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        粗焊錫采用新型真空爐分離Sn、Pb的生產(chǎn)實(shí)踐

        2017-07-17 01:02:06王紅彬
        中國(guó)有色冶金 2017年3期

        王紅彬

        (云南錫業(yè)股份有限公司, 云南 紅河 661000)

        粗焊錫采用新型真空爐分離Sn、Pb的生產(chǎn)實(shí)踐

        王紅彬

        (云南錫業(yè)股份有限公司, 云南 紅河 661000)

        探索了粗焊錫采用新型真空爐分離Sn、Pb過(guò)程中原料品級(jí)和功率對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響;結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐分析了新型真空爐常見的故障,提出了解決和預(yù)防措施。

        新型真空爐; 粗焊錫; 分離SnPb; 故障分析; 預(yù)防措施

        0 前言

        云錫公司真空爐投產(chǎn)于上世紀(jì)80年代,多年未做大的改進(jìn),電氣設(shè)備陳舊,電損耗嚴(yán)重,自動(dòng)化控制水平和能耗指標(biāo)均落后于國(guó)內(nèi)外同行。并且其工藝水平難以達(dá)到錫鉛分離后真空錫的質(zhì)量要求,制約了真空分離工藝在錫火法精煉系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        隨著錫資源的消耗,錫原料結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜,錫精煉過(guò)程中所產(chǎn)出的中間產(chǎn)品粗焊錫的量大幅增加。為了減少中間品存量,不斷提高產(chǎn)能,降低能耗,提高各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng),云錫公司開展了采用新型真空爐處理粗焊錫,分離Sn、Pb的生產(chǎn)試驗(yàn)。

        1 工藝原理

        任意一種二元合金,可以用分離系數(shù)β值判斷

        能否實(shí)現(xiàn)真空分離。β>1時(shí),元素1在氣相富集;β<1時(shí),元素1在液相富集;當(dāng)β=1時(shí),蒸餾出的氣相和凝聚相成分相同,元素不能分離。對(duì)于二元組分(1、2)的體系:

        (1)

        表1為1 000 ℃以下Sn-i系富錫端的γi和βi值[1],表中數(shù)據(jù)表明,β>1的元素有鉛、鉍、砷,在真空蒸餾過(guò)程中將富集于氣相;β<1的元素有鐵、銅,將富集于液相中??刂七m當(dāng)?shù)臏囟群驼婵斩龋湍苁勾趾稿a中鉛、鉍、砷等元素以氣態(tài)揮發(fā),而鐵、銅則由于沸點(diǎn)高于錫留在錫液中,因此采用新型真空爐分離錫鉛理論上可行。

        表1 1 000 ℃以下Sn-i系富錫端的γi和βi

        在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,粗焊錫中的錫和所含的雜質(zhì)具有不同的沸點(diǎn)??刂茰囟鹊陀阱a沸點(diǎn)同時(shí)高于鉛沸點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)錫、鉛分離。表2為各元素在不同真空度時(shí)的沸點(diǎn)。

        從表2可以看出,體系真空度越好,元素的沸點(diǎn)越低,越利于揮發(fā)。為改善揮發(fā)條件,可以依據(jù)各元素在不同真空度下沸點(diǎn)的不同,采用真空蒸餾法,降低體系壓力,使各雜質(zhì)元素的沸點(diǎn)降低。在較低溫度下,體系中的鉛、鉍、砷等雜質(zhì)元素的蒸氣壓高于該溫度下其飽和蒸氣壓從而揮發(fā)。

        表2 各元素在不同真空度時(shí)的沸點(diǎn)

        2 生產(chǎn)試驗(yàn)

        2.1 條件控制

        (1)原料錫品位控制見表3。

        表3 原料錫品位控制 %

        (2)功率控制:1#185 kW,2#190 kW

        (3)真空度:<10 Pa

        (3)日處理量:20 t

        (5)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):真空錫Sn>90%;真空鉛Sn<0.5%

        2.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        2.2.1 原料錫品位的影響

        在同一功率下處理不同品級(jí)的粗焊錫原料,考察錫品位對(duì)指標(biāo)的影響,功率為185 kW時(shí)的指標(biāo)如表4所示。

        表4 功率為185 kW時(shí)處理不同品級(jí)粗焊錫的指標(biāo) %

        從表4可以看出,隨著原料錫品位的升高,脫鉛率明顯升高,真空錫含錫呈上升趨勢(shì),真空鉛含錫變化不大,均滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。

