劉濤,孫麗影,齊愛(ài)靜,陳良超
(1.中油錦州石化分公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處,遼寧錦州121000;2.北京化工大學(xué),北京100029)
氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)原因及改進(jìn)措施
劉濤1,孫麗影1,齊愛(ài)靜1,陳良超2
(1.中油錦州石化分公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處,遼寧錦州121000;2.北京化工大學(xué),北京100029)
為解決錦州石化公司化工三車(chē)間氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)的問(wèn)題,分析管線(xiàn)振動(dòng)的原因,采取減少管線(xiàn)彎頭、提高焊接質(zhì)量、增加剛性支承等改進(jìn)措施。
氨壓機(jī);管線(xiàn);振動(dòng);原因;改進(jìn)
錦州石化公司化工三車(chē)間冷凍崗是順丁橡膠生產(chǎn)的輔助裝置,主要功能是為橡膠聚合裝置提供低溫冷凍鹽水,用以取走聚合反應(yīng)的熱量。其中,氨壓機(jī)是核心設(shè)備,冷凍崗共有8AS-17機(jī)組3臺(tái),8AS-12.5機(jī)組1臺(tái)。2008~2009年,公司對(duì)原來(lái)4臺(tái)故障率較高的氨壓機(jī)進(jìn)行了更換,重新將出入口管線(xiàn)進(jìn)行了配制。新設(shè)備投入運(yùn)行后,一直存在1#~3#氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題,生產(chǎn)過(guò)程中多次出現(xiàn)法蘭螺栓松動(dòng)、墊片泄漏的情況,這對(duì)操作人員的人身安全構(gòu)成直接威脅。為消除管線(xiàn)振動(dòng),保證生產(chǎn)安全,對(duì)氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)的原因進(jìn)行分析,制定了有針對(duì)行的改進(jìn)措施,并在檢修中得以實(shí)施,取得了預(yù)期效果。
1.1 氨壓機(jī)相關(guān)參數(shù)
冷凍裝置氨壓機(jī)共有4臺(tái),其中3臺(tái)型號(hào)為8AS-17,1臺(tái)型號(hào)為8AS-12.5,4臺(tái)氨壓機(jī)并聯(lián)安裝。相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 氨壓機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
表2 各測(cè)點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值mm
1.2 振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)
現(xiàn)場(chǎng)使用DK100便攜式測(cè)振儀對(duì)3臺(tái)氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)情況進(jìn)行測(cè)量,測(cè)點(diǎn)見(jiàn)圖1。各測(cè)點(diǎn)振幅值,見(jiàn)表2。
表2數(shù)據(jù)為單開(kāi)1臺(tái)壓縮機(jī)時(shí)的振動(dòng)數(shù)據(jù),如果同時(shí)開(kāi)2臺(tái)8AS-17氨壓機(jī),軸向振動(dòng)值最高可達(dá)到0.7 mm。
圖1 氨壓機(jī)入口管線(xiàn)軸測(cè)示意圖
1.3 管線(xiàn)振動(dòng)的原因分析
冷凍氨壓機(jī)屬于往復(fù)式壓縮機(jī),據(jù)文獻(xiàn)[1]報(bào)道,往復(fù)式壓縮機(jī)管道振動(dòng)原因通常有3種。
1.3.1 氣流脈動(dòng)
往復(fù)式壓縮機(jī)的工作特點(diǎn)是吸、排氣流呈間歇性和周期性,因此不可避免的要激發(fā)進(jìn)、出口管道內(nèi)的流體呈脈動(dòng)狀態(tài),使管內(nèi)流體參數(shù),如壓力、速度、密度等隨位置及時(shí)間作周期性變化,這種現(xiàn)象稱(chēng)為氣流脈動(dòng)。氣流脈動(dòng)對(duì)管線(xiàn)具有破壞作用,當(dāng)氣流沿管道輸送時(shí),遇到彎頭、異徑管、分支管、閥門(mén)等元件將產(chǎn)生隨時(shí)間變化的激振力,受該激振力作用,管系便產(chǎn)生一定的機(jī)械振動(dòng)響應(yīng)。壓力脈動(dòng)越大,振動(dòng)的頻率越高,管道的振幅及應(yīng)力也就越大。
1.3.2 共振
由于管道和內(nèi)部氣體構(gòu)成的系統(tǒng)具有一定的固有頻率,當(dāng)往復(fù)壓縮機(jī)激發(fā)的頻率與固有頻率相近或相等時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)于該階頻率的共振,包括氣柱共振和管道機(jī)械共振。
