(攀枝花攀鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 攀枝花 617023)
污水凈化裝置提高反應(yīng)速度淺析
彭建軍
(攀枝花攀鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 攀枝花 617023)
通過(guò)一種催化裝置加快化學(xué)反應(yīng)的反應(yīng)速度,在水處理中提高效率、節(jié)約成本。
催化裝置;催化劑;反應(yīng)速度
1.1 催化反應(yīng)水處理裝置
由給水和加藥系統(tǒng)、催化反應(yīng)系統(tǒng)、催化劑排放系統(tǒng)、濃縮分離排泥系統(tǒng)組成。與主要的“成床過(guò)濾”、“攪拌接觸”催化方式相比,催化劑利用效率高,投資少;選擇性寬,水質(zhì)適應(yīng)范圍廣;反應(yīng)質(zhì)量高,出水量大;故障率低,易維修,能廣泛用于投加化學(xué)藥劑的所有凈水過(guò)程。
1.2 催化反應(yīng)的應(yīng)用
傳統(tǒng)的水處理催化(多相催化)方式,只是把催化作為“反應(yīng)”過(guò)程中單純的一個(gè)工藝階段,而沒(méi)有把“反應(yīng)”中各種內(nèi)在因素同時(shí)綜合考慮。加上催化反應(yīng)的選擇性(非通用性、個(gè)性)特征,因而在“水處理”領(lǐng)域,多相催化反應(yīng)一直停留在主工藝以外的消毒、殺菌等輔助工藝方面;而對(duì)各種廢水的處理,僅停留在實(shí)驗(yàn)室和個(gè)別工程,沒(méi)有能夠深入和普及。
目前主要 的多相催化水處理方式主要有兩類(lèi):一類(lèi)是從合成氨、硫酸生產(chǎn)裝置中演變過(guò)來(lái)的“成床過(guò)濾型”(見(jiàn)圖1);另一類(lèi)是從制藥、精細(xì)化工裝置中演變過(guò)來(lái)的“攪拌接觸型”(見(jiàn)圖2)。它們共同的優(yōu)點(diǎn)是:處理質(zhì)量高、出水效果好等。缺點(diǎn)是:原水選擇性窄,故障率高,投資費(fèi)用大。
圖1 成床過(guò)濾型催化方式工況
圖2 攪拌接觸型催化方式工況
本裝置是一種催化劑裝填數(shù)量少利用效率高,投資少;選擇性寬,水質(zhì)適應(yīng)范圍廣;催化反應(yīng)質(zhì)量高,出水量大;故障率低,易維修。能廣泛用于投加化學(xué)藥劑的凈水裝置。 本裝置是通過(guò)以下技術(shù)措施實(shí)現(xiàn)的。結(jié)合圖3說(shuō)明如下。
圖3 本裝置的主視剖面圖
上述催化反應(yīng)水處理裝置,其特征是所述“催化反應(yīng)系統(tǒng)”,進(jìn)水管(1)由設(shè)備頂部沿筒罐(17)錐體(18)軸線進(jìn)入噴嘴(2)、喉管(3)和催化反應(yīng)室(4),催化反應(yīng)室內(nèi)部存放30~100mm厚,粒徑φ2~4mm,釩鈦鐵渣過(guò)渡金屬催化劑(5),由連通管(6)連通第一反應(yīng)室(7),第一反應(yīng)室外設(shè)第二反應(yīng)室(8)?!按呋瘎┡欧畔到y(tǒng)”,由催化劑排放管(14)執(zhí)行,催化劑的裝填由設(shè)備頂部,經(jīng)第一反應(yīng)室(7)放入?!皾饪s分離排泥系統(tǒng)”由濃縮分離區(qū)(9),清液穩(wěn)定區(qū)(10),集水槽(11),出、溢水管(12)組成。 “排泥系統(tǒng)”由濃縮泥斗(16),排泥管系(15)組成。
欲讓反應(yīng)物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),必須使其化學(xué)鍵發(fā)生改變。改變或者斷裂化學(xué)鍵需要一定的能量支持,使化學(xué)鍵發(fā)生改變所需要的最低能量閾值稱(chēng)之為活化能,而催化劑通過(guò)降低化學(xué)反應(yīng)物的活化能而使化學(xué)反應(yīng)更易進(jìn)行,且能夠大大提高反應(yīng)速率。
