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        再生器旋風(fēng)分離器地面整體更換施工技術(shù)

        2017-07-24 17:43:14張克志田桂龍岳斌
        石油工程建設(shè) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:胎架旋風(fēng)封頭

        張克志,田桂龍,岳斌

        中國(guó)石油撫順石化工程建設(shè)有限公司,遼寧撫順113004

        再生器旋風(fēng)分離器地面整體更換施工技術(shù)

        張克志,田桂龍,岳斌

        中國(guó)石油撫順石化工程建設(shè)有限公司,遼寧撫順113004

        介紹了撫順石化公司石油二廠催化裝置再生器改造工程中,為滿足檢修工期要求,對(duì)旋風(fēng)分離器的更換采用“整體吊裝,地面組對(duì)”的方法:將8組旋風(fēng)分離器和上封頭整體吊裝到地面專(zhuān)用工裝胎架上,對(duì)旋風(fēng)分離器拆舊換新,組對(duì)焊接一次完成,再與上封頭整體安裝。而實(shí)現(xiàn)工裝胎架穩(wěn)固、上表面水平,是保證旋風(fēng)分離器組焊時(shí)垂直度達(dá)到高精度要求的關(guān)鍵。最終實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外作業(yè)面同時(shí)展開(kāi),提高安裝精度、降低安全風(fēng)險(xiǎn)和大幅縮減工期的目標(biāo)。為同類(lèi)工程開(kāi)創(chuàng)了全新的可參考的施工方法。

        催化;旋風(fēng)分離器;地面組焊;整體安裝

        撫順石化公司石油二廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)石油二廠)重油催化裝置于2000年8月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理量150萬(wàn)t/a,2010年其檢修改造工程是石油二廠煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。該重油催化裝置中的反再生系統(tǒng)采用并列式布局,再生器采用逆流兩段串聯(lián)燒焦再生工藝,第一再生器在上、第二再生器在下,第一再生器、第二再生器共用一臺(tái)主風(fēng)機(jī)。對(duì)再生器進(jìn)行大規(guī)模改動(dòng),所有內(nèi)件全部拆除并改型,其中8組旋風(fēng)分離器全部更換。本文重點(diǎn)介紹了旋風(fēng)分離器的更換方法。

        1 方案選擇

        1.1 方案一(傳統(tǒng)施工方法)

        再生器改造項(xiàng)目,傳統(tǒng)施工工藝流程見(jiàn)圖1。

        圖1 傳統(tǒng)施工工藝流程

        按此方案施工,吊裝作業(yè)采用550 t履帶吊車(chē)完成。各工序需要順序進(jìn)行,整個(gè)施工作業(yè)在同一條關(guān)鍵線路上,加上設(shè)備內(nèi)其他部件改造,整體工期需要65 d。按此方案施工,存在兩方面的制約因素:一是檢修后期進(jìn)入12月,東北地區(qū)氣溫將下降到-20℃以下,冬季施工安全風(fēng)險(xiǎn)增加,質(zhì)量不容易保證[1];二是按照石油二廠目前的蠟油罐存能力,即使常減壓裝置和延遲焦化裝置處于低處理量運(yùn)行,也只能保證連續(xù)生產(chǎn)55 d左右,即重催裝置如果不能在55 d之內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn),保證蠟油的二次加工,將導(dǎo)致常減壓、焦化等一次加工裝置停工,從而導(dǎo)致整個(gè)石油二廠停產(chǎn),后果非常嚴(yán)重。

        1.2 方案二(整體更換施工方法)

        針對(duì)傳統(tǒng)施工方法不能滿足工期要求的情況,提出了再生器旋風(fēng)分離器“整體吊裝,地面組對(duì)”的施工方法,將原單線路施工作業(yè)改為局部時(shí)間內(nèi)兩條線路并行作業(yè),其工藝流程見(jiàn)圖2。

