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        淺析汽車涂裝電泳縮孔及顆粒問(wèn)題的治理

        2017-07-18 12:01:35
        汽車實(shí)用技術(shù) 2017年11期
        關(guān)鍵詞:掛板夾縫縮孔

        潘 辰

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        淺析汽車涂裝電泳縮孔及顆粒問(wèn)題的治理

        潘 辰

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        文章結(jié)合實(shí)際發(fā)生的電泳縮孔及顆粒問(wèn)題的分析和治理,對(duì)電泳縮孔及顆粒問(wèn)題進(jìn)行深入的分析與研究,并制定相應(yīng)的解決措施。

        縮孔;顆粒;治理

        CLC NO.: U466 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)11-30-03

        引言

        縮孔和顆粒是汽車陰極電泳涂裝線最常見(jiàn)的且很難消除的漆膜缺陷??s孔和顆粒會(huì)嚴(yán)重降低作為底漆的電泳漆膜的保護(hù)性能,使中涂漆和面漆不能很好地附著在基材上,從而影響裝飾效果。一旦出現(xiàn)縮孔和顆粒,僅靠中涂漆是無(wú)法將其進(jìn)行有效的掩蓋的,進(jìn)而影響面漆的質(zhì)量,必須在噴涂中涂漆前進(jìn)行打磨處理,補(bǔ)噴防銹底漆,需要投入大量的人工。造成生產(chǎn)線擁堵,影響生產(chǎn)節(jié)拍。且一旦發(fā)生縮孔和顆粒問(wèn)題,一般都是連續(xù)性,批量產(chǎn)生,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        縮孔和顆粒是在車身涂裝中受異物的影響,致使漆膜產(chǎn)生收縮而露出或未露出涂層面,形成縮孔、抽縮、凹洼(也稱陷穴、凹坑、麻坑)、魚眼等一系列漆膜缺陷,我們把這一系列漆膜缺陷統(tǒng)稱為縮孔或縮孔系列??s孔按形狀、成因及分布密度分為3種。(1)縮孔:露出涂層面且呈圓形的漆膜缺陷。電泳縮孔的直徑通常為 0.5-3.0mm,嚴(yán)重的周邊呈火山口狀凸起。(2)抽縮:露出涂層面,形狀不規(guī)則(或若干縮孔連在一起,呈不規(guī)則形狀)的漆膜缺陷。(3)魚眼:在縮孔、凹洼的圓形中心有顆粒的漆膜缺陷。本文對(duì)我們公司某條新投產(chǎn)的陰極電泳涂裝線上所發(fā)生的縮孔和顆粒問(wèn)題的分析過(guò)程及解決措施進(jìn)行探討。

        1 問(wèn)題概況

        圖1 車身縮孔

        圖2 車身顆粒

        我們公司某條新投產(chǎn)的陰極電泳涂裝線重卡首次投槽后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的生產(chǎn)觀察,發(fā)現(xiàn)車身前圍、左右門及側(cè)圍右大量縮孔,后圍及大頂縮孔較少,國(guó)慶放假后生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),左右兩面除了縮孔(圖1),還存在大量顆粒(如圖2)。

        我們公司本條涂裝生產(chǎn)線是一條完全新建生產(chǎn)線,電泳線采用自行小車間歇輸送方式,電泳烘干采用π式烘干爐,烘干輸送采用滑橇輸送,與外界環(huán)境隔絕效果較好。

        2 原因分析

        通過(guò)電泳漆縮孔和顆粒的形成原理,并結(jié)合我們涂裝生產(chǎn)線的特點(diǎn),分析出可能造成縮孔和顆粒的具體原因。并一一通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證排除確認(rèn)。

        我們分析本涂裝線電泳車身縮孔可能由以下幾個(gè)因素造成:

        (1)前處理除油不盡,帶入電泳槽產(chǎn)生縮孔;

        (2)電泳槽液被污染;

        (3)電泳后水洗受到污染;

        (4)烘房中油煙、高溫鏈條油造成縮孔;

        (5)工件中夾縫油除不盡,烘烤中油水共沸,造成縮孔。

        電泳車身顆??赡苡梢韵聨讉€(gè)因素造成:

        (1)焊裝車身顆粒較多且未擦拭,前處理無(wú)法除去;

        (2)磷化槽產(chǎn)生磷化渣,工件出槽后隨車身一起帶入電泳;

