宜步進速度在50m/h左右;同時進行液態(tài)高效速凝劑的噴加,外加劑的加入是為了保證邊墻澆筑2.5h后,本身具有相當?shù)某休d能力,做好墊層料的填鋪、整平、碾壓準備工作;在混凝土澆筑邊墻的過程中,時刻通過擠壓機機身的4個升降螺栓保證整體是水平狀態(tài),防止擠壓機側斜質量及安全事故。在施工過程中,混凝土澆筑時對層間出現(xiàn)的錯臺、蜂窩麻面等問題,考慮充足時間在邊墻混凝土還沒凝固時,進行二次拍打消除工程外觀質量問題;混凝土終凝后還有的錯臺等,人工進行打磨并砂漿涂抹,保證邊墻外觀的平整度和施工質量?;炷吝厜?jīng)擠壓機施工一段時,對趾板兩端頭位置附近進行立模并分區(qū)域分塊澆筑間隙位置,分層填筑技術要求將厚度始終在10cm的誤差范圍內(nèi),強度要求考慮用鋼釬密實。
4)擠壓機吊裝:擠壓式邊墻施工結束后,用裝載機將機器吊至載重汽車上,然后使離現(xiàn)場進行沖洗和后期保養(yǎng)。
5)末端頭處理:采用同趾板兩端頭一樣的處理方法,處理時間在擠壓機運輸使離現(xiàn)場后。
6)墊層料攤鋪、整平、碾壓:碾壓處理時,為避免自行碾碾壓時對邊墻的破壞,先人工在上游邊坡面的20cm處灑白灰線,灰線以外進行自行碾碾壓,灰線以內(nèi)進行人工夯實。
2.3 邊墻混凝土施工配合比
擠壓式邊墻施工結束后,上面是混凝土面板,下面是壩體墊層料,從材料滲透性來講要能達到基本相同的要求,還要在短時間達到相同的使用強度,同時滿足相應的彈模、應力變形、面板擾動能力低。工程施工時混凝土配合比應考慮的因素包括:盡量使混凝土梯形成體一次成型,這要求材料在攪拌倉和振動倉上的技術要求;滲透系數(shù)邊墻和墊層料基本保持相同,可以合理的控制滲漏;混凝土擠壓式邊墻澆筑后短時間內(nèi)要能達到一定強度,順利進行墊層料的施工工序,以此來保證正常的工程建設進度。
結合上述施工工藝及技術要求,參考國內(nèi)已建水電工程擠壓式邊墻的工程經(jīng)驗和實測數(shù)據(jù),在此基礎上研究分析出某水利樞紐工程的混凝土邊墻配合比見表2。
表1 某一級水電站工程擠壓式混凝土邊墻配合比
注:擠壓式邊墻混凝土配合比設計依據(jù)干硬性混凝土技術要求;滲透系數(shù)為實驗室測試數(shù)據(jù)的最值;外加劑使用量占比3%;;澆筑混凝土料中的骨料均為飽和面干狀態(tài)。
2.4 擠壓式邊墻特性
現(xiàn)目前國內(nèi)擠壓式邊墻的施工斷面大致上是三角形見圖3。
自擠壓邊墻施工技術引進國內(nèi)以來,已在眾多工程中得到實際應用,最早采用是公伯峽面板堆石壩,公伯峽大壩在采用這種施工技術前,聯(lián)合國內(nèi)多家科研單位做了大量的研究,對原材料選擇、配合比設計及工程特性有較為豐富的理論基礎。下表詳細列出了部分試驗的試驗成果,通過附表中數(shù)據(jù)表明,邊墻與墊層料的物理特性大致相同,在水泥用量、混凝土密度、彈模,對應力應變的適應性強,這樣在墊層料施工過程中,起到了一定的約束作用。
表2 擠壓式邊墻混凝土物理特性
圖3 擠壓式邊墻整體外觀
擠壓式邊墻施工技術效益分為直接和間接效益。直接效益表現(xiàn)在因其特殊的施工工藝,它具有省去斜坡分層不斷碾壓整平的環(huán)節(jié),在墊層料填筑高度相對適中等特點,這樣有利于節(jié)省工程成本,減少投資,帶來不錯的工程效益;間接效益表現(xiàn)在采用后直接提高工程質量,保證工程建設進度的同時,在后續(xù)工程施工的連續(xù)性和安全的防汛度汛等方面有著明顯的間接經(jīng)濟效益。雖然水利工程建設因地而異,各具特點,直接研究出其經(jīng)濟規(guī)律難度很大,但是在工程經(jīng)濟性和效益評價分析上的要求是相同的。
3.1 工程成本分析
我國采用多年的傳統(tǒng)施工方法,在壩體上游護坡面施工的工程成本可分為3項:超填墊層區(qū)的施工費用;人工削坡然后對護坡進行的分層碾壓和平整;涂抹砂漿的費用。而擠壓式邊墻的施工可以節(jié)省超填的墊層料費用,進行施工工藝的簡化,同時也可節(jié)省等體積墊層料的施工費用上。
結合文章所研究的水利樞紐工程的上游坡面方量28245的施工費用,采用傳統(tǒng)工藝和擠壓式邊墻施工技術的成本進行對比,工程成本對比見表3。
3.2 間接效益
大壩的穩(wěn)固邊坡技術設計上采用的是傳統(tǒng)工藝,但因一期回填難度太大,經(jīng)過科研單位和專家論證,改為采用擠壓式邊墻技術來穩(wěn)固邊坡。
