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        重油催化裂化結(jié)焦原因及改進(jìn)措施

        2017-06-16 00:25:53張偉
        科學(xué)與財(cái)富 2017年17期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦

        張偉

        (中國(guó)石油哈爾濱石化公司)

        摘 要:本文主要以某商家生產(chǎn)的重油催化裂化裝置作為主要論述對(duì)象,該設(shè)備的裝置原料主要是以海洋重質(zhì)環(huán)烷基渣油為主。相關(guān)人員在對(duì)重油進(jìn)行加工的過程中,生焦量大概占據(jù)進(jìn)料量的一小部分,并且會(huì)受到各種因素產(chǎn)生的影響,有時(shí)候所帶帶來的影響會(huì)給裝置的順利運(yùn)作帶來不利影響。基于此,從以下幾個(gè)方面對(duì)重油催化裂化結(jié)焦的原因進(jìn)行分析,并且依據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)提出恰當(dāng)?shù)奶幚硎侄?,提供給相關(guān)人士,供以借鑒。

        關(guān)鍵詞:重油催化裂化;沉降器;霧化蒸汽;結(jié)焦;原因

        某商家生產(chǎn)的重油催化裂化裝置是在近幾年開始使用的,反應(yīng)器的安裝是采取同軸的方式進(jìn)行布置的,系統(tǒng)的總體高度大概為57m,并采取器內(nèi)再生燒焦的形式。對(duì)于旋分器的出口來說,是不具有水平擋板的,沉降器的上面一般都會(huì)安有防焦蒸汽。提升管的整體長(zhǎng)度大概為44m,設(shè)置適量的油噴嘴。在實(shí)際加工的時(shí)候,裝置如果是在順利生產(chǎn)的時(shí)候所生成的焦量通常是接近10%的進(jìn)料量,會(huì)在某種程度上受到不同環(huán)境帶來的影響,有時(shí)候還會(huì)出現(xiàn)焦塊的情況,從而對(duì)設(shè)備帶來嚴(yán)重的危害。

        1 焦塊的外觀特性及產(chǎn)生方式

        1.1 焦塊的外觀特性

        根據(jù)焦塊的外觀特性,可把焦劃分為軟焦和硬焦兩類。軟焦表面為黑灰色,焦塊松散,易粉碎,含有大量催化劑顆粒,焦塊內(nèi)部呈層狀結(jié)構(gòu),含有空隙部分,焦的主體是催化劑顆粒。軟焦多發(fā)生在沉降器內(nèi)壁、旋風(fēng)分離器外壁等油氣流速較低或相對(duì)靜止的區(qū)域。裝置檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)沉降器旋分料腿全部被焦包裹,直徑增加了近2倍。結(jié)焦主要為軟焦,軟焦在沒有空間約束的條件下,可以形成尺寸很大的焦塊。若在結(jié)焦過程中,油氣液滴的量逐漸增大并沉積,則軟焦會(huì)趨于硬化。軟焦的結(jié)焦量很大,也是危害最大的一種焦。

        1.2 焦塊的產(chǎn)生方式

        根據(jù)焦的產(chǎn)生方式,可以劃分為以下4類:(1)催化焦:烴類在催化劑活性中心上反應(yīng)時(shí)生成的焦,其氫/碳質(zhì)量比較低,約為0.4。(2)附加焦:原料中的生焦前身物(主要是膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等高沸點(diǎn)、稠環(huán)芳烴化合物)在催化劑表面或其他表面上脫氫縮合反應(yīng)生成的焦。(3)可汽提焦:也稱劑/油比焦,在汽提器內(nèi)因汽提不完全而殘留在催化劑上的重組分烴類生成的焦,其氫/碳比較高??善峤沟牧颗c汽提器的汽提效率、催化劑的孔結(jié)構(gòu)狀況等因素有關(guān)。(4)污染焦:重金屬沉積在催化劑的表面上,促進(jìn)油氣脫氫縮合反應(yīng)而產(chǎn)生的焦。

        重油催化裂化裝置原料的摻渣比基本保持在70%以上,原料性質(zhì)見表1。從原料性質(zhì)可以看出,原料相對(duì)密度大,殘?zhí)恐蹈哌_(dá)8%以上,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)均較高,芳烴達(dá)到了30%以上,是典型的海洋重質(zhì)環(huán)烷基催化料。而膠質(zhì)中的芳碳約85%~92%轉(zhuǎn)化為焦炭,提升管內(nèi)油劑混合溫度在550℃以下,因此重油噴在催化劑表面時(shí)不能完全汽化,部分以液相形式存在,為結(jié)焦提供了前提條件,膠質(zhì)和瀝青是比重芳烴更重的餾分,含有5個(gè)以上芳環(huán),屬于稠環(huán)芳烴結(jié)構(gòu),在高溫反應(yīng)過程中主要是脫氫縮合反應(yīng)生成焦炭,本裝置結(jié)焦應(yīng)以附加焦為主。

        2 結(jié)焦產(chǎn)生的原因及改進(jìn)措施

        2.1嚴(yán)格控制噴油時(shí)機(jī)

        以往催化裂化裝置開工時(shí),提升管噴油時(shí)機(jī)主要是以提升管反應(yīng)溫度為參照,即達(dá)到550℃時(shí)啟動(dòng)進(jìn)油程序。此時(shí)容易出現(xiàn)提升管溫度與沉降器溫度不一致的情況,造成原料噴入后,催化劑熱量被原料及霧化蒸汽吸收進(jìn)入沉降器,致使沉降器溫度降低,反應(yīng)后油氣中的重組分就會(huì)冷凝黏附在沉降器內(nèi)結(jié)焦。經(jīng)嚴(yán)格控制后,開工時(shí)催化劑循環(huán)流化,當(dāng)達(dá)到噴油溫度(550℃)時(shí),盡量將溫度維持一段時(shí)間后再噴油,確保整個(gè)系統(tǒng)溫度恒定。從提升管開始噴油一直到正常進(jìn)料量,始終保持出口溫度高于正常生產(chǎn)時(shí)的溫度。

