關(guān)鵬
[摘要]針對長春熱電發(fā)展有限公司3、4號爐水力吹灰器運行中存在閥門漏水、動密封點漏泄和吹灰套管燒損等缺陷,結(jié)合設(shè)備本身設(shè)計上的不足,找出缺陷所在的原因,進(jìn)行專項設(shè)備改造,取得了預(yù)期的效果,為鍋爐的安全經(jīng)濟運行提供了保障。
[關(guān)鍵詞]水力吹灰器;原因分析;改造
0引言
長春熱電發(fā)展有限公司3、4號爐兩臺200MW,HG-670/140-YM9型機組,采用的是上??巳R德·貝爾格曼公司生產(chǎn)的F-149型水力吹灰器。機組自2005年10月投產(chǎn)以來,因檢修維護(hù)、設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理等原因,多次發(fā)生缺陷,導(dǎo)致水力吹灰器投入率難以提高。由于近年來燃煤緊張,機組目前逐步加大褐煤摻燒量,甚至達(dá)到全燒褐煤,燃燒方式與機組設(shè)計方式不符,鍋爐結(jié)焦情況嚴(yán)重,吹灰器頻繁投入使用,由最初的每周吹灰投入2次遞增至每天投入至少3次,結(jié)焦嚴(yán)重時甚至全天投入使用,故障發(fā)生率增大。因此,只有通過不斷的設(shè)備改進(jìn),才能提高水力吹灰器的投入率,提高鍋爐出力及運行經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),保證機組經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。
1吹灰器工作原理
水力吹灰器的作用是用來清除受熱面上的焦渣,清潔受熱面,提高受熱面的傳熱效果,以防止過熱器、再熱器超溫,同時降低排煙溫度。
水力吹灰器是用水作為吹灰介質(zhì),通過噴嘴作用,形成高速射流,利用水射流對渣的“激冷淬裂”原理,來清除鍋爐蒸發(fā)受熱面上的流態(tài)渣或黏性渣(即利用冷水使水冷壁管上的熔融狀的流態(tài)渣先凝固,由于水的汽化潛熱很大,它會很快地被蒸發(fā)掉,劇烈汽化膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力使焦渣松散、碎裂,將掛在水冷壁的焦渣清除)。
水力吹灰器吹掃時,行走箱前進(jìn),通過其上方槽型滑道碰觸機械觸點控制閥門開啟,吹灰套管邊旋轉(zhuǎn)、邊行進(jìn)、邊吹掃直至前端點,然后反向邊旋轉(zhuǎn)、邊后退、邊吹掃,通過槽型滑道碰觸機械觸點控制閥門關(guān)閉,行走箱繼續(xù)后退,通過退到位開關(guān)控制停止。吹掃時。從噴嘴出來的水束向爐墻螺旋噴射,水束的吹掃面呈環(huán)行,吹掃范圍可根據(jù)需要調(diào)整凸輪角度在30°-360°內(nèi)變化。
2吹灰器布置、結(jié)構(gòu)及運行方式
我公司3、4號爐水力吹灰器單臺為一個系統(tǒng),包括兩臺水力吹灰泵、吹灰器手動總門、電動門、12臺水力吹灰器、12個分支手動門、壓力表、排水門。12臺水力吹灰器共分三層,分別布置在爐膛前側(cè)18米、24米、30米平臺處。
吹灰器的主要部件有給水管路、帶閥桿的進(jìn)水閥、進(jìn)水管、帶噴口的吹灰套管、行走箱、電動機、減速機及鏈條、行程開關(guān)、螺旋傳動軸、箱體等。
吹灰器運行方式:利用水力吹灰泵將20℃~60℃的消防水加壓,當(dāng)吹灰器投入時,電動機帶動鏈條,使得螺旋傳動軸帶動行走箱前進(jìn),吹灰套管由行走箱帶動旋轉(zhuǎn)前進(jìn),在吹灰套管進(jìn)入爐膛100mm時,行走箱上部的槽道將帶閥桿的進(jìn)水閥按一定方向旋轉(zhuǎn),水由給水軟管、進(jìn)水閥、給水軟管、吹灰內(nèi)管進(jìn)入到吹灰套管內(nèi),由噴口處噴射到水冷壁上,隨著吹灰套管繼續(xù)前進(jìn)。吹掃范圍逐漸加大,當(dāng)行走箱與回退行程接觸后自動回退,行走箱槽道在回退過程中將閥桿按反方向旋轉(zhuǎn),此時進(jìn)水閥關(guān)閉,吹灰器停止供水,當(dāng)行走箱與限位開關(guān)接觸后停止,此吹掃過程結(jié)束。
