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        生產(chǎn)國Ⅴ 排放標準汽油的RSDS-Ⅲ 技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        2017-06-05 15:12:13王新建
        石油煉制與化工 2017年1期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)國催化裂化汽油

        劉 飛,王新建

        (中國石化青島石油化工有限責任公司,山東 青島 266043)

        生產(chǎn)國Ⅴ 排放標準汽油的RSDS-Ⅲ 技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        劉 飛,王新建

        (中國石化青島石油化工有限責任公司,山東 青島 266043)

        介紹了青島石化600 kt/a催化裂化汽油加氫脫硫裝置采用中國石化石油化工科學研究院開發(fā)的第三代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅲ)技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用情況。結(jié)果表明:RSDS-Ⅲ技術(shù)可以加工硫質(zhì)量分數(shù)為300~900 μgg的催化裂化汽油原料,生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油,產(chǎn)品汽油硫質(zhì)量分數(shù)不大于10 μgg。與RSDS-Ⅱ技術(shù)相比,RSDS-Ⅲ技術(shù)具有更高的選擇性脫硫性能,可以實現(xiàn)國Ⅴ排放標準汽油的長周期生產(chǎn)。

        RSDS-Ⅲ 催化裂化汽油 選擇性加氫脫硫 工業(yè)應(yīng)用

        為滿足環(huán)境保護日益嚴格的要求,車用汽油中的硫含量越來越被嚴格限定,我國國Ⅴ排放標準車用汽油中的硫質(zhì)量分數(shù)要求不大于10 μgg。在催化裂化汽油組分占汽油池中比例較大的情況下,為了獲得低硫汽油,就必須對催化裂化汽油深度脫硫[1-4]。

        為滿足汽油質(zhì)量升級的需要,中國石化青島石油化工有限責任公司(青島石化)采用RSDS技術(shù)對催化裂化汽油進行脫硫。RSDS系列技術(shù)是中國石化石油化工科學研究院(石科院)開發(fā)的催化裂化汽油選擇性加氫技術(shù)。第一代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅰ)技術(shù),滿足了當時國內(nèi)汽油質(zhì)量升級到國Ⅲ排放標準(硫質(zhì)量分數(shù)小于150 μgg)的要求。在RSDS-Ⅰ技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)的第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅱ)技術(shù)能夠很好地滿足國Ⅳ排放標準汽油質(zhì)量升級的需要。隨著汽油質(zhì)量進一步升級到國Ⅴ排放標準,石科院在RSDS-Ⅱ的基礎(chǔ)上開發(fā)了RSDS-Ⅲ技術(shù)[5]。與RSDS-Ⅱ技術(shù)相比,RSDS-Ⅲ技術(shù)具有更高的選擇性,在生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油時,產(chǎn)品辛烷值損失更小,可以保證產(chǎn)品汽油滿足國Ⅴ排放標準要求。青島石化汽油選擇性加氫裝置于2009年12月建成并投產(chǎn),裝置設(shè)計能力為600 kta,在2015年9月對原有RSDS-Ⅱ裝置進行相關(guān)升級改造,2015年12月改造完成并一次性開車成功。本文主要介紹RSDS-Ⅲ技術(shù)在青島石化的工業(yè)應(yīng)用情況。

        1 RSDS-Ⅲ裝置流程

        圖1 青島石化催化裂化汽油加氫裝置原則流程

        2 RSDS-Ⅲ技術(shù)關(guān)鍵[6]

        2.1 催化劑選擇性調(diào)控(RSAT)技術(shù)

        在RSDS-Ⅲ技術(shù)開發(fā)中,石科院首先開發(fā)了催化劑選擇性調(diào)控(RSAT)技術(shù)[7]。該技術(shù)通過區(qū)分催化劑表面脫硫和烯烴飽和活性中心,針對不同活性中心的特點,對烯烴飽和活性進行選擇性的抑制,催化劑通過RSAT技術(shù)處理后可以大幅降低烯烴飽和活性,同時脫硫活性不受影響,從而達到大幅提高脫硫選擇性的目的。

        2.2 專用催化劑開發(fā)

        針對RSAT技術(shù)的要求,開發(fā)了RSDS-Ⅲ技術(shù)專用催化劑。在相同烯烴飽和率下,RSDS-Ⅲ催化劑的脫硫活性更高,反應(yīng)溫度比RSDS-Ⅱ催化劑低15~20 ℃。因此,RSDS-Ⅲ催化劑能夠很好地滿足RSDS-Ⅲ技術(shù)的要求。

