劉 浩,徐建國
( 1.國家能源局大壩安全監(jiān)察中心,浙江 杭州 311122;2.安吉縣老石坎水庫管理局,浙江 安吉 313301)
桐柏抽水蓄能電站上庫大壩右岸壩肩滲漏分析及處理措施
劉 浩1,徐建國2
( 1.國家能源局大壩安全監(jiān)察中心,浙江 杭州 311122;2.安吉縣老石坎水庫管理局,浙江 安吉 313301)
通過地質(zhì)勘探和監(jiān)測數(shù)據(jù)分析等手段,對桐柏抽水蓄能電站上庫大壩下游面右岸壩肩滲流原因進(jìn)行了分析,為確保大壩安全,采取了“庫岸帷幕灌漿+壩基帷幕灌漿”防滲補(bǔ)強(qiáng)措施,取得了較好的效果。
滲漏;均質(zhì)土壩;帷幕灌漿
浙江桐柏抽水蓄能電站由上庫、下庫、輸水系統(tǒng)、地下洞室群、地面開關(guān)站、中控樓等部分組成,工程等別為Ⅰ等工程,工程規(guī)模屬大(1)型。
上水庫利用已建的原電站水庫經(jīng)加固處理后改建。原水電站水庫主、副壩建于1958年,均為均質(zhì)土壩,塊石護(hù)面,加固后主壩及副壩連成一體,壩頂總長472.37 m,壩頂寬8.00 m,主壩最大壩高37.49 m,副壩最大壩高10.00 m。主壩上游采用堆石體填筑,堆石體與原均質(zhì)土壩間設(shè)反濾層、過渡層;下游壩坡增設(shè)貼坡排水,在下游壩腳約40.00 m處設(shè)置漿砌石擋墻,擋墻和壩腳之間清除覆蓋層后,先填筑厚度5.00 m的透水堆石料,與原均質(zhì)土壩下游壩腳的排水棱體相連,以保證壩基排水,然后再填筑棄渣料。副壩上游邊坡為1:3.2,下游壩坡為1:2.0;加固后上游邊坡結(jié)構(gòu)型式與主壩相同,由于已滿足等級提高后的壩坡穩(wěn)定要求,下游壩坡不需要加固。
壩址區(qū)覆蓋層淺薄,基巖表部構(gòu)造,風(fēng)化裂隙發(fā)育。主壩壩基花崗巖表部以弱風(fēng)化為主,巖體較破碎 ~ 較完整,巖石透水性較弱。局部右壩肩受裂隙發(fā)育影響,巖體較破碎,屬極強(qiáng)透水,基巖中、下部風(fēng)化較淺,裂隙不甚發(fā)育,巖體較完整 ~ 完整,巖石透水性能較差,為微透水和極微透水。
2009年8月12日“莫拉克”臺風(fēng)過后,大壩巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),上水庫下游面右岸壩肩388.00 m高程附近護(hù)坡有滲水現(xiàn)象,并有塌陷和雨水沖刷的痕跡,同時(shí)伴有少量的沙粒,滲水流量與庫水位有明顯關(guān)系,高水位時(shí)最大滲水量約0.05 L/s(天晴時(shí)),庫水位低于392.00 m時(shí)無滲水。
3.1 工程地質(zhì)
據(jù)原地質(zhì)測繪資料,右壩肩地表N40 ~ 50°E,SE(或NW)∠70 ~ 90°和N50 ~ 60°W,NE∠5 ~ 15°兩組微張開節(jié)理較發(fā)育;鉆孔中孔深10.90 m(高程389.00 m)以上巖芯,陡傾角∠70 ~ 90°節(jié)理和緩傾角∠5 ~ 15°節(jié)理亦較發(fā)育。因此,滲漏通道由上述2組張開節(jié)理切割形成的極強(qiáng)透水帶構(gòu)成,具備庫水向外集中滲漏的通道。
為進(jìn)一步查清可能的滲水通道,2013年8 — 9月在右岸壩肩進(jìn)行了地質(zhì)補(bǔ)勘工作,在右岸壩肩、388.00 m滲水點(diǎn)上方壩頂、388.00 m滲水點(diǎn)附近壩肩分別新增3個(gè)地質(zhì)鉆孔YUPZ1、YUPZ3、YUPZ2,該3個(gè)孔也兼作水位觀測孔,JUP1、JUP2為原壩基水位觀測孔(見圖1)。根據(jù)新鉆孔YUPZ1資料,孔深8.70 ~ 11.60 m(高程387.39 ~ 390.29 m)發(fā)育2條傾角∠70 ~ 85°石英細(xì)脈和多條∠70°、∠5 ~ 15°的微張開節(jié)理,巖芯較破碎;孔深10.80 m(高程389.49 m),鉆進(jìn)回水消失;經(jīng)過壓水試驗(yàn),試段(孔深8.10 ~ 13.00 m)透水率為247.05 Lu,滲透系數(shù)為2 650.70 m/d,屬極強(qiáng)透水帶。
3.2 滲流監(jiān)測資料分析
高程388.00 m滲水點(diǎn)及水位觀測孔平面見圖1。
