袁林山
(國網(wǎng)湖北省電力公司黃龍灘水力發(fā)電廠,湖北 十堰 442000)
水庫調(diào)度原則是按設(shè)計確定的綜合利用目標、任務(wù)、參數(shù)、指標及有關(guān)運用原則,在確保水庫工作安全的前提下,充分發(fā)揮水庫最大的綜合效益。當水庫水位落在保證出力區(qū)時,水電站以保證出力運行,盡可能抬高水庫運行水位。當水庫水位落在限制出力線時,水電站應(yīng)降低出力運行。當水庫水位落于防破壞線與防棄水線之間時,應(yīng)加大水電站出力運行,減少棄水,提高水量利用率,以達到水電站經(jīng)濟運行的目的。
在水庫調(diào)度中廣泛采用的調(diào)度圖,多以歷史實測徑流資料為樣本,根據(jù)水庫各設(shè)計參數(shù)值及特征水位,進行徑流調(diào)節(jié)計算,偏安全地決定各種調(diào)度方案的適用范圍,即對于同一決策,相應(yīng)設(shè)計一定保證率的水文情況各種可能出現(xiàn)的水庫水位的包線,即為所求的調(diào)度線。根據(jù)水庫的調(diào)節(jié)性能及其承擔的水利任務(wù)。
為了保證發(fā)電量最大,選定目標函數(shù)發(fā)電量最大對應(yīng)的調(diào)度圖為優(yōu)化的調(diào)度圖。
優(yōu)化的黃龍灘調(diào)度圖仍然包括兩條加大出力線和一條降低出力線,保證出力為50 MW,加大出力線包括60 MW和65 MW兩條,降低出力線包括44 MW一條,65 MW加大出力線以上部分不按原始調(diào)度圖的裝機容量510 MW發(fā)電,而是減小為90 MW。水位落在44 MW降低出力線以下部分出力按16 MW發(fā)電。水位在死水位226 m和正常蓄水位247 m之間變化。優(yōu)化調(diào)度圖圖形如圖1所示,圖中,橫坐標為旬時段數(shù),開始時段從4月上旬開始,縱坐標為水位(m),從下到上出力區(qū)分別為16 MW、44 MW、50 MW、60 MW、65 MW、90 MW。
圖1 黃龍灘優(yōu)化調(diào)度圖Fig.1 Huanglongtan optimal scheduling map
每條調(diào)度線逐旬的具體數(shù)值如表1所示。
表1 黃龍灘優(yōu)化調(diào)度圖Tab.1 Huanglongtan optimal scheduling map
為了驗證優(yōu)化調(diào)度圖的應(yīng)用效果,本次研究以1979年~2009年的潘口長系列資料為輸入,經(jīng)過潘口調(diào)蓄后與區(qū)間徑流疊加得到黃龍灘的入庫徑流,分別用原始調(diào)度圖和優(yōu)化調(diào)度圖對黃龍灘進行模擬調(diào)度,根據(jù)模擬調(diào)度的結(jié)果,得到原始調(diào)度圖和優(yōu)化調(diào)度圖的多年平均逐旬水位、多年平均逐旬棄水流量和多年平均逐旬出力過程分別如圖2、3、4所示。
圖2 多年平均逐旬水位Fig.2 Multi-year average water level of 10 days
圖3 多年平均逐旬出力Fig.3 Multi-year average power generation of 10 days
圖4 多年平均逐旬棄水流量Fig.4 Multi-year average discarded water flow of 10 days
從圖2可以看出,優(yōu)化調(diào)度圖的水位過程線位于原調(diào)度圖之上,有利于水庫處于高水位發(fā)電,尤其在枯期2月初-8月底,優(yōu)化調(diào)度圖的水位一直高于原始調(diào)度圖。9月初-次年1月兩者的水位相差不大。從圖2中還可以看出,來水越偏枯的時段,兩者的水位差越大,說明優(yōu)化調(diào)度圖能更好地適應(yīng)來水較少的時段。從兩者的多年平均逐旬水位過程線可以看出,優(yōu)化的調(diào)度圖過程線變化相對平滑,不像原始調(diào)度圖一樣水位存在陡漲陡落的現(xiàn)象。這主要是因為原調(diào)度圖的出力分區(qū)設(shè)置不合理,加大出力區(qū)2為80 MW和預(yù)想出力區(qū)為510 MW,當水位處于兩者的交界處時,微小的水位變動就可能使出力相差到幾百兆瓦,導(dǎo)致水位在相鄰兩個時段間相差極大,變化極不均勻,這也正是原始調(diào)度圖發(fā)電保證率偏低的一個重要原因。