        圖2 整體更換工藝流程

        按照此方案,吊裝作業(yè)采用1 250 t履帶吊車(chē)完成。將原來(lái)的順序作業(yè)變成局部時(shí)間內(nèi)兩條線路并行作業(yè),施工工期由原來(lái)的65 d減少為50 d,滿足了工期的要求。在施工質(zhì)量方面,采用地面組對(duì)的方法改善了作業(yè)條件,施工難度比在容器內(nèi)大幅降低,質(zhì)量控制容易實(shí)現(xiàn),測(cè)量方法更加豐富且易于操作,因此施工質(zhì)量明顯提高,解決了以往容器內(nèi)組對(duì)旋風(fēng)分離器垂直度、標(biāo)高等不易控制的難題。在施工安全方面,采用地面組對(duì)工法最大程度地避免了高空作業(yè)和交叉作業(yè),大幅降低了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),使施工安全控制更加容易。另外,此工法減少了容器內(nèi)作業(yè)粉塵、噪聲的污染,員工作業(yè)環(huán)境大為改善。

        2 施工過(guò)程

        2.1 施工準(zhǔn)備

        2.1.1 旋風(fēng)分離器地面組對(duì)胎架的制作

        旋風(fēng)分離器實(shí)現(xiàn)地面組裝更換,關(guān)鍵在于如何利用胎架模擬再生器筒體,起到支撐作用。而胎架制作的關(guān)鍵是保證胎架上表面的水平度,以此來(lái)保證旋風(fēng)分離器組對(duì)后的垂直度。

        胎架分地下和地上兩部分。地下為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),地上為管材和型材組成的框架,二者之間采用地腳螺栓連接。以胎架中心為圓心,在φ9.6 m圓周上均布8個(gè)基礎(chǔ)(基礎(chǔ)為600 mm×600 mm方形),在基礎(chǔ)上立8根柱子(柱子選用φ219 mm×12 mm無(wú)縫鋼管制作),胎架平面布置如圖3所示。

        圖3 胎架平面布置

        澆筑φ3 000 mm圓形混凝土基礎(chǔ),并預(yù)埋φ2 800 mm圓形鋼板;使用厚度δ=28 mm鋼板卷制外徑為2 500 mm的筒體,筒體高度為8 500 mm,立在中心基礎(chǔ)上并與預(yù)埋板焊接;底座板、柱頂蓋板及筋板的具體形式見(jiàn)圖4。用經(jīng)緯儀找正垂直度,用水準(zhǔn)儀找平柱頂蓋板。

        2.1.2 場(chǎng)地的處理

        本工法采用了1 250 t吊車(chē),并選用超起主臂工況,吊車(chē)帶負(fù)載時(shí)最大質(zhì)量達(dá)到了1 600 t,對(duì)場(chǎng)地的要求比較高,因此在吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)前需提前對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行處理,以達(dá)到吊車(chē)對(duì)地面承載力的要求。

        由于施工區(qū)域?yàn)樵谶\(yùn)裝置區(qū),現(xiàn)場(chǎng)障礙較多,吊車(chē)組車(chē)位置、作業(yè)位置和旋風(fēng)分離器地面組對(duì)臨時(shí)托架設(shè)置位置相距較遠(yuǎn),吊車(chē)作業(yè)過(guò)程影響的區(qū)域較大,吊車(chē)需要經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)車(chē)、行走等一系列動(dòng)作,才能完成各項(xiàng)作業(yè)。

        圖4 胎架立面

        圖5 八根立柱之間的加固形式

        經(jīng)核算,吊車(chē)作業(yè)影響區(qū)域內(nèi)的地面承載力應(yīng)不小于30 kPa。吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)前,對(duì)該區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了換填處理,區(qū)域內(nèi)所有井、坑和空穴也全部用混合砂填埋,并用水撼砂處理。場(chǎng)地處理完成后,進(jìn)行地面靜載荷試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合要求。

        2.1.3 容器施工報(bào)檢

        按照國(guó)家容器檢修的相應(yīng)規(guī)范、規(guī)定,到國(guó)家設(shè)立的管轄業(yè)主設(shè)備的部門(mén)申請(qǐng)容器修理改造施工許可。

