于建華+仰大江
摘 要:隨著社會的發(fā)展和時代的變遷,當(dāng)前各類科技成果都在不斷的融入到人們的生產(chǎn)生活中,要想進一步凸顯技術(shù)的作用,提高生產(chǎn)效率,就要把控軟件控制的應(yīng)用效率,筆者基于PLC及WINCC組態(tài)軟件在自動控制中的應(yīng)用進行了分析,以下為詳述。
關(guān)鍵詞:PLC及WINCC組態(tài)軟件;自動控制;應(yīng)用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.005
PLC及WINCC組態(tài)控制的優(yōu)勢已經(jīng)被各行各業(yè)所關(guān)注,并將其投入到實際的生產(chǎn)中,尤其是應(yīng)用PLC及WINCC可以有效的提高生產(chǎn)效率,并為產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量提供切實的保障,下面針對PLC及WINCC組態(tài)軟件在自動控制中的實際應(yīng)用進行了分析,詳見下述。
1 PLC在自動控制中的應(yīng)用分析
PLC技術(shù)的早期應(yīng)用一般都會在順序控制中,所謂的順序程序指的就是要參照具體的工藝流程,而后接收相應(yīng)的控制指令,促使生產(chǎn)程序可以實現(xiàn)自動化的運作,提高流水線的作業(yè)效率。下面以某一燒結(jié)車間環(huán)冷小車運作流程為例,對PLC及WINCC組態(tài)軟件在車間環(huán)冷小車自動控制系統(tǒng)中的應(yīng)用進行分析。
(1)自動控制系統(tǒng)改造內(nèi)容概述。為實現(xiàn)某車間環(huán)冷小車自動控制,對其改造內(nèi)容進行確定,將小車機械極限更換為磁感應(yīng)極限,這樣不僅會使日常的維護措施有所減少,同時有一定程度上增添了定位的精準(zhǔn)性,而后使小車的位置處于上下閥極限之間,用來對小車位置進行顯示,同時可以對閥門予以控制,此外,變頻器的運作速度也由PLC進行把控,同時PLC對變頻器的狀態(tài)進行輸出,還要對閥門的輸出能力進行控制,應(yīng)用WINCC組態(tài)軟件對變頻器運作中的故障定位以及自動開閥等進行警報提示。
此系統(tǒng)所應(yīng)用的PLC編號為西門子S7-400系列,其CPU則應(yīng)用CPU412-2和WINCC組態(tài)軟件進行連接并實現(xiàn)通訊,輸入模塊所應(yīng)用的是共計128點的24v直流輸入模塊,輸出模塊應(yīng)用的是共計64點的24v直流輸出方式,而變頻器則應(yīng)用富士G11的通用變頻器。
(2)PLC硬件改進分析。在現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)環(huán)冷小車無法落實卸灰動作,分析其具體誘因只要有下幾點,其一,環(huán)冷小車的軌道設(shè)計或是施工措施不科學(xué),導(dǎo)致其實際偏差較大,最終還會產(chǎn)生到位極限等問題,無法正常進行卸灰和放灰。其二,模塊出現(xiàn)損壞,一般情況下,對于小車的改造,其PLC應(yīng)用的是SIMATIC S7-400系列的產(chǎn)品,所接受的信號為24v電源,在實際的改造之前所應(yīng)用的電源為220v,現(xiàn)場的雙層卸灰閥的實際動力電源為220v,這樣的安裝方式,極易導(dǎo)致運作現(xiàn)場出現(xiàn)混線等問題,致使模塊出現(xiàn)燒壞等問題。其三,環(huán)冷小車的在實際的運作中,由于設(shè)計方式的不規(guī)范和不科學(xué)問題,馬達容量過小等問題,將會導(dǎo)致馬達出現(xiàn)燒損現(xiàn)象。其四,PLC程序的編寫不科學(xué)、無法滿足實際的生產(chǎn)運作需求,導(dǎo)致小車無法正常的運作和旋轉(zhuǎn)。
綜上對環(huán)冷小車無法自行履行卸灰動作的誘因進行了分析,下面從硬件的改進方面分析,提出了具體的改造方式:
其一,環(huán)冷小車到位極限改造的過程中,應(yīng)當(dāng)將撞針式極限轉(zhuǎn)化為具體的磁感應(yīng)式極限,這樣一來則可以切實的將小車極限損壞問題予以解決。
