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        300 MW循環(huán)流化床鍋爐物料平衡系統(tǒng)性能優(yōu)化

        2017-06-05 14:18:16劉玉浩申赫男張明河苑廣存
        山東電力技術(shù) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:飛灰流化床分離器

        劉玉浩,申赫男,張明河,苑廣存,楊 坤

        (1.神華國能山東建設(shè)集團(tuán)有限公司,濟(jì)南 250101;2.大唐清苑熱電有限公司,河北 保定 071003;3.山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司,山東 東營 257000)

        300 MW循環(huán)流化床鍋爐物料平衡系統(tǒng)性能優(yōu)化

        劉玉浩1,申赫男2,張明河1,苑廣存1,楊 坤3

        (1.神華國能山東建設(shè)集團(tuán)有限公司,濟(jì)南 250101;2.大唐清苑熱電有限公司,河北 保定 071003;3.山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司,山東 東營 257000)

        穩(wěn)定的物料平衡系統(tǒng)是循環(huán)流化床鍋爐安全運(yùn)行的關(guān)鍵,通過300 MW循環(huán)流化床鍋爐物料平衡系統(tǒng)的性能試驗,分析旋風(fēng)分離器、返料器、原煤破碎系統(tǒng)和排渣器對物料平衡的影響,提出相應(yīng)的優(yōu)化措施。減小分離器入口面積,改高壓流化風(fēng)母管供應(yīng)為獨(dú)立供風(fēng)方式,增加原煤粗碎環(huán)節(jié),優(yōu)化排渣器入口和返料器出口結(jié)構(gòu),以維持合理的物料平衡,降低床壓和風(fēng)機(jī)電耗,為循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供借鑒。

        物料平衡;旋風(fēng)分離器;返料器;原煤破碎系統(tǒng);排渣器;優(yōu)化措施

        0 引言

        循環(huán)流化床機(jī)組與煤粉爐機(jī)組相比,在劣質(zhì)燃料穩(wěn)定燃燒、污染物綜合治理和灰渣高效利用方面存在明顯優(yōu)勢,并迅速在大型燃煤電站領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1-3]。通常認(rèn)為循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)的床料由有效床存料(循環(huán)物料)和無效床料組成。有效床存量是可參與外循環(huán)的細(xì)顆粒床料,決定爐膛上部的燃燒份額和傳熱能力,是鍋爐帶負(fù)荷能力的重要保證;無效床存料是指無法被氣流帶出爐膛的大顆粒床料,這部分床料沉積于爐膛底部,它們對爐膛內(nèi)燃燒和傳熱的貢獻(xiàn)很小。可見,有效床存量在總存料量中的比重決定了床料質(zhì)量的高低以及床溫、床壓控制的難易程度。為此,根據(jù)已有研究資料和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[4],采用現(xiàn)場試驗和理論計算相結(jié)合的方式對300 MW CFB鍋爐的物料平衡系統(tǒng)進(jìn)行研究,分析各主要影響因素與循環(huán)物料平衡之間的關(guān)系,提出設(shè)備和運(yùn)行優(yōu)化改進(jìn)方案,以期獲得較高的經(jīng)濟(jì)性。

        1 設(shè)備概況

        某電廠300 MW亞臨界循環(huán)流化床機(jī)組鍋爐型號為DG1177/17.5-Ⅱ3,為自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的Π型汽包爐。鍋爐設(shè)計燃料為煙煤,校核燃料為煙煤加矸石。其主要熱力參數(shù)見表1。輔機(jī)系統(tǒng)包括:2臺動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)、2臺離心式雙吸雙支撐二次風(fēng)機(jī)、2臺離心式雙吸雙支撐一次風(fēng)機(jī)和3臺多級離心式高壓頭流化風(fēng)機(jī)。輸煤系統(tǒng)包括2臺德國生產(chǎn)的KRC12×26錘式碎煤機(jī)和2臺GS1610滾軸篩。

        表1 鍋爐主要熱力參數(shù)

        2 性能試驗分析

        循環(huán)流化床物料系統(tǒng)的性能分析主要從旋風(fēng)分離器性能、返料器性能、排渣系統(tǒng)性能和原煤系統(tǒng)4方面進(jìn)行研究,通過現(xiàn)場試驗,分析各組成的影響因素,提出優(yōu)化方案。