        2.2 提高霧化蒸汽品質(zhì)

        由于催化裂化是屬于氣固接觸反應(yīng),這樣就促使催化原料所具有的高沸點(diǎn)組分實(shí)現(xiàn)不了全部氣化的目的,這種情況會(huì)在提升管上面出現(xiàn)“濕催化劑”的情況,逐漸發(fā)生結(jié)焦的情況。產(chǎn)生這種現(xiàn)象除了與噴嘴的種類及其安裝方面的因素之外,還和霧化蒸汽質(zhì)量有著密切的聯(lián)系。相關(guān)人員在對(duì)裝置改造的前期階段,所選擇的霧化蒸汽主要來源于1.0MPa低壓蒸汽管網(wǎng),而溫度一般控制在大概215%的范圍。因?yàn)樵谡麄€(gè)場(chǎng)子中所具有的低壓蒸汽管網(wǎng)會(huì)頻繁出現(xiàn)波動(dòng)的情況,這樣就不能確保霧化蒸汽壓力。當(dāng)經(jīng)過改造完成以后,霧化蒸汽主要采取的是低壓蒸汽,這樣可以確保蒸汽壓力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的性能,并且霧化蒸汽所產(chǎn)生的溫度應(yīng)當(dāng)要比預(yù)熱溫度要高出10%左右,與此同時(shí)相關(guān)人員還應(yīng)當(dāng)將所得到的增氣量提高到進(jìn)料量相近8.5%的范圍內(nèi)。通過上面描述的進(jìn)行調(diào)整以后,就可以清楚的看到提升管里面出現(xiàn)結(jié)焦的情況不多,較好的說明該方法可以有效的對(duì)發(fā)生結(jié)焦的情況起到遏制的作用。

        2.3 縮短沉降器停留時(shí)間

        油氣與催化劑都已經(jīng)離開提升管以后,再進(jìn)入到相應(yīng)的沉降器以后,油氣倘若無法在第一時(shí)間引出有關(guān)反應(yīng)終止以后,其在沉降器里面處于停留的狀態(tài)會(huì)不間斷初選熱裂化反應(yīng),與此同時(shí)油氣停留的時(shí)間較長(zhǎng)的話,那么會(huì)致使重油液滴黏壁出現(xiàn)較大的概率,從而產(chǎn)生結(jié)焦的概率就會(huì)增加。當(dāng)前,在該裝置中,是在操作的時(shí)候加以控制,并依據(jù)氣壓計(jì)所產(chǎn)生負(fù)荷的狀況最大程度避免出現(xiàn)過大的反應(yīng)壓力,確保反應(yīng)系統(tǒng)所產(chǎn)生的差壓保持在40~45kPa的范圍內(nèi)即可。下一步主要采取國(guó)內(nèi)外新型技術(shù)從而盡可能減少停留時(shí)間,避免結(jié)焦情況的出現(xiàn)。

        2.4 其他改進(jìn)措施

        相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)將沉降器防焦蒸汽量都是從以往設(shè)計(jì)的800kg/h逐漸轉(zhuǎn)變成1000kg/h,與此同時(shí)將防焦蒸汽溫度加以提升,減少流量過小而致使蒸汽噴嘴出現(xiàn)堵塞的情況,及其蒸汽和油氣之間所產(chǎn)生的溫差情況,減少出現(xiàn)油氣冷凝的情況。這時(shí)候相關(guān)人員還應(yīng)當(dāng)采取干氣亦或是蒸汽混合預(yù)提升手段,能夠在相關(guān)高活性分子篩上得到反應(yīng),避免減少焦炭及其干氣產(chǎn)生的效率,提高目的產(chǎn)品質(zhì)量,與此同時(shí)相關(guān)的鎳等金屬還起到了鈍化的作用。

        結(jié)束語

        總而言之,對(duì)于催化裂化裝置來說,產(chǎn)生結(jié)焦的因素存在諸多種,利用對(duì)某公司生產(chǎn)出來的0.8Mt/a重油催化裂化裝置所出現(xiàn)的結(jié)焦情況進(jìn)行了研究,并找出了問題所在,從而采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行了處理。主要采取了諸多處理手段,例如穩(wěn)定操作、提高防焦蒸汽量質(zhì)量等。當(dāng)采取以上措施以后,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作,沉降器出現(xiàn)結(jié)焦的次數(shù)明顯降低,較好的說明了以上這些措施都能夠在某種程度上抑制沉降器出現(xiàn)結(jié)焦的概率。

        參考文獻(xiàn)

        [1]黃宏全.小型催化裂化裝置提升管結(jié)焦的原因分析與對(duì)策[J].化工技術(shù)與開發(fā),2009(11).

        [2]張春曉,匡忠斌,令進(jìn)儒,于勝利,艾東武.催化裂化裝置沉降器結(jié)焦及預(yù)防措施[J].天然氣與石油,2009(04).

        [3]楊年興,王勇,韓德武.催化裂化沉降器結(jié)焦過程的研究進(jìn)展[J].廣州化工,2008(01).

        [4]羅強(qiáng),趙宇鵬,高生.催化裂化沉降器結(jié)焦的原因及對(duì)策[J].煉油技術(shù)與工程,2003(06).endprint

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