2.1 提高了對(duì)催化劑的利用效率和選擇性
由于廢水的種類(lèi)千差萬(wàn)別,在實(shí)際過(guò)程又千變?nèi)f化。一種催化劑只對(duì)某一類(lèi)反應(yīng)具有明顯的加速作用,對(duì)其他反應(yīng)則加速作用甚小,甚至沒(méi)有加速作用。這一性能就是催化劑的選擇性。催化劑的選擇性決定了催化作用的定向性。本裝置設(shè)計(jì)了一個(gè)“催化劑排放系統(tǒng)”,根據(jù)不同的凈化對(duì)象,選用不同的催化劑種類(lèi),在反應(yīng)室低部設(shè)置30~100mm厚的催化層??赏ㄟ^(guò)選擇不同的催化劑來(lái)控制或改變化學(xué)反應(yīng)的方向,從而提高設(shè)備對(duì)催化劑的選擇性。
2.2 可以節(jié)約巨大的藥劑成本
本裝置與傳統(tǒng)的“成床過(guò)濾型” 和“攪拌接觸型”催化方式相比,催化劑裝填數(shù)量少(是傳統(tǒng)的1/30~50),利用效率高,投資少;選擇性寬,水質(zhì)適應(yīng)范圍廣;催化反應(yīng)質(zhì)量高,出水量大效率高;故障率低,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可節(jié)省可觀的投資和運(yùn)行(電耗、藥耗)費(fèi)用,易維修。
2.3 極大地提高了設(shè)備的工作效率
傳統(tǒng)的多相“成床過(guò)濾型”和“攪拌接觸型”催化方式,由于過(guò)濾阻力、維修量、流態(tài)、反應(yīng)效率等方面的原因,其工作流速一般都不會(huì)超過(guò)15米/小時(shí);“催化反應(yīng)水處理裝置”的工作流速60米/小時(shí)。是傳統(tǒng)的4倍,提高了單位時(shí)間的產(chǎn)水能力。
2.4 降低了設(shè)備的故障率
傳統(tǒng)的多相“成床過(guò)濾型”催化方式(見(jiàn)圖2)在廢水處理過(guò)程,與“床層”堵塞是相伴的,催化反應(yīng)越強(qiáng)烈,反應(yīng)效率越高,“床層”堵塞就越快,故障率就越高。維修非常困難,損失也相當(dāng)巨大。傳統(tǒng)的 “攪拌接觸型”催化方式(見(jiàn)圖3)在廢水處理過(guò)程,流速越快,催化劑損失越多,故障率越高;流速越低,反應(yīng)效率越低;其可調(diào)的正常工作參數(shù)范圍非常窄?!按呋磻?yīng)水處理裝置”由于不同于傳統(tǒng)的反應(yīng)方式,不僅催化劑投量少,效率高,而且故障率低,調(diào)整和維修也非常方便。
2.5 優(yōu)化了反應(yīng)環(huán)境,提高了反應(yīng)質(zhì)量
本裝置對(duì)現(xiàn)有的催化反應(yīng)作了全面系統(tǒng)分析研究和大量廢水處理工程實(shí)踐的基礎(chǔ)上,從反應(yīng)學(xué)、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、催化學(xué)和對(duì)精典反應(yīng)器的關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比等不同角度,將反應(yīng)過(guò)程內(nèi)在的主要因素進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。
本裝置將“催化”作為反應(yīng)中與其它方面有聯(lián)系又有區(qū)別的一個(gè)重要因素,按照凈化過(guò)程內(nèi)在的不同特征,把這些因素合理地營(yíng)造和安排在恰當(dāng)?shù)奈恢?,巧妙地改變了傳統(tǒng)的催化方式。形成了區(qū)別于傳統(tǒng)方式的“催化反應(yīng)水處理裝置”。
