李書群,吳宏軍
后注漿技術(shù)在南水北調(diào)中線工程基樁施工中的應(yīng)用
李書群,吳宏軍
(河北省水利水電第二勘測設(shè)計研究院,河北石家莊050021)
灌注樁后注漿是一項土體加固技術(shù)與樁工技術(shù)相結(jié)合的樁基輔助方法,可用于各類鉆、挖、沖孔灌注樁,分為樁側(cè)后注漿與樁端后壓漿2種,在解決土體擾動、樁底沉碴和樁周泥皮降低樁基承載力方面效果好。本文通過南水北調(diào)工程某大型渡槽灌注樁專項載荷試驗成果,在復(fù)雜地質(zhì)條件下,研究應(yīng)用灌注樁樁端后壓漿技術(shù),并提出施工技術(shù)要求,為類似工程提供參考。
灌注樁后注漿;南水北調(diào);施工技術(shù)要求
南水北調(diào)中線干線工程布置多座輸水渡槽,其中邯邢段共布置大型跨河渡槽5座,單跨跨度30~40m,上部結(jié)構(gòu)重7000~10000 t,上部荷載較大,多采用樁基礎(chǔ),樁徑1.3~1.7m。
邯邢段總干渠地處太行山山前傾斜平原與丘陵過渡地帶,渡槽工程區(qū)上部多為第四系上更新統(tǒng)卵石或泥礫地層,下部為第三系(N1)泥巖、礫巖地層或二疊系泥巖砂巖交互地層,地質(zhì)條件復(fù)雜。
基樁成孔過程中,易產(chǎn)生土體擾動、樁底沉碴和樁周泥皮過厚問題,嚴重影響樁基承載力。灌注樁后注漿基于所注漿液的膠結(jié)凝固、與之相關(guān)的巖土體加密增強及樁基承載力發(fā)揮機理改變的加固機理,進而提高樁基承載力。其注漿效應(yīng)在一次注漿實施過程中相互交織,只有主次之分,無明顯界限。漿液在高壓作用下對沉碴及樁周土產(chǎn)生劈裂、滲擴、填充、壓密、固結(jié)等作用,不但使樁端持力層在一定范圍內(nèi)原本松散的碎石、土粒和裂隙膠結(jié)成一個高強度的結(jié)合體,而且在樁周形成脈狀結(jié)合體,其效應(yīng)機理簡述如下。
(1)充填膠結(jié)效應(yīng):巖土體空隙有漿液填充,充填固結(jié)后市巖土體強度與剛度大幅度提高。
(2)加筋效應(yīng):巖土體中網(wǎng)狀漿液填充結(jié)石體及注漿劈裂過程中伴生的土體固結(jié)與化學(xué)硬化,使樁周與樁端巖復(fù)合土體能有效的傳遞與分擔(dān)荷載,進而提高總側(cè)阻力與總端阻力。
(3)固化效應(yīng):注漿液和樁周泥皮與樁底沉渣發(fā)生物理化學(xué)作用而固結(jié),能提高端阻力與側(cè)阻力,并起到一定的擴徑與擴底作用。
(4)壓密效應(yīng):樁側(cè)與樁端土體不同程度壓密,特別是樁端壓密,使樁端阻力提前發(fā)揮,提高承載力。
總之,樁基后壓漿可以改善持力層條件、提高樁周側(cè)摩阻力,從而提高樁基承載力。
為確定渡槽樁基受力特性,工程實施前,在現(xiàn)場場區(qū)外相似地層條件位置,進行了3根試驗樁專項載荷試驗,以確定樁基技術(shù)參數(shù)。
3.1 專項試驗設(shè)計
根據(jù)現(xiàn)場情況,試驗位置選擇接近渡槽跨中開闊區(qū)域,在渡槽軸線東、中、西間隔10m布置了3根(S1、S2、S3)試驗樁,進行載荷試驗,以便獲得樁的極限側(cè)摩阻力及驗證樁端后壓漿效果,確定樁基設(shè)計參數(shù)。試驗方案如下:
(1)根據(jù)現(xiàn)場試驗條件和先導(dǎo)孔成果,試驗樁樁徑采用1500mm,混凝土強度等級C25,樁長32m。
