摘 要:針對火電廠600MW燃煤鍋爐發(fā)生的一起由于單側(cè)空預(yù)器跳閘引起電袋除塵器濾袋超溫?fù)p壞的故障,進(jìn)行原因分析和處理,并采取有效的應(yīng)對措施,杜絕除塵器濾袋高溫?fù)p壞故障的發(fā)生,保證鍋爐重要輔助設(shè)備的運行安全,保證環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:600MW;電袋除塵器;濾袋超溫;應(yīng)對與處理
1 概述
某廠600MW機(jī)組鍋爐型號為DG2012/26.15-Ⅱ2,型式為∏型布置、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、前后墻對沖燃燒方式、旋流燃燒器、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)露天布置、采用內(nèi)置式啟動分離系統(tǒng)、三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、采用正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)、超超臨界參數(shù)變壓直流本生型鍋爐。
鍋爐除塵設(shè)備配置電袋復(fù)合式除塵器:除塵器的前部為兩個電場的電除塵區(qū),后部為兩個布袋除塵區(qū)。其工作原理為:在電袋復(fù)合除塵器中,含塵氣體先通過前級電場區(qū),絕大部分粉塵被收集,未被捕集的已荷電粉塵進(jìn)入后級袋場區(qū),氣體通過濾袋被過濾后進(jìn)入凈氣室,干凈氣體匯集到出口煙道排出,電袋除塵器袋除塵區(qū)技術(shù)參數(shù)見表1。
表1
2 故障經(jīng)過
2015.10.16,600MW鍋爐A空預(yù)器主電機(jī)聯(lián)軸器脫扣,導(dǎo)致A空預(yù)器停轉(zhuǎn)并卡死,由于除塵器A側(cè)入口煙氣擋板未能及時關(guān)閉,致使高溫?zé)煔膺M(jìn)入除塵器內(nèi)部導(dǎo)致約2200條濾袋超溫?zé)邸?/p>
08:07,鍋爐電袋除塵器A列入口煙溫達(dá)到170℃的高溫報警值,“A列左室高溫報警”與“A列右室高溫報警”指示燈亮,此后除塵器A列入口煙溫持續(xù)上升,至08:35達(dá)到最高的325℃,接著開始下降,到09:54,除塵器A列入口煙溫降低至219℃,此后煙氣溫度持續(xù)降低,11:45,除塵器A列入口煙溫降低至170℃,高溫報警信號消失。
3 故障原因分析
3.1 初步原因
鍋爐電袋除塵器濾袋的材質(zhì)為PPS+PTFE浸漬,濾袋允許連續(xù)使用溫度為≤160℃,濾袋允許最高使用溫度為≤190℃(每次不超過10min)。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn):鍋爐A空預(yù)器聯(lián)軸器底部布滿粉末,有聯(lián)軸器金屬粉末及緩沖膠圈碎片??梢耘袛嗍怯捎诼?lián)軸器緩沖膠圈老化,磨損后,導(dǎo)致聯(lián)軸器電機(jī)側(cè)和輸入軸側(cè)爪型部分互相碰磨,磨穿后導(dǎo)致互相脫扣。而A空預(yù)器停轉(zhuǎn)后,大量的高溫?zé)煔膺M(jìn)入后部A列電袋除塵器內(nèi),造成布袋區(qū)域的濾袋超溫?zé)邸?8:07~11:45約3.5h的時間內(nèi),除塵器A列入口煙溫超過170℃的高溫報警值,最高達(dá)325℃,已經(jīng)大大超出除塵器濾袋的正常使用范圍。
3.2 檢查濾袋
3.2.1 A列除塵器布袋一區(qū)左室,迎煙氣側(cè)的前數(shù)8排共416條濾袋內(nèi)部出現(xiàn)鼓泡或高溫?zé)郜F(xiàn)象,其余表面檢查無異常;A列布袋一區(qū)右室,粗略統(tǒng)計共有847條濾袋出現(xiàn)鼓泡或高溫?zé)郜F(xiàn)象(見圖1、圖2)。A列除塵器布袋一區(qū)左室的兩個灰斗內(nèi)有13條濾袋跌落,而A列布袋一區(qū)右室的兩個灰斗內(nèi)有31條濾袋跌落,合計A列布袋一區(qū)共有44條濾袋及袋籠跌落灰斗。
