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        脫硫廢水處理技術(shù)探討

        2017-06-21 15:05:27張廣文蔡井剛
        電力科技與環(huán)保 2017年3期
        關(guān)鍵詞:結(jié)晶污泥預(yù)處理

        李 佳,張廣文,蔡井剛

        (神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025)

        脫硫廢水處理技術(shù)探討

        李 佳,張廣文,蔡井剛

        (神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025)

        對國內(nèi)部分火電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)運行中存在的問題進(jìn)行分析優(yōu)化,通過比較幾種成熟的廢水深度處理技術(shù),綜合考慮工藝特點、投資費用等因素,提出高效經(jīng)濟的脫硫廢水“零排放”技術(shù)路線。

        脫硫廢水;零排放;膜法;蒸發(fā)結(jié)晶

        0 引言

        濕法脫硫工藝因其效率高、技術(shù)成熟、安全可靠等特點,被廣泛應(yīng)用于火電機組[1]。濕法脫硫會產(chǎn)生大量的廢水,其中含有大量懸浮物、重金屬離子和氯離子,處理十分困難。水資源日益匱乏,火力發(fā)電廠必須將脫硫廢水的處理回用工作放在重要位置,優(yōu)化技術(shù)路線,實現(xiàn)脫硫廢水的“零排放”。

        1 傳統(tǒng)物化法處理脫硫廢水工藝及建議

        1.1 物化法處理工藝及建議

        物化法即傳統(tǒng)三聯(lián)箱處理工藝,分為廢水中和沉淀、重金屬離子沉淀、混凝沉淀和澄清四個步驟。工藝流程:脫硫廢水進(jìn)入中和箱,加入石灰乳攪拌,堿性條件下去除氟化物和易形成氫氧化物沉淀的金屬離子;在反應(yīng)箱加入有機硫以去除其它重金屬離子;在絮凝箱絮凝沉淀,加入助凝劑增強絮凝效果;在澄清器內(nèi)實現(xiàn)污泥和上清液的分離,上清液自流至清水箱進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),合格后排入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)或回用,污泥由輸送泵輸送至壓濾機脫水,形成泥餅外運[2]。

        電廠實際廢水處理過程中,經(jīng)常發(fā)生系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、出水水質(zhì)差的問題,針對這些問題,解決措施如下:

        (1)加藥系統(tǒng)頻繁堵塞。石灰乳加藥系統(tǒng)通常布置在脫水樓一層,由于加藥單元距離三聯(lián)箱加藥點較遠(yuǎn),石灰乳易板結(jié),再加上加藥系統(tǒng)未能連續(xù)運行等因素,極易導(dǎo)致石灰乳加藥系統(tǒng)發(fā)生堵塞。解決措施:在加藥泵出口和進(jìn)口管道加裝自動沖洗系統(tǒng),根據(jù)加藥泵運行情況設(shè)定沖洗程序,保證系統(tǒng)停運時段管道內(nèi)的介質(zhì)為清水。

        (2)澄清器澄清效果差。澄清器內(nèi)水力停留時間短,絮凝物來不及沉淀隨水流溢到集水槽。污泥輸送泵故障時,底部污泥不能及時排除,導(dǎo)致刮泥機存在斷裂的風(fēng)險。解決措施:在澄清器上部取樣管處增加旁路,將上部清液引入清水箱,保證澄清器內(nèi)廢水有足夠的沉降時間;增加備用澄清器,防止污泥系統(tǒng)故障時造成整個系統(tǒng)停運。

        (3)板框壓濾機運行不穩(wěn)定。板框壓濾機對運行人員的操作水平要求較高,拉板卸泥不徹底極易造成后續(xù)漏泥現(xiàn)象。解決措施:增加備用板框壓濾機,及時更換濾布和相關(guān)配件;在集水槽處增加旁路,當(dāng)出水清澈時,通過旁路直接回收至清水箱,避免重復(fù)處理浪費藥劑。

        (4)水質(zhì)變化范圍大,加藥量難以控制。脫硫廢水污染物受到石灰石品質(zhì)、煤種、工藝水水質(zhì)、系統(tǒng)運行狀況、石膏脫水效果等諸多因素影響,水質(zhì)變化范圍大。在自動加藥模式下,會造成藥劑的浪費或加藥量不足達(dá)不到預(yù)期效果。解決措施:定期對脫硫廢水水質(zhì)進(jìn)行化驗,建立“化驗結(jié)果-加藥量”運行臺賬,便于找出規(guī)律。