從圖3可以看出,優(yōu)化調(diào)度圖在3月~9月的各旬平均出力除了在7月中旬略小于原始調(diào)度圖外,其余階段的出力均比原始調(diào)度圖高,有利于發(fā)電量的增加。10月~次年1月兩者的水位一樣,發(fā)電量也基本沒有差別。但是原始調(diào)度圖在2月份出力有陡漲陡落的現(xiàn)象,2月中旬的出力遠遠高于其它時段的出力,而2月下旬的平均出力小于50 MW,還達不到保證出力水平。結(jié)合圖2也可以看出,2月中旬的初始水位為245 m左右,2月中旬末的水位陡降至死水位附近。原始調(diào)度圖2月中旬當水位落在240~247 m之間時,按預(yù)想出力發(fā)電。分析模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn),2月中旬平均初水位為245.35 m,大于240 m的時段占86.2%,所以有86.2%的時段水庫在2月中旬落在預(yù)想出力區(qū)。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2月中旬的平均出力為310.5 MW,36個旬的旬平均出力108 MW,是所有旬均出力的2.86倍,2月中旬平均發(fā)電流量為526.07 m3/s,36個旬的旬均發(fā)電量為169.25 m3/s,是所有旬均發(fā)電流量的3.12倍。由此可以得到,2月份的水位和流量之所以出現(xiàn)陡漲陡落的現(xiàn)象,是由于原始調(diào)度圖設(shè)置不合理,且2月份的水位突然降低到死水位附近,對之后來水較枯的3月~5月份發(fā)電特別不利,出力一直處于很低的水平。相比之下,優(yōu)化調(diào)度圖出力過程平穩(wěn)得多,能在整個調(diào)度年份均勻地出力,均勻地消落水位,所以其發(fā)電保證率大大提升。
從圖4可以看出,不管是原始調(diào)度圖還是優(yōu)化調(diào)度圖在棄水量上都很少,尤其是枯期基本上不存在棄水,只有在6月~10月存在少量的棄水,而且相比之下,優(yōu)化調(diào)度圖的棄水還稍多一點,但是兩者的棄水量最大相差不到8 m3/s,基本上沒差別。結(jié)合多年平均旬水位圖可以看出,優(yōu)化調(diào)度圖在6~10月基本上一直處于240 m以上的水位,遠遠大于原始調(diào)度圖的水位,所以優(yōu)化調(diào)度圖更多的是利用高水位發(fā)電,而原始調(diào)度圖的水位低,只能利用大流量發(fā)電,所以在汛期6月~10月相較而言棄水要少一些,但其由于水位降低而損失的電量是無法靠節(jié)約這點棄水而彌補的。
通過以上分析可以看出,優(yōu)化調(diào)度圖不僅能使發(fā)電量增加,還能提高發(fā)電保證率,具有很好的應(yīng)用效果,可以用于指導(dǎo)黃龍灘后期的調(diào)度運行。
基于可行空間搜索遺傳算法的水庫調(diào)度圖優(yōu)化方法對堵河流域黃龍灘水庫的調(diào)度圖進行了優(yōu)化。由于本研究采用的是多目標優(yōu)化方法,可以直接給出一組Pareto解集,從這些非支配解集中挑出了使年均發(fā)電量最大的解,得到了相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)度圖。該調(diào)度圖已經(jīng)在長系列調(diào)度過程中體現(xiàn)出了優(yōu)越性,本次研究還選用了豐、平、枯3個典型年,分別用原始調(diào)度圖和優(yōu)化的調(diào)度圖模擬運行,比較兩個調(diào)度圖在典型年操作中的應(yīng)用效果。