        2.2.2 功率的影響

        功率控制在185 kW和190 kW時(shí),處理品位為66%~67%粗焊錫的指標(biāo)見表5。

        表5 功率為185 kW、190 kW時(shí)處理品位為66%~67%粗焊錫的指標(biāo)

        表5可見:對(duì)于錫品位為66%~67%的粗焊錫,功率升高,脫鉛率升高,真空錫含錫升高,真空鉛含錫能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

        3 新型真空爐與老式真空爐指標(biāo)比較

        進(jìn)行了近3個(gè)月的試生產(chǎn),新舊真空爐處理粗焊錫的指標(biāo)對(duì)比見表6。

        表6 老式真空爐與新型真空爐指標(biāo)對(duì)比

        從表6可以看出:新型真空爐在脫鉛率、日均處理量、電單耗等關(guān)鍵指標(biāo)上均優(yōu)于老式真空爐。在產(chǎn)品質(zhì)量方面,新型真空爐所產(chǎn)真空錫含錫、真空鉛含錫均滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

        4 新型真空爐常見故障分析及預(yù)防處理措施

        生產(chǎn)中,由于各種故障引起停爐,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。停爐的主要原因是爐內(nèi)壓力高和三相電流/電壓不平衡。

        4.1 爐內(nèi)壓力高

        爐內(nèi)壓力高,會(huì)造成不進(jìn)料,發(fā)熱體氧化等損傷,直接導(dǎo)致停爐。造成真空度差的主要原因有:出錫管法蘭通漏、密封皮漏氣、爐底硅膠套燒損、進(jìn)料管穿孔、熱電偶燒損漏氣、出錫管燒通。

        (1)出錫管法蘭通漏

        造成出錫管法蘭通漏或出現(xiàn)裂縫的原因主要有:①冷卻水量過(guò)小,造成出錫管堵塞真空錫溢出到爐底,真空錫不斷積聚,造成三相短路打弧,更嚴(yán)重的是在法蘭處腐蝕,造成法蘭通漏;②真空錫夾渣堵塞出錫管,使真空錫溢出到爐底;③進(jìn)料量過(guò)大,從蒸發(fā)盤上溢出到爐底法蘭處,造成法蘭裂縫;④進(jìn)料前錫管液封區(qū)域積錫,進(jìn)料時(shí)仍未熔化,粗焊錫快速灌滿錫管而溢出到爐底,導(dǎo)致法蘭腐蝕。

        處理辦法及預(yù)防措施:①密切關(guān)注錫液流速和流量,當(dāng)出現(xiàn)不進(jìn)料或進(jìn)料小時(shí),及時(shí)調(diào)小出錫管冷卻水,避免進(jìn)入出錫管的真空錫急速冷凝造成堵塞;②進(jìn)料鍋內(nèi)渣大部分浮在表面,在每次投大錠時(shí)預(yù)先將大鍋內(nèi)渣撈出,以免大錠將浮渣壓進(jìn)料液進(jìn)入焊管和爐內(nèi),造成管道堵塞;③在法蘭處添加石墨套、云母片或涂抹一層隔熱涂層,使溢出的錫液不與法蘭直接接觸,即使溢出液量較大也有足夠時(shí)間處理,不會(huì)快速燒通法蘭;④在進(jìn)料之前,先將水套處用氧槍烘烤,確保該處積錫在進(jìn)料前熔化。

        (2)密封皮漏氣

        造成密封皮漏氣的原因主要是:①長(zhǎng)久使用,密封皮勞損;②爐底無(wú)冷卻水造成爐底溫度過(guò)高,燒損密封皮。因此,正常停爐時(shí)要檢查密封皮,同時(shí)密切關(guān)注爐底冷卻水情況。

        (3)爐底硅膠套燒損

        硅膠套燒損會(huì)直接導(dǎo)致漏氣,影響真空度。造成硅膠套燒損的原因包括:①長(zhǎng)久使用,硅膠套腐蝕;②爐底冷卻水沒(méi)有或較少,造成爐底溫度高燒損硅膠套。因此,正常停爐時(shí)檢查硅膠套,同時(shí)密切關(guān)注爐底冷卻水情況。

