□黃偉□賈志聞
杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司研究院杭州310018
動(dòng)梁式龍門機(jī)器人雙驅(qū)同步控制研究
□黃偉□賈志聞
杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司研究院杭州310018
介紹了動(dòng)梁式龍門機(jī)器人系統(tǒng),分析了龍門機(jī)器人雙驅(qū)同步控制存在的問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題,采用六種同步方式進(jìn)行對(duì)比,最終確認(rèn)并采用了最合適的同步方式,滿足了實(shí)際生產(chǎn)要求。
雙伺服電機(jī)同步驅(qū)動(dòng)在動(dòng)梁式龍門數(shù)控機(jī)床中的應(yīng)用較為廣泛[1]。針對(duì)飲料生產(chǎn)線的實(shí)際情況,動(dòng)梁式龍門機(jī)器人跨度達(dá)到2.5 m,實(shí)際可用行程約為2.2 m。若采用傳統(tǒng)的單伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式,需要較長(zhǎng)的傳動(dòng)軸,跨梁結(jié)構(gòu)體積大。采用雙驅(qū)結(jié)構(gòu)跨梁結(jié)構(gòu)體積小、簡(jiǎn)潔,且保持了單驅(qū)機(jī)構(gòu)加速度較高等優(yōu)點(diǎn),但是,由于雙驅(qū)結(jié)構(gòu)中齒輪、齒條等部件存在制造及安裝誤差,以及其它因素(摩擦力、負(fù)載偏心、環(huán)境因素等)的影響,使得龍門框架的移動(dòng)不能保證一致,即產(chǎn)生兩同步軸不同步誤差[2-3]。同時(shí),橫梁這種大型移動(dòng)部件造成的機(jī)械耦合受到不同步誤差影響會(huì)引起兩軸的拉扯,從而使不同步誤差進(jìn)一步擴(kuò)大[4]。
為提高同步控制精度及運(yùn)行平穩(wěn)性,筆者使用了6種雙驅(qū)同步控制方式進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,從實(shí)際扭矩曲線出發(fā),找出最適合的控制方式。
如圖1所示,動(dòng)梁式龍門碼垛機(jī)器人設(shè)計(jì)負(fù)載300 kg,X軸行程4 300 mm,Y軸行程2 200 mm,Z軸行程1 850 mm。X軸采用雙伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),Y、Z、R軸采用單伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。X、Y、Z軸均為齒輪齒條結(jié)構(gòu),伺服電機(jī)通過(guò)行星減速器輸出扭矩,減速器輸出端安裝斜齒輪。R軸位于Z軸末端,采用RV減速器,使抓具360°范圍內(nèi)旋轉(zhuǎn)??刂葡到y(tǒng)采用西門子SIMOTION D435可編程序運(yùn)動(dòng)控制器,各種傳感器連接到分布式從站模塊,控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示。夾具將輸出線上的產(chǎn)品搬運(yùn)至棧板上,按預(yù)定的碼垛規(guī)則進(jìn)行碼垛。
圖1 動(dòng)梁式龍門機(jī)器人
圖2 控制系統(tǒng)架構(gòu)
由于X軸兩側(cè)齒輪齒條制造精度及機(jī)械安裝精度所限,兩側(cè)存在著位置誤差。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,兩側(cè)位置誤差達(dá)3.2 mm,換算到伺服電機(jī)軸上有100°的位置差。采用普通的位置控制模式會(huì)出現(xiàn)拉扯現(xiàn)象[5-6],扭矩圖上表現(xiàn)為兩臺(tái)伺服電機(jī)的出力方向不一致,一個(gè)為正一個(gè)為負(fù)。由于龍門式結(jié)構(gòu)在跨度、傳動(dòng)方式、負(fù)載質(zhì)量及慣量等方面存在差異,采用同一種同步方式,結(jié)果也不一樣,需要用不同的同步方式進(jìn)行試驗(yàn)。筆者針對(duì)機(jī)器人X軸雙驅(qū)同步,采用了6種同步方式試驗(yàn)。通過(guò)觀察扭矩曲線,目標(biāo)為兩臺(tái)伺服電機(jī)均作正功,其中一臺(tái)伺服電機(jī)不作為另一臺(tái)伺服電機(jī)的負(fù)載,平均扭矩低于伺服電機(jī)額定值為最佳。
