仵 海 強, 李 亞 東
(中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)
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仙居抽水蓄能電站地下廠房巖錨梁開挖爆破施工
仵 海 強, 李 亞 東
(中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)
結(jié)合浙江仙居抽水蓄能電站實際情況,地下廠房巖錨梁開挖通過多次爆破試驗確定了最終的爆破參數(shù),使巖臺超欠挖及半孔率得到了有效控制,取得了良好的爆破效果,可為今后類似圍巖的巖錨梁開挖提供施工經(jīng)驗。
仙居抽水蓄能電站;巖錨梁開挖;爆破設(shè)計
浙江仙居抽水蓄能電站地下廠房最大開挖尺寸為176 m×26.5 m×55 m(長×寬×高),主副廠房(廠左0+021~廠右0+136.5)Ⅱ?qū)訛閹r錨梁層,開挖高度9.9 m(高程138.5~128.6 m),巖臺高度為1.441 m,寬度為0.75 m,水平夾角為62.5°,巖臺拐角頂、底高程分別為131.6 m和133.041 m。
地下廠房巖錨梁區(qū)域圍巖主要為灰紫色含礫熔結(jié)凝灰?guī)r、灰綠色角礫凝灰?guī)r和凝灰質(zhì)砂巖,局部有碎裂結(jié)構(gòu)霏細(xì)斑巖(vqπ-4),但含礫熔結(jié)凝灰?guī)r、角礫凝灰?guī)r巖體新鮮、堅硬,塊狀結(jié)構(gòu),完整~較完整。上游邊墻出露斷層f(48)和βμ-⑤巖脈,兩者交于右端墻。由于巖脈在平硐內(nèi)的性狀較差,與圍巖接觸面有擠壓現(xiàn)象,故該部位圍巖穩(wěn)定性差;出露F(49)斷層與下游邊墻呈小交角相交,受開挖卸荷影響可沿節(jié)理產(chǎn)生卸荷拉裂或形成片幫??傊?,地下廠房巖錨梁區(qū)域圍巖主要以Ⅱ、Ⅲ大類為主,局部存在不利組合結(jié)構(gòu)面,圍巖穩(wěn)定性好。
地下廠房巖錨梁區(qū)域開挖過程中可能會受到地質(zhì)缺陷影響,局部存在超欠挖、巖臺成型效果差等現(xiàn)象。為確保巖臺的成型效果,該工程主要針對分層分塊的設(shè)計、爆破試驗及過程控制等方面進(jìn)行了分析研究,從而確定了相應(yīng)的控制措施,使爆破取得了良好的效果。
根據(jù)該工程第二層第1小層爆破震動檢測試驗結(jié)果得知:爆破松動圈范圍在1 m左右;若第二層第1小層層高過大、距上拐點太近,將會影響上拐點垂直面的成型效果;若第二層第2小層層高過大或過小,都將不利于手風(fēng)鉆上斜孔的鉆孔作業(yè)。因此,地下廠房巖錨梁區(qū)分層分塊高度對于巖錨梁成型效果影響較大。綜合考慮各方面因素,最終確定了分層分塊開挖方案,具體參數(shù)如下:
巖錨梁層為主副廠房Ⅱ?qū)?高程138.5~128.6 m),開挖高度為9.9 m,巖臺以上廠房開挖寬度為26.5 m,巖臺以下開挖寬度為25 m,巖臺寬度為75 cm,巖臺上下拐點垂直距離為1.441 m。主副廠房Ⅱ?qū)娱_挖分中部拉槽區(qū)、保護(hù)層區(qū)及巖錨梁區(qū),共為兩層、十二個區(qū)域分段錯距開挖,預(yù)留保護(hù)層厚度為3 m。主副廠房Ⅱ?qū)娱_挖分層分塊情況見圖1。
圖1 主副廠房Ⅱ?qū)娱_挖分層分塊圖
3.1 爆破試驗參數(shù)的選擇
為了確保地下廠房巖錨梁的開挖質(zhì)量,在開挖前進(jìn)行了巖錨梁開挖模擬爆破試驗,其目的是確定巖錨梁開挖合理的施工方法和合理的鉆爆參數(shù),有效控制超欠挖及防止爆破裂縫的產(chǎn)生及爆破破壞。模擬爆破試驗主要針對保護(hù)層和巖錨梁區(qū)的爆破參數(shù)進(jìn)行試驗,主要過程如下:
試驗地點應(yīng)與巖錨梁部位地質(zhì)情況相同或相近,要具有較高的代表性;試驗地點選在廠房第Ⅱ?qū)由嫌蝹?cè)高程138.5~133 m、廠左0+021.5~廠左0+035范圍內(nèi)。施工方法:保護(hù)層區(qū)采用手風(fēng)鉆垂直造孔;巖錨梁區(qū)垂直孔采用手風(fēng)鉆造孔,孔底距上拐點5 cm,光面爆破,鉆孔外偏角2°、超挖值≦15 cm;巖臺斜孔采用手風(fēng)鉆沿巖臺斜面自下向上造孔,孔底鉆至上拐點處,光面爆破。為了保證巖臺底部不產(chǎn)生欠挖,斜孔開孔位置法線方向低于設(shè)計開挖線5 cm(垂直方向低于設(shè)計開挖線11 cm),起鉆角度為62.5°;垂直孔和斜孔采用樣架控制鉆孔方向且同時起爆。
3.1.1 保護(hù)層
保護(hù)層主要布置有主爆孔、輔助孔和光爆孔。按照初步擬定的兩種方案進(jìn)行試驗,其參數(shù)見表1。
3.1.2 巖錨梁區(qū)
巖錨梁區(qū)主要布置有斜孔、垂直孔及輔助孔,按照初步擬定的兩種方案進(jìn)行試驗,試驗參數(shù)見表2。
表1 保護(hù)層爆破參數(shù)匯總表
表2 巖錨梁區(qū)爆破參數(shù)匯總表
3.2 試驗結(jié)果
3.2.1 保護(hù)層
兩種方案的爆破效果基本上沒有太大的區(qū)別,對預(yù)留的巖錨梁區(qū)沒有造成破壞,巖錨梁區(qū)均保留完整。但方案一的不足之處是下拐點光爆面平整度稍差,相鄰光爆孔間有鼓包現(xiàn)象;另外,因廠房邊墻局部陡傾角節(jié)理發(fā)育,為防止意外爆破拉裂巖錨梁區(qū)的情況發(fā)生,意向選取方案二。保護(hù)層各炮孔布置情況見圖2。
保護(hù)層輔助孔單孔(孔深2 m、2.4 m)裝藥250 g、320 g,主爆孔單孔裝藥480 g、600 g,輔助孔及主爆孔裝φ32乳化炸藥,均連續(xù)裝藥;下拐點垂直面光爆孔每孔裝藥,線裝藥密度為80 g/m,光爆孔裝φ25乳化炸藥,均間隔裝藥。保護(hù)層光爆孔裝藥結(jié)構(gòu)見圖3。
3.2.2 巖錨梁區(qū)
巖錨梁區(qū)直墻面和斜墻面爆破效果好,光爆面平整、殘孔率高、光爆孔孔口及孔壁沒有明顯的破壞。經(jīng)統(tǒng)計,方案一試驗段直墻面光爆孔共計45個,其中殘孔個數(shù)43個,殘孔率為95%,半孔率為88%;斜墻面光爆孔共計45個,其中殘孔個數(shù)為42個,殘孔率為93%,半孔率為88%。根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,無殘孔主要集中在裂隙發(fā)育部位??紤]到巖錨梁部位圍巖地質(zhì)情況,意向選取方案一。巖錨梁區(qū)各炮孔布置情況見圖4。
圖2 保護(hù)層各炮孔布置圖
圖3 保護(hù)層光爆孔裝藥結(jié)構(gòu)圖
圖4 巖錨梁區(qū)各炮孔布置圖
巖錨梁區(qū)斜孔孔距為25 cm,線裝藥密度為50 g/m,每孔裝藥;垂直孔孔距為25 cm,線裝藥密度為62.5 g/m,每孔裝藥;輔助孔距垂直光爆孔40 cm,孔距80 cm,孔底距上拐點10 cm,單孔裝藥300 g。巖錨梁區(qū)均采用φ25乳化炸藥,間隔裝藥。巖錨梁區(qū)光爆孔裝藥結(jié)構(gòu)見圖5。
因試驗地點的選取和巖錨梁部位地質(zhì)情況相同或相近,故本試驗段具有較高的代表性。在施工過程中按照以上參數(shù)進(jìn)行巖錨梁區(qū)的開挖施工,若遇到不良地質(zhì)段,則根據(jù)圍巖狀況及裂隙發(fā)育情況可做適當(dāng)調(diào)整。
3.3 施工過程中方案的調(diào)整
3.3.1 保護(hù)層