(2)造孔應(yīng)采用膨潤土制備泥漿,按規(guī)范要求清孔。為保證試驗中樁能發(fā)生滑移,在混凝土澆筑前樁底沉入不小于30cm厚褥墊層。
(3)樁內(nèi)布置3根灌漿管(兼作聲測管)至樁底,并在管底設(shè)置橡皮堵頭,混凝土澆筑初凝后應(yīng)進行疏通,保證灌漿得以進行。
(4)試驗樁預(yù)定最大加載量22000kN。試驗分2個階段進行,第一階段為獲得樁的極限側(cè)摩阻力,試驗應(yīng)加載至樁體滑移破壞,然后卸載,檢測試驗樁在不注漿條件下的極限側(cè)摩阻力。第二階段為驗證壓漿效果,將樁底褥墊層沖洗干凈,之后進行高壓灌漿,待注入漿體達到設(shè)計強度后,進行第二次加載至破壞或試驗最大加載量。
(5)在試驗樁樁身設(shè)置鋼筋計,樁底設(shè)置土壓力計,確定分層土的極限側(cè)摩阻力、樁端承載力。鋼筋計布設(shè)在地層巖性變化位置(包括基巖風(fēng)化界面)及樁頂、樁底(較厚的單一巖性土(巖)層內(nèi)也應(yīng)設(shè)置鋼筋計),每個觀測斷面沿120°設(shè)置鋼筋計3只,與豎向鋼筋同徑,鋼筋計和土壓力計觀測應(yīng)與加載過程的沉降觀測同步進行。根據(jù)先導(dǎo)孔成果,S1試驗樁共布設(shè)10個鋼筋計斷面,S2、S3試驗樁均布設(shè)9個鋼筋計斷面,每根試驗樁底部布設(shè)3個土壓力盒。
3.2 試驗成果
2011年11~12月完成了試驗樁單樁豎向抗壓靜載荷試驗,第一、二階段靜載荷試驗S-Q曲線如圖1、2所示,成果匯總見表1。
表1 第一階段、第二階段靜載荷試驗結(jié)果匯總
圖1 第一階段靜載荷試驗s-Q曲線
由S1試驗樁第一、二階段軸力匯總表中歸一斷面與V9斷面軸力之差得到各分級荷載下的總側(cè)摩阻力及其平均值,如圖3-4所示。
由S1試驗樁第一、二階段所測得土壓力盒應(yīng)力數(shù)據(jù)計算出各階段每級荷載下的樁端阻力,如圖5-6所示。
圖2 第二階段靜載荷試驗s-Q曲線
通過以上圖表對比,S1試驗樁第一階段試驗情況下,2者之和與分級荷載不大相同,但第二階段試驗2者之和與各分級荷載基本保持一致,偏差不大,這驗證了本次試驗計算側(cè)摩阻用的鋼筋計數(shù)據(jù)合理。
土壓力盒數(shù)據(jù)作為鋼筋計數(shù)據(jù)驗證,驗證結(jié)果與鋼筋計反映規(guī)律基本一致。
圖3 S1試驗樁第一階段靜載荷試驗鋼筋計折算分析
圖4 S1試驗樁第二階段靜載荷試驗鋼筋計折算分析
圖5 S1試驗樁第一階段靜載荷試驗土壓力盒分析曲線
3.3 樁基設(shè)計參數(shù)
參考《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》選取樁側(cè)土的摩阻力標準值:壤土層40kPa,卵石層160kPa,風(fēng)化巖層80kPa。試驗樁成果揭示:壓漿前卵石層各組鋼筋計分層樁周極限側(cè)摩阻力17.57~128.35kPa,建議值47kPa;風(fēng)化巖層各組鋼筋計分層樁周極限側(cè)摩阻力9.74~113.44kPa,建議值32kPa。壓漿后,卵石層各組鋼筋計分層樁周極限側(cè)摩阻力16.81~172.69kPa,建議值87kPa,是壓漿前的1.85倍;風(fēng)化巖層各組鋼筋計分層樁周極限側(cè)摩阻力16.52~209.18kPa,建議值88kPa,是壓漿前的2.75倍。