        3 RSDS-Ⅲ技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        3.1 生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油的效果

        2015年12月,選擇性加氫脫硫裝置改造內(nèi)容全部完成,裝置開工一次成功,于12月20日正式投料生產(chǎn),裝置開工至今運行平穩(wěn)。原料和產(chǎn)品性質(zhì)如表1所示。由表1中第一組原料和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)(原料一和產(chǎn)品一)可見,RSDS-Ⅲ技術(shù)將青島石化催化裂化汽油硫質(zhì)量分數(shù)從510.0 μgg降至7.2 μgg時(脫硫率達到98.6%),產(chǎn)品烯烴體積分數(shù)降低2.9百分點, RON損失僅為0.6個單位。由表1中第二組原料和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)(原料二和產(chǎn)品二)可見,RSDS-Ⅲ技術(shù)將青島石化催化裂化汽油硫質(zhì)量分數(shù)從379.0 μgg降至8.3 μgg時(脫硫率達到97.8%),產(chǎn)品烯烴體積分數(shù)降低2.2百分點,RON損失僅為0.4個單位??梢奟SDS-Ⅲ技術(shù)具有很好的脫硫選擇性,在深度脫硫條件下辛烷值損失小,完全可以滿足生產(chǎn)國Ⅴ排放標準清潔汽油的需要。

        表1 原料和產(chǎn)品的主要性質(zhì)

        3.2 生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油的運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性

        RSDS-Ⅲ技術(shù)采用了石科院開發(fā)的專有催化劑(RSDS-31),RSDS-31催化劑具有高活性和高選擇性的特點。RSDS-31催化劑能否在RSDS-Ⅲ技術(shù)中(即RSDS-31催化劑經(jīng)過RSAT技術(shù)處理,并在新的工藝條件下運轉(zhuǎn))長期運轉(zhuǎn),是保證煉油廠穩(wěn)定生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油產(chǎn)品的關(guān)鍵。圖2和圖3為裝置開工以來原料硫含量、產(chǎn)品硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化。由圖2可見,RSDS-Ⅲ裝置自2015年12月20日開工以來,已經(jīng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)135天,所加工原料硫質(zhì)量分數(shù)波動范圍為300~900 μgg,產(chǎn)品硫質(zhì)量分數(shù)均小于10 μgg。說明RSDS-31催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。此外,從開工以來,為了進一步優(yōu)化裝置的操作,發(fā)揮RSDS-Ⅲ技術(shù)的優(yōu)勢,在保證產(chǎn)品硫質(zhì)量分數(shù)不大于10 μgg的基礎(chǔ)上,逐步降低主反應(yīng)器的入口溫度。由圖3可見,當反應(yīng)溫度從開工初期的285 ℃逐步降至270 ℃時,產(chǎn)品硫質(zhì)量仍保持不大于10 μgg。135天的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)說明RSDS-31催化劑在RSDS-Ⅲ技術(shù)中具有很好的活性和穩(wěn)定性,可以保證RSDS裝置長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn),滿足生產(chǎn)國Ⅴ排放標準清潔汽油的需要。

        圖3 反應(yīng)器入口溫度降低時產(chǎn)品硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化

        4 RSDS-Ⅲ技術(shù)與RSDS-Ⅱ技術(shù)對比

        青島石化催化裂化汽油加氫脫硫裝置從RSDS-Ⅱ升級至RSDS-Ⅲ技術(shù)后,裝置目前長期按照國Ⅴ排放標準汽油生產(chǎn)。該裝置于2011年12月采用RSDS-Ⅱ技術(shù)進行了生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油的標定。為了考察裝置采用RSDS-Ⅲ技術(shù)升級后的效果,將RSDS-Ⅲ技術(shù)運轉(zhuǎn)效果與2011年RSDS-Ⅱ的標定結(jié)果進行了對比,數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可見:2011年原料硫含量較高,烯烴含量也明顯高于2015年的原料;針對青島石化催化裂化汽油,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)將硫質(zhì)量分數(shù)從799 μgg降低到9 μgg,脫硫率達到98.9%,產(chǎn)品RON損失為1.9個單位;采用RSDS-Ⅲ技術(shù)將硫質(zhì)量分數(shù)從510 μgg降低到7.2 μgg,脫硫率達到98.6%,產(chǎn)品RON損失僅為0.6個單位;與RSDS-Ⅱ技術(shù)相比,RSDS-Ⅲ技術(shù)具有更高的選擇性,在生產(chǎn)硫質(zhì)量分數(shù)小于10 μgg的汽油時,產(chǎn)品RON損失減少了1.3個單位。采用RSDS-Ⅲ技術(shù)生產(chǎn)國Ⅴ排放標準汽油時RON損失大幅降低,足以證明RSDS-Ⅲ技術(shù)具有更優(yōu)的選擇性。