        1.2 回用問題及建議

        物化法處理脫硫廢水后,僅僅使廢水中重金屬離子和懸浮物得到有效去除,但脫硫廢水中仍含有較高的鹽分,腐蝕性強,容易結(jié)垢,回用率低。目前僅有極少火力發(fā)電廠回用于水力沖灰、灰廠噴灑和除渣系統(tǒng)[3-6]。

        國內(nèi)某些沿海電廠用海水做冷渣水,采取焊接犧牲陽極塊的方法減緩設(shè)備的Cl-腐蝕,取得了良好的效果。依照海水的情況,對Cl-做出針對性處理后,脫硫廢水引入撈渣系統(tǒng)是可行的[7]。而如果直接引入,會造成系統(tǒng)堵塞和管道的腐蝕。

        1.3 污泥的處置

        隨著預(yù)處理效果的提升,污泥的產(chǎn)量也隨之增加?;谀壳半娏π袠I(yè)的實際情況,這部分污泥只能采取外委處置的方式,重金屬離子的存在導(dǎo)致污泥的性質(zhì)歸屬于危廢,產(chǎn)生的費用非常高。采用二級預(yù)處理工藝,將危廢與固廢最大限度地分離開來,最終實現(xiàn)固廢的回收利用,可以大大地降低危廢的外委費用。

        2 深度處理工藝在脫硫廢水中的應(yīng)用

        2.1 蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)

        目前國內(nèi)采用脫硫廢水“零排放”工藝的有河源電廠和三水恒益電廠兩家。

        河源電廠采用“二級預(yù)處理+蒸發(fā)結(jié)晶”,系統(tǒng)總投資9750萬元[8],預(yù)處理系統(tǒng)采用兩級反應(yīng)+沉淀和澄清處理,一級投加Ca(OH)2,二級投加Na2CO3軟化水質(zhì)。蒸發(fā)結(jié)晶處理采用四效立管強制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶工藝,蒸發(fā)系統(tǒng)分為熱輸入部分、熱回收部分、結(jié)晶轉(zhuǎn)運部分和附屬系統(tǒng)部分,結(jié)晶通過離心機和干燥床制得固體結(jié)晶鹽[9]。河源電廠脫硫廢水本身水質(zhì)相對較好,經(jīng)過軟化預(yù)處理后鈣鎂離子含量降低至1~2mmol/L,濁度<2NTU[10],干燥后得到的鹽結(jié)晶品質(zhì)較好。該工藝系統(tǒng)極高的能耗限制了其在脫硫廢水零排放處理領(lǐng)域的推廣[11]。

        三水恒益電廠零排放技術(shù)來自美國J&Y 公司,采用兩級臥式MVC+兩級臥式MED蒸發(fā)結(jié)晶工藝,相比于四效蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),機械蒸汽壓縮技術(shù)的能耗低;但恒益電廠采用了不軟化處理,結(jié)垢傾向嚴(yán)重,清洗頻繁。同時,結(jié)晶鹽含有重金屬,屬于危廢無法回收,增加了電廠運營成本[12]。

        2.2 煙道蒸發(fā)技術(shù)

        國外應(yīng)用較多的是脫硫廢水“煙道蒸發(fā)”技術(shù),其工藝流程如圖1所示,根據(jù)燃煤鍋爐的整體煙氣流程和脫硫廢水的特點進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,將脫硫系統(tǒng)排出的漿液與加壓空氣混合后,經(jīng)霧化噴入空預(yù)器與除塵器之間煙道內(nèi),在雙流體霧化噴嘴的作用下霧化成微小的水滴,利用高溫?zé)煔庥酂釋⑺瓮耆舭l(fā),廢水蒸發(fā)后所析出的金屬鹽、懸浮物等物質(zhì)隨煙氣進(jìn)入除塵系統(tǒng)中被脫除[13]。但該方法容易增加煙氣濕度,造成電除塵低溫腐蝕,對電除塵器提出了更高要求[14]。

        圖1 “煙道蒸發(fā)”工藝流程

        2.3 膜法分離濃縮技術(shù)

        膜法分離在水處理行業(yè)廣泛應(yīng)用,但由于脫硫廢水水質(zhì)惡劣,對膜法技術(shù)提出了更高要求。周衛(wèi)青[15]等人利用化學(xué)-微濾膜工藝,對Ni、Cd、Cr、Zn、Cn、Hg、Pb的去除率分別為90.68%、70.43%、86.68%、80.08%、92.08%,處理后濁度<0.1NTU,但運行一段時間后出現(xiàn)膜污染現(xiàn)象。

