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        50%離子膜堿汽耗超標(biāo)原因及改進(jìn)措施

        2017-06-23 13:49:32葉晶南寧化工集團(tuán)有限公司廣西南寧530000
        化工管理 2017年14期
        關(guān)鍵詞:機(jī)封燒堿真空度

        葉晶(南寧化工集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530000)

        50%離子膜堿汽耗超標(biāo)原因及改進(jìn)措施

        葉晶(南寧化工集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530000)

        面對(duì)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),為降低離子膜堿生產(chǎn)成本,找出離子膜堿汽耗高的原因并加以解決,對(duì)氯堿行業(yè)的發(fā)展有著重要的意義。本文主要分析影響50%離子膜堿汽耗的因素,然后根據(jù)影響因素,找出降低汽耗的方法。

        離子膜堿汽耗;可行性;影響因素

        離子膜堿在生產(chǎn)中需要關(guān)注能源的消耗問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題提出解決的方法,對(duì)能耗進(jìn)行一定程度的減少,提升能源的使用效率,增加資源的利用效率,從而進(jìn)一步為國(guó)家能源的節(jié)約和資源的管理提供保證,貫徹國(guó)家在節(jié)能減排方面的方針政策。

        1 離子膜堿汽耗的影響因素分析

        1.1 真空度

        真空度主要是通過(guò)真空密度等環(huán)境對(duì)制造工藝的影響,真空度對(duì)于汽耗的影響是較為明顯的,如果真空程度不足,對(duì)于物質(zhì)的反映可能造成不利的影響,物質(zhì)在反應(yīng)中受到雜質(zhì)等問(wèn)題的影響,造成整體的質(zhì)量受到破壞,需要更多的蒸汽去維持操作,并且收到的效果較差。因此在生產(chǎn)中可以將真空度進(jìn)行提高,使二次蒸汽的飽和溫度降低,從而提高了有效溫度差,除外,也降低了蒸汽冷凝水的溫度,因而也就更充分的利用了熱源,使蒸汽消耗降低。

        1.2 生蒸汽壓力

        蒸汽是堿液蒸發(fā)中的主要熱源,生蒸汽的壓力高低對(duì)蒸發(fā)能力有很大的影響。通常較高的一次蒸汽壓力,使系統(tǒng)獲得較大的溫差,單位時(shí)間所傳遞的熱量也相應(yīng)的增加,因而也使裝備具有較大的生產(chǎn)能力。在進(jìn)行生產(chǎn)的過(guò)程中,需要關(guān)注生蒸汽壓力,控制加熱蒸汽壓力的波動(dòng),防止蒸發(fā)過(guò)程出現(xiàn)不穩(wěn)定,縮小壓力變化對(duì)進(jìn)出口物料的濃度、溫度,甚至影響液面、真空度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的影響。

        1.3 堿損失率

        堿損失率是制造工藝中因?yàn)橹谱髟O(shè)備和制作工藝中的不成熟而造成的損失率過(guò)高的情況,制造的成本增加,提升了制造工序原料的投入,增加了成本,造成管理中資源浪費(fèi)和汽耗的增加。堿損失率的超標(biāo)使離子膜50%堿生產(chǎn)的汽耗嚴(yán)重超標(biāo),因此,只要降低堿損失率,即可顯著降低50%離子膜堿的汽耗。而影響堿損失率的因素主要有以下幾個(gè)原因:1、堿管連接處的跑、冒、滴、漏。2、50%堿泵機(jī)封漏。3、39%堿泵密封失效。4、換熱面積不夠。5、堿性廢水排放進(jìn)地溝不回收。