3F-149型水力吹灰器故障原因分析
3.1吹灰器吹灰套管彎曲變形,無法回退和噴口燒損問題
原廠使用的吹灰套管采用1Cr18Ni9,耐熱溫度為600%,壁厚為2mm,管壁過薄,在運行過程中若發(fā)生機械故障或給水軟管、閥門故障,通常情況是將水泵停止,因斷水使得吹灰套管溫度高而燒彎曲變形的情況時有發(fā)生。
3.2吹灰器進(jìn)水閥問題
3.2.1進(jìn)水閥泄漏
原廠提供的進(jìn)水閥工藝簡單,密封墊經(jīng)常發(fā)生磨損;水力吹灰器設(shè)計工作壓力為1.0-1.2MPa,實際工作壓力達(dá)到3.5 MPa。
3.2.2進(jìn)水閥為機械閥,經(jīng)常發(fā)生行程不到位,無法完全關(guān)閉閥門的現(xiàn)象
進(jìn)水閥的閥桿與閥體固定不牢靠;進(jìn)水閥的閥桿安裝不當(dāng),觸點與行走箱的槽道有效接觸面小;螺旋傳動軸彎曲,行走箱運動過程中上下或左右浮動,閥門觸點角度偏斜。
3.3進(jìn)水管盤根漏水
螺旋傳動軸由于長度、安裝及制造誤差等原因存在一定的彎曲度,行走箱運動過程中上下或左右浮動,嚴(yán)重時超過5mm距離,使得吹灰套管盤根內(nèi)徑擠壓成橢圓形,造成密封不嚴(yán)密。
3.4給水軟管與行走箱發(fā)生機械摩擦,甚至給水管斷裂
給水軟管實際長度與設(shè)計長度不符,造成給水管彎曲角度大,且沒有有效固定,管子自然下垂,當(dāng)行走箱前、后運行時與管子產(chǎn)生機械摩擦,極易損壞。
3.5吹灰器行走箱卡澀
為防止盤根漏水,吹灰內(nèi)管與吹灰套管盤根壓蓋過緊;進(jìn)水管彎曲;行走箱內(nèi)積灰;行走箱傳動齒輪因異物卡澀造成無法傳動;進(jìn)到位、退到位行程開關(guān)損壞;電動機鏈條過緊。
3.6箱體積灰
因運行人員操作不穩(wěn)定,爐膛正壓,從吹灰套管與爐膛縫隙中噴灰;吹灰器箱體外殼未安裝,使得外部灰粉進(jìn)入箱體內(nèi)部;檢修人員維護(hù)周期短。
4F-149型水力吹灰器逐步改進(jìn)措施
隨著我公司褐煤摻燒比例的逐步提高,鍋爐水冷壁結(jié)焦量增大,根據(jù)”鍋爐受熱面失效分析”,結(jié)焦后鍋爐熱效率將在短時間內(nèi)下降3%~6%,傳熱效果差,煤耗加大,排煙溫度高,因此吹灰器頻繁投入使用,故障率激增,為了提高F一149型水力吹灰器的投入率,進(jìn)行了以下改進(jìn):
4.1第一次改進(jìn)(2006年)
(1)吹灰套管管壁厚由原2mm增加至5mm,剛性增強,加強焊接質(zhì)量,在噴嘴、封堵的焊接質(zhì)量上、在延長套管使用壽命上都起到了重要作用;加強設(shè)備維護(hù)管理,定期進(jìn)行吹灰套管外觀檢查,發(fā)現(xiàn)吹灰套管彎曲或噴嘴損壞,及時更換或修復(fù)。
(2)改進(jìn)進(jìn)水閥門,閥桿處安裝防脫落螺栓,防止脫落造成的假吹現(xiàn)象;閥體與箱體的連接增加固定點;閥體尺寸加大,增加填料密封減少閥體漏泄。
(3)在機箱內(nèi)部安裝固定夾,將給水管固定,防止管子自然下垂。
(4)在保證密封的情況下,填料壓緊適中,防止發(fā)生進(jìn)水管抱死造成進(jìn)水管彎曲。
(5)在吹灰器箱體下方,爐前和爐后各割出1個放灰孔,通過行走箱帶動,將箱體內(nèi)積灰通過放灰孔排出箱體,避免積灰。
(6)將彎曲較大的螺旋傳動軸拆除返廠校直。
改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益:
2006年9、10月,共2個月時間內(nèi)花費的備件費用:
3、4號爐共更換給水軟管9根300×9=2 700(元)
3、4號爐共更換吹灰進(jìn)水管4根120×4=480(元)
3、4號爐共更換吹灰套管12根2 200×12=26 400(元)
3、4號爐共更換進(jìn)水閥6個2 991×6=17 946(元)
合計:47 526元(不包含人工費用)
按照2個月花費47 526元計算,每年吹灰器檢修費用(按每臺機組運行期6個月計算)為:47 526×3=142 578(元)。
改造金額:新吹灰套管費用(材質(zhì):1Crl8Ni9,φ60×5mm)2 800×10=28 000(元)
重新制作進(jìn)水閥費用:2 991×6=17 946(元)
合計:45 946元
改進(jìn)后節(jié)約資金為:142 578-45 946=96 632(元)
4.2第二次改進(jìn)(2009年9月)
經(jīng)過2年的現(xiàn)場實際調(diào)查發(fā)現(xiàn),吹灰器進(jìn)水閥門故障率仍然偏高,閥桿經(jīng)常脫落,造成假吹現(xiàn)象較多,由于進(jìn)水閥安裝位置空間小檢修困難,參照限位開關(guān)的工作原理,我公司組織進(jìn)行第二次改進(jìn),取消行走箱槽道開關(guān)閥門的結(jié)構(gòu)形式,將進(jìn)水閥門改為臥式,加工90°閥桿,通過角鋼將閥門固定在吹灰器箱體側(cè)邊,在行走箱上焊接觸點撞塊。行走箱前進(jìn),通過撞塊帶動進(jìn)水閥門開啟,行走箱后退,帶動進(jìn)水閥門關(guān)閉。吹灰器經(jīng)常假吹現(xiàn)象得到有效解決。
改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益(不包含人工費用):全部改進(jìn)均利用檢修余料,未發(fā)生費用改進(jìn)后每月可減少更換吹灰套管2根,每年節(jié)省吹灰器檢修費用:2 800×12=33 600(元)。
4.3第三次改進(jìn)(4號爐2010年9月、3號爐2010年11月)
車間檢修維護(hù)人員數(shù)量減少,存在吹灰器故障處理不及時;進(jìn)水閥密封墊及閥桿密封膠圈經(jīng)常漏水,維護(hù)量大;閥門固定螺絲孔易損壞,更換進(jìn)水閥門數(shù)量逐步增加;由于設(shè)計原因,水力吹灰泵出口實際壓力比設(shè)計壓力高,機械式吹灰器進(jìn)水閥門已經(jīng)無法適應(yīng)工作需求等原因。2010年中旬3、4號爐褐煤改造拆除16臺XQF-1-20型燃油電磁閥,在倉庫中找出8臺DQF-15YF型電磁閥,為我公司水力吹灰器進(jìn)行第三次改進(jìn)提供了改進(jìn)用材料,燃油電磁閥工作壓力為6.4MPa,滿足設(shè)備使用壓力,通過申請,公司決定對3、4號爐水力吹灰器進(jìn)水閥門進(jìn)行改造,將2臺機組共計24臺吹灰器機械式進(jìn)水閥門全部更換為電磁閥,通過在行走箱上焊接機械撞塊,在箱體上安裝—套限位開關(guān),通過電路控制電磁閥動作開啟和關(guān)閉閥門,徹底消除了進(jìn)水閥門經(jīng)常漏泄的現(xiàn)狀。
改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益(不包含人工費用):
全部改進(jìn)均利用檢修拆除的電磁閥,未發(fā)生費用,節(jié)省費用:8 000×24=19.2(萬元)
安裝電磁閥電源箱及附屬設(shè)備,每臺爐改造費用2.3萬元:23 000×2=4.6(萬元)
3、4號爐每月更換進(jìn)水閥2個,節(jié)省檢修費用:2 991×2-×12≈7.2(萬元)