3.2.1 典型年選擇
由于潘口入庫徑流(即竹山水文站)與潘口壩址實測逐旬徑流存在差異,故根據(jù)潘口壩址1979年~2009年逐年入庫徑流、黃龍灘1950~2014逐年入庫徑流進行排頻,得到兩個系列來水頻率結(jié)果,見表2。
表2 潘口、黃龍灘水庫入庫徑流排頻結(jié)果Tab.2 The runoff calculation results of Pankou and Huanglontan reservoirs
由表2比較潘口、黃龍灘入庫徑流可知,盡量選取兩者頻率接近的年份,則近5%、50%和75%三個典型年可分別選1982年、1991年和1994年。
在潘口水電站蓄水運行之前,潘口逐旬出庫流量與入庫流量相同,均是未經(jīng)水庫調(diào)蓄的天然徑流;黃龍灘逐旬入庫徑流也為實測值。由于區(qū)間消耗和區(qū)間入流推求較為困難,本研究對其做以下處理:比較潘口出庫與黃龍灘入庫天然徑流的差值,若潘口出庫大于黃龍灘入庫,則認為兩者差值是區(qū)間消耗量,使區(qū)間入流為0;若小于黃龍灘入庫徑流,則兩者差值認為是區(qū)間入流量,區(qū)間消耗量為0。這樣得到整個計算期的區(qū)間逐旬實際入流量。3個典型年的潘口壩址、黃龍灘以及區(qū)間旬徑流過程如圖5、6、7所示。
圖5 潘口典型年資料Fig.5 Typical data of Pankou
圖6 區(qū)間典型年資料Fig.6 Interval typical data
圖7 黃龍灘典型年資料Fig.7 Typical data of Huanglongtan
2.2.2 典型年計算結(jié)果
將潘口的3個典型年資料輸入到潘口調(diào)度模型中模擬調(diào)度得到出庫過程,將出庫過程與區(qū)間洪水疊加作為黃龍灘的入庫過程,分別用原始調(diào)度圖和優(yōu)化調(diào)度圖模擬3個典型年的黃龍灘調(diào)度過程。最后得到黃龍灘優(yōu)化調(diào)度和原調(diào)度圖調(diào)度的水位過程線、發(fā)電過程線如圖8、9、10、11、12、13所示。
從1982年豐水年調(diào)度結(jié)果可以很明顯地看出,優(yōu)化調(diào)度圖能夠使水位在枯期一直處于正常蓄水位247 m的位置運行,只在7月中旬~8月上旬來水較峰的時段,用大流量發(fā)電,同時為了兼顧防洪安全水位有所降低,但水位一直大于245 m。而原始調(diào)度圖的旬末水位在2月中旬~8月上旬一直比優(yōu)化調(diào)度圖的旬末水位低,且水位變化大,特別是在2月中旬,水位從正常蓄水位247 m驟降至死水位226 m,對后期的發(fā)電十分不利。結(jié)合發(fā)電過程線可以看出,2月中旬原始調(diào)度圖的發(fā)電量特別大,使得水位從247 m降低到226 m,后期3~7月份來水不豐的月份只能處于低水位發(fā)電,水位和發(fā)電量一直低于優(yōu)化調(diào)度圖,在8月上旬水位回充至247 m以后,應(yīng)用效果和優(yōu)化調(diào)度圖差不多。
圖8 1982年豐水年旬末水位過程Fig.8 Water level process of 1982
圖9 1982年豐水年旬發(fā)電量過程Fig.9 Power generation process of 1982
圖10 1991年平水年末水位過程Fig.10 Water level process of 1991