        2.2 施工流程

        圖6為本次再生器改造的整體施工流程。

        圖6 再生器整體改造施工流程示意

        2.3 檢修施工關(guān)鍵技術(shù)

        2.3.1 搭設(shè)腳手架并切割、拆除煙氣管道、封頭、內(nèi)件

        (1)在第一再生器處搭設(shè)腳手架,從主風(fēng)分布板處作為基準(zhǔn)面向上搭起,搭至旋風(fēng)分離器與料腿斷口處及旋風(fēng)分離器與器壁拉筋處。

        (2)拆除旋風(fēng)分離器拉筋與器壁連接處的襯里,同時(shí)將封頭與第一再生器壁板焊道200 mm范圍內(nèi)的襯里拆除,并使用氣刨將8根拉筋與器壁斷開(kāi)。

        (3)利用氣刨將旋風(fēng)分離器與料腿接口處刨斷,在每個(gè)旋風(fēng)分離器上焊接2個(gè)吊耳,用2臺(tái)2t起重機(jī)將每組料腿掛好,將每組料腿依次落至第一再生器底部。

        2.3.2 拆除上封頭連同8組旋風(fēng)分離器

        (1)吊點(diǎn)設(shè)置在外集氣室與第一再生器球型封頭連接的8根二旋出口管上。選用直徑為51 mm的6×37 mm鋼絲繩,選用4個(gè)吊點(diǎn),每點(diǎn)纏繞3圈(每圈繩長(zhǎng)35 m)。

        (2)切割前用記號(hào)筆在封頭焊道處沿圓周均勻做8點(diǎn)標(biāo)記,確?;匮b時(shí)的封頭方位正確。

        (3)采用火焰切割將封頭與筒體連接焊道割開(kāi)。

        (4)吊裝使用1 250 t吊車(chē),站位在儀表室東側(cè)(檢修通道寬度為12.5 m),最近作業(yè)半徑為40 m,吊車(chē)組裝102 m桿長(zhǎng),外集氣室、煙氣管道、球型封頭、8組兩級(jí)旋風(fēng)分離器及其他附件總質(zhì)量為280 t。查1 250 t吊車(chē)性能表得知,在使用懸浮配重時(shí),作業(yè)半徑為40 m時(shí),102 m桿最大可吊裝313 t,因此可保證吊裝安全可靠。

        (5)吊起設(shè)備后起桿至最佳吊裝重量時(shí),將吊車(chē)行駛至旋風(fēng)分離器地面組對(duì)胎架附近(吊車(chē)移動(dòng)距離為40 m),吊裝、走行過(guò)程見(jiàn)圖7。將外集氣室、煙氣管道、球型封頭、8組兩級(jí)旋風(fēng)分離器吊放在51#管架北側(cè)空地的胎架上(見(jiàn)圖8)。

        圖7 吊裝行走平面示意

        圖8 外集氣室、球形封頭及8組旋風(fēng)分離器整體落在胎架上

        2.3.3 旋風(fēng)分離器地面組對(duì)

        (1)在胎架中心柱上使用[25a對(duì)扣的槽鋼及2 L125 mm×8 mm的角鋼焊接型鋼架,用來(lái)固定每組旋風(fēng)分離器。

        (2)將旋風(fēng)分離器固定好后,使用氣刨切割與二級(jí)旋風(fēng)分離器出口管的連接焊口。清除封頭二旋出口管內(nèi)襯里100 mm,以方便組對(duì)新旋風(fēng)分離器。一級(jí)旋風(fēng)分離器將掛板處螺栓拆卸,使其與頂封頭分離。

        (3)將封頭與8組旋風(fēng)分離器斷開(kāi)后,使用1 250 t吊車(chē)將封頭、集氣室吊至地面,并使用道木墊起,在地面封頭內(nèi)搭設(shè)腳手架,拆除頂封頭需設(shè)吊耳處的襯里,并同時(shí)進(jìn)行封頭坡口修理打磨。

