張忠德+蘇麗君
(寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵有限公司煉鐵分公司原料分廠)
摘 要: 八鋼原料分廠承擔(dān)著每年八鋼2000萬噸原燃料的進(jìn)場(chǎng)卸車、物料輸出的艱巨任務(wù),原料分廠打開思路,破除固有方式,以降低物流費(fèi)用為主攻方向,抓內(nèi)部接卸時(shí)間、滿載率,提高物流效率;強(qiáng)化物料安全,降低隱形物流成本等措施,著力開展了全物流費(fèi)用專業(yè)對(duì)標(biāo)。
關(guān)鍵詞: 冶金原燃料;物流管理;全流程;綜合物流費(fèi)用
1.全流程物流管理的研究計(jì)劃要點(diǎn)
1.1根據(jù)課題的要求,本項(xiàng)目主要研究?jī)?nèi)容如下:
(1) 研究火車、汽車進(jìn)場(chǎng)原料如何分流、導(dǎo)入、卸車,是否會(huì)造成廠內(nèi)道路交通堵塞、壓車、卸車延時(shí)等不良影響,制定消除不良影響的措施。
(2) 制定原燃料進(jìn)場(chǎng)分流、導(dǎo)入、卸車制度、流程。保證進(jìn)場(chǎng)原燃料有序、順暢的卸車。
(3) 研究火車、汽車進(jìn)場(chǎng)原料如何布庫(kù)、堆存、輸出。保證進(jìn)場(chǎng)原燃料合理布庫(kù)、最大堆存、輸出原料指標(biāo)穩(wěn)定。
(4) 制定原燃料布庫(kù)、堆存制度,聯(lián)動(dòng)工藝需求合理輸出原燃料。
1.2課題研究的計(jì)劃如下表:
1)2016年5月1日-7日完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及執(zhí)行表的制定;
2)5月9日制定原燃料進(jìn)場(chǎng)分流、導(dǎo)入、卸車制度、流程;制定原燃料布庫(kù)、堆存制度,聯(lián)動(dòng)工藝需求合理輸出原燃料;完成現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)跟蹤、驗(yàn)證以及建立冶金原燃料全流程的物流管理,提交完整的結(jié)題報(bào)告? ;
3)5月7-17日提交原燃料進(jìn)場(chǎng)造成廠內(nèi)道路交通堵塞、壓車、卸車延時(shí)的原因分析報(bào)告;
4)項(xiàng)目結(jié)題歸檔
2、研究工作主要進(jìn)展和取得的成果:
經(jīng)過對(duì)各關(guān)鍵點(diǎn)可能造成不良因素進(jìn)行梳理并制定相應(yīng)措施,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步的驗(yàn)證,逐步消除存在的諸多問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際特性不斷優(yōu)化物料堆存取方案.
2.1查找問題,對(duì)癥下藥:
通過2年來冶金原燃料進(jìn)場(chǎng)后在原料分廠內(nèi)部物流管理中暴露出的缺陷,系統(tǒng)整理出了進(jìn)場(chǎng)冶金原燃料全流程物流管理存在的問題并逐一制定措施方案,從根本上解決問題。
1)翻車機(jī)效率提升及翻車機(jī)出料線改造
改造內(nèi)容:三臺(tái)翻車機(jī)前鉤改造實(shí)現(xiàn)控制流程自動(dòng)化、自動(dòng)提鉤裝置、出料線流槽、拖料皮帶及給料器變頻、對(duì)車牽車信號(hào)升級(jí)改造、新增安裝原2皮帶等一系列改造項(xiàng)目。
改造實(shí)施后效果:
a)三臺(tái)翻車機(jī)滿足了不同品種原料火車進(jìn)廠翻車需求 。
b)由翻車6分鐘/節(jié),分別提升到翻車4.5分鐘/節(jié)、翻車3.5分鐘/節(jié)、翻車3.7分鐘/節(jié).