        2 針對(duì)汽耗較高,找出解決問(wèn)題的措施

        2.1 針對(duì)50%堿泵機(jī)封漏問(wèn)題進(jìn)行解決

        原來(lái)使用的50%堿泵進(jìn)出口短節(jié)為不銹鋼材質(zhì),容易被堿腐蝕而導(dǎo)致機(jī)封泄漏,造成系統(tǒng)停車(chē)。將腐蝕的不銹鋼管更換每隔兩、三個(gè)月會(huì)出現(xiàn)機(jī)封漏堿的現(xiàn)象,因此需要更換50%堿泵,防止因系統(tǒng)管道經(jīng)常泄露而造成的堿損失,更換1臺(tái)新的鎳泵,以解決原來(lái)使用的50%堿泵材質(zhì)及制作工藝等缺陷。同時(shí)在泵到位后做計(jì)劃進(jìn)行改造安裝,改善整體的制造效果,并積極根據(jù)情況針對(duì)新的設(shè)備進(jìn)行改造,保證設(shè)備的使用更加符合生產(chǎn)制造的需要,從而更好的保證技術(shù)革新的需要。

        2.2 39%堿泵密封失效補(bǔ)救措施

        39%堿泵機(jī)封水管用膠管連接,容易造成泵機(jī)封水管脫落,從而導(dǎo)致機(jī)封水壓力不夠及機(jī)封水量不足,影響機(jī)械密封性而導(dǎo)致燒堿泄漏。針對(duì)這種情況可以原來(lái)用軟膠管連接部位改成DN15的不銹鋼管,消除因機(jī)械密封性不好而導(dǎo)致燒堿泄漏,通過(guò)更換連接部位材質(zhì),解決了因機(jī)封密封失效而造成燒堿泄漏及頻繁檢修的頑癥,提升整體設(shè)備管理效果。

        2.3 換熱面積不夠技術(shù)改造

        換熱面積不夠會(huì)導(dǎo)致大量蒸汽無(wú)法冷凝,使50%堿出料存在溫度較高,蒸汽帶走部分堿而造成堿損失率大。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題在原有板式換熱器增加一些板片,降低50%堿出料溫度,以降低蒸汽帶出堿,因此需要購(gòu)買(mǎi)換熱器板片,材料到位后做計(jì)劃進(jìn)行改造。改造后,換熱器的有效換熱面積達(dá)到95m2,經(jīng)過(guò)觀察,循環(huán)水上水壓力明顯提高,堿液出口溫度進(jìn)一步降低,延緩堿液溫度升高的趨勢(shì),有效提高了循環(huán)水的冷卻能力,減少了因蒸汽帶堿部分引起的堿損失,提升了生產(chǎn)效率。

        3 經(jīng)過(guò)改造,取得效果分析(汽耗數(shù)據(jù)見(jiàn)下表)

        取得的結(jié)果分析

        從表中可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)行通過(guò)技術(shù)改造,取得了較好的效果,技改后汽耗得到明顯的降低。

        4 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)上述實(shí)驗(yàn),50%堿汽耗明顯降低,在節(jié)約能源方面取得了較大的進(jìn)步。減少了能源的使用,從而合理的進(jìn)行能源的管理。通過(guò)對(duì)能源資源的回收,可以將能源進(jìn)行反復(fù)使用,提升能源利用效率。

        [1]祝輝年,李永全,劉昌盛,侯亞楠.Nafion2030與Flemi?on8020SP離子膜在氯工程n-BiTAC865電解槽上運(yùn)行時(shí)槽電壓的影響因素[J].氯堿工業(yè),2016,01:14-17.

        [2]顧川川.離子膜法燒堿蒸發(fā)濃縮生產(chǎn)工藝分析[J].化工管理,2016,10:167.

        [3]王長(zhǎng)征,郭小芳,王興峰.離子膜燒堿生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核實(shí)踐[J].中國(guó)氯堿,2015,08:39-41.

        [4]黃振波,覃衛(wèi)國(guó),蘭赤壽,黃春賀.50%離子膜堿濃縮運(yùn)行總結(jié)[J].中國(guó)氯堿,2004,10:15-16+35.

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