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        尿素脫硫水解催化劑使用情況探討

        2017-08-09 05:55:44邢美麗侯倩倩趙亞芳
        化工設(shè)計(jì)通訊 2017年8期
        關(guān)鍵詞:脫硫劑硫含量活性炭

        邢美麗,侯倩倩,趙亞芳

        (兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊 830011)

        尿素脫硫水解催化劑使用情況探討

        邢美麗,侯倩倩,趙亞芳

        (兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊 830011)

        通過(guò)分析脫硫催化劑和水解劑失活的原因,對(duì)比相同情況下其他流程的情況,為下一步脫硫流程的優(yōu)化提供了參考意見(jiàn)。

        脫硫;COS;水解;探討

        目前,國(guó)內(nèi)尿素系統(tǒng)多采用低溫甲醇洗氣體凈化工藝,尿素合成采用二氧化碳汽提工藝。尿素合成使用的CO2來(lái)至甲醇凈化,設(shè)計(jì)壓力為0.025~0.05MPa,溫度為35℃,CO2純度≥98.5﹪(V)、H2S+COS≤10×10-6,經(jīng)過(guò)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)壓縮和脫硫水解,將總硫含量小于0.1×10-6CO2經(jīng)過(guò)脫氫處理后送往合成。

        從2013年試生產(chǎn)以來(lái),脫硫及水解劑基本上每年要更換一次,期間出脫硫槽CO2中總硫有時(shí)達(dá)到1×10-6,導(dǎo)致后面的脫氫催化劑失去活性較快。脫硫劑、水解劑都沒(méi)有達(dá)到廠家至少使用2a的承諾。CO2中總硫和氫含量超標(biāo),給尿素系統(tǒng)運(yùn)行造成隱患,影響著系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 脫硫水解部分概述

        1.1 脫硫水解流程

        從甲醇凈化來(lái)的CO2氣體經(jīng)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)入口分離器分離后,經(jīng)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)一段出口冷卻器冷卻后與一定量空氣相混合(空氣量為二氧化碳體積的4%),經(jīng)二段出口冷卻器冷卻后進(jìn)入脫硫槽(A/B),在此除去氣體中的H2S+COS,脫硫后CO2與脫氫反應(yīng)器出來(lái)的CO2換熱后,用2.5MPa蒸汽加熱至約150~200℃后進(jìn)入裝有鈀鉑催化劑的脫氫反應(yīng)器,以燃燒二氧化碳?xì)怏w中的可燃組分。脫硫流程采用“夾心餅”式組合型式,即精脫硫+水解有機(jī)硫+精脫硫的分層裝填,最終出口氣體總硫含量≤0.1×10-6,再經(jīng)脫氫處理后送尿素合成。

        1.2 脫硫前CO2氣體指標(biāo)

        凈化來(lái)CO2經(jīng)二級(jí)壓縮及二級(jí)水冷氣換熱后壓力達(dá)到2.33MPa(G),溫度在60~80℃,CO2氣體正常流量為28 433.44m3/h,最大流量可達(dá)到正常量的1.1倍,CO2氣體組成見(jiàn)表1。

        表1 CO2中各組分干基體積含量

        氣體中微量組分總硫含量一般小于10×10-6,其中H2S 含量小于4×10-6,COS含量小于6×10-6。

        1.3 催化劑裝填情況

        CO2脫硫槽為兩臺(tái)(兩臺(tái)脫硫槽可根據(jù)實(shí)際操作時(shí)氣體的含硫情況選擇串聯(lián)或并聯(lián)操作,現(xiàn)在使用的是串聯(lián)流程),其操作周期按2a,每年按300d計(jì)。出脫硫槽的CO2的硫含量要求總硫≤0.1×10-6。脫硫劑裝填量見(jiàn)表2。

        2 原因分析及探討

        脫硫脫氫催化劑使用時(shí)間短,造成脫硫槽出口總硫含量超出工藝指標(biāo)0.1×10-6,最大可達(dá)1×10-6。下面主要從催化劑活性,工藝使用條件,原料氣總硫含量等方面進(jìn)行探討造成超標(biāo)的原因。

        表2 脫硫劑和水解劑裝填量

        2.1 分析結(jié)果的影響

        脫硫槽總出口設(shè)置總硫測(cè)定儀,采用火焰光度分析儀(ABB PGC2000,總硫量程:0~5×10-6)分析H2S+COS,在DCS畫面顯示分析結(jié)果,作為日常監(jiān)控的重點(diǎn)。為了判定脫硫效果,在脫硫槽入口和出口,均設(shè)有手動(dòng)分析取樣口,采用人工氣相色譜分析。

        表3列出脫硫槽出口硫含量分析,對(duì)比脫硫槽出口總硫手動(dòng)和在線分析含量的變化,可以排除CO2氣體中除H2S+COS之外的其他形態(tài)硫(如硫醇、硫醚等)對(duì)分析結(jié)果的影響。

