徐海燕
國電諫壁發(fā)電廠
1000MW超超臨界塔式鍋爐褐煤燃燒技術(shù)研究
徐海燕
國電諫壁發(fā)電廠
近年來,煤價持續(xù)上揚,發(fā)電企業(yè)發(fā)電成本大幅增加,有些發(fā)電企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧本,褐煤價格相對較低,大力摻燒低熱值的褐煤能夠降低發(fā)電企業(yè)的燃料成本,大幅提高經(jīng)濟效益;大比例摻燒褐煤勢在必行,但摻燒后,會出現(xiàn)機組變負荷性能變差、設(shè)備故障增多以及機組效率下降等問題。基于此本文分析了某電廠1000MW超超臨界鍋爐褐煤燃燒技術(shù)。
1000MW;塔式鍋爐;褐煤燃燒技術(shù)
該鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界壓力參數(shù)滑壓運行螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛塔式布置形式、一次中間再熱、四角切圓燃燒、擺動噴嘴調(diào)節(jié),鍋爐型號為SG—3040/27.56—M538。采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),磨煤機為HP1163/Dyn型中速磨,共配置A-F六臺磨煤機,一次風(fēng)機為2臺GU23836-22型雙動葉軸流式風(fēng)機。
2.1 褐煤特性
“三高三低一差”:水分高,一般在30%-35%之間,部分高于40%,要求制粉系統(tǒng)的干燥出力要較高;揮發(fā)分高,一般在30%-50%之間,易發(fā)生自燃和爆炸事故,易著火和易燃盡;煤灰中堿金屬鈉、鉀含量較高,煤灰易粘結(jié)在受熱面上;發(fā)熱量低,一般在3000-4000cal/kg;灰熔點低,屬于嚴重結(jié)渣煤種;硫分較低,一般在0.5%左右,屬于低硫煤,可磨性較差,即褐煤相對比較難磨出細度合格的煤粉。
2.2 摻燒現(xiàn)狀
鍋爐摻燒方式為分倉或單倉按比例摻燒,褐煤摻燒比例正常在40~60%之間,入爐煤平均低位發(fā)熱量在16~17 MJ/kg之間。鑒于上述褐煤的特性,當(dāng)前如何在保證安全和負荷要求的條件下,提高摻燒比例是擺在我們眼前的問題。
表1 摻燒煤種工業(yè)分析數(shù)據(jù)(收到基)
3.1 制粉系統(tǒng)出力問題
由于褐煤易燃的特性,制粉系統(tǒng)可能發(fā)生爆炸或燃燒器燒損,由于褐煤的水分較大,可能導(dǎo)致制粉系統(tǒng)出力不足,甚至磨煤機可能磨僵,此外,機組帶負荷能力變差。
3.2 負荷響應(yīng)能力和運行經(jīng)濟性下降
因為褐煤與設(shè)計煤種各項性能參數(shù)差異較大(特別是發(fā)熱量),在大比例摻燒褐煤后,機組變負荷期間,汽溫汽壓同比摻燒前波動較大,變負荷特性明顯變差,運行參數(shù)出現(xiàn)不匹配的情況,運行經(jīng)濟性嚴重下降。
3.3 爐膛結(jié)焦、尾部受熱面積灰問題
由于褐煤灰熔點較低和煤灰粘連性較強等特性,易產(chǎn)生結(jié)焦和積灰問題,并產(chǎn)生以下不良影響:a、積灰堵塞煙道形成煙氣走廊,加劇煙道與受熱面的磨損;b、堵塞煙道,影響引風(fēng)機出力,并存在大面積塌灰,可能影響火檢信號,導(dǎo)致鍋爐產(chǎn)生錯誤的保護動作而滅火;c、結(jié)焦坍塌后可能會砸傷冷灰斗或者使排渣系統(tǒng)癱瘓,需要人工放渣。
3.4 三過、二再管屏超溫問題
由于褐煤易發(fā)生結(jié)渣,褐煤鍋爐通常采用較低的截面熱負荷,這便要求超超臨界褐煤爐具備更大的爐膛尺寸。而在爐膛截面尺寸增大的同時,其一、二次風(fēng)速并不能按比例大幅的提升,這就導(dǎo)致燃燒器射流深度相對不足,進而在爐內(nèi)形成尺寸更大的切圓流場。隨著流場尺寸的增大,其旋轉(zhuǎn)動量也會有所增加,這勢必會加劇爐膛出口煙氣速度分布的不均勻性,最終在爐膛出口煙氣產(chǎn)生較大的熱偏差,爐膛上方受熱面管屏超溫現(xiàn)象突出。
4.1 提高褐煤制粉系統(tǒng)出力
眾所周知,制約制粉系統(tǒng)出力的三大因素是:通風(fēng)出力、干燥出力和碾磨出力,褐煤由于水分含量較高,因此影響其出力的主要因素為干燥出力,當(dāng)然也不是絕對的,根據(jù)實際運行工況,有時通風(fēng)出力、碾磨出力也起到一定的決定作用,因此,現(xiàn)場從各個方面調(diào)整,設(shè)法在保證安全的條件下提高褐煤的出力,如:a、適當(dāng)提高一次風(fēng)速偏置,提高其通風(fēng)出力及干燥出力;b、適當(dāng)降低旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速,控制在550rpm-600rpm之間;c、適當(dāng)放低其出口溫度,控制在53-60℃;d、控制磨煤機的石子煤量,控制每班不超過15斗;e、磨煤機熱風(fēng)調(diào)門正常盡量保持開足,冷風(fēng)調(diào)門保持關(guān)閉;f、磨煤機保持一定的檢查和大修周期,保證其碾磨出力等等。