        (4)進(jìn)料管穿孔

        進(jìn)料管材料為鋼質(zhì),并有多處焊接,壁較薄,長(zhǎng)時(shí)間高溫狀態(tài)下進(jìn)料管外部氧化,內(nèi)部腐蝕,容易穿孔。因此在保持材質(zhì)不變的情況下,應(yīng)增大進(jìn)料管的壁厚,盡量用彎管,少焊接。

        (5)熱電偶燒損漏氣

        一部分熱電偶通過(guò)焊接在管道外表面進(jìn)行測(cè)溫,蒸發(fā)盤和冷凝罩的熱電偶要通過(guò)爐殼插入爐內(nèi),燒壞后導(dǎo)致漏氣。

        (6)出錫管燒通

        錫管燒通部位主要集中在液封區(qū)域,包括水套處及水套與錫管的銜接處。造成出錫管燒通的原因:一是頻繁地調(diào)節(jié)水套中的水,使水套處錫管驟熱驟冷,腐蝕較快;二是錫管長(zhǎng)時(shí)間在高溫狀態(tài)下,受到內(nèi)部物料侵蝕,以及外部氧化所致。

        因此,操作時(shí),一是要注意錫管顏色,結(jié)合電腦監(jiān)測(cè),不頻繁調(diào)節(jié)冷卻水;二是錫管內(nèi)隔熱材料填充飽滿。

        4.2 三相電流/電壓不平衡

        造成三相電流不平衡的原因主要有:電柱腳燒損,墊片燒損,電極柱和電柱腳不平整,爐底積料。

        (1)電柱腳燒損

        電柱腳由于加工不精確或長(zhǎng)時(shí)間使用后易出現(xiàn)燒損。拆裝爐時(shí)仔細(xì)檢查,對(duì)于因加工不精確而存在的縫隙處滿料填充石墨粉,同時(shí)要輕拿輕放。

        (2)墊片燒損

        墊片長(zhǎng)時(shí)間在高溫下使用,自身軟化和含錫物料腐蝕導(dǎo)致斷裂??梢酝ㄟ^(guò)定期檢查和減少含錫物料與墊片接觸延長(zhǎng)墊片壽命。

        (3)發(fā)熱體和電柱腳安裝不平整

        在安裝過(guò)程中,若三相電柱腳和電極柱不在同一水平面,會(huì)出現(xiàn)三相電流不平衡。因此在安裝時(shí)必須通過(guò)水平儀精密測(cè)量,確保三相電極柱和電柱腳在同一水平面。

        (4)爐底積料

        熔化鍋投料過(guò)程中的液面變化,以及進(jìn)料開關(guān)的影響,導(dǎo)致流量波動(dòng),當(dāng)流量過(guò)大時(shí)造成液料在蒸發(fā)盤內(nèi)溢出匯流于爐底。因此,在操作中要密切注意流量變化情況,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

        鉛蒸氣從最外層的四段冷凝罩接口處出來(lái)后冷凝匯流于爐底。每次裝爐對(duì)冷凝罩進(jìn)行全面檢查,在拆爐、裝爐過(guò)程中輕拿輕放,不磕碰冷凝罩邊緣,在冷凝罩等部件放置處平鋪泡沫板或紙板。

        錫、鉛管冷卻水量大或保溫管損壞會(huì)造成溫度低而出現(xiàn)錫、鉛管堵塞。因此,操作時(shí)要根據(jù)流量大小及時(shí)調(diào)整冷卻水量;修理人員定期檢查保溫管,及時(shí)更換。

        5 結(jié)語(yǔ)

        新型真空爐自動(dòng)化水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯優(yōu)于老式真空爐,目前對(duì)新型真空爐處理不同品級(jí)粗焊錫的最佳工藝條件尚未全面研究,接下來(lái)可以進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),不斷完善新型真空爐的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

        [1] 彭容秋.錫冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2005:130.

        [2] 黃位森.錫[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:614.

        Production practice of Sn-Pb separation by new-type vacuum furnace for coarse solder

        WANG Hong-bin

        The paper explores the influence of raw matercal grade and power in the furnace during Sn-Pb separation by the new-type vacuum furnace upon techno-economic indexes, analyzes common failure of the new-type vacuum furnace with reference to production practice as well as proposes solution and preventive measures.

        new-type vacuum furnace; coarse solder; Sn-Pb separation; failure analysis; preventive measure

        王紅彬(1981—),男,湖北鐘祥人, 碩士, 從事錫真空冶煉技術(shù)管理及開發(fā)工作。

        2015-12-10

        TF814

        B

        1672-6103(2017)03-0014-03

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