        2.1 旋風(fēng)分離器性能

        循環(huán)流化床鍋爐的物料平衡在很大程度上取決于旋風(fēng)分離器對床料顆粒特別是有效床料顆粒的分離捕集能力[5-6]。分離器分離效果越好,物料平衡能力越穩(wěn)定,鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)性能越好。此外,物料平衡還有利于床溫和床壓的控制,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

        2.1.1 旋風(fēng)分離器性能評估方法

        旋風(fēng)分離器的評估通常采用對空氣預(yù)熱器入口煙道處飛灰進(jìn)行粒度分布測定的方法。飛灰粒度用“篩余份額”和“分布份額”表示,其中“篩余份額”是指在某一粒徑以上的飛灰顆粒所占的比例,“分布份額”是指在某一粒徑附近的顆粒所占的比例。飛灰“篩余份額”數(shù)據(jù)可以采用Rosin-Rammler分布函數(shù)[7]來擬合,該函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)形式為

        式中:R(dp)為飛灰的篩余份額,%;dp為飛灰顆粒粒徑,μm;de為特征顆粒粒徑,即篩余份額為36.8%時對應(yīng)的粒徑,μm;n為均勻性系數(shù)。de和n作為描述飛灰顆粒粒度分布的兩個特征參數(shù),分別反映顆粒特征粒徑的大小和分布范圍的寬窄,可用來定量評價分離器的分離性能。分離器的分離效率越高,飛灰粒度分布對應(yīng)的de越小,n越大。

        2.1.2 旋風(fēng)分離器性能評價

        鍋爐的飛灰擬合篩余份額曲線如圖1所示,其特征粒徑de為29.8 μm,均勻性系數(shù)n為1.04。研究表明,具有高效分離性能的分離器在額定工況下運(yùn)行時,飛灰粒度分布數(shù)據(jù)對應(yīng)的de應(yīng)不大于20 μm[8]。由圖1中飛灰的分布份額曲線,可看出飛灰存在兩個峰值,其相對較小峰值位于3 μm區(qū)域,另一較高的分布峰值分布于40 μm附近,表明飛灰的粒徑分布不好,較粗和較細(xì)部分所占比例較大,相應(yīng)的該旋風(fēng)分離器分離效果不盡理想,與設(shè)計值存在一定差距。

        圖1 鍋爐空預(yù)器入口飛灰粒度分布

        此外,旋風(fēng)分離器入口煙氣流速也影響分離器效率。在對旋風(fēng)分離器尤其是入口煙氣流速設(shè)計選型時,保證旋風(fēng)分離器處在較高效率區(qū)域內(nèi)。綜合考慮鍋爐燃盡特性、排煙損失和輔機(jī)電耗,鍋爐運(yùn)行總風(fēng)量控制在900 km3/h以下,對應(yīng)爐膛出口過量空氣系數(shù)為1.05(其爐膛出口過量空氣系數(shù)設(shè)計值為1.20),折算到分離器入口煙氣流速比設(shè)計值減小約12.5%,已遠(yuǎn)離旋風(fēng)分離器運(yùn)行的高效區(qū)域。

        在實際額定工況(300 MW)下,選定兩個不同總風(fēng)量工況進(jìn)行試驗,采集飛灰樣品進(jìn)行粒度分析,結(jié)果如表2所示。由表2可發(fā)現(xiàn),隨著運(yùn)行總風(fēng)量由866 km3/h增加到947 km3/h,分離器入口煙氣流速相應(yīng)增大,出口飛灰特征粒徑由29.8 μm減小到28.0 μm,均勻性系數(shù)由1.04增加到1.09,分離器分離效率進(jìn)入高效率區(qū),即旋風(fēng)分離器分離效率隨著入口風(fēng)速的增大而升高。

        表2 入口煙氣流速對旋風(fēng)分離器性能指標(biāo)的影響

        2.2 返料系統(tǒng)性能

        返料器的作用是將旋風(fēng)分離器捕集到的有效床料及時返回爐膛,同時抑制爐膛內(nèi)的煙氣反竄進(jìn)入分離器,性能高低是影響循環(huán)物料平衡穩(wěn)定的關(guān)鍵[9]。

        在爐膛差壓分別為1.0 kPa和1.2 kPa的工況下,測試鍋爐的返料穩(wěn)定性發(fā)現(xiàn),當(dāng)返料器的返料腿流化風(fēng)減小時,旋風(fēng)分離器的立管壓力并未發(fā)生明顯變化,說明在大循環(huán)流率條件下,返料系統(tǒng)仍可以保持穩(wěn)定運(yùn)行。此外,現(xiàn)運(yùn)行工況下配給的返料腿流化風(fēng)量遠(yuǎn)大于返料器的實際需求,返料系統(tǒng)還具有一定的節(jié)能空間。

