姚曉鋒
(山東鋼鐵股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部,山東 萊蕪 271104)
φ550mm初軋機(jī)傳動系統(tǒng)技術(shù)改造
姚曉鋒
(山東鋼鐵股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部,山東 萊蕪 271104)
本成果針對山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部中型、小型成材車間φ550mm初軋機(jī)傳動系統(tǒng)存在的缺陷進(jìn)行技術(shù)改造,將軸瓦式中硬齒面減速機(jī)、三聯(lián)箱分體的傳動系統(tǒng),改為滾動軸承式硬齒面組合減速機(jī);并將組合減速機(jī)軸承外圈均增設(shè)套杯,杜絕軸承外圈與箱體殼體孔之間相對轉(zhuǎn)動磨損;自行設(shè)計了結(jié)構(gòu)合理可行的萬向節(jié)快換裝置,明顯提高了拆裝效率;實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)控系統(tǒng),做到了減人增效,具有較高的推廣應(yīng)用價值。
軋機(jī);減速機(jī);傳動系統(tǒng);萬向節(jié)
特鋼事業(yè)部中型成材車間目前采用φ550mm×1+φ300mm×4+φ350mm×1橫列式軋機(jī)的生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)坯料斷面由原來120mm×120mm換成180mm×220mm連鑄坯,軋機(jī)負(fù)荷進(jìn)一步加大,造成“小馬拉大車”的局面。改造前φ550mm初軋機(jī)傳動系統(tǒng)存在以下問題。
(1)減速機(jī)及三聯(lián)箱與軋機(jī)能力不相匹配,減速機(jī)、三聯(lián)箱經(jīng)常出現(xiàn)齒面磨損、塑性變形、打齒等失效現(xiàn)象。
(2)中型成材車間三聯(lián)箱輸出軸中心距為420mm,軋輥中心距約600mm左右,中間采用萬向節(jié)軸傳動,其傾角大,傳動效率低,產(chǎn)生的振動大。由于傳動系統(tǒng)不穩(wěn)定,影響料形穩(wěn)定性和軋制過程連續(xù)性,繼而對后道工序影響較大,同時萬向節(jié)容易損壞,備件消耗大。
(3)中型成材車間按1、5、9道次交叉過鋼計算減速機(jī)低速軸扭矩為39t·m,而原減速機(jī)低速軸額定扭矩為18.75t·m,屬嚴(yán)重超負(fù)荷運(yùn)行,致使減速機(jī)地腳螺絲松動頻繁,減速機(jī)、三聯(lián)箱合金軸瓦使用壽命僅為1年左右,小型車間也存在類似的問題。
(4)拆裝軋機(jī)時,需天車吊裝拆卸萬向節(jié),存在天車歪拉斜吊安全隱患;拆裝萬向節(jié)效率低,萬向節(jié)拆裝時間平均30min左右,時間浪費(fèi)較多。
(5)因設(shè)備運(yùn)行可靠性較低,故障率較高,控制系統(tǒng)較落后,設(shè)馬力工進(jìn)行監(jiān)控,存在較大的人力資源浪費(fèi)。
針對以上問題,經(jīng)過系統(tǒng)分析,采用以下措施予以解決。
(1)設(shè)計600mm聯(lián)合齒輪箱中心距可與現(xiàn)用軋機(jī)匹配,萬向節(jié)長度尺寸根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選型φ490mm×2500mm,萬向節(jié)采用端面齒鉸直孔螺栓連接,萬向節(jié)的傾角減小到0°左右,機(jī)列傳動相比較之前明顯平穩(wěn)。
(2)采用滾動軸承化、硬齒面組合齒輪箱設(shè)計,同時軸承外圈處均增設(shè)套杯,代替原來的合金瓦式減速機(jī)及三聯(lián)箱傳動,其優(yōu)點(diǎn)如下:
①采用聯(lián)合齒輪箱由于減少了傳動系統(tǒng)低速接軸環(huán)節(jié),傳動系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅度提升,同時設(shè)備占地空間明顯降低,土建費(fèi)用可有效降低。