        (4)依次吊出8組舊旋風(fēng)分離器,并裝車(chē)運(yùn)走。

        (5)依次吊裝8組新旋風(fēng)分離器至旋風(fēng)分離器胎架上。

        (6)使用1 250 t吊車(chē)將封頭吊裝在胎架上(見(jiàn)圖8),在封頭內(nèi)調(diào)整封頭方位,使其與二級(jí)旋風(fēng)分離器斷口處相對(duì)應(yīng)。

        (7)使用2臺(tái)10 t起重機(jī)掛在頂封頭的吊耳上,開(kāi)始組對(duì)。

        (8)組對(duì)時(shí)首先組對(duì)二級(jí)旋風(fēng)分離器出口管,測(cè)量垂直度,在旋風(fēng)分離器底部掛起重機(jī)來(lái)調(diào)整垂直度,垂直度允許誤差為±5 mm。符合標(biāo)準(zhǔn)要求后對(duì)二旋出口管進(jìn)行點(diǎn)焊固定,同時(shí)緊固一級(jí)旋風(fēng)分離器吊掛螺栓。

        (9)固定旋風(fēng)分離器與器壁之間的導(dǎo)向拉筋后,進(jìn)行二級(jí)旋風(fēng)分離器與升器管之間焊縫的焊接,并進(jìn)行PT檢測(cè)。合格后恢復(fù)襯里。

        (10)為了避免二級(jí)旋風(fēng)分離器出口管焊接后旋風(fēng)分離器垂直度變化,采用鋼性固定,在焊口四周對(duì)稱(chēng)焊接4塊δ=10 mm的不銹鋼立筋板。

        2.4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        在2010年改造中,再生器旋風(fēng)分離器地面整體更換施工技術(shù)實(shí)施效果非常好,旋風(fēng)分離器安裝后的垂直度偏差控制在±3 mm以內(nèi),是有史以來(lái)最好的組裝結(jié)果;開(kāi)車(chē)一次成功,取得了滿意的結(jié)果。

        (1)從工程造價(jià)來(lái)看,傳統(tǒng)施工方法與整體更換施工方法的費(fèi)用對(duì)比見(jiàn)表1。從表中可以看出,整體更換施工方法的工程造價(jià)上升了188萬(wàn)元。

        表1 傳統(tǒng)施工方法與整體更換施工方法機(jī)械費(fèi)對(duì)比

        (2)從裝置投產(chǎn)后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益看,由于裝置提前投產(chǎn)15 d,按目前的情況,裝置的處理能力在5 400 t/d左右,每天可以產(chǎn)生近百萬(wàn)元的利潤(rùn),多生產(chǎn)15 d可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1 500萬(wàn)元左右。

        (3)從整體角度來(lái)看,采用整體更換施工方法使得工程造價(jià)有所上升,但由于裝置提前投產(chǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工程造價(jià)的增加,因而采用新工法的整體經(jīng)濟(jì)效益比傳統(tǒng)施工方法要大得多。裝置提前生產(chǎn),一方面避免了石油二廠的全面停產(chǎn),另一方面產(chǎn)出的產(chǎn)品可以及時(shí)滿足社會(huì)需要,其帶來(lái)的社會(huì)效益也是非常巨大的。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        再生器旋風(fēng)分離器“整體吊裝,地面組對(duì)”施工方法在撫順石化公司石油二廠重油催化裝置檢修改造工程中已實(shí)施6年。6年來(lái),兩次檢修打開(kāi)裝置觀察,內(nèi)件沒(méi)有損壞,因而也未更新。此施工方法又分別在80萬(wàn)t催化再生器、300萬(wàn)t催化沉降器旋風(fēng)分離器更換工程中得到推廣應(yīng)用,并取得良好的效果。

        [1]任旭鵬,馮慶輝.重油催化裂化裝置再生器筒體吊裝外管式吊耳與內(nèi)板式吊耳對(duì)比[J].石油工程建設(shè),2015,41(6):50-52.

