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        淺談#3鍋爐結(jié)焦原因綜合分析及所采取措施

        2017-06-15 11:18:27朱小翠
        魅力中國 2016年31期
        關(guān)鍵詞:吹灰風(fēng)門結(jié)焦

        產(chǎn)生結(jié)焦的先決條件是呈熔融狀態(tài)灰顆粒與壁面碰撞。爐內(nèi)燃燒著的顆粒隨氣流運(yùn)動,氣流場決定氣流向壁面的沖刷程度,以及與壁面碰撞的機(jī)率。其首先在受熱面或其它壁面上形成一層初始的沉積層,其結(jié)果是管壁傳熱效果變差,壁面溫度升高,熔融灰粒在接近壁面時的冷卻過程減弱,熔融灰粒便不能快速冷卻成固體灰粒,當(dāng)其接觸壁面時讓處于熔融或半熔融狀態(tài),最終黏附到壁面上累積成焦塊。

        現(xiàn)在#3爐結(jié)焦比較頻繁,通過相關(guān)燃燒數(shù)據(jù)的分析總結(jié)并進(jìn)行了一定的合理化調(diào)整,現(xiàn)階段結(jié)焦有所改善,現(xiàn)就一些措施及執(zhí)行情況總結(jié)如下:

        一、與熱控配合調(diào)整校對有關(guān)磨煤機(jī)分離器出口風(fēng)速,保持前后墻燃燒器平衡對沖

        由于各磨煤機(jī)分離器出口一次風(fēng)速存在不同程度偏差,如:A磨A5粉管與C磨C2粉管做對沖,A磨A5粉管風(fēng)速20m/s,C磨C2粉管風(fēng)速28m/s,兩者對沖風(fēng)速不均勻,火焰中心即會產(chǎn)生偏移。由于各運(yùn)行磨煤機(jī)出口風(fēng)速均不同程度存在偏差,經(jīng)研究并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對各運(yùn)行磨煤機(jī)部分縮孔進(jìn)行了調(diào)整。執(zhí)行情況如下:1. A4,A6,B1,B2,B6,C1,C2,C3,C5粉管就地開關(guān)不跟蹤,風(fēng)速也沒變化,懷疑縮孔門損壞。2. A2粉管風(fēng)速由原來20m/s調(diào)高至24m/s,縮孔門跟蹤正常。

        二、適當(dāng)降低磨煤機(jī)兩側(cè)燃燒器出力,增強(qiáng)中間燃燒器出力

        近期#3爐結(jié)焦主要集中在東西兩側(cè)水冷壁,通過上次停爐進(jìn)入爐膛觀察,發(fā)現(xiàn)東西兩側(cè)燃盡風(fēng)夾角處有結(jié)焦痕跡,所以本次又對各運(yùn)行磨煤機(jī)#1,#6出口粉管出力進(jìn)行干預(yù),適當(dāng)降低此兩分管出力,以期讓其它粉管增加出力,盡量控制火焰在中心部位燃燒,以期減輕側(cè)墻結(jié)焦量。具體執(zhí)行情況如下:1. A1,A6,C6,B1,B6,E6就地關(guān)一圈,其跟蹤不動,風(fēng)速也無變化,懷疑縮孔門損壞。2.C1,E1就地關(guān)一圈,其跟蹤靈活,風(fēng)速輕微變化。

        三、根據(jù)負(fù)荷情況適當(dāng)調(diào)整吹灰方式

        根據(jù)負(fù)荷及時加強(qiáng)吹灰工作,根據(jù)吹灰器布置分時段分區(qū)域吹灰。具體執(zhí)行情況:1.會同廠家修訂《鍋爐吹灰運(yùn)行管理制度》,現(xiàn)已嚴(yán)格執(zhí)行。2.加強(qiáng)對#3爐A側(cè)空預(yù)器吹灰工作,高負(fù)荷期間可適當(dāng)提高吹灰壓力至2.0Mpa。

        四、調(diào)整一二次風(fēng)配風(fēng)減小兩側(cè)煙溫偏差

        此前空預(yù)器出口二次風(fēng)A、B兩側(cè)風(fēng)量相差200t/h左右,出口二次風(fēng)溫度A、B兩側(cè)差10℃左右,造成爐膛火焰煙溫偏差,爐膛出口煙溫兩側(cè)偏差大易造成凝渣管局部結(jié)焦。通過一、二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整,爐膛左右煙溫偏差由原來偏差50--100℃,現(xiàn)減小到0--30℃。

        (一)煤粉濃度與細(xì)度對鍋爐結(jié)焦的影響,

        濃度高的煤粉,增加燃燒器出口處熱負(fù)荷,如果靠近爐墻,就會在爐墻附近形成還原性氣氛,易引起在爐墻上結(jié)焦。粗煤粒從燃燒器出來后容易脫離主流,導(dǎo)致燃燒的粉粒和煤粒撞擊水冷壁管,造成結(jié)焦。煤粉細(xì),使著火點(diǎn)提前易在噴口處結(jié)焦,煤粉粗,著火推遲,火焰中心上移,爐膛出口溫度升高,易在爐膛出口處結(jié)焦。12月5號分別對A B C E磨煤機(jī)進(jìn)行取樣,A磨分離器轉(zhuǎn)速90%煤粉細(xì)度R90=0.7108 , B、C、E磨分離器轉(zhuǎn)速95%,煤粉細(xì)度R90=3.3344、1.4688、0.9432。煤粉細(xì)度過細(xì),但目前判斷不是結(jié)焦的主因。

