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        某輕型卡車前軸疲勞斷裂原因分析及改善措施

        2017-06-06 12:38:01張麗利孫建施細(xì)妹南昌齒輪鍛造廠
        鍛造與沖壓 2017年9期
        關(guān)鍵詞:分析

        文/張麗利,孫建,施細(xì)妹?南昌齒輪鍛造廠

        某輕型卡車前軸疲勞斷裂原因分析及改善措施

        文/張麗利,孫建,施細(xì)妹?南昌齒輪鍛造廠

        張麗利,主要從事金屬材料分析、實(shí)驗(yàn)室管理及計(jì)量校準(zhǔn)。

        卡車前軸一旦失效,將發(fā)生重大人身和設(shè)備事故,被列為最重要的保安件。所以必須確??ㄜ嚽拜S質(zhì)量。包括外觀表面、組織及力學(xué)性能??ㄜ嚽拜S選用的原材料一般為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼或合金結(jié)構(gòu)鋼。在較大型的設(shè)備上模鍛成形,鍛后熱處理就是最終熱處理,切削加工后,需抽樣按汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《QC/T 513-1999 汽車前軸臺(tái)架疲勞壽命試驗(yàn)方法》做臺(tái)架試驗(yàn)。

        問(wèn)題描述

        某輕型卡車前軸長(zhǎng)1270.5mm,寬115mm,高212.5mm,重32kg,材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理,表面硬度235~277HB,金相組織:回火索氏體+條狀及塊狀鐵素體。

        客戶完成加工后,抽樣5件在臺(tái)架上進(jìn)行縱向彎曲疲勞壽命試驗(yàn)(循環(huán)次數(shù)),其中有1件在48.21萬(wàn)次時(shí)就發(fā)生斷裂現(xiàn)象(要求>50萬(wàn)次),如圖1所示。鋼板托下工字?jǐn)嗝娼?jīng)檢測(cè)和分析,斷裂處外觀良好,無(wú)鍛造折疊、磕碰損傷等缺陷。

        問(wèn)題排查過(guò)程

        ⑴化學(xué)分析。

        在失效件上截取一塊試樣,進(jìn)行化學(xué)分析檢驗(yàn),檢驗(yàn)設(shè)備為Bruker Q8 MAGELLAN直讀光譜儀,從表1檢驗(yàn)結(jié)果可以看出化學(xué)分析檢驗(yàn)結(jié)果符合材料標(biāo)準(zhǔn)要求。

        圖1 某輕型卡車前軸鍛件簡(jiǎn)圖及斷裂口

        表1 前軸化學(xué)分析檢驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)

        ⑵硬度分析。

        用布氏硬度計(jì)對(duì)失效件進(jìn)行硬度檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果為:239~242HB,技術(shù)要求為235~277HB,符合技術(shù)要求。

        ⑶金相分析。

        用光學(xué)顯微鏡對(duì)失效件進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果為:表面組織為回火索氏體+網(wǎng)狀鐵素體,表面0.2mm脫碳(前軸斷裂位置)。技術(shù)要求:回火索氏體+條狀及塊狀鐵素體,不符合技術(shù)要求。

        ⑷用魚(yú)骨圖討論分析。

        魚(yú)骨圖是一種發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“根本原因”的方法,結(jié)合本工件特點(diǎn),從“人、機(jī)、料、法、測(cè)”五個(gè)方面列出可能原因,見(jiàn)圖2。

        ⑸列出原因排查清單,見(jiàn)表2。

        綜合以上分析結(jié)果,決定進(jìn)行故障再現(xiàn)。

        故障再現(xiàn)

        項(xiàng)目組對(duì)循環(huán)水泵壞和淬火水槽鹽水溫度高2個(gè)“疑是”點(diǎn)進(jìn)行故障再現(xiàn),確定2個(gè)方案:

        ⑴先正常調(diào)質(zhì)生產(chǎn)3掛后,檢測(cè)每掛淬火入水前和入水后的鹽水溫度。

        ⑵關(guān)閉循環(huán)水泵,繼續(xù)調(diào)質(zhì)生產(chǎn)19掛 ,檢測(cè)每掛鹽水淺層及近槽底溫度。

        圖3為前軸鍛件在吊掛狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,入水前和入水后對(duì)比圖,22個(gè)掛件淬火鹽水溫度檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。

        表2 原因排查清單

        圖2 魚(yú)骨圖

        圖3 前軸鍛件在吊掛狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理

        ⑶金相分析如圖4所示。

        原因分析與改善措施

        通過(guò)以上故障再現(xiàn)的試驗(yàn),分析結(jié)果如下:

        關(guān)閉循環(huán)水泵后淬火至5小時(shí)20分鐘第16掛時(shí)鹽水溫度上升至57℃(超過(guò)工藝要求50℃),且鹽水底面溫度始終低于淺層溫度。故上面試塊的金相為回火索氏體+網(wǎng)狀鐵素體,下面的試塊金相為回火索氏體??梢源_定以下3個(gè)問(wèn)題。

        表3 淬火鹽水溫度檢測(cè)結(jié)果

        圖4 金相取樣件及金相結(jié)果

        ⑴生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)水泵壞,鹽水溫度升高,造成金相不合格。

        ⑵造成同根兩頭金相差異的原因主要為鹽水淬火時(shí)為吊掛方式從上至下入水,熱氣從下向上,致上部組織較差于下部組織。

        ⑶45鋼材料淬透性差,很容易產(chǎn)生網(wǎng)狀鐵素體。

        原因分析

        ⑴因循環(huán)水泵在地下,當(dāng)循環(huán)水泵停止工作時(shí),操作工未及時(shí)發(fā)現(xiàn);在當(dāng)班00:00時(shí)操作工接班、對(duì)鹽水溫度檢測(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn)溫度為56.1℃,超過(guò)工藝要求,排查原因發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵壞。

        ⑵工人只在換班時(shí)對(duì)鹽水溫度進(jìn)行檢測(cè),故上個(gè)班的換班點(diǎn)檢未發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵異常。

        ⑶當(dāng)班未生產(chǎn),但是操作工未將上個(gè)班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離檢測(cè)。

        改善措施

        ⑴更新前軸調(diào)質(zhì)線點(diǎn)檢表,增加循環(huán)水泵的點(diǎn)檢。

        ⑵生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)前期生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行隔離,對(duì)末件進(jìn)行檢測(cè),合格后才能放行,如不合格必須全數(shù)返工。

        ⑶鹽水槽配備0~200℃熱電偶及儀表,用硬件設(shè)備監(jiān)控鹽水槽溫度。

        ⑷更新QPS卡增加對(duì)循環(huán)水泵的點(diǎn)檢,每班用溫度計(jì)對(duì)熱電偶進(jìn)行校準(zhǔn)。

        (5)更新FEMA,設(shè)備故障時(shí),應(yīng)急反應(yīng)中增加“生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)前期生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行隔離,對(duì)末件進(jìn)行檢測(cè),合格后才能放行,如不合格必須全數(shù)返工”。

        驗(yàn)證結(jié)果

        按上述改進(jìn)措施生產(chǎn)一批前軸,抽檢3件,金相組織均為回火索氏體+條塊狀鐵素體,符合技術(shù)要求;送5件做臺(tái)架疲勞壽命試驗(yàn),縱向彎曲疲勞壽命(循環(huán)次數(shù))均達(dá)到50萬(wàn)次以上,符合標(biāo)準(zhǔn)。

        結(jié)論

        通過(guò)對(duì)某輕型卡車前軸疲勞斷裂的失效分析,對(duì)斷裂件金相、硬度、光譜成分進(jìn)行分析,及故障再現(xiàn)方式查找根本原因,結(jié)果顯示,由于鹽水槽溫度偏高,鍛件表面淬透層差,造成前軸存在較多網(wǎng)狀鐵素體,金相不合格,性能下降,不能達(dá)到國(guó)標(biāo)要求,提前發(fā)生疲勞斷裂。

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