(1)方案一,采用電子齒輪位置同步方式。建立一虛擬軸,雙實(shí)軸同時(shí)跟隨虛擬軸進(jìn)行電子齒輪位置同步,在0~4 200 mm范圍內(nèi)力矩檢測(cè)如圖3所示。
圖3 方案一力矩圖
圖3中黃色和紅色曲線分別表示兩軸力矩實(shí)測(cè)值,從圖3中可發(fā)現(xiàn),行程中100~120 s位置紅色力矩增大,黃色力矩負(fù)向增大,存在拉扯;在140 s位置則反向,亦存在拉扯。不同的位置出現(xiàn)了伺服電機(jī)作為負(fù)載的情況,雙軸存在拉扯現(xiàn)象。
(2)方案二,采用力矩跟隨控制方式。X軸中的一個(gè)軸作為主軸,采用位置控制。另外一個(gè)軸作為從軸,采用力矩控制。主軸力矩實(shí)際值作為從軸的力矩給定值。
測(cè)試結(jié)果為機(jī)器人抖動(dòng)非常劇烈,雙軸出現(xiàn)共振現(xiàn)象,主軸及從軸力矩在-20~20 N·m之間波動(dòng)。
(3)方案三,主軸位置控制,從軸與主軸采用速度齒輪同步,速度齒輪比為1.05,使從軸速度略大于主軸,并將主軸力矩作為從軸力矩限幅。
低速時(shí)兩臺(tái)伺服電機(jī)的力矩值均比較小,沒(méi)有出現(xiàn)拉扯,高速時(shí)力矩曲線則出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,如圖4所示。
圖4 方案三力矩圖
(4)方案四,采用電子凸輪方式。主軸位置控制,從軸繪制凸輪曲線,跟隨凸輪同步,以消除雙軸兩側(cè)機(jī)械誤差。
由于西門子SCOUT軟件沒(méi)有生成實(shí)際凸輪曲線的工具[7],因此采用手工繪制由有限點(diǎn)生成的凸輪曲線不能完全抵消機(jī)械實(shí)際偏差。力矩曲線如圖5所示。
圖5 方案四力矩圖
(5)方案五,主軸位置控制,從軸速度環(huán)同步主軸,即將主軸的實(shí)際速度作為從軸的速度設(shè)定值。
起步階段雙軸力矩波動(dòng)過(guò)大,某些位置依然存在拉扯現(xiàn)象,力矩曲線如圖6所示。
圖6 方案五力矩圖
(6)方案六,速度環(huán)同步于主軸,并且將主軸實(shí)際扭矩與從軸差值乘以一個(gè)因數(shù)作為補(bǔ)償值,同時(shí)在拉扯時(shí)對(duì)從軸扭矩限幅[8-10]。速度給定值程序代碼如下:
扭矩限幅代碼如下:
力矩曲線如圖7所示。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,采用速度跟隨、速度補(bǔ)償及扭矩限幅的方式,在運(yùn)行過(guò)程中針對(duì)加速段、減速段、恒速段進(jìn)行速度補(bǔ)償調(diào)整及扭矩限制,可以防止出現(xiàn)拉扯現(xiàn)象,在伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)速下運(yùn)行比較平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)預(yù)期功能。
圖7 方案六力矩圖
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(編輯:丁罡)
Introduced the walking-beam gantry robot system and analyzed the double-drive synchronous control of the gantry robot.In viewof the existing problems,six synchronizing systems were compared,and finally the most appropriate synchronizing systemwas confirmed and used tomeet the actual production requirements.
機(jī)器人;自動(dòng)控制;研究
Robot;Automatic control;Research
TH122
A
1672-0555(2017)02-029-03
2016年12月
黃偉(1983—),男,碩士,工程師,主要從事機(jī)器人開發(fā)及工業(yè)控制工作。