張春林
(徐州徐輪橡膠有限公司,江蘇 徐州 221005)
近年來(lái),我公司大規(guī)格工程機(jī)械輪胎主要外觀質(zhì)量缺陷問(wèn)題為胎圈疤,這嚴(yán)重影響了大規(guī)格工程機(jī)械輪胎的正常生產(chǎn)。為此,我們進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),對(duì)大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈疤的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)解決措施,取得了良好效果,現(xiàn)將主要情況介紹如下。
大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈部位存在不同大小的胎圈疤,少則一處,嚴(yán)重的布滿整個(gè)胎圈,且胎圈表面凸凹不平,胎圈疤質(zhì)量缺陷率平均達(dá)到了60%。
大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈采用四鋼絲圈結(jié)構(gòu),如圖1所示。從圖1可以看出,在兩個(gè)鋼絲圈之間的A處均存在缺少材料的問(wèn)題,且布層越多越厚,缺的材料量越多,硫化時(shí)其他部位的膠料會(huì)向A處移動(dòng)盡量填滿,但如果A處材料缺的太多,其他部位材料不可能完全填滿,會(huì)造成成品輪胎胎圈缺膠疤。
大規(guī)格工程機(jī)械輪胎為高層級(jí)胎體,由于胎體簾布層多且厚,成型時(shí)工人操作困難,圈口褶子較多,從而在圈口褶子附近聚集了大量的氣體,硫化時(shí)這些氣體通過(guò)排氣線和排氣孔排出,一旦此處排氣孔和排氣線設(shè)置不合理或堵塞,就容易造成成品輪胎胎圈氣疤。
圖1 四鋼絲圈結(jié)構(gòu)
胎坯裝模硫化前胎圈部位未清擦干凈,有隔離劑和滑石粉等雜物,造成成品輪胎胎圈臟疤。
在圖1中A處缺少材料部位用三角膠進(jìn)行填充,根據(jù)材料缺少的情況選取相應(yīng)尺寸的三角膠條,通常在每?jī)蓚€(gè)鋼絲圈之間用9.5 mm×11 mm的三角膠填充,每條輪胎總共需要6根。
對(duì)圈口部位排氣線和排氣孔的設(shè)置進(jìn)行校核,確保排氣線和排氣孔設(shè)置合理,對(duì)排氣孔和排氣線堵塞的模具及時(shí)進(jìn)行疏通,使聚集在模具和圈口膠料之間的氣體可以順利排出。
嚴(yán)格生產(chǎn)工藝管理,保證半成品干凈。
圖2—5示出了采取解決措施前后26.5-25 28E3,29.5-25 28E3,29.5-25 28L5和18.00-25 40E-4BA等大規(guī)格無(wú)內(nèi)胎工程機(jī)械輪胎胎圈外觀質(zhì)量對(duì)比情況。
圖2 采取解決措施前后26.5-25 28E3輪胎胎圈對(duì)比
圖3 采取解決措施前后29.5-25 28E3輪胎胎圈對(duì)比
圖4 采取解決措施前后29.5-25 28L5輪胎胎圈對(duì)比
圖5 采取措施前后18.00-25 40E-4BA輪胎胎圈對(duì)比
采取措施后,大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈疤質(zhì)量缺陷率由原來(lái)的60%降至3.66%;圈口表面質(zhì)量顯著提高,圈口變得平整、光滑,有效提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
此外,試制過(guò)程中在兩個(gè)鋼絲圈之間填充三角膠后,圈口部位不再凸凹不平,壓輥壓圈口較以前操作容易很多。
通過(guò)對(duì)大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈疤產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)解決措施,使大規(guī)格工程機(jī)械輪胎胎圈疤質(zhì)量缺陷率明顯降低,圈口表面質(zhì)量提高,有效提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該產(chǎn)品批量生產(chǎn)投入市場(chǎng)后,贏得了用戶好評(píng),滿足了市場(chǎng)需求,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。