其二,要想將計算機模塊損壞問題高效的解決,就要將電壓等級進行調(diào)節(jié),將之前的220v轉(zhuǎn)化為24v,對于220V供電回路的外圍開關(guān)或傳感器都通過輸入繼電器進行轉(zhuǎn)接,保證模塊輸入電源均為24V。
其三,更換大容量馬達,完善PLC程序,使其滿足現(xiàn)場使用工況。
2 WINCC組態(tài)軟件在自動控制中的應(yīng)用分析
現(xiàn)在仍以車間環(huán)冷小車自動控制系統(tǒng)為例,分析WINCC組態(tài)軟件在自動控制系統(tǒng)中的應(yīng)用。上位機采用西門子WINCC V6.2版本組態(tài)軟件,通過以太網(wǎng)通訊與PLC進行數(shù)據(jù)通信,通過結(jié)構(gòu)與圖形相結(jié)合實現(xiàn)可視化、友好的控制界面。
(1)電氣系統(tǒng)硬件分析。在此車間中,環(huán)冷小車分別會經(jīng)過22個礦槽位置,分別是從751到772,環(huán)冷小車道到某一個礦槽位置之后,環(huán)冷小車將會停止運作,礦槽閥進行下料操作,而后再到下一個礦槽位置,對下料操作重復(fù)落實,以此類推,將環(huán)冷小車電氣系統(tǒng)硬件構(gòu)成在控制畫面中通過圖表的方式進行表示。
環(huán)冷小車在實際的運作中,系統(tǒng)中的畫面將會對其工藝流程和運作方式予以確定,而后將整體的畫面內(nèi)容進行顯示,再將小車的實際路線走向等通過圖像的方式予以凸顯,現(xiàn)場的閥門故障以及開關(guān)閥狀態(tài)出現(xiàn)異常時,則會出現(xiàn)故障提示并響起警報。
(2)WINCC自動控制畫面分析。其一,電源啟動時,需將按鈕按下,隨后環(huán)冷小車的運行變頻器會隨之開啟。而后,電源關(guān)閉時,需將此按鈕按下,此時環(huán)冷小車運行變頻器會處于關(guān)閉狀態(tài),電源圖表也會相應(yīng)關(guān)閉。
其二,從小車運行軌道的分布圖分析。小車的運行軌道為從751至772,可構(gòu)成一個圓環(huán),751是卸灰位置,在此過程中,不管小車處于返回還是前行的狀態(tài),一側(cè)都會有箭頭對其實際運行狀態(tài)進行顯示,而后還會對其實際的上下閥開啟予以指示,關(guān)閉時指示燈為紅色,而開啟時指示燈為綠色,發(fā)生故障問題時,可顯示為紫紅色或是黃色。
其三,自動狀態(tài)時,小車的運行狀態(tài)則是按照具體的編程內(nèi)容來實施的,按鈕處于被按下的狀態(tài),此時的開關(guān)圖標(biāo)則顯示為自動指向的狀態(tài),處于自動狀態(tài)時,小車會按照具體的程序內(nèi)容設(shè)定自己的軌道運行方式,在實際的運行之前,則要規(guī)范設(shè)定方式的科學(xué)性和規(guī)范性,比如,可以按照全自動起始位置以及全自動返回次數(shù)來進行。而后用戶還可以對小車的運行軌道予以確定,小車處于某一放灰點的位置時,等待兩秒過后,自動開關(guān)上下閥,開上閥四秒鐘,關(guān)上閥需等待五秒鐘,開下閥四秒鐘。
3 結(jié)束語
綜上所述,在實際的生產(chǎn)過程中,應(yīng)當(dāng)充分的應(yīng)用各類科學(xué)技術(shù),將其優(yōu)勢凸顯出來,而筆者對PLC和WINCC組態(tài)軟件的實際應(yīng)用進行了分析,旨在為有關(guān)的企業(yè)生產(chǎn)提供相應(yīng)的借鑒。
參考文獻:
[1]劉永華.基于PLC與WinCC組態(tài)軟件的智能溫室控制系統(tǒng)設(shè)計[J].農(nóng)業(yè)科技與裝備,2014,12(10):20-22.
[2]周春波.Wincc軟件的組態(tài)及應(yīng)用[J].中國科技財富,2011,23(06):28,42.
[3]周平,程全芷.基于行為導(dǎo)向教學(xué)法PLC課程實訓(xùn)單元設(shè)計[J].信息技術(shù),2013,34(03):36-38,42.
[4]黃婷婷.基于ProfiBus的過程控制系統(tǒng)的軟硬件組態(tài)[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2014,27(01):160-162.
[5]王樹梅.基于PLC的病房智能呼叫系統(tǒng)研究與設(shè)計[D].南京理工大學(xué),2014.