圖6 S1試驗樁第二階段靜載荷試驗土壓力盒分析曲線
根據(jù)專項試驗取得樁基土層參數(shù),按照普通灌注樁設(shè)計,樁徑不變,樁長需加長到100~120m,不僅施工難度大、施工周期長、投資較高,而且泥皮厚度與沉渣的不利影響加劇;按照樁端后壓漿樁基設(shè)計,樁長僅需51.5~54.5m,投資較小,按試驗施工工藝實施更可靠。
經(jīng)綜合分析,采取樁端后壓漿方案提高樁基承載力,四座槽墩樁基布置如下:A#槽墩承臺底高程67.50m,B#~D#承臺底高程64.50m,承臺長28.6m,寬7.6m,厚2.5m。承臺下設(shè)兩排直徑1.7m灌注樁與承臺固接,每排7根,樁距、排距均4.2m。樁長51.5~54.5m,相應(yīng)樁底高程10.0~16.0m,逐樁均布3個灌漿管,兼做聲測管。
4.1 樁基承載力計算
按照《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》附錄N計算,摩擦樁后壓漿單樁軸向受壓承載力設(shè)計值計算式為:式中,[Ra]—樁端后壓漿后單樁軸向受壓容許承載力,kN;βsi—第i層土側(cè)阻力增強系數(shù),根據(jù)泥巖(砂巖)的地層條件、現(xiàn)場灌漿差異較大的情況和S1、S2、S3試驗樁靜載荷試驗成果專家咨詢意見和可灌性條件,取1.4,按照規(guī)范對樁端以上8m范圍進行增強修正;βp—端阻力增強系數(shù),根據(jù)造孔工藝、泥巖、砂巖的地層差異和弱~中等透水特點,選用1.7;單樁最大豎向承載力允許值13092~13217kN,考慮地震工況地基容許承載力調(diào)整系數(shù)后,滿足規(guī)范要求。
4.2 灌漿壓力
抗撥q′su為樁承壓摩擦力qsu乘ξ后可得到,所需最大灌漿壓力Pmax為:
式中,Pmax—最大灌漿壓力,kN;G—為樁自重,kN;A—樁端截面積,m2。
計算允許最大灌漿壓力6.95~7.73MPa,根據(jù)強風(fēng)化~弱風(fēng)化的巖層條件,選擇灌漿壓力5MPa。
4.3 估算灌漿量
樁端置于強風(fēng)化巖或中風(fēng)化巖中的大直徑樁,壓力灌漿時難以擴徑,灌漿目的以加固樁端沉渣或樁端巖層中裂隙為主。在樁底形成灌漿體的直徑1.70m需注入純水泥漿液3.5 t,水灰比w/c=0.8。考慮到灌漿損失,注入純水泥量Gc=αp×d=2.5× 1.8=4.5t。
5 灌注樁后注漿施工
5.1 主要施工技術(shù)要求
(1)加強鉆孔灌注樁成樁控制要求。鉆孔灌注樁應(yīng)嚴格按照試驗工藝進行施工,成孔泥漿指標應(yīng)通過試驗選定,并設(shè)置泥漿循環(huán)凈化系統(tǒng),嚴格控制泥漿比重、粘度及膠體率等指標。為減少卵石層成孔固壁影響,樁基成孔應(yīng)在基坑開挖形成作業(yè)面(鋼筋籠頂面+護筒高度)后進行,改善成樁條件。
(2)后壓漿施工技術(shù)要求。樁端后壓漿單樁布置3根灌漿管兼做聲測管,深入樁底,采用3個回路均勻同步灌漿;壓漿前,通過壓水試驗認知樁底可灌性并疏通灌漿通道;漿液采用凈水泥漿,水泥強度等級不低于42.5,水膠比0.5∶1~1∶1,濃度應(yīng)由稀到濃,逐級變換調(diào)整;單樁壓漿量4.5t,樁底最大灌漿壓力5.0MPa,持續(xù)注漿壓力可采用2~ 3MPa,確保慢速、低壓、低流量注漿。
5.2 施工控制