        中國(guó)石油開(kāi)題攻關(guān)稠油大分子降黏劑

        據(jù)《石油商報(bào)》(記者王巧然)報(bào)道,中國(guó)石油正著手研制具有降低稠油黏度又可增加驅(qū)替液黏度兩種功能的大分子降黏劑。這是記者3月中旬從中國(guó)石油股份公司科技管理部召開(kāi)的“十三五”重大科技項(xiàng)目開(kāi)題設(shè)計(jì)專(zhuān)家論證會(huì)上獲得的信息。

        中國(guó)石油在新疆、遼河、大港和吐哈等油田擁有豐富的稠油資源。稠油開(kāi)發(fā)方法包括熱采和水驅(qū),其中水驅(qū)普通稠油儲(chǔ)量占稠油總儲(chǔ)量30.1%,產(chǎn)量逐年增加。由于稠油黏度較大及油藏非均質(zhì)性嚴(yán)重,普通稠油水驅(qū)進(jìn)入高含水、高遞減階段,水驅(qū)采收率只有5%至25%。

        大分子降黏劑可在地層低剪切速率下對(duì)稠油(被驅(qū)替相)具有較強(qiáng)增溶分散降黏效果,同時(shí)對(duì)水(驅(qū)替介質(zhì))又具有增黏性,二者共同作用可進(jìn)一步擴(kuò)大波及體積,改善開(kāi)發(fā)效果。

        為提高稠油水驅(qū)采收率,國(guó)內(nèi)外學(xué)者做了大量工作,主要包括堿驅(qū)、聚合物驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、復(fù)合驅(qū)及氣驅(qū)等,室內(nèi)研究取得一定成效,部分技術(shù)進(jìn)行了礦場(chǎng)試驗(yàn)。但目前稠油水驅(qū)提高采收率用降黏劑還存在諸多問(wèn)題,如在地層低剪切強(qiáng)度條件下很難形成O/W(水包油)乳液實(shí)現(xiàn)降黏;小分子降黏劑對(duì)水(驅(qū)替介質(zhì))沒(méi)有增黏性(擴(kuò)大波及體積)等。以中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院為主力軍的研究團(tuán)隊(duì),擬重點(diǎn)攻關(guān)稠油水驅(qū)的大分子降黏劑分散降黏機(jī)理以及大分子降黏劑合成與評(píng)價(jià)等。

        摘自:http://news.cnpc.com.cn/epaper/sysb/20170329/0123756004.htm

        (本刊摘錄)

        Integralreplacement technique ofregenerator cyclone on ground

        ZHANG Kezhi,TIAN Guilong,YUE Bin
        PetroChina Fushun PetrochemicalEngineering Construction Co.,Ltd.,F(xiàn)ushun 113004,China

        In the regenerator reformation project of the catalytic unit at Fushun Petrochemical Co.No.2 Plant,in order to satisfy the maintenance period requirement,the replacement of the cyclone adopts the method of“integral hoisting,assembly on ground”,that is,integrally hoisting down the eight cyclones and one upper dome to a special support frame on ground,removing old cyclones and replacing them with new cyclones on the special support frame,completing assembly and welding once,then integrally installing them with the upper dome.To make the special support frame stable and its upper surface horizontal is the key to ensure the high precise verticality of the cyclones during welding.Finally,the construction target is reached,which includes simultaneously conducting internaland externalwork,increasing installation accuracy,decreasing safety risk and greatly shortening work period.

        catalysis;cyclone;assembly welding on ground;integralinstallation

        10.3969/j.issn.1001-2206.2017.02.015

        張克志(1976-),男,遼寧撫順人,高級(jí)工程師,1998年畢業(yè)于撫順石油學(xué)院焊接工藝及設(shè)備專(zhuān)業(yè),現(xiàn)從事煉油廠檢維修工作。

        2016-11-16;

        2017-01-18

        Email:2895216078@qq.com

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