2)2#汽車螺旋卸車改造:將2#汽車螺旋卸煤線C6線東側(cè)外墻及上部螺旋機(jī)軌道橫梁拆除(對(duì)應(yīng)點(diǎn)5#倉(cāng)處),C7線西側(cè)外墻及上部螺旋機(jī)軌道橫梁拆除(對(duì)應(yīng)點(diǎn)8#倉(cāng)處),放置兩臺(tái)150輪式挖掘機(jī)定點(diǎn)卸煤,同時(shí)保留C6線6#——13#倉(cāng)處螺旋軌道、C7線1#——7#倉(cāng)處螺旋軌道,這樣就可以保證C6、C7線各一臺(tái)螺旋在緊急情況下可以正常使用卸煤。
實(shí)施效果及作用:
1)原汽車螺旋卸煤機(jī)卸車105車/日增加到165車/日,可減員8人。
2)滿足了不同車型焦煤車輛的卸車。
3)所有汽車來煤均可在受煤坑卸車,可用大機(jī)堆高,圓形倉(cāng)內(nèi)場(chǎng)地可有效利用。
效益:
全年可節(jié)省費(fèi)用:(3.41-2.04)*180000*12+800000=295萬元)
3)降低燒結(jié)料場(chǎng)取料機(jī)設(shè)備故障率公關(guān):
2015年燒結(jié)料場(chǎng)因取料機(jī)故障產(chǎn)生混勻料倒運(yùn)136.9萬噸,原料分廠成立了取料機(jī)攻關(guān)小組,針對(duì)分析出的取料機(jī)故障原因逐一制定出對(duì)應(yīng)措施 :a規(guī)范取料小車牽引鋼絲繩安裝規(guī)范;b制定有效準(zhǔn)確的小車過限位糾正方法;c斗輪鏈條脫槽及斷裂要求更換斗輪的某一個(gè)支承輥對(duì)其余三組支撐輥高度進(jìn)行調(diào)整,安裝調(diào)整墊;規(guī)范輪體側(cè)擋輪磨損程度;d針對(duì)取料小車車輪故障采取更換周期,停機(jī)時(shí)檢查、緊固軸承座螺栓,周期性布油等措施。
通過攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施以及生產(chǎn)的合理組織、穩(wěn)定混勻料指標(biāo), 2016年1-9月混勻料倒運(yùn)14.9萬噸,同比2015年減少倒運(yùn)量122萬噸。
2.2簡(jiǎn)化卸車流程,制定卸車制度
通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐和摸索制定了進(jìn)場(chǎng)冶金原燃料的分流、導(dǎo)入、卸車的最優(yōu)化方案:
1).科學(xué)規(guī)劃綜合站臺(tái)物料品種的卸料場(chǎng)地及秩序。
2).測(cè)算卸車的步驟及卸車時(shí)間。
3).制定卸車標(biāo)準(zhǔn),形成卸車的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。
4).建立現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄及卸車聯(lián)系機(jī)制。
5).對(duì)3臺(tái)翻車機(jī)進(jìn)行了自動(dòng)化提速改造,提高了翻車機(jī)翻車效率60%。
6).實(shí)行翻車機(jī)操作、點(diǎn)檢、維修崗位一體化,大幅度降低了操作事故和設(shè)備故障率
7).3#翻車機(jī)改造實(shí)現(xiàn)了由單一品種原料向多品種原料翻車的轉(zhuǎn)型,消除了因2#翻車機(jī)故障導(dǎo)致進(jìn)場(chǎng)鐵精粉長(zhǎng)時(shí)間壓車延時(shí)的現(xiàn)象。
8).建立以調(diào)度為中心的協(xié)調(diào)管控機(jī)制,在進(jìn)場(chǎng)第一道關(guān)口做好物料分流要求。
方案實(shí)施后的效果:
1).通過合理料條布局,提高卸車效率,減少堆料取料的矛盾,同時(shí)避免火車與汽車卸運(yùn)時(shí)發(fā)生沖突,造成影響卸車的情況發(fā)生。
2).目前原燃料的分流、導(dǎo)入、卸車方案實(shí)施后,平均各點(diǎn)的日卸車量最大均可卸到180-260車之間,提高了卸車效率,減少進(jìn)廠車輛積壓。下圖為高爐料場(chǎng)從2014年至今月卸車車數(shù):
2.3優(yōu)化三大料場(chǎng)生產(chǎn)機(jī)具、提高機(jī)具使用效率:
對(duì)三大料場(chǎng)的機(jī)具重新測(cè)算后核減部分機(jī)具,對(duì)三大料場(chǎng)在線的裝載機(jī)、輪挖、鏈挖實(shí)行生產(chǎn)應(yīng)急、作業(yè)流程變動(dòng)全廠拉動(dòng)使用,消除機(jī)具作業(yè)不飽和閑置的現(xiàn)象,2016年原料分廠1-9月產(chǎn)生機(jī)具費(fèi)用483萬元,同比2015年減少機(jī)具費(fèi)用95萬元。
結(jié)語(yǔ)
鋼鐵企業(yè)既是各種冶金原燃料企業(yè)的用戶,原料分廠承擔(dān)著每年八鋼2000萬噸原燃料的進(jìn)場(chǎng)卸車、物料輸出的艱巨任務(wù),不可避免地會(huì)面臨物流周期相對(duì)較長(zhǎng)、成本相對(duì)較高、流程復(fù)雜、物流節(jié)點(diǎn)多等問題。料場(chǎng)空間有效利用率相對(duì)不足,倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、輸出以及物流信息等都具有互相制約、互相影響的內(nèi)在聯(lián)系,需要系統(tǒng)思考,總體規(guī)劃。