        電滲析技術(shù)是膜分離技術(shù)的一種。電滲析過程是電化學(xué)過程和滲析擴散過程的結(jié)合,在外加直流電場的驅(qū)動下,利用離子交換膜的選擇透過性實現(xiàn)溶液淡化、濃縮、精制或純化等目的。電滲析運行過程中陰極和膜上容易結(jié)垢,影響出水水質(zhì),縮短設(shè)備的使用時間,電滲析技術(shù)對進(jìn)水水質(zhì)要求嚴(yán)格,耗電量和耗水量偏高。

        目前,國內(nèi)一些學(xué)者提出用納濾膜對一價離子與二價離子進(jìn)行分離,其中氯化鈉進(jìn)入后續(xù)的蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),含有硫酸根的溶液回收至預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行沉淀,從而減少了用于蒸發(fā)結(jié)晶的廢水量。處理流程為:軟化預(yù)處理→納濾濃縮→結(jié)晶。該技術(shù)的亮點是能耗低,但與其他膜技術(shù)一樣面臨著易污染堵塞、膜使用壽命短的問題。

        膜蒸餾(MD)是近年來發(fā)展起來的一種新型膜分離技術(shù),以疏水微孔膜為介質(zhì),在膜兩側(cè)蒸氣壓差的作用下,料液中揮發(fā)性組分以蒸氣形式透過膜孔,從而實現(xiàn)分離的目的。游文婷等[16]選擇自制的PTFE平板膜組件分別對硫酸鈉與氯化鈣的模擬廢水進(jìn)行處理,出水水質(zhì)均穩(wěn)定在較低的水平,截留率接近100%。Sivakumar等[17]用MD裝置處理總可溶性固體含量為2332mg/L的煤礦廢水,經(jīng)中空纖維VMD處理后,去除率為 99.9%。隨著國內(nèi)膜蒸餾技術(shù)的研究深入開展,有效地應(yīng)用于廢水處理行業(yè)不會很遙遠(yuǎn)。

        3 “立式降膜蒸發(fā)+FC結(jié)晶”工藝

        結(jié)合以上工藝技術(shù)特點,建議采用脫硫廢水零排放工藝流程如圖2所示。

        圖2 MVR“立式降膜蒸發(fā)+FC結(jié)晶”工藝

        從圖2可以看出,軟化預(yù)處理采用二級預(yù)處理工藝,一級反應(yīng)中,最大限度實現(xiàn)重金屬離子的沉降,通過一級澄清器將底部含有重金屬的污泥送至板框壓濾機,形成的污泥屬于危廢;二級反應(yīng)主要除去硬度,減少蒸發(fā)結(jié)晶器結(jié)構(gòu)傾向,二級澄清器底部的污泥重金屬含量低,可用于制磚。吳來貴[8]等人用水泥作為同化料,同污泥進(jìn)行不同配比試驗,結(jié)果表明水泥與污泥的比例大于7∶3的情況下,污泥磚強度滿足使用要求,采用《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)浸出毒性鑒別》(GB/T5085.3-2007)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒別,證明污泥磚滿足環(huán)保要求,因其氯離子含量較大,僅用于地面或圍墻用磚。

        MVR利用蒸發(fā)系統(tǒng)自身產(chǎn)生的二次蒸汽及其能量,經(jīng)蒸汽壓縮機壓縮做功,提升二次蒸汽的熱能,如此循環(huán)向蒸發(fā)系統(tǒng)供熱,從而減少對外界能源的需求,降低運行成本。

        立式降膜蒸發(fā)器是料液由蒸發(fā)室的頂部加入,經(jīng)布膜器分布后,在重力作用下沿壁面呈膜狀向下流動并被蒸發(fā)。氣液混合物氣液分離后,完成液由分離器排出。立式降膜蒸發(fā)技術(shù)較為成熟,且具有傳熱系數(shù)高、料液走管程的特點[18]。

        4 結(jié)語

        (1)傳統(tǒng)的三聯(lián)箱工藝,通過技改和優(yōu)化可以有效提升系統(tǒng)的處理效果。

        (2)深度處理工藝路線,存在投資運營費用高、系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、產(chǎn)品回收率等各方面的制約。

        (3)“立式降膜蒸發(fā)+FC結(jié)晶”工藝路線,技術(shù)較為成熟、建設(shè)運營費用較低,可以作為脫硫廢水“零排放”工藝路線的一條重要參考。

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        B

        1674-8069(2017)03-022-03

        2016-11-16;

        2016-12-29

        李 佳(1984-),男,山西陽泉人,主要從事火電廠化學(xué)水處理技術(shù)研究工作。E-mail:188138@ghepc.com

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