為分析右岸壩肩388.00 m高程滲水點(diǎn)滲漏量變化,2013年3月14日 — 4月19日,分別在早晨高水位及傍晚低水位時(shí)觀測滲水量,同時(shí)記錄觀測時(shí)刻上庫水位。滲漏量過程線見圖2。
圖1 高程388.00 m滲水點(diǎn)及水位觀測孔平面圖
圖2 滲水點(diǎn)滲漏量過程線圖
由圖2可知,右岸壩肩388.00 m高程滲水點(diǎn)滲漏量同上庫水位具有較好的相關(guān)性,上庫水位較高時(shí),滲漏量也較大;上庫水位較低時(shí),滲漏量隨之減小。當(dāng)上庫水位低于392.00 m時(shí),壩后坡滲水量較小有時(shí)甚至無滲水現(xiàn)象。
為進(jìn)一步查清右岸壩肩388.00 m高程滲水點(diǎn)的來源, 2013年9月22 — 26日分別在早晨高水位及傍晚低水位時(shí)采用電測水位計(jì)人工觀測右岸壩肩及壩頂新增測孔YUPZ1 ~ YUPZ3孔內(nèi)水位,同時(shí)記錄觀測時(shí)刻上庫水位,地下水位孔過程線見圖3。該時(shí)段內(nèi),采用自動化觀測的原壩基水位孔JUP1、JUP2水位過程線見圖4。
圖3 新增地下水位孔過程線圖
圖4 2013年9月原壩基水位孔JUP1、JUP2水位過程線圖
由圖3、圖4可知,YUPZ1、YUPZ3孔內(nèi)水位與上庫水位相關(guān)性較好,變化趨勢與上庫水位基本一致。位于滲水點(diǎn)右側(cè)的YUPZ2孔內(nèi)水位變幅較小,與上庫水位相關(guān)性不明顯。原壩基測壓管JUP1、JUP2水位較低,與上庫水位亦無相關(guān)性。
3.3 滲漏原因
2005年3月原電站水庫改建為抽水蓄能電站上庫后,主壩右岸及壩基未做灌漿處理。由補(bǔ)充勘探資料可知,右岸壩肩巖體芯存在破碎帶及強(qiáng)透水帶。監(jiān)測資料分析也進(jìn)一步驗(yàn)證右壩肩滲水與上庫水位有密切聯(lián)系。
因此初步判斷受裂隙發(fā)育影響,右岸壩肩存在滲漏通道。隨著水庫多年運(yùn)行,水位頻繁漲落,壩肩巖體裂隙逐年被沖蝕發(fā)展,右壩肩下游局部壩體填筑土中細(xì)砂含量較高,滲漏通道逐漸被貫通,進(jìn)而導(dǎo)致壩后滲水量逐漸增大。
針對上庫主壩右岸下游滲水的問題,參考類似工程,設(shè)計(jì)采用“庫岸帷幕灌漿+壩基帷幕灌漿”的防滲處理方案[1-3]。布置庫岸帷幕1 ~ 2排,沿上庫環(huán)庫公路方向延伸繞過右壩肩山包,向下深入強(qiáng)透水帶及相對隔水層(q≤3.00 Lu)以下5.00 m;右壩肩壩基帷幕灌漿向下深入相對隔水層(q ≤ 3.00 Lu)以下5.00 m,向上深入壩體0.50 m,孔距1.50 m,單排孔。庫岸帷幕灌漿與右壩肩壩基帷幕相接,沿上庫環(huán)庫公路方向延伸繞過右壩肩山包。
防滲工程于2014年9月27日開工,2014年12月15日竣工。共完成灌漿孔147個(gè),布設(shè)檢查孔15個(gè),共進(jìn)行了壓水試驗(yàn)59段次,接觸段和基巖透水均小于3.00 Lu。各孔段透水率均滿足設(shè)計(jì)防滲要求。
滲灌漿施工的實(shí)施驗(yàn)證了右岸壩基節(jié)理較為發(fā)育,節(jié)理性質(zhì)剪切閉合居多,透水性較強(qiáng),進(jìn)行帷幕灌漿處理是必要的。從監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,2014年10月20日 — 11月6日388.00 m高程滲水量基本維持在48 ~ 53 mL/s,11月7日至工程完工已基本無滲水量,說明防滲帷幕已形成,處理效果較好。
通過地質(zhì)補(bǔ)勘分析和滲流監(jiān)測資料分析,提出了右岸壩肩滲流發(fā)生原因,采取了“庫岸帷幕灌漿+壩基帷幕灌漿”防滲補(bǔ)強(qiáng)措施。從監(jiān)測成果看,防滲加固取得了較好的效果,可供類似工程借鑒。
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(責(zé)任編輯 姚小槐)
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劉 浩(1986 - ),男,工程師,碩士,主要從事大壩安全管理及監(jiān)測資料分析工作。E-mail:liu86hao@163.com