        表3 尿素脫硫槽出入口硫含量分析對(duì)比×10-6

        2.2 流程對(duì)脫硫效果的影響

        智慧校園的規(guī)劃各有差異。每個(gè)高校可以根據(jù)自身的特點(diǎn),綜合考慮人才培養(yǎng)理念、辦學(xué)特色和校園文化等特征,設(shè)計(jì)自己的業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、資源架構(gòu)和數(shù)據(jù)架構(gòu),設(shè)計(jì)出學(xué)校未來(lái)數(shù)年內(nèi)操作性較強(qiáng)的智慧校園。以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐,智慧校園應(yīng)用軟件架構(gòu)如圖2所示。

        由于本裝置采用的是夾心餅式脫硫流程,先用脫硫劑脫除H2S,然后在將COS水解成H2S,用脫硫劑再一次脫除H2S,從而脫除CO2中的H2S和COS。

        活性炭催化吸附效果在40℃±5℃時(shí)最好,這時(shí)的硫容最高。而有機(jī)硫水解劑隨著溫度的提高,其水解效果較好。水解劑廠家建議在55~90℃的有效活性范圍內(nèi),要求3—5月要提高5℃的水解劑入口操作溫度。該入口溫度的提高是通過(guò)提高脫硫槽A入口溫度來(lái)實(shí)現(xiàn)的。由于脫硫劑裝在上層,水解劑裝在下層,上層脫硫后的出口溫度就是下層水解劑的入口溫度。提高入口溫度將降低活性炭的硫容,降低其使用效率。

        生產(chǎn)的實(shí)際情況是壓縮機(jī)二段出口溫度最低為55~60℃,高于活性炭的最佳硫容狀態(tài),從使用初期就喪失了部分低溫活性。

        表4 脫硫劑承諾值和實(shí)際值的對(duì)比

        表5 水解劑承諾值和實(shí)際值的對(duì)比

        注:由于活性炭的吸附作用,COS會(huì)吸附到活性炭上,待吸收飽和時(shí),COS將通過(guò)活性炭,含量不再變化。這就是在催化劑使用初期,脫硫出口指標(biāo)為0的原因。

        通過(guò)表4和表5可以看出,在使用時(shí)間一致的情況下,水解劑活性衰退較快,這與催化劑本身的質(zhì)量有關(guān)系。

        2.3 催化劑裝填量對(duì)吸收效果的影響

        通過(guò)4和表5可以看出,催化劑的裝填量較大,氣體空速小于催化劑要求的空速,即氣體在催化劑床停留時(shí)間比廠家要求的長(zhǎng),更有利于吸收和反應(yīng)。

        3 采取的措施

        1)對(duì)比“脫硫劑+加熱器+水解劑+冷卻器+脫硫劑”的“夾心餅”工藝流程,根據(jù)“夾心餅”工藝流程的特點(diǎn)和催化劑使用的要求,在每一階段,通過(guò)控制催化劑的入口溫度,可以提高脫硫劑和水解劑的使用效率。同時(shí),增大壓縮機(jī)二段出口換熱器的換熱面積,確保入脫硫槽入口溫度在40℃以下,可以充分利用脫硫劑的低溫活性部分。

        2)活性炭使用一段時(shí)間后,會(huì)失去脫硫能力,其空隙中聚集了硫及硫的含氧酸鹽,可以通過(guò)使用過(guò)熱蒸汽法使其再生,一般可再生5~10次。這樣,可以延長(zhǎng)脫硫劑的使用時(shí)間。

        3)如脫硫槽出口COS含量時(shí)高時(shí)低,可用入口COS含量做參照。COS轉(zhuǎn)化率達(dá)到90%左右,可采取提溫方式;COS轉(zhuǎn)化率在50%左右,可按COS∶H2O=1∶10加蒸汽調(diào)濕(嚴(yán)禁帶水);加濕且提溫后COS轉(zhuǎn)化率仍低于50%,則判斷催化劑失活,應(yīng)更換催化劑。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)分析現(xiàn)有脫硫流程存在的問(wèn)題,并對(duì)比相應(yīng)的流程和脫硫效果,為下一步改造指出了方向。同時(shí),根據(jù)催化劑性質(zhì)和廠家提供的資料,在使用催化劑過(guò)程中要注意一些事項(xiàng),可以延長(zhǎng)催化劑使用時(shí)間。

        D i s c u s s i o n o n t h e U s e o f U r e a D e s u l f u r i z a t i o n H y d r o l y s i s C a t a l y s t

        Xing Mei-li,Hou Qian-qian,Zhao Ya-fang

        By analyzing the reasons of deactivation of desulfurization catalyst and hydrolyzate,the fl ow of other processes in the same situation is compared,which provides a reference for the optimization of the next desulfurization process.

        desulfurization;COS;hydrolysis;discussion

        TQ441.41

        A

        1003-6490(2017)08-0005-02

        2017-06-03

        邢美麗(1984—),女,山東菏澤人,助理工程師,主要從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

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