        表2 RSDS-Ⅲ技術(shù)與RSDS-Ⅱ技術(shù)生產(chǎn)國Ⅴ汽油對比

        5 結(jié) 論

        (1) 青島石化采用RSDS-Ⅲ技術(shù)對原RSDS裝置進行了改造,改造后催化裂化汽油硫質(zhì)量分數(shù)

        (2) 135天的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)結(jié)果說明,RSDS-Ⅲ技術(shù)能夠加工硫質(zhì)量分數(shù)為300~900 μgg的催化裂化汽油,保證產(chǎn)品硫質(zhì)量分數(shù)小于10 μgg;并且RSDS-31催化劑在RSDS-Ⅲ技術(shù)中具有很好的活性穩(wěn)定性,可以保證RSDS-Ⅲ裝置長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

        (3) 與RSDS-Ⅱ技術(shù)相比,RSDS-Ⅲ技術(shù)具有更高的選擇性,在生產(chǎn)硫質(zhì)量分數(shù)小于10 μgg的汽油時,產(chǎn)品辛烷值損失更小。

        [1] 習遠兵,高曉冬,李明豐,等.催化裂化汽油選擇性加氫脫硫過程中烯烴加氫飽和反應(yīng)動力學研究[J].石油煉制與化工,2011,42(9):9-12

        [2] 李長明,張松顯,孔祥冰,等.催化裂化輕汽油醚化(LNE)系列工藝技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2016,47(9):13-17

        [3] 汲德強,范躍超,秦玉才,等.多組分吸附劑級配技術(shù)提高催化裂化汽油吸附脫硫性能[J].石油煉制與化工,2016,47(10):72-77

        [4] 徐仁飛.GARDES工藝技術(shù)在生產(chǎn)滿足國Ⅴ排放標準汽油組分中的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2016,47(7):9-13

        [5] 習遠兵,張登前,褚陽,等.催化裂化汽油全餾分選擇性加氫脫硫技術(shù)的開發(fā)[J].石油煉制與化工,2016,47(6):1-4

        [6] 高曉東,張登前,李明豐,等.滿足國Ⅴ汽油標準的RSDS-Ⅲ技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用[J].石油學報(石油加工),2015,36(31):173-177

        [7] 王新建,張雷. 催化裂化汽油選擇性加氫脫硫催化劑調(diào)控技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2015, 46(1): 59-61

        APPLICATION OF RSDS-Ⅲ TECHNOLOGY FOR NATIONAL Ⅴ STANDARD GASOLINE PRODUCTION

        Liu Fei, Wang Xinjian

        (SINOPECQingdaoPetrochemicalCo.Ltd.,Qingdao,Shandong266043)

        The commercial application of RSDS-Ⅲ technology, developed by SINOPEC Research Institate of Petroleum Processing, in a 0.6 Mta HDS unit of FCC gasoline in Qingdao Petrochemical Co.Ltd., for the production of national Ⅴ gasoline was introduced. It proves that the gasoline product in compliant with national Ⅴ standard (w(S)<10 μgg) can be produced by the RSDS-Ⅲ technology from FCC gasotine with a sutfur eontent of 300—900 μgg. Compared with RSDS-Ⅱ, the RSDS-Ⅲ technology possesses higher S removal selectivity and a longer cycle life.

        RSDS-Ⅲ; FCC gasoline; selective hydrodesulfurization; commercial application

        2016-05-18; 修改稿收到日期: 2016-07-22。

        劉飛,工程師,長期從事加氫、重整、苯抽提的工藝研究和生產(chǎn)工作 。

        劉飛,E-mail:liufei.qdsh@sinopec.com。

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