樁基后壓漿施工過程應(yīng)符合下列規(guī)定。
(1)樁底后壓漿在樁身混凝土超聲波檢測結(jié)束后進行,壓漿前,應(yīng)先將孔底進行疏通,確保漿液注入樁端地層。
(2)樁基壓漿時,同一根樁中的全部壓漿孔應(yīng)同時均勻壓入水泥漿,并隨時監(jiān)測樁頂?shù)奈灰坪蜆吨芡翆拥淖兓闆r。壓漿終止時間應(yīng)根據(jù)壓漿量、壓漿壓力和孔口返漿等因素確定。在壓漿10m范圍內(nèi)不進行其它鉆孔樁的施工。
(3)樁基后壓漿的終止條件灌漿采取壓漿量與壓力雙控,以壓漿量控制為主,壓力控制為輔。當(dāng)壓漿量達到設(shè)計壓漿量或壓漿壓力達到控制壓力,并持荷5m in注入率小于1L/m in,可停止灌漿。
(4)壓漿分3次進行,且依次按總壓漿量的40%、40%、20%循環(huán)壓入,壓水試驗后應(yīng)立即進行第一序灌注稀漿,初始注漿壓力可采用1MPa,水灰比可采用1∶1,第二序采用中等濃度水泥漿,水灰比采用0.7∶1,第三序采用0.5∶1濃漿液壓入,個別樁基據(jù)壓水試驗現(xiàn)場進行了調(diào)整,確保了樁底漿液密實。
(5)若注漿量超過初定壓漿量較多,注漿壓力長時間低于穩(wěn)定灌漿壓力,或發(fā)生樁周冒漿、周圍樁孔串漿,可加入水玻璃速等速凝材料調(diào)低水灰比采用間歇灌漿,間歇間隔30~60min;或?qū)⒃撟{管用清水或壓力水沖洗干凈,等到原來壓入的水泥漿液終凝固化、堵塞冒漿、串漿的孔道后再重新注漿。
按照以上控制要求灌注樁壓漿成果如圖8所示。
圖8 渡槽槽墩后注漿量
總體上樁端巖質(zhì)較好,灌注量少,灌漿壓力已達到設(shè)計要求;多數(shù)樁基出現(xiàn)樁周冒漿現(xiàn)象;先期灌注樁體灌漿量較大。
5.3質(zhì)量檢驗
(1)后壓漿完工后,應(yīng)提供水泥、水和外加劑的材質(zhì)檢驗報告,壓力表鑒定證書、試壓漿記錄、設(shè)計工藝參數(shù)、后壓漿施工記錄、特殊情況處理記錄等資料。
(2)樁底沉渣厚度采用鉆芯法測定,并鉆取樁端持力層不少于0.5m巖土芯樣檢驗樁端持力層,每個槽墩下不少于3根,采用鉆心法檢測及注漿管疏通過程中應(yīng)采取措施,嚴禁損壞樁頂及樁周鋼筋,確保壓漿質(zhì)量與樁體質(zhì)量。
5.4 效果
后壓漿灌注樁解決了樁基承載力的問題,改善與恢復(fù)了基礎(chǔ)持力層條件。目前,渡槽工程輸水正常,渡槽先后經(jīng)歷了一次充水試驗、二次充水試驗、全線試通水試驗,根據(jù)安全監(jiān)測結(jié)果,樁基礎(chǔ)采用后壓漿處理后,槽墩沉降量較小,承載力與變形均滿足了設(shè)計要求,取得了良好的經(jīng)濟技術(shù)效果。
鉆孔灌注樁樁底后壓漿經(jīng)濟技術(shù)優(yōu)勢明顯,應(yīng)用于復(fù)雜地質(zhì)條件下,不但可以提高樁基承載力、加快施工進度和降低工程造價,還可以解決常規(guī)灌注樁無法實現(xiàn)的復(fù)雜技術(shù)問題,在工程中推廣后壓漿灌注樁意義重大、前景廣闊。
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TU473.1
B
1672-2469(2017)03-0073-04
DO I:10.3969/j.issn.1672-2469.2017.03.027
2017-01-17
李書群(1973年—),男,教授級高級工程師。