本裝置通過(guò)采用下向流進(jìn)水,用高能量的反應(yīng)動(dòng)力沖擊底板(反應(yīng)器底部),在反應(yīng)器底部作連續(xù)猛烈的撞擊,對(duì)廢水雜質(zhì)的電荷產(chǎn)生機(jī)械激化;被撞擊的催化劑呈倒蘑菇狀隨水流沸騰。噴嘴處不僅能夠吸入老絮團(tuán),增大反應(yīng)物的濃度;同時(shí),高壓水還將凈化對(duì)象、藥、老熟泥吸入喉管,提高了催化劑的比表面利用效率。盡而提高了反應(yīng)速度和反應(yīng)質(zhì)量。也改變了催化劑“成床過(guò)濾”或“攪拌接觸”的傳統(tǒng)方式。
圖4 催化反應(yīng)催化方式工況
(1)增大反應(yīng)物濃度(6000~18000mg/L)。(2)縮短初始反應(yīng)時(shí)間(0.4秒)。(3)合理配置進(jìn)藥時(shí)機(jī)(在反應(yīng)前廢水和藥品同時(shí)進(jìn)入)。(4)有效激發(fā)電荷。(5)增大催化劑比表面(被連續(xù)猛烈撞擊的催化劑呈倒蘑菇狀隨水流沸騰)。(6)鞏固催化反應(yīng)質(zhì)量。(7)增大循環(huán)反應(yīng)物濃度(8000~20000mg/L)。以上措施,優(yōu)化了反應(yīng)環(huán)境,從而提高了反應(yīng)質(zhì)量。
以下結(jié)合圖3、4和實(shí)施的實(shí)例對(duì)本裝置作進(jìn)一步闡述。
本裝置在對(duì)一種污水進(jìn)行處理之前,需先將設(shè)備內(nèi)原有的催化劑排掉,另外保存。將進(jìn)水管(1)開(kāi)啟,由排放管(14)流出。根據(jù)處理工藝的杯瓶試驗(yàn),確定催化劑的類(lèi)型和數(shù)量。催化劑裝填由設(shè)備頂部經(jīng)第一反應(yīng)室(7)放入。
2011年8月10日~8月28日在攀鋼5~6號(hào)排放口超濾水池旁預(yù)留空地上,就以上催化裝置做了一個(gè)中試試驗(yàn)。反滲透產(chǎn)生的濃水CODcr為150~200mg/L,濃水流量:5m3/h,由進(jìn)水管(1)φ200mm經(jīng)設(shè)備頂部沿筒罐(17)錐體(18)軸線進(jìn)入噴嘴(2)、喉管(3)和催化反應(yīng)室(4),催化反應(yīng)室內(nèi)部存放30mm厚,粒徑φ2~4mm,過(guò)渡金屬釩鈦鐵渣催化劑(5),石灰乳由加藥泵(13)同時(shí)引入催化反應(yīng)室(4),進(jìn)入喉管(3),反應(yīng)物由連管(6)連通第一反應(yīng)室(7),第一反應(yīng)室外設(shè)第二反應(yīng)室(8)。成熟的絮團(tuán)進(jìn)入濃縮分離區(qū)(9),清液穩(wěn)定區(qū)(10),集水槽(11),出、溢水管(12)。多余的的絮團(tuán)一部分進(jìn)入循環(huán)反應(yīng)系統(tǒng),另一部分進(jìn)入 “排泥系統(tǒng)”濃縮泥斗(16),由排泥管系(15)排出。設(shè)備直徑1.5m,高度3.5m。
試驗(yàn)表明在石灰濃度1%、流量:1m3/h,濃水中CODcr在150~200之間時(shí)該裝置能迅速將CODcr處理降至100以下。從進(jìn)水到出水只要2~3分鐘,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)反應(yīng)、連續(xù)出水,連續(xù)達(dá)標(biāo)。
處理后的污水CODcr<100 mg/L滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 》的規(guī)定。
X703.3
:A
:1671-0711(2017)06(上)-0096-02