擠壓式邊墻技術明顯節(jié)約了工程投資,縮短工程建設周期。主要表現(xiàn)為:傳統(tǒng)工藝的施工工藝之間同步性差,譬如穩(wěn)固邊坡時大壩在回填一段時間后必須中斷,人工進行削坡至設計坡度、自動碾碾壓和后續(xù)砂漿涂抹;但擠壓式邊墻技術工序間的同步性明顯較傳統(tǒng)工藝提高,在大壩回填作業(yè)時邊墻施工同步進行,規(guī)避了不必要的工序,節(jié)省了工程成本,重要的是不在關鍵路線上,提高了工程進度,從而節(jié)約了工期。
根據(jù)工程進度的實際資料顯示:該面板堆石壩的混凝土面板原計劃是2005年3月進行投入使用;使用擠壓邊墻固坡后,工期提前了3個月竣工并交付使用。
而工程的提前竣工對于參建各方來講都帶來了明顯的經(jīng)濟效益,主要體現(xiàn)在:施工方工程成本降低,節(jié)省了工程投資;建設單位提前發(fā)電進行收益。
表3 以本工程為例進行成本比較表
說明:1)成本對比分析中各施工工序單價是借鑒國內(nèi)已建工程的參考值,分析表中未考慮的隨著天氣變化雨水的沖刷導致坡面的工程量變化。 2)傳統(tǒng)施工工藝的單價為平均值。擠壓式邊墻技術施工工序有待于進一步完善,在單價考慮方面需參照多個工程實踐后進行綜合考量。
1)施工成本降低:使用擠壓式邊墻技術后,施工單位在壩體進行澆筑過程中發(fā)生了兩次回填中斷,直接造成1月的機械、人員窩工,對工程造成損失。具體體現(xiàn)在:第一次大壩回填完成時工地現(xiàn)場的機械設備價值約4500萬元,施工人員300人,如按1.0個月計算,窩工費用140萬元(4500萬元×0.95/5年/12月×1.0月+0.03萬人×30元×30d×1.0月=140萬元);第二次大壩回填完成時(高程650),現(xiàn)場機械設備價值約650萬元,施工人員70人,如按1.0個月計算,窩工費用24.72萬元(650萬元×0.95/5年/12月×1.0月+0.007萬人×30元×30d×1.0月=24.72萬元)。綜合兩次機械設備人工窩工總費用為164.72萬元。
工程提前竣工并交付使用3個月,施工單位節(jié)省管理費42萬元。
綜上所述節(jié)約工程成本206.72萬元。
2)業(yè)主發(fā)電提前收益:使用擠壓式邊墻技術后,建設單位提前投產(chǎn)發(fā)電,該水利工程的電站年發(fā)電量11450萬kWh、線路耗損失按2.0%計,工期提前3個月,總計發(fā)電量2778萬kWh(11450萬kWh/12月×3月×0.978=2778萬kWh)。按當時電力入國網(wǎng)單價0.395元/kWh,此項可多產(chǎn)出1085.26萬元。
通過傳統(tǒng)工藝和采用擠壓式邊墻技術的經(jīng)濟效益分析對比,該樞紐采用擠壓邊墻有很明顯的工程效益,進度加快,工期提前,投產(chǎn)使用提前。以上技術經(jīng)濟對比證明擠壓式邊墻技術在技術進步及應用上有其顯著的效用。
文中以擠壓式邊墻的產(chǎn)生及應用發(fā)展背景,通過對邊墻混凝土料配合比、現(xiàn)場施工工藝、工程特性等方面進行研究分析,結合國內(nèi)已建并采用這種新技術的大壩進行對比,結合現(xiàn)場試驗總結出適宜的施工流程和工藝,并對邊墻料的混凝土配合比進行完善。傳統(tǒng)施工方法和采用擠壓式邊墻技術的對比總結,該新技術的應用在工程進度、建設成本等直接效益方面的對比,工程成本區(qū)別相差不大。從工程間接效益分析,提前交付使用對工程成本的節(jié)約和業(yè)主提前發(fā)電帶來的經(jīng)濟效益明顯。故采用擠壓式邊墻技術在面板堆石壩中作用突出,工程效益顯著。文章的研究對類似工程地質條件下的面板堆石壩建設提供了參考,并對設計工作和現(xiàn)場指導有一定的指導意義。
[1]郭林濤,張龍,趙海潮.混凝土面板堆石壩擠壓式邊墻試驗研究[J].人民黃河,2010(11):130-132.
1007-7596(2017)05-0137-04
2017-04-21
張鵬(1989-),男,黑龍江尚志人,助理工程師,從事水利工程技術施工管理工作;王璐(1989-),女,山東高密人,助理工程師,從事水利工程技術施工管理工作。
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