3.2.2 由于A列除塵器布袋一區(qū)右室的濾袋總數(shù)合計為1248條,而初步外觀檢查后發(fā)現(xiàn):鼓泡、高溫?zé)刍虻浠叶返臑V袋共有847+31=878條,初步計算A列布袋一區(qū)右室外觀損壞的濾袋數(shù)量占總數(shù)的70.35%,專業(yè)會議討論后,決定將A列布袋一區(qū)右室的1248條濾袋全部更換處理,而A列布袋一區(qū)左室則擴(kuò)大更換前12排共624條濾袋。
3.2.3 A列除塵器布袋二區(qū)左室沒有發(fā)現(xiàn)濾袋鼓泡或高溫?zé)?,A列布袋二區(qū)右室約312條濾袋出現(xiàn)鼓泡或高溫?zé)郜F(xiàn)象,更換數(shù)量為312條。
3.2.4 擴(kuò)大檢查有破損跡象的濾袋,最終確定約2200條左右的濾袋及袋籠需要更換處理。
4 處理與防范措施
4.1 處理情況
10月26日~11月1日,施工隊進(jìn)廠進(jìn)行濾袋和袋籠的更換工作(見圖3、圖4)。
(1)拆除失效的濾袋及袋籠,更換新的濾袋及袋籠,數(shù)量為2200套;(2)更換變形損壞的壓縮空氣噴吹管法蘭的金屬纏繞墊,數(shù)量為100件;(3)外觀檢查無缺陷的濾袋進(jìn)行有代表性的抽樣檢測,共抽檢四條,檢測結(jié)論:受高溫影響,濾袋收縮嚴(yán)重,與袋籠配合太緊,在運行過程中,濾袋與袋籠容易摩擦造成破損。此外由于濾袋使用時間只有一個月,使用時間較短,高溫后暫未看出明顯的氧化腐蝕,纖維狀態(tài)保持良好,但濾袋收縮后與袋籠抱緊,造成橫向強(qiáng)力有明顯衰減。
截至11月1日23:50結(jié)束損壞濾袋的更換工作,恢復(fù)電袋除塵器備用,11月2日01:00~02:00,除塵器濾袋預(yù)涂灰工作結(jié)束,05:30,機(jī)組點火啟動。18:43,機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。
4.2 防范措施
4.2.1 對機(jī)組重要輔機(jī)使用橡膠制品的配件進(jìn)行排查并立即安排整改,防止老化現(xiàn)象。
4.2.2 除塵器崗位人員認(rèn)真監(jiān)視除塵器入口煙溫變化情況,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理。
4.2.3 對除塵器的配套保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行完善,建議將除塵器高溫報警信號接入主機(jī)畫面,提醒集控運行人員重視,并加強(qiáng)與除塵器崗位人員的溝通,當(dāng)除塵器入口煙溫超溫時必須及時切斷高溫?zé)煔?,阻止其進(jìn)入除塵器內(nèi)部,必要時降負(fù)荷或停爐處理。
4.2.4 當(dāng)鍋爐發(fā)生“四管”爆裂時,煙氣溫度通常會下降或出現(xiàn)空預(yù)器出口一側(cè)煙氣溫度升高,另一側(cè)煙氣溫度降低的情況,同時煙氣中的含水量急劇增加且煙氣溫度急劇下降。此時運行人員應(yīng)根據(jù)報警信號進(jìn)行如下處理:清灰控制采取必要的防護(hù)措施,如停止清灰或降低清灰頻率以確保濾袋上面有相當(dāng)厚度的粉塵層,從而隔絕濕煙氣直接與濾袋表面接觸。
參考文獻(xiàn)
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[2]福建龍凈環(huán)保股份有限公司.TE型電袋復(fù)合除塵器運行維護(hù)手冊[Z].
作者簡介:孟軍(1974,4-),男,漢族,山西武鄉(xiāng)人,專科學(xué)歷,工程師,研究方向:燃煤機(jī)組環(huán)保設(shè)備管理。