(1)壓縮機(jī)的運(yùn)行對(duì)管路產(chǎn)生周期性的激發(fā),當(dāng)氣柱對(duì)該激發(fā)做出響應(yīng)時(shí),就形成氣柱受迫振動(dòng),振動(dòng)的結(jié)果表現(xiàn)為壓力脈動(dòng)。當(dāng)激發(fā)頻率與氣柱固有頻率相等或相近時(shí),就會(huì)激發(fā)氣柱產(chǎn)生氣柱共振。
(2)共振的另一種形式是機(jī)械共振,由于壓縮機(jī)的管道系統(tǒng)根據(jù)配管情況、支撐類(lèi)型、支撐位置及邊界情況的不同,所以有自身的固有頻率。外界任何一種激振力,如壓縮機(jī)往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)的不平衡慣性力、氣流脈動(dòng)沖擊力、轉(zhuǎn)軸對(duì)中不良時(shí)的機(jī)械脈動(dòng)力等,都能引起管道的機(jī)械振動(dòng)。如果這些激振力的主頻率與管道的固有頻率一致,就會(huì)激起很強(qiáng)的機(jī)械共振。
1.3.3 機(jī)組本身的振動(dòng)
由于機(jī)組動(dòng)平衡性能差,安裝不對(duì)中,基礎(chǔ)設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)纫蛩鼐鶗?huì)引起壓縮機(jī)振動(dòng),從而使與之連接的管線(xiàn)也發(fā)生振動(dòng)。
1.4 管線(xiàn)振動(dòng)原因的確定
1.4.1 機(jī)組本身因素的判定
通過(guò)對(duì)冷凍氨壓機(jī)機(jī)組進(jìn)行空載運(yùn)行,在管線(xiàn)的相關(guān)測(cè)點(diǎn)位置測(cè)量,發(fā)現(xiàn)振值均在正常范圍內(nèi),這說(shuō)明管線(xiàn)的振動(dòng)不是由于機(jī)組本身的振動(dòng)引起的。
1.4.2 共振因素的判定
首先把氨壓機(jī)入口管線(xiàn)簡(jiǎn)化為一端封閉,一端開(kāi)口的聲學(xué)管道,然后通過(guò)計(jì)算共振管長(zhǎng)度,確定管線(xiàn)振動(dòng)是否存在氣柱共振。
(1)激發(fā)頻率和氣柱固有頻率分別按(1)~(3)式計(jì)算。
因?yàn)闅庵墓舱駰l件為f=(0.8~1.2)f固,所以,將式(1),(2)帶入(3)中,導(dǎo)出,得到系統(tǒng)管道共振的共振管長(zhǎng)度公式(4)。
也就是說(shuō),要使系統(tǒng)管線(xiàn)的長(zhǎng)度L在公式(4)計(jì)算范圍之外,才能避開(kāi)氣柱共振區(qū)。
式中m——壓縮機(jī)曲軸一轉(zhuǎn)內(nèi),在管道一個(gè)端口處,向管道吸、排氣次數(shù),單作用壓縮機(jī)m=1,雙作用m=2;
n——壓縮機(jī)轉(zhuǎn)數(shù),r/min,(氨壓機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)720 r/min);
c——?dú)怏w聲速,m/s
k——絕熱指數(shù),k(氨)=1.313
R——?dú)怏w常數(shù),R(氨)=49.79 J/kg·K
T——絕對(duì)溫度,T=273+3=276 K
i——振動(dòng)階數(shù),(i=1,3,5……)
將各數(shù)值代入(4)中得L=(1.12~1.68)m
通過(guò)計(jì)算可知,只要系統(tǒng)管道的長(zhǎng)度L在1.12~1.68 m之外,就能避開(kāi)氣柱共振區(qū)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,氨壓機(jī)入口管線(xiàn)長(zhǎng)度均超過(guò)1.68 m,都不在一階氣柱共振管長(zhǎng)的范圍內(nèi),因此,排除了管道系統(tǒng)的振動(dòng)是由于其長(zhǎng)度設(shè)計(jì)不合理造成的可能性。
(2)再來(lái)分析管線(xiàn)是否存在機(jī)械共振頻率。因管子、管件和支架組成的管道本身是一個(gè)彈性系統(tǒng),有一定的固有頻率,當(dāng)管線(xiàn)自身機(jī)械振動(dòng)固有頻率與激發(fā)頻率相接近時(shí),就會(huì)產(chǎn)生管線(xiàn)機(jī)械共振現(xiàn)象。如果氨壓機(jī)入口管線(xiàn)的機(jī)械固有頻率與激發(fā)頻率的2倍、4倍頻重合,就可造成管線(xiàn)的機(jī)械共振。降低機(jī)械共振的措施,一般是用對(duì)管線(xiàn)加固的方法來(lái)改變管系的機(jī)械固有頻率。
例如,從現(xiàn)場(chǎng)安裝情況可以看出,氨壓機(jī)管線(xiàn)支承非常簡(jiǎn)單,管線(xiàn)只是鋪設(shè)在上面,未進(jìn)行管線(xiàn)加固,而且支承與地面之間沒(méi)有地腳,其剛度、強(qiáng)度均不足(圖2),這樣,氨壓機(jī)管線(xiàn)非常容易產(chǎn)生機(jī)械共振。
1.4.3 管線(xiàn)走向及支承結(jié)構(gòu)因素的判定
氨壓機(jī)入口管線(xiàn)彎頭多(圖3),而且管線(xiàn)彎