        在290 MW負(fù)荷工況下,對鍋爐爐膛內(nèi)壓力變化進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)爐膛A、B側(cè)爐膛床壓發(fā)生往復(fù)擺動現(xiàn)象,俗稱為“翻床”[10-11],床壓變化如圖 2所示。A、B兩側(cè)爐膛床壓此消彼長,呈現(xiàn)明顯規(guī)律性,表明爐膛內(nèi)流動不穩(wěn)定,造成后果是爐膛出口溫度和汽包壓力的波動幅度明顯增大,單側(cè)物料循環(huán)量增大,另一側(cè)循環(huán)物料量減小,兩側(cè)差距逐漸增大,可能最終導(dǎo)致停爐。經(jīng)分析造成該現(xiàn)象的原因是該鍋爐采用大寬深比爐膛和多分離器并聯(lián)的結(jié)構(gòu),加上返料系統(tǒng)高壓流化風(fēng)供風(fēng)方式為母管制供風(fēng),在高負(fù)荷時易造成床壓的往復(fù)擺動。

        圖2 爐膛A、B兩側(cè)床壓擺動過程

        針對該問題,可采取適當(dāng)增大一次風(fēng)量抑制翻床,但這會增加一次風(fēng)機(jī)電耗和NOx排放濃度,采用每臺返料器對應(yīng)單臺高壓流化風(fēng)機(jī)的獨(dú)立供風(fēng)方式,可避免在中高負(fù)荷下發(fā)生 “翻床”現(xiàn)象,保證爐內(nèi)流動的穩(wěn)定性。

        2.3 原煤破碎系統(tǒng)

        入爐煤的粒度分布,可影響到整個爐膛內(nèi)的燃盡程度,進(jìn)而影響到整個循環(huán)物料量,乃至機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,入爐煤的粒度分布主要受原煤破碎系統(tǒng)性能影響。因此合理的粒度分布是機(jī)組節(jié)能運(yùn)行的關(guān)鍵。

        該電廠原煤破碎系統(tǒng)為一級細(xì)碎機(jī),粒度分布主要通過細(xì)碎機(jī)間隙調(diào)節(jié)。原煤破碎系統(tǒng)性能測試是在不同的細(xì)碎機(jī)間隙條件下,測試細(xì)碎機(jī)進(jìn)出口煤粒度分布和輔機(jī)電耗變化情況。試驗中輸煤系統(tǒng)帶額定負(fù)荷出力,在細(xì)碎機(jī)最大間隙(24 mm)和最小間隙(12 mm)兩個工況下,分別采集細(xì)碎機(jī)進(jìn)出口煤樣品進(jìn)行粒度篩分,并記錄細(xì)碎機(jī)運(yùn)行電耗數(shù)據(jù)。

        圖3為細(xì)碎機(jī)進(jìn)出口原煤取樣篩分的結(jié)果,試驗表明,細(xì)碎機(jī)在兩種間隙下運(yùn)行時,出口原煤粒度分布變化很小,如表3所示,原煤破碎系統(tǒng)對入爐煤粒度分布的調(diào)節(jié)能力不足。

        此外由圖3可見,細(xì)碎機(jī)出口原煤中,4 mm以上的粗顆粒份額所占較高,特別是6 mm和8 mm以上的粗顆粒份額為設(shè)計值的兩倍以上,該部分原煤顆粒成灰粒徑主要在2 mm以上,對爐膛內(nèi)物料循環(huán)的貢獻(xiàn)極小。

        圖3 原煤破碎系統(tǒng)性能測試中煤粒度篩分結(jié)果

        表3 細(xì)碎機(jī)出口原煤粒度分布 mm

        試驗發(fā)現(xiàn)暴露出該電廠現(xiàn)有的原煤破碎系統(tǒng)對原煤中粗顆粒的破碎能力相對不足,導(dǎo)致入爐煤中大顆粒比例過大,造成物料循環(huán)的穩(wěn)定性較差,鍋爐穩(wěn)定床壓較高,不利于鍋爐的節(jié)能運(yùn)行。

        2.4 排渣系統(tǒng)