        (3)電泳槽PH過(guò)高、循環(huán)不良等產(chǎn)生顆粒;

        (4)電泳后水洗固體份過(guò)高,水洗不盡,顆粒殘留在車身上;

        (5)烘房污染,顆粒在烘烤過(guò)程中隨熱風(fēng)吹到車身;

        (6)涂裝環(huán)境不潔凈。

        以上為產(chǎn)生異常的可能原因,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,顆粒及縮孔主要集中于前圍和左右兩側(cè)面,后圍及大頂正常。初步懷疑異常產(chǎn)生于烘房階段的可能性較大,待確認(rèn)排查。

        3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程及結(jié)果分析

        3.1 槽液受污染、參數(shù)異常因素分析

        首先我們?nèi)×爽F(xiàn)場(chǎng)槽液寄回電泳廠家實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全檢,檢測(cè)結(jié)果無(wú)縮孔、無(wú)顆粒,各項(xiàng)槽液參數(shù)均在正常范圍;并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)掛板過(guò)線實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 槽液受污染、參數(shù)異常掛板結(jié)果

        通過(guò)掛板實(shí)驗(yàn)我們可以得出以下結(jié)論:(1)排除電泳槽污染對(duì)縮孔顆粒異常的影響;(2)前處理、UF及水洗槽可能受到輕微污染;(3)顆粒、縮孔可能主要產(chǎn)生于烘烤階段。

        本次實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證后為電泳、后續(xù)UF及水洗槽更換除油過(guò)濾袋,進(jìn)一步驗(yàn)證槽液受污染情況。

        3.2 產(chǎn)生顆粒因素分析

        通過(guò)首輪驗(yàn)證后我們希望驗(yàn)證前處理對(duì)縮孔及顆粒的影響,因此進(jìn)行了第二次掛板的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,本次掛板,增加了前處理對(duì)比樣本,驗(yàn)證結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 顆粒掛板結(jié)果

        通過(guò)第二次掛板實(shí)驗(yàn)我們可以得出以下結(jié)論:(1)排除前處理污染對(duì)縮孔及車身兩側(cè)顆粒的影響;(2)排除電泳槽液受到污染;(3)再次確認(rèn)車身兩側(cè)顆粒及縮孔來(lái)源于烘烤階段。

        隨即在停產(chǎn)時(shí),我們對(duì)電泳烘房進(jìn)行深度保潔,結(jié)果在電泳烘房?jī)?nèi)風(fēng)管內(nèi)清理出兩根烤焦的木頭,可能為造成車身縮孔及兩側(cè)顆粒的主要原因,該木頭是施工時(shí)遺留未及時(shí)清理,且在深度保潔保潔過(guò)程中,保潔人員不負(fù)責(zé)任未清理到位導(dǎo)致。后續(xù)生產(chǎn)電泳車身烘烤后,車身兩側(cè)顆粒消失,持續(xù)跟蹤未發(fā)現(xiàn)再現(xiàn)顆粒問(wèn)題,但縮孔仍無(wú)改善。兩側(cè)顆粒問(wèn)題得到解決,必須對(duì)縮孔問(wèn)題繼續(xù)調(diào)查驗(yàn)證。

        3.3 烘房因素分析

        通過(guò)前兩次掛板驗(yàn)證,排除了前處理電泳槽液的問(wèn)題,基本將問(wèn)題產(chǎn)生部位鎖定在電泳烘房的烘烤階段,因此在電泳烘干過(guò)程中,我們?cè)谲嚿聿煌课辉黾恿藪彀鍞?shù)量,重點(diǎn)分析烘房的影響,掛板實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

        表3 烘房掛板結(jié)果

        通過(guò)本次驗(yàn)證得出以下結(jié)論:(1)左右兩側(cè)縮孔最多,前圍次之,后圍縮孔少,產(chǎn)生縮孔多的部位多為熱風(fēng)直接吹掃位置;(2)縮孔產(chǎn)生原因可能為烘房中烘干鏈高溫潤(rùn)滑油、車身夾縫油造成。