        (二)爐底漏風(fēng)對鍋爐結(jié)焦的影響。

        爐底漏風(fēng)會造成爐膛火焰中心上移,使?fàn)t膛出口溫度升高。爐膛出口溫度過高,會導(dǎo)致凝渣管工作環(huán)境惡化,無法達(dá)到正常凝渣、落渣的效果,容易在此處產(chǎn)生結(jié)焦、堆焦。執(zhí)行情況:1.觀察完火后及時關(guān)閉觀察孔,禁止長時間觀察孔開著。2.干渣機(jī)人孔門無特殊情況禁止打開。3.聯(lián)系檢修治理爐底漏風(fēng)。4.采用倒塔式配風(fēng),開大上層二次風(fēng)壓、燃盡風(fēng),適當(dāng)減小下層二次風(fēng),以達(dá)到降低爐膛出口煙溫的目的。

        五、制粉系統(tǒng)啟停對鍋爐結(jié)焦的影響

        啟動單數(shù)制粉系統(tǒng)時,容易發(fā)生對側(cè)(前、后墻)水冷壁結(jié)焦,此種情況可適當(dāng)開大對側(cè)二次風(fēng),防止火焰前后過度偏移。目前已調(diào)整。

        另外制粉系統(tǒng)啟停對爐膛燃燒擾動較大,如啟停過程操作不當(dāng)也會加劇爐膛結(jié)焦。因此對磨煤機(jī)啟停中的注意事項(xiàng)做了一下具體的規(guī)定。

        (一)啟動制粉的注意事項(xiàng)

        ①磨煤機(jī)的出口門打開后首先應(yīng)建立密封風(fēng)系統(tǒng),密封風(fēng)壓在2000Pa相當(dāng)于正常運(yùn)行帶走2t\h的煤粉量,(如筒體里面有余粉),此時開啟密封風(fēng)就對鍋爐燃燒就產(chǎn)生了擾動,所以建立差壓時也應(yīng)緩慢。

        ②緩慢開啟熱風(fēng)門及旁路風(fēng)門對筒體及輸粉管道進(jìn)行初期預(yù)暖,溫升速度快時可適當(dāng)開啟冷風(fēng)門,預(yù)暖階段出口風(fēng)速可保持低點(diǎn),待出口風(fēng)溫達(dá)到啟磨條件時方可適當(dāng)提高風(fēng)速并啟磨,根據(jù)料位建立速度,出口溫度的變化,緩慢開啟容量風(fēng)門,此時注意調(diào)整好過熱度在正常范圍內(nèi),其二次風(fēng)門及時做相應(yīng)調(diào)整。

        ③對沖磨組二次風(fēng)也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整,燃盡風(fēng)可適時開大。

        ④當(dāng)各參數(shù)運(yùn)行正常方可投入自動運(yùn)行。

        ⑤要點(diǎn):⑴密封風(fēng)壓的建立,⑵提前小風(fēng)量(熱風(fēng))進(jìn)行暖磨,⑶開啟風(fēng)門時應(yīng)緩慢,⑷禁止直接輸入數(shù)字開啟,⑸與對沖磨組出力調(diào)平,如單臺上層磨可適當(dāng)減小其出力⑹及時調(diào)整其他參數(shù)。

        (二)停止制粉的注意事項(xiàng)

        ①手動輸入料位指令降低磨料位,此時給煤機(jī)應(yīng)緩慢減少出力。

        ②待給煤機(jī)至最小出力時方可關(guān)閉下煤插板走煤,并解除其自動。

        ③磨煤機(jī)抽粉階段應(yīng)加強(qiáng)其他各參數(shù)調(diào)整。

        ④直至料位抽至0時方可停止磨組。

        ⑤關(guān)閉密封風(fēng)門時應(yīng)緩慢,禁止直接關(guān)閉。

        ⑥根據(jù)抽粉過程適當(dāng)關(guān)小二次風(fēng)門。

        ⑦要點(diǎn):⑴禁止直接輸入數(shù)字關(guān)閉風(fēng)門⑵禁止直接關(guān)閉給煤機(jī)入口插板門走煤,降料位。⑶盡量把筒體余粉抽盡,為再次啟動創(chuàng)造條件。⑷各參數(shù)調(diào)整穩(wěn)定后方可逐個粉管進(jìn)行吹掃。

        運(yùn)行人雖應(yīng)經(jīng)常檢查鍋爐落渣掉焦情況,隨時分析鍋爐運(yùn)行工況,如減溫水量和爐膛出口溫度的變化,以及水冷壁、過熱器、再熱器管壁溫度變化的情況,掌握其規(guī)律,盡量做到提前調(diào)整,提前預(yù)防。

        作者簡介

        姓名:朱小翠,出生年月:1988.06.23,性別:女民族:漢族,籍貫(精確到市):山東菏澤,當(dāng)前職務(wù):合同管理,當(dāng)前職稱:助理工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:

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