4.2 優(yōu)化摻燒方案
4.2.1 褐煤盡量選擇與高熱值、低結(jié)渣性煤種摻燒,避免與貧煤、高結(jié)渣性煤種摻燒,并優(yōu)化其摻燒比例。
4.2.2 采取預(yù)混摻燒,煤場預(yù)先摻配好,或者皮帶預(yù)先摻配的方法,預(yù)先摻配的方式同時降低了入爐煤的水分與揮發(fā)分,有利于提高制粉系統(tǒng)的干燥出力與運行的安全性。
4.2.3 褐煤的摻燒比例應(yīng)綜合考慮制粉系統(tǒng)出力與帶負荷的要求、考慮制粉系統(tǒng)爆炸、爐內(nèi)結(jié)渣以及燃燒效果等各方面因素。
4.3 滿足參數(shù)及負荷的響應(yīng)能力
4.3.1 一次風(fēng)壓的優(yōu)化:在保證一次風(fēng)量正常調(diào)節(jié)需求的前提下,適當(dāng)提高了給煤量較低時的一次風(fēng)量設(shè)定值,優(yōu)化后的一次風(fēng)壓變化幅度為優(yōu)化前的1.7倍,從而大幅度增加了煤粉的快速響應(yīng)特性,提高了機組變負荷響應(yīng)性;另外由于褐煤比較難磨且水分較大,對摻燒褐煤的磨煤機熱風(fēng)量控制加一定的正偏置,保證干燥出力不受一次風(fēng)量自動控制影響,同時也提高了單臺磨的響應(yīng)性,這也是針對單臺磨的優(yōu)化方法。
4.3.2 送風(fēng)量及氧量的優(yōu)化:褐煤熱值較低,單位負荷總煤量增加,燃燒后煙氣量較大,導(dǎo)致汽溫相對較高,排煙損失較大,再熱器減溫水量較多,影響了機組經(jīng)濟性。因此,對送風(fēng)量和氧量設(shè)定值加上一定的正偏置,降低燃燒的火焰中心、提高預(yù)熱器換熱效率,從而大大降低排煙溫度和再熱器減溫水量,提高了鍋爐的效率。
4.3.3 二次風(fēng)配風(fēng)的優(yōu)化:根據(jù)不同煤種初始燃燒所需的空氣量,二次風(fēng)擋板控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)表達式為:二次風(fēng)擋板指令=f(相應(yīng)層燃料量)*分倉熱值修正。分倉熱值修正是根據(jù)該倉煤種發(fā)熱量情況由人工輸入。根據(jù)煤種情況,對二次風(fēng)擋板自動控制加入適當(dāng)?shù)钠茫梢蕴岣哒w燃燒效率及其穩(wěn)定性,還可以有效避免局部超溫、結(jié)焦或高溫腐蝕,另外通過對二次風(fēng)“倒寶塔”式的配風(fēng)進行適當(dāng)設(shè)置還可以有效控制脫銷系統(tǒng)進口NOX的濃度,保證環(huán)保指標。
4.4 結(jié)焦、積灰和管屏超溫問題的解決
4.4.1 合理、定期吹灰,正常情況下,嚴格執(zhí)行爐膛吹灰的相關(guān)規(guī)定,按要求進行爐膛吹灰。加強設(shè)備維護工作,保證吹灰器的正常投運,根據(jù)負荷、煤質(zhì)、各受熱面吹灰頻率等情況,合理進行吹灰。有針對性地加強爐膛受熱面吹灰工作,減少結(jié)焦、積灰情況,注意防止某些區(qū)域長時間不吹灰對煙氣分布及受熱面換熱產(chǎn)生影響。
4.4.2 定期檢查爐本體看火孔、爐底排渣情況,發(fā)現(xiàn)結(jié)焦要及時清除,結(jié)焦加劇應(yīng)逐級匯報;必要時可根據(jù)煙溫及減溫水量的變化增加吹灰次數(shù);遇大面積結(jié)焦時應(yīng)擇機降負荷塌焦,并更換煤質(zhì)。
4.4.3 減小熱偏差,常見的減小煙氣熱偏差的方法有以下三種:一是通過調(diào)整一次風(fēng)攜帶煤量,如調(diào)整一次風(fēng)速、調(diào)整一次風(fēng)管的縮孔等,這類方法效果不很明顯;二是通過改變爐內(nèi)燃燒器區(qū)的配風(fēng)方式,此類方法可能對煤粉的燃燒過程造成不利影響;三是通過反切風(fēng)來消除爐膛上部流場的殘余旋轉(zhuǎn)動量。經(jīng)綜合比較,反切風(fēng)技術(shù)的使用更為有效且在實際中應(yīng)用更為廣泛。
4.4.4 注意減溫水率的控制,保證過、再熱器有足夠的減溫水余量,發(fā)現(xiàn)減溫水率較高時,要及時進行運行調(diào)整。
褐煤大比例摻燒已勢在必行,對1000MW超超臨界鍋爐的節(jié)能降耗、環(huán)保要求、利潤保障等意義重大,因此進一步加強對其研究非常有必要。
[1]馬建宇.1000MW機組摻燒褐煤的燃燒控制優(yōu)化;諫電科技;2015年第2期
[2]沙龍.1000MW超超臨界褐煤鍋爐燃燒技術(shù)研究.哈爾濱工業(yè)大學(xué),2014年6月
[3]蒙毅.褐煤燃燒特性及煙煤鍋爐摻燒褐煤技術(shù).西安熱工研究院.2011年11月