改造后可節(jié)省全年檢修費用:7.2-4.6=2.6(萬元)
4.4第四次改進(jìn)(2011年)
原廠設(shè)計吹灰內(nèi)管固定在箱體面板上,易發(fā)生內(nèi)管刮傷、彎曲等缺陷,吹灰套管盤根漏水問題極為突出。為解決該項問題,我們集思廣益,對多種動密封型式進(jìn)行討論分析,2011年進(jìn)行將單臺吹灰器吹灰內(nèi)管固定式改為隨行走箱移動式的試驗,進(jìn)水管與行走箱同時進(jìn)退,使得吹灰內(nèi)管與吹灰套管盤根形成圓周360°旋轉(zhuǎn),不再360°盤旋前進(jìn)和后退,密封嚴(yán)密,此項改造經(jīng)過1年的實際使用,確認(rèn)效果非常好,2012年全部進(jìn)行改進(jìn)。
改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益(不包含人工費用):
改進(jìn)材料利用原吹灰內(nèi)管的部分白鋼管,吹灰器固定板使用公司金工車間δ10mm的邊角料,固定螺栓使用48套,估算改進(jìn)成本不超過500元。
改進(jìn)至今已運行5年,吹灰內(nèi)管未發(fā)生備件更換費用,吹灰套管盤根漏水缺陷也得到有效解決。
5水力吹灰器的使用和維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗
吹灰器是否能用好,其決定性因素有三:一是吹灰器的設(shè)計與制造質(zhì)量;二是安裝質(zhì)量;三是維護(hù)與保養(yǎng)。
吹灰系統(tǒng)由三大部分組成:一是吹灰器,二是控制系統(tǒng),三是吹灰套管道。如果哪一部分有問題,吹灰器就不能正常運行。所以影響吹灰器正常運行的原因是多方面的。
(1)領(lǐng)導(dǎo)重視。要正確認(rèn)識水力吹灰器在鍋爐運行中的重要性,配備充足檢修人員、建立獎懲制度,保證水力吹灰器的投入率。
(2)要有專職的維護(hù)人員,熟悉吹灰系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和一般故障的處理方法,根據(jù)說明書及有關(guān)資料對吹灰器進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng),加強此方面的技術(shù)培訓(xùn)工作。
(3)在正常的情況下,水力吹灰器在鍋爐不正常或積灰不多的情況下,定期投用,絕對不能長期閑置不用。
(4)在水力吹灰器系統(tǒng)運行中控制盤上出現(xiàn)報警時,一定要及時處理,排除故障,防止水力吹灰器吹灰套管燒損,吹灰投入時安排人員就地監(jiān)督。
(5)做好運行、檢修記錄,總結(jié)吹灰經(jīng)驗,制訂合理的吹灰程序與吹灰周期。
(6)維護(hù)人員要經(jīng)常到現(xiàn)場巡視,進(jìn)行吹灰器箱體積灰清理、軸承潤滑,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
(7)要保證檢修用的備品備件充足。
6效果比較
通過四次設(shè)備改進(jìn),將F-149型水力吹灰器吹灰套管管壁厚度增加、進(jìn)水閥改為電磁閥、箱體改進(jìn)、吹灰內(nèi)管固定式改為隨行走箱移動式,通過改進(jìn)前后的比較,缺陷故障率得到有效控制,效果顯著,同時維護(hù)費用逐年降低。
7結(jié)語
由于目前我國水力吹灰器現(xiàn)場應(yīng)用實例較少,可提供的借鑒經(jīng)驗幾乎沒有,因此,對鍋爐水吹灰器缺陷原因分析結(jié)論是通過大量現(xiàn)場勘測、試驗與理論分析相結(jié)合得出的,通過數(shù)次改造效果看,達(dá)到了改造的預(yù)期目的。同時,多次改造也為解決現(xiàn)場實際問題積累了寶貴經(jīng)驗。