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        某核電機(jī)組沖轉(zhuǎn)階段高壓加熱器隔離分析與對策

        2017-06-30 10:24:02韓滔潮
        科技與創(chuàng)新 2017年12期
        關(guān)鍵詞:沖轉(zhuǎn)核電機(jī)組核電廠

        韓滔潮

        摘 要:簡要分析了核電機(jī)組調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)階段出現(xiàn)的高壓加熱器隔離問題,提出了疏水量變化的關(guān)注因素,對比實(shí)際疏水與設(shè)計(jì)疏水的差異,以此判定隔離的根本原因,以期為工程實(shí)際建設(shè)提供一定的參考。

        關(guān)鍵詞:核電廠;沖轉(zhuǎn);高壓加熱器隔離;核電機(jī)組

        中圖分類號:TM623 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.12.030

        高壓加熱器是電廠運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備,當(dāng)高壓加熱器被隔離時(shí),會(huì)導(dǎo)致給水溫度降低,進(jìn)而影響核島的利用效率。高壓加熱器隔離是核電廠調(diào)試運(yùn)行必須解決的問題之一。

        1 問題起因

        根據(jù)暖機(jī)暖管的需要,某核電機(jī)組在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至390 rpm后投用了高壓加熱器系統(tǒng)(以下簡稱“AHP系統(tǒng)”)。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速由390 rpm至1 500 rpm升功率過程中,AHP601RE、AHP602RE高壓加熱器(以下簡稱“高加”)殼側(cè)液位保護(hù)測點(diǎn)突然觸發(fā)高液位報(bào)警,引起AHP系統(tǒng)兩列高加同時(shí)被隔離。

        2 AHP系統(tǒng)功能簡述

        7#高壓加熱器(以下簡稱“7#高加”)加熱蒸汽來源于高壓缸4級后,抽汽管線近汽輪機(jī)側(cè)設(shè)置抽汽逆止閥(GPV0751/0752VV)相對獨(dú)立的兩路到兩列的7#高加。另外,電動(dòng)隔離閥(AHP103/203VV,帶平衡閥AHP104/204VV)靠近加熱器,防止加熱器滿水后進(jìn)入抽汽管線,甚至是汽輪機(jī)。

        6#高壓加熱器(以下簡稱“6#高加”)加熱蒸汽來源于高壓缸6級后,抽汽管線近汽輪機(jī)側(cè)設(shè)置抽汽逆止閥(GPV0651/0652VV),經(jīng)逆止閥后分成兩路到兩列的6#高加,電動(dòng)隔離閥AHP101/201VV(帶平衡閥AHP102/202VV)靠近加熱器,經(jīng)逆止閥后分成兩路到兩列的6#高加(即AHP601/602RE),電動(dòng)隔離閥AHP101/201VV(帶平衡閥AHP102/202VV)靠近加熱器,同樣防止加熱器滿水后進(jìn)入抽汽管線,甚至是汽輪機(jī)。

        水側(cè)由除氧器經(jīng)APA給水泵后分兩路分別進(jìn)入兩列6#高加,經(jīng)加熱后進(jìn)入7#加熱器,然后至給水集箱匯合,由ARE分配到3臺(tái)蒸汽發(fā)生器。

        當(dāng)加熱器故障(疏水不暢、U形管破裂等原因使加熱器升至高三水位或因故解列)時(shí),汽側(cè)水側(cè)隔離閥迅速關(guān)閉。為了確保蒸發(fā)器供水,電動(dòng)給水旁路閥AHP009VL打開,40%流量經(jīng)旁路,而60%流量通過另一列,如果兩列同時(shí)隔離,電動(dòng)旁路閥只能提供40%的流量。AHP008VL彈簧加載閥是備用的旁路閥,在AHP009VL失效的情況下,在滿足一定壓差條件后向蒸發(fā)器供水。

        在AHP系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,7#高加疏水通過調(diào)節(jié)閥控制自流到6#高加,而6#高加疏水通過調(diào)節(jié)閥排往除氧器,正常疏水調(diào)節(jié)閥(AHP117/217/119/219VL)主要調(diào)節(jié)高加水位至正常水位。當(dāng)高加液位升至高一液位時(shí),則疏水通過開啟危急疏水管路調(diào)節(jié)閥排水至凝汽器,危急疏水閥(AHP118/218/120/220VL)在高加液位達(dá)到高一液位時(shí)開啟,達(dá)到高二液位時(shí)全開。當(dāng)高加液位達(dá)到高三液位,則隔離此列高加的汽側(cè)和水側(cè)。高壓加熱器簡化流程如圖1所示。