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生后,我們分別從庫(kù)房和烘房中取了烘干鏈高溫潤(rùn)滑油Castrol 290/220,寄回電泳廠家研究部進(jìn)行與電泳槽液的配套性確認(rèn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示Castrol 290/220高溫潤(rùn)滑油與電泳槽液配套性良好?;究膳懦邷貪?rùn)滑油的影響。恰好在實(shí)驗(yàn)后,因生產(chǎn)線異常,導(dǎo)致一臺(tái)電泳濕車身停留在電泳烘房入口至升溫段處約一小時(shí),跟蹤發(fā)現(xiàn)車身無(wú)縮孔異常,進(jìn)一步說(shuō)明了車身縮孔系夾縫油所致。

        3.4 車身夾縫油因素分析

        為最終確認(rèn)縮孔為車身夾縫油因素產(chǎn)生,我們分別從庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)鈑金件上取了防銹油樣本寄回電泳廠家研究部進(jìn)行與電泳槽液的配套性確認(rèn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示防銹油與電泳槽液配套有較多縮孔見(jiàn)圖 2。并分別在前圍、左右門內(nèi)外側(cè)掛板驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果見(jiàn)表4。

        圖3 夾縫油縮孔

        表4 車身夾縫油掛板結(jié)果

        最終結(jié)論:車身縮孔為夾縫油所致,且右側(cè)縮孔多于左側(cè)。

        3.5 結(jié)論

        本次生產(chǎn)線電泳漆膜縮孔及顆粒問(wèn)題,通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)掛板確認(rèn),最后確認(rèn)了這兩個(gè)問(wèn)題的產(chǎn)生原因:

        1)此次車身兩側(cè)顆粒為烘房污染導(dǎo)致;

        2)確定了縮孔主要產(chǎn)生于烘烤階段,且為夾縫油縮孔。

        4 現(xiàn)場(chǎng)整改措施

        經(jīng)過(guò)與焊裝車間溝通,由于本工廠的鈑金件均為外地外協(xié),因此在運(yùn)輸過(guò)程中,在鈑金件上涂上了大量的防銹油,這也是夾縫油產(chǎn)生的主因。所以我們進(jìn)行了一下整改:

        1)將電泳槽液灰分由20.7%提升至21.4%,車身縮孔無(wú)改善;

        2)烘房升溫段設(shè)定溫度170℃(實(shí)際顯示173℃)調(diào)整至165℃(實(shí)際顯示160℃),測(cè)試濕電泳車身爐溫合格,車身縮孔數(shù)量降低了至少60%,且縮孔變小變淺;

        3)測(cè)試烘房?jī)蛇咃L(fēng)速,左側(cè)升溫段風(fēng)速9-10m/s,保溫段風(fēng)速 9-10m/s;右側(cè)升溫段風(fēng)速 10-12m/s,保溫段風(fēng)速10-13m/s;將右邊風(fēng)速也調(diào)整至9-10m/s。

        以上調(diào)整僅能改善夾縫油縮孔的產(chǎn)生,并不能根除,槽液參數(shù)已無(wú)調(diào)整空間,烘房參數(shù)待優(yōu)化若要徹底解決夾縫油縮孔問(wèn)題,只能從油品本身入手,包括更換配套性好的油品、嚴(yán)格控制油品使用量、焊裝前增加擦拭工序等措施。

        5 結(jié)語(yǔ)

        涂裝電泳縮孔及顆粒問(wèn)題是生產(chǎn)線常見(jiàn)的質(zhì)量弊病,現(xiàn)場(chǎng)工藝中的其中某一個(gè)環(huán)節(jié)工藝參數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題就可能最終導(dǎo)致縮孔及顆粒的發(fā)生,并影響產(chǎn)品的最終涂膜質(zhì)量,本文結(jié)合本公司生產(chǎn)線上產(chǎn)生的縮孔和顆粒的問(wèn)題和解決過(guò)程,為實(shí)際分析縮孔和顆粒問(wèn)題產(chǎn)生原因和解決措施提供思路。為日后的質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)及解決過(guò)程提供參考。

        [1] 王錫春.汽車涂裝工藝技術(shù)(ISBN:9787502563592).出版社:化學(xué)工業(yè)出版社出版,2005年.

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        In this paper, combined with the actual problems of the electrophoresis of shrinkage cavity and particle analysis and governance, shrinkage cavity of electrophoresis and particle problems in-depth analysis and research, and formulate the corresponding solutions.

        Shrinkage cavity; particles; governance

        U466

        :A

        :1671-7988 (2017)11-30-03

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.11.011

        潘辰,就職于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心。

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