陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
基于PLC的輸送鏈自動潤滑控制系統(tǒng)
陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
輸送鏈自動潤滑控制系統(tǒng)的整體設(shè)計原理和方案,自動潤滑流程、PLC和觸摸屏的選型及軟件編程。開發(fā)出的輸送鏈自動潤滑控制系統(tǒng),經(jīng)過實際測試和使用,達到了輸送鏈的潤滑要求,有效提高了潤滑效率和潤滑質(zhì)量。
輸送鏈;自動潤滑系統(tǒng);PLC
輸送鏈作為運輸設(shè)備,在使用過程中處于連續(xù)運行狀態(tài),如果潤滑不良,將造成鏈條及鏈輪的快速磨損,降低設(shè)備使用壽命。采用人工潤滑方式,作業(yè)人員勞動強度大,潤滑效率低;人工加注量無法控制,存在漏加或多加的情況,潤滑效果難以保證。為此,開發(fā)一套先進、高效、可靠的自動潤滑控制系統(tǒng),以提高潤滑效率,保證鏈條的正常運行。
輸送鏈潤滑采用干油潤滑和稀油潤滑2種方式,干油潤滑鏈輪,稀油潤滑鏈條。干油潤滑設(shè)計為同步追隨的方式,將潤滑脂加入快速移動的鏈輪油杯中;稀油潤滑通過霧化的方式,將潤滑脂均勻噴涂在鏈條上。輸送鏈運行過程中,2種潤滑方式即可同時進行,也可單獨進行。
自動潤滑控制系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)和執(zhí)行機構(gòu)兩部分組成。控制系統(tǒng)以PLC為核心,GOT觸摸屏做為人機交互平臺,通過對觸摸屏的輸入信息和傳感器的信號進行運算處理后,發(fā)送指令給電磁閥控制執(zhí)行機構(gòu)工作。執(zhí)行機構(gòu)主要由干油加脂裝置(加脂槍和定位桿)、儲脂桶、回位氣缸、回位調(diào)速閥、定位傳感器和稀油加脂裝置等組成。
2.1 干油潤滑工作流程(1)設(shè)定好潤滑時間,按下干油潤滑啟動按鈕后,潤滑開始。(2)PLC發(fā)送信號給定位桿電磁閥,電磁閥打開,定位桿伸出,干油加脂裝置跟隨鏈輪向前運行,對油杯油嘴進行定位。
(3)加脂裝置到達加注點后,定位傳感器發(fā)送信號給PLC,干油加脂電磁閥打開,加脂槍伸出,對鏈輪油杯進行加脂。
(4)加注完成后,加脂槍縮回,定位桿縮回。
(5)回位電磁閥打開,回位氣缸推動加脂裝置復位。
(6)回位電磁閥關(guān)閉,回位氣缸復位,一個鏈輪的干油潤滑過程完成。
(7)如果潤滑設(shè)定時間未到,重復第1步到第6步,對其他鏈輪進行潤滑。
2.2 稀油潤滑工作流程
(1)設(shè)定好潤滑時間,按下稀油潤滑啟動按鈕后,潤滑開始。(2)定位傳感器感應到鏈節(jié)后,稀油加注電磁閥打開,加注槍噴出霧化的潤滑油對鏈節(jié)進行潤滑。
(3)定位傳感器信號消失后,稀油加注電磁閥關(guān)閉,一個鏈節(jié)的稀油潤滑過程完成。
(4)如果潤滑時間未到,重復第1步到第3步,對其他鏈節(jié)進行潤滑。
3.1 I/O表設(shè)計
為實現(xiàn)自動控制功能,經(jīng)統(tǒng)計,系統(tǒng)共需要開關(guān)量輸入信號12個,開關(guān)量輸出信號7個。輸入信號(X0~X13)包括6個按鈕信號和6個傳感器信號,輸出信號(Y0~Y6)包括3個指示燈信號和4個驅(qū)動電磁閥的信號,具體I/O點設(shè)計見表1。
表1 I/O輸入輸出表
3.2 PLC和觸摸屏選型
工況需要PLC的輸入點數(shù)量≥11,輸出點數(shù)量≥7??紤]到冗余備用點和系統(tǒng)運行速度,PLC選用三菱FX3u-32MT/DSS。該PLC內(nèi)置CPU,集成16個輸入點、16個晶體管輸出點,8 KB內(nèi)存,235個計數(shù)器,512個定時器以及8000個數(shù)據(jù)寄存器,CPU處理速度0.065 μs/基本指令。
觸摸屏是系統(tǒng)的人機界面,通過觸摸屏可以設(shè)置潤滑時間、潤滑節(jié)拍等參數(shù),以及對系統(tǒng)運行狀況進行監(jiān)控。本系統(tǒng)選擇三菱GOT1030-HBD觸摸屏,屏幕尺寸4.5英寸,分辨率288×96,每個畫面最多可組態(tài)50個觸控鍵,通過RS422接口與PLC進行通訊。