        圖1 高壓加熱器工作流程圖

        3 原因分析

        現(xiàn)場核查DCS系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),AHP601RE、AHP602RE高加在高一液位突然提升至高三液位,用時(shí)約10 s,且在高三液位持續(xù)不長,隨后20 s左右疏水恢復(fù)至正常水位。

        經(jīng)汽輪機(jī)廠家確認(rèn),在沖轉(zhuǎn)過程中,高壓缸至高加的水量不會(huì)超出穩(wěn)定工況的水量。經(jīng)高加廠家確認(rèn),高一液位上升與高三液位之間的罐體容積約為1.55 m3。由熱平衡圖可知,滿功率時(shí),高壓缸去6#、7#雙列高加的抽汽量為148.827 kg/s(由核電項(xiàng)目沖轉(zhuǎn)操作單可知,機(jī)組沖轉(zhuǎn)階段MSR疏水不進(jìn)高加,所以,6#高加的疏水量只考慮抽汽量),因此,單列6#高加的疏水量為74.42 kg/s。按照130 ℃(沖轉(zhuǎn)期間除氧器的給水溫度)水密度計(jì)算,滿功率時(shí),10 s內(nèi)疏水至單列6#高加的最大容量約為0.80 m3,遠(yuǎn)小于高加從高一至高三液位殼側(cè)容積,所以,可以確認(rèn)沖轉(zhuǎn)過程中高加出現(xiàn)的高三液位為虛假液位,不是高加實(shí)際的疏水量增加引起的,與液位的調(diào)節(jié)系統(tǒng)無關(guān)。

        4 沖轉(zhuǎn)過程高加液位變化對比分析

        分別選取核電機(jī)組在2015-11、2016-01、2016-04機(jī)組暖機(jī)(即汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速維持在390 rpm過程中)、機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中(即汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速從390 rpm升至1 500 rpm過程中)和機(jī)組沖轉(zhuǎn)后(即汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在1 500 rpm過程中)高加液位的變化情況進(jìn)行對比、分析,具體如表1所示。

        結(jié)合表1,經(jīng)分析可知:①機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程時(shí)間比較短,在此期間高加液位出現(xiàn)擾動(dòng),會(huì)出現(xiàn)峰值。②在機(jī)組暖機(jī)過程中,高加液位未明顯上升,基本穩(wěn)定。因此,可初步判斷,在機(jī)組暖機(jī)過程中,開啟高加運(yùn)行排汽(至除氧器)隔離閥不會(huì)對高加液位有明顯的影響。③2015-11,2016-01,機(jī)組沖轉(zhuǎn)后的高加液位均低于暖機(jī)時(shí)的高加液位,且機(jī)組沖轉(zhuǎn)后的高加液位均接近正常液位。④由表1可知,機(jī)組暖機(jī)前高加液位越高,沖轉(zhuǎn)

        過程中的高加液位峰值越高。2016-01,暖機(jī)以及沖轉(zhuǎn)過程中6#、7#高加液位變化有相似的情況。⑤2015-11,2016-01,在機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中,除氧器壓力略有波動(dòng)。在機(jī)組暖機(jī)過程中,7#高加抽汽母管壓力比6#高加略低,即在機(jī)組暖機(jī)過程中,7#高加無法正常疏水至6#高加。在機(jī)組暖機(jī)過程中、機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中和機(jī)組沖轉(zhuǎn)后,6#高加抽汽母管壓力均低于除氧器的壓力,即整個(gè)機(jī)組暖機(jī)以及沖轉(zhuǎn)過程中6#高加無法正常疏水至除氧器。

        5 結(jié)論和建議

        由相關(guān)分析得出:①在某核電機(jī)組2016-04機(jī)組汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)過程中,高加出現(xiàn)的高三液位確定為虛假液位;②如果機(jī)組沖轉(zhuǎn)前投運(yùn)高加,則機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中高加液位會(huì)出現(xiàn)一定程度的擾動(dòng)。

        因此,建議在機(jī)組沖轉(zhuǎn)前通過6#、7#高加危急疏水管路調(diào)節(jié)控制殼側(cè)液位介于正常液位與低液位之間。在沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)過程中,主動(dòng)隔離高加汽側(cè),僅投運(yùn)水側(cè)。在并網(wǎng)后,再逐步投運(yùn)高加汽側(cè)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]廣東核電培訓(xùn)中心.900 MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備[M].北京:電子能出版社,2007.

        〔編輯:白潔〕

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