從1991年平水年的調(diào)度結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),原始調(diào)度圖的旬末水位在1月下旬~7月下旬一直低于優(yōu)化調(diào)度圖的水位,特別是2月中旬和7月上旬,發(fā)電量突然增加,使得水位迅速降低,使得后期發(fā)電量迅速降低,后期只能處于低水位發(fā)電狀態(tài),發(fā)電量低于優(yōu)化調(diào)度圖。從整個發(fā)電量過程線也可以看出,原始調(diào)度圖在1月下旬~7月下旬間的水位和發(fā)電量變化大,水位變化極不平緩,不利于發(fā)電保證率的提高,而優(yōu)化調(diào)度圖的水位和發(fā)電量變化很平穩(wěn),出力比較均勻,發(fā)電保證率高。而且,跟長系列操作中2月中旬的情況類似,7月份也易出現(xiàn)水位和發(fā)電量陡漲陡落的情況,7月份也易落在較高的出力區(qū)域,當出力猛增時,使得水位迅速降低到很低的水平,不利于后期的發(fā)電,7月份猛增發(fā)電量使得8月份和9月份的電量遠小于優(yōu)化調(diào)度圖的發(fā)電量。
圖11 1991年平水年發(fā)電量過程Fig.11 Power generation process of 1991
圖12 1994年枯水年水位過程Fig.12 Water level process of 1994
1994年枯水年的調(diào)度結(jié)果和1991年的調(diào)度結(jié)果相似,只是由于來水更偏枯,水位處于低水位的時間變得更長,低水位運行一直延續(xù)到了9月份,且在2月份和7分析月份都出現(xiàn)發(fā)電量突然增大的現(xiàn)象。
通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),原始調(diào)度圖在來水越偏枯的年份,應(yīng)用效果越差,來水越枯,低水位運行的時間越長,發(fā)電過程越不平滑,發(fā)電量越低,發(fā)電保證率越小。
表3統(tǒng)計了3個典型年的應(yīng)用結(jié)果,從表中可以看出:優(yōu)化調(diào)度圖在3個典型年的發(fā)電量都比原始調(diào)度圖高,1982年豐水年優(yōu)化調(diào)度圖的發(fā)電量為1357.52百萬kW·H,原始調(diào)度圖的發(fā)電量為1298.96百萬kW·h,增加了58.56百萬kW·h。1991年平水年優(yōu)化調(diào)度圖的發(fā)電量為1010.71百萬kW·h,原始調(diào)度圖的發(fā)電量為893.87百萬kW·h,增加了116.84百萬kW·h。1994年枯水年優(yōu)化調(diào)度圖的發(fā)電量為905.36百萬kW·h,原始調(diào)度圖的發(fā)電量為834.8百萬kW·h,增加了70.56百萬kW·h。
圖13 1994年枯水年發(fā)電量過程Fig.13 Power generation process of 1994
表3 原調(diào)度圖和優(yōu)化調(diào)度圖3個典型年應(yīng)用比較Tab.3 The comparison of the three typical years of the original scheduling diagram and the optimal scheduling diagram
從發(fā)電保證率也可以看出,優(yōu)化調(diào)度圖在3個典型年的發(fā)電保證率都能達到100%,而原始調(diào)度圖除了能在1991年的平水年的發(fā)電保證率達到100%,即使是來水較多的豐水年1982年的發(fā)電保證率也僅為97.2%。而1994年枯水年的發(fā)電保證率僅為94.4%。結(jié)合之前的分析,這主要是因為原始調(diào)度圖的出力設(shè)置不合理,相鄰兩個出力區(qū)的出力梯度太大,有時微小的水位變動可能使發(fā)電流量變動巨大,使水位變化極不均勻,特別是在2月中旬和7月中旬,極易使出力驟增,水位驟降,不利于后期平穩(wěn)的發(fā)電,所以整體的發(fā)電保證率偏低。
從上述模擬調(diào)度的統(tǒng)計分析結(jié)果可以看出,最新的、優(yōu)化后的水庫調(diào)度圖對于平水年和枯水年發(fā)電量增加明顯,主要是因為優(yōu)化調(diào)度圖能使水位處于較高的位置,水庫水位按照不低于240 m控制,來水偏少也能利用高水頭發(fā)電,提高單位流量的發(fā)電效益。