保護(hù)層爆破開挖過程中,前兩次循環(huán)按照試驗結(jié)果得到的爆破參數(shù)進(jìn)行鉆孔、裝藥及爆破連線,但受橫跨廠房的不利結(jié)構(gòu)組合面影響,保護(hù)層爆破效果不是很理想,特別是第2小層光爆面存在超欠挖現(xiàn)象,對巖錨梁區(qū)的開挖厚度有一定影響。通過幾個循環(huán)的爆破,由分析可知造成保護(hù)層開挖厚度超欠挖的主要原因為保護(hù)層主爆孔、輔助孔的炮孔布置及裝藥結(jié)構(gòu),為此,對其進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整,使保護(hù)層開挖取得了良好效果,使巖錨梁區(qū)得到了有效保護(hù)。對光爆孔參數(shù)未做調(diào)整。調(diào)整后的保護(hù)層層高2 m,其主爆孔及輔助孔炮孔布置及裝藥結(jié)構(gòu)見圖6。保護(hù)層層高2.4 m,其主爆孔及輔助孔炮孔布置及裝藥結(jié)構(gòu)見圖7。保護(hù)層光爆孔參數(shù)不做調(diào)整,按照試驗成果確定的參數(shù)施工。
圖5 巖錨梁區(qū)光爆孔裝藥結(jié)構(gòu)圖
圖6 保護(hù)層層高2 m的主爆孔及輔助孔炮孔布置及裝藥結(jié)構(gòu)圖
圖7 保護(hù)層層高2.4 m的主爆孔及輔助孔炮孔布置及裝藥結(jié)構(gòu)圖
3.3.2 巖錨梁區(qū)
根據(jù)垂直光爆孔的距離,對巖錨梁區(qū)輔助垂直孔裝藥參數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。如若輔助孔距垂直光爆孔距離小于30 cm,則采用較小的裝藥量;如若距離大于30 cm、小于40 cm,則不裝藥;如若巖錨梁區(qū)的厚度小于25 cm,豎直光爆孔不裝藥,只裝一根導(dǎo)爆索,其余參數(shù)不變。通過采用上述方法進(jìn)行爆破參數(shù)調(diào)整,使得巖臺成型效果得到了有效控制,爆破殘孔率為92.6%,半孔率為88%,得到了業(yè)主、監(jiān)理的一致好評。
通過對爆破參數(shù)進(jìn)行不斷優(yōu)化調(diào)整及采取各項控制措施,使巖臺成型效果得到了有效控制。根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,巖臺斜面光爆孔與下直墻光爆孔能夠滿足孔對孔達(dá)成一條線的要求,兩孔間距均勻,孔位偏差不大于2 cm,兩孔之間巖面的平整度不大于5 cm,巖臺無欠挖,超挖平均值為4.5 cm,爆破殘孔率為92.6%,半孔率為88%。巖臺成型效果見圖8。
在該工程巖錨梁開挖過程中,通過爆破設(shè)計參數(shù)選擇、模擬試驗參數(shù)復(fù)核,確定爆破參數(shù) ,結(jié)合地質(zhì)情況對已確定的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,使巖臺的成型效果得到了有效控制,確保了巖錨梁開挖順利進(jìn)行,可為同類工程提供借鑒。
圖8 巖臺成型效果圖
(責(zé)任編輯:李燕輝)
2017-04-23
TV7;TV554;TV52;TV542;TV743
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1001-2184(2017)03-0019-05
仵海強(1984-),男,甘肅平?jīng)鋈?,項目總工程師,工程師,學(xué)士,從事水電工程施工技術(shù)與質(zhì)量管理工作;
李亞東(1987-),男,甘肅定西人,項目主任,工程師,學(xué)士,從事水電工程施工技術(shù)與質(zhì)量管理工作.