②軸承采用滾動軸承,壽命高,穩(wěn)定性好,方便維修,可有效克服滑動軸承故障率高、維護(hù)難度大、檢修時間長的缺陷。
③采用硬齒面代替?zhèn)鹘y(tǒng)的中硬齒面,可明顯降低設(shè)備噸位,從而降低改造費(fèi)用。
④軸承外圈處均增設(shè)套杯,杜絕軸承外圈磨損箱體殼體孔。
⑤考慮初軋機(jī)機(jī)列沖擊載荷較大,所有聯(lián)合齒輪箱軸承均采用SKF進(jìn)口軸承。
(3) 取消萬向節(jié)托架,在萬向節(jié)下方設(shè)計一套萬向節(jié)快換裝置。優(yōu)化設(shè)計方案如下:
①在上、中、下萬向節(jié)十字包下方分別設(shè)計一平托裝置,將萬向節(jié)十字包托水平,以便于水平拆裝軋輥扁頭。
②平托調(diào)整裝置采用墊板調(diào)整,效率明顯提升。
③設(shè)計油缸水平推拉托架裝置,實(shí)現(xiàn)萬向節(jié)扁頭套與軋輥扁頭脫離。
④合理利用中精軋液壓系統(tǒng)做動力源,節(jié)省液壓站一套,節(jié)約資金投入11萬元。
⑤快換裝置托架在萬向節(jié)轉(zhuǎn)動時,處于脫離狀態(tài),無需冷卻水進(jìn)行冷卻,保證萬向節(jié)十字包軸承、花鍵軸、花鍵套上的潤滑脂不被冷卻水沖刷走,可有效提高萬向節(jié)的使用壽命。
(4)采用傳感器將主電機(jī)軸瓦溫度、聯(lián)合齒輪箱各軸承溫度、稀油系統(tǒng)的油壓、油溫、油位等參數(shù)經(jīng)PLC傳至電腦,當(dāng)參數(shù)出現(xiàn)異常(超出設(shè)定值),電腦出現(xiàn)報警,主機(jī)列延時自動停車;這樣不再需要馬力工進(jìn)行監(jiān)護(hù),生產(chǎn)工僅進(jìn)行定期崗位點(diǎn)檢,即可保證設(shè)備正常運(yùn)行。
表1 山東鋼鐵股份萊蕪分公司幾條生產(chǎn)線初軋機(jī)傳動系統(tǒng)對比表
對比國內(nèi)其它軋鋼廠及萊鋼其它軋線初軋機(jī)傳動系統(tǒng),本次技術(shù)改造有以下創(chuàng)新點(diǎn):
(1)將軸瓦式中硬齒面減速機(jī)、三聯(lián)箱組合的傳動系統(tǒng),改為滾動軸承式硬齒面組合減速機(jī)。
(2)組合減速機(jī)軸承外圈均增設(shè)套杯,杜絕了軸承外圈與箱體殼體孔之間相對轉(zhuǎn)動磨損。
(3)自行設(shè)計了結(jié)構(gòu)合理可行的萬向節(jié)快換裝置,明顯提高了拆裝效率,提高了生產(chǎn)效率。
(4)實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)控系統(tǒng),做到了減人增效。
(5)與山鋼萊蕪分公司其它幾條軋鋼生產(chǎn)線初軋機(jī)傳動系統(tǒng)對比見表1。
上述改造方案分別于2015年2~3月在萊鋼特鋼事業(yè)部中型成材車間實(shí)施改造,2015年9~10月在萊鋼特鋼事業(yè)部小型成材車間實(shí)施改造。φ550mm初軋機(jī)機(jī)列改進(jìn)示意圖,如圖1所示。
改造后兩條生產(chǎn)線φ550mm初軋機(jī)傳動系統(tǒng)運(yùn)行正常,改造效果良好,效益顯著。從節(jié)約備件費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、提高產(chǎn)能效益、節(jié)省人工成本方面合計綜合效益每年340萬元。
圖1 φ550mm初軋機(jī)機(jī)列改進(jìn)示意圖
綜上所述,φ550mm初軋機(jī)傳動系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造之后,傳動系統(tǒng)較改造前更加平穩(wěn)、機(jī)列振動明顯降低,軋制料型相對穩(wěn)定;傳動系統(tǒng)故障率明顯降低,減少了備件及維護(hù)費(fèi)用。另外,萬向節(jié)快換裝置操作方便可靠,拆裝萬向節(jié)效率大大提高,具有較高的推廣應(yīng)用價值。
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