        鍋爐的排渣系統(tǒng)采用6臺改進(jìn)型松靈式滾筒式冷渣器,實際運(yùn)行中常出現(xiàn)冷渣器不能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,易發(fā)生“流渣”故障[12-15]?!傲髟敝咐湓鲀?nèi)熱渣不受冷渣器轉(zhuǎn)速控制,短時間內(nèi)大量從冷渣器出口涌出的現(xiàn)象?!傲髟惫收弦自斐衫湓鞒隹谠鼫囟虝r間超過設(shè)計的正常運(yùn)行上限值(151℃),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行,成為潛在隱患的危險源,此外急劇的溫升會造成設(shè)備使用壽命的縮短。

        通過一段時間內(nèi)對6臺冷渣器發(fā)生流渣次數(shù)進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),冷渣器轉(zhuǎn)速越高,出力越大,發(fā)生流渣的概率越大,原因是冷渣器出口顆粒中,粒徑范圍小于0.6 mm的細(xì)顆粒所占比例較大,約占總份額45.1%,使得大量循環(huán)灰隨爐膛排渣流失,同時冷渣器轉(zhuǎn)速升高,加劇排渣口附近區(qū)域大量循環(huán)灰的流入,灰渣流量增大速率變快,熱渣流出速度增大,易引起“流渣”。此外,處于鍋爐不同位置的冷渣器發(fā)生“流渣”的概率也不同。具體表現(xiàn)為靠近爐膛后壁的冷渣器易發(fā)生“流渣”,遠(yuǎn)離爐膛后壁的冷渣器不易發(fā)生“流渣”。造成該現(xiàn)象原因是爐膛返料口與排渣口均布置在后墻水冷壁,從返料口進(jìn)入爐膛內(nèi)的大量循環(huán)物料未能及時與爐內(nèi)床料充分混合就直接從就近排渣口排出,導(dǎo)致排渣中細(xì)顆粒比例偏高、粒度偏細(xì)、流動性增強(qiáng),從而使冷渣器容易發(fā)生“流渣”,即冷渣器“流渣”與對應(yīng)的爐膛排渣口位置存在較強(qiáng)的相關(guān)性。

        3 解決與優(yōu)化手段

        針對物料平衡系統(tǒng)中的分離器效率偏低,通常采用分離器升級改造來實現(xiàn)分離效率的提高。一般來說可采用對分離器入口防磨澆注料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整分離器入口截面積,保證分離器入口流速在設(shè)計高效分離區(qū),能在一定幅度上提高分離器的分離效率,延長顆粒在主循環(huán)回路內(nèi)的停滯時間,一方面可提高床料質(zhì)量,降低運(yùn)行床壓;另一方面利于飛灰中殘?zhí)康娜急M?;跅钍龋?6]的工程經(jīng)驗估算,該電廠CFB有效床壓約為3.0 kPa;無效床壓約為0.8~1.4 kPa,二者相加可得優(yōu)化運(yùn)行床壓為3.8~4.4 kPa,而當(dāng)前運(yùn)行平均床壓約7.2 kPa,還存在2.8~3.4 kPa的降床壓節(jié)能空間,可節(jié)約一、二次風(fēng)機(jī)廠用電率約0.31~0.38個百分點(diǎn)。飛灰含碳量從1.2%降至設(shè)計值1.0%,可提高鍋爐效率約0.2個百分點(diǎn)。

        由于母管制的高壓流化風(fēng)系統(tǒng)不利于中高負(fù)荷工況下物料循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,機(jī)組在中高負(fù)荷(250~300 MW)工況下運(yùn)行時容易出現(xiàn)左右側(cè)爐膛床壓往復(fù)擺動,導(dǎo)致爐膛出口溫度和汽包壓力的波動幅度明顯增大。建議在高壓流化風(fēng)系統(tǒng)改造中采用風(fēng)機(jī)三運(yùn)一備,單臺風(fēng)機(jī)供單個返料器的供風(fēng)方式。此外利用停爐檢修機(jī)會,安排試驗對返料系統(tǒng)正常運(yùn)行所需風(fēng)量進(jìn)行摸底,在此基礎(chǔ)上確定合適的高壓流化風(fēng)參數(shù),以此作為風(fēng)機(jī)優(yōu)化選型依據(jù)。

