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        煉油廠凝結水系統優(yōu)化改造

        2017-06-26 11:53:55劉建國吳文濤
        化工設計通訊 2017年6期
        關鍵詞:遼陽加氫裂化燃料油

        劉建國,吳文濤

        (中國石油遼陽石化公司,遼寧遼陽 111003)

        煉油廠凝結水系統優(yōu)化改造

        劉建國,吳文濤

        (中國石油遼陽石化公司,遼寧遼陽 111003)

        凝結水回收與利用是節(jié)約能源的一項重要舉措,對降低成本、促進環(huán)保和合理利用水資源都有積極的推動作用。通過對煉油廠新建裝置凝結水回收系統運行現狀進行分析,提出工藝改造措施,最后對凝結水回收系統的改造效果進行經濟評價。

        凝結水;工藝改造;經濟評價

        中國石油遼陽石化煉油廠新建裝置主要包括100萬 t/年加氫裂化、200 萬 t/a 加氫精制、3 萬 t/a 脫硫及硫磺回收裝置。新建裝置于2011年4月一次開車成功,因無冷凝水回收系統,蒸汽凝結水就地排至附近排水溝或下水井,排放量約 48t/h,溫度約120℃。冬季廠區(qū)管排到處是“白龍”,不僅浪費能源,而且污染環(huán)境,同時也不利于裝置的安全生產,給操作人員帶來安全隱患。

        1 凝結水系統運行現狀

        煉油廠新建裝置在冬季運行時需要投用蒸汽伴熱管線、軟管站、壓縮機房暖氣等,將產生大量的熱凝結水無法回收利用,造成了能源浪費和環(huán)境污染。針對此現象加氫三車間積極采取 應對措施,將 3 萬 t/a 脫硫及硫磺回收裝置、100 萬 t/a 加氫裂化裝置熱凝結水回用至 E8401除氧器作為裂化裝置、精制裝置注水水源,解決了一部分熱凝結水回用問題,但在冬季200萬 t/a 加氫精制裝置、公用管排產生的熱凝結水無法回收利用,造成能源浪費。凝結水現流程見圖1。

        圖1 煉油廠凝結水現流程

        表1為煉油廠新建裝置凝結水點分布表,由表1可以看出:煉油廠新建裝置在冬季產生凝結水大約為 48t/h,主要來源為裝置管線伴熱、軟管站疏水器、再沸器及中壓蒸汽、低壓蒸汽分水罐。目前熱凝結水回收量為 19t/h,主要作為 100 萬 t/a加氫裂化、200 萬 t/a 加氫精制高壓注水系統水源及 100 萬 t/a加氫裂化蒸汽發(fā)生器水源,剩余 29t/h 熱凝結水在脫硫裝置西南角、公用管排處直接排入明溝。

        2 凝結水系統改造方案

        圖2為煉油廠凝結水改造方案流程,由圖2可以看出:煉油廠新建裝置剩余 29t/h 熱凝結水一路可以作為煉油廠三期水伴熱系統補水,將熱凝結水補入三期水伴熱V303罐,另一路可以作為煉油廠一循環(huán)水場補水。

        表1 煉油廠新建裝置凝結水點分布表

        圖2 煉油廠凝結水改造方案流程

        3 經濟性評價

        煉油廠新建裝置每年11月至次年3月投用伴熱系統,運行151d,則裝置每年運行時間為 3 624 h,平均回收的凝結水總量為:29 t/h。脫鹽水價格按 6 元 /t,燃料油價格按 3 650 元 /t 計算。

        3.1 凝結水水量價值

        凝結水水量價值為 29 t/h × 3 624 h/a × 6 元 /t=630 576 元 /a。

        3.2 凝結水熱量價值

        120℃凝結水熱焓值為 504.8kJ/kg,65℃水熱焓值為 270.2 kJ/kg,散熱損失按 10%,取環(huán)境溫度 25℃計算,燃料油熱值按 41.868MJ/kg 計。

        回收熱量 =(凝水焓 -65℃水焓)× 流量 × 回收效率 ×年運行時間

        =(504.8-270.2)×1 000×29×0.90×3 624

        =22 189 969MJ/a

        凝結水回收的熱量折合成燃料油量為:

        =22 189 969÷ 1 000 ÷ 41.868=530 t

        節(jié)約燃料油的費用為:530 t × 3 650 元 /t=1 934 500 元預計年可創(chuàng)造價值為:193.45+63.06=256.51 萬元

        4 結論

        1)凝結水回收可減少資源浪費,充分回收利用裝置伴熱或設備供熱產生的凝結水。較好地回收了裝置生產中產生的凝結水,實現了凝結水的密閉排放,減少對大氣環(huán)境的熱污染和噪聲污染,產生較好的社會效益。

        2)該方案預計可以回收冷凝水10.5萬t/a,回收的熱量折合成燃料油量為530t/a,每年可以創(chuàng)造的經濟效益高達256.51 萬元,經濟效益十分可觀。

        [1] 田原.催化裂化裝置高溫凝結水回收系統的工業(yè)應用[J].機械制造與研究,2010.

        [2] 何剛.凝結水回收系統優(yōu)化技術改造[J].生產技術,2013.

        Optimization of Condensate Recovery System in Refinery

        Liu Jian-guo,Wu Wen-tao

        The recovery and utilization of condensate recovery system in refineries is an important measure of saving energy,and has a positive role to reduce costs,promote the environmental protection and rational utilization of water resources.Process modification measures are introduced by analysis condensate recovery system running status in a new unit of refinery,and the economic evaluation of modification effect of the condensate recovery system are done.

        condensate water;process modification;economic evaluation

        TU976.5

        A

        1003-6490(2017)06-0190-02

        2017-05-05

        劉建國(1971—),男,遼寧北票人,高級工程師,主要研究方向為煉油廠生產運行。

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