3.3 PLC程序設(shè)計
PLC程序設(shè)計采用三菱公司GX Work2編程軟件,使用梯形圖編制程序。梯形圖程序編譯成功后,通過RS422通訊編程接口,將程序代碼下載到PLC處理器中。
整個系統(tǒng)程序分為手動控制、自動控制、參數(shù)設(shè)置、狀態(tài)監(jiān)控和故障報警5個模塊。系統(tǒng)程序結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 PLC控制系統(tǒng)程序結(jié)構(gòu)
(1)手動控制模式。通過觸摸屏可以對定位桿、干油加脂槍、回位氣缸、稀油加注閥、干油潤滑指示燈、稀油潤滑指示燈以及急停指示燈等相關(guān)器件的動作進行控制和測試,方便對系統(tǒng)進行調(diào)試和后期維護。手動控制程序如圖2所示。
圖2 手動控制程序
(2)自動控制模式。干油潤滑系統(tǒng)和稀油潤滑系統(tǒng)在PLC控制下自動完成潤滑和停止工作。系統(tǒng)需要具備定時停止功能和循環(huán)潤滑功能??梢岳肞LC內(nèi)置的時鐘繼電器設(shè)計定時停止功能。通過對M8013(秒脈沖)進行計數(shù),來實現(xiàn)定時功能,控制程序如圖3所示。到設(shè)定時間后,自動停止?jié)櫥?/p>
(3)循環(huán)潤滑功能。使用順序控制,采用步進的方法來實現(xiàn)。干油潤滑從定位桿定位到回位氣缸復位為一個潤滑循環(huán),完成對一個鏈輪的潤滑?;匚粴飧讖臀缓螅绻麧櫥O(shè)定時間未到,則繼續(xù)進行下個潤滑循環(huán)。干油潤滑順序控制程序如圖4所示。
(4)稀油潤滑。通過定位后向鏈節(jié)噴灑潤滑脂,完成對一個鏈節(jié)的潤滑。單個鏈節(jié)潤滑完成后,如果潤滑設(shè)定時間未到,則
圖3 自動定時控制程序
圖4 干油潤滑順序控制程序
繼續(xù)進行下個潤滑循環(huán)。稀油潤滑控制程序如圖5所示。
圖5 稀油潤滑控制程序
系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置程序?qū)崿F(xiàn)對潤滑時間、潤滑節(jié)拍等參數(shù)進行設(shè)置。狀態(tài)監(jiān)控程序可以實時監(jiān)控潤滑狀態(tài)和運行時間。故障報警程序可以在出現(xiàn)過限位、儲脂桶液位低等情況時,及時停止設(shè)備運行,對設(shè)備進行保護,并發(fā)出報警提示信息。
3.4 觸摸屏程序設(shè)計
觸摸屏程序設(shè)計采用三菱公司GT Work3編程軟件,根據(jù)需要組態(tài)監(jiān)控畫面、參數(shù)設(shè)置畫面和報警查詢畫面等。人機界面組態(tài)完成后,通過RS232通訊編程接口,將程序代碼下載到觸摸屏中。狀態(tài)監(jiān)控畫面可以對干油潤滑以及稀油潤滑的設(shè)定時間、運行時間和運行狀態(tài)等進行監(jiān)控。參數(shù)設(shè)置畫面可以對潤滑節(jié)拍、收槍時間、回位時間和潤滑間歇等參數(shù)進行設(shè)置。報警查詢畫面可以對系統(tǒng)的報警信息進行查詢和清除。
基于PLC的輸送鏈自動潤滑控制系統(tǒng)運行成本低,自動化程度高,安裝維護方便。整個潤滑過程,在PLC的控制下自動完成,提高了潤滑效率和潤滑質(zhì)量。后期還可通過通訊模塊,與輸送鏈設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)進行通訊。
系統(tǒng)設(shè)計完成后,在駕駛室輸送鏈上進行了測試,運行正常,系統(tǒng)軟、硬件設(shè)計達到了輸送鏈潤滑的各項要求。
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〔編輯 李波〕
H117.2
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.44