        針對原煤破碎系統(tǒng)對入爐煤粒度的調(diào)節(jié)能力差問題,建議對于成灰較硬的煤種,應(yīng)考慮增加粗碎環(huán)節(jié),以防止床料粒度過粗,造成運(yùn)行調(diào)節(jié)和檢修維護(hù)方面的困難。增加原煤粗碎可以減少入爐煤中大顆粒的份額,使入爐煤粒度分布與煤質(zhì)相適應(yīng),在不改造分離器的條件下鍋爐運(yùn)行床壓最低可降至5.5 kPa,而當(dāng)前鍋爐當(dāng)前運(yùn)行平均床壓約7.2 kPa,還存在1.7 kPa的降床壓節(jié)能空間,根據(jù)實驗統(tǒng)計結(jié)果,可節(jié)約一、二次風(fēng)機(jī)廠用電率約0.19個百分點(diǎn)。

        針對當(dāng)前的排渣系統(tǒng)存頻繁“流渣”和細(xì)顆粒物料的大量流失現(xiàn)象。建議通過返料口結(jié)構(gòu)優(yōu)化,盡量使循環(huán)灰遠(yuǎn)離排渣口,減少爐膛排渣口附近區(qū)域的細(xì)顆粒份額;同時從冷渣器入口結(jié)構(gòu)著手,采取措施適當(dāng)降低冷渣器入口物料的流動性,恢復(fù)冷渣器轉(zhuǎn)速對排渣量的控制功能。

        4 結(jié)語

        通過對某電廠CFB鍋爐物料循環(huán)系統(tǒng)的性能分析,針對系統(tǒng)各部分存在的節(jié)能問題提出針對性優(yōu)化措施。旋風(fēng)分離器效率低,采用對分離器入口使用耐磨澆注料進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,保證入口風(fēng)速處于分離器高效區(qū)域;針對返料系統(tǒng)在中高負(fù)荷段穩(wěn)定性差,爐膛左右側(cè)波動問題,建議變母管制高壓流化風(fēng)系統(tǒng)為單臺風(fēng)機(jī)供單個返料器的供風(fēng)方式,保證流化風(fēng)穩(wěn)定性;原煤破碎系統(tǒng)對入爐煤粒度的調(diào)節(jié)能力差,增加粗碎環(huán)節(jié),使入爐煤粒度分布與煤質(zhì)相適應(yīng);針對當(dāng)前的排渣系統(tǒng)存頻繁“流渣”和細(xì)顆粒物料的大量流失現(xiàn)象,建議通過返料口和冷渣器入口結(jié)構(gòu)優(yōu)化,保持轉(zhuǎn)速對排渣量的控制功能。

        通過上述優(yōu)化,可在一定程度上保證物料平衡系統(tǒng)穩(wěn)定性,為降低床壓和節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行做好前期工作。

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        [15]李建鋒,呂俊復(fù),李斌.300 MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組冷渣器的能效分析[J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2011,17(4):355-362.

        [16]楊石,楊海瑞,呂俊復(fù),等.基于流態(tài)重構(gòu)的低能耗循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[J].電力技術(shù),2010,19(2):9-16.

        Material Balance System Performance Optimization of 300 MW CFB Boiler

        LIU Yuhao1,SHEN Henan2,ZHANG Minghe1,YUAN Guangcun1,YANG Kun3
        (1.Shenhua Guoneng Shandong Construction Group Co.,Ltd.,Jinan 250101,China;2.Datang Qingyuan Co-generation Power Co.,Ltd.,Baoding 071003,China;3.Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co.,Ltd.,Dongying 257000,China)

        Steady materials balance system is the key to the safe operation of circulating fluidized bed boiler.Through a test on material balance system of 300 MW CFB boiler in a power plant,the effect of cyclone separation device,returned feeder,raw coal crushing system and slag discharge device on material balance is analyzed and corresponding optimization measures are proposed:reducing separation device entrance area,modifying high-pressure fluidized air header system supply into independent way air supply,increasing coal coarsely-broken process,optimizing row slag device entrance and returned feeder export structure and so on.Those can offer references for the domestic circulating fluidized bed boiler.

        material balance;cyclone separation device;returned feeder;raw coal crushing system;slag discharge device;optimization measures

        TK229.6

        :A

        :1007-9904(2017)04-0062-04

        2016-11-20

        劉玉浩(1988),男,主要從事電廠節(jié)能診斷、燃燒調(diào)整、機(jī)組性能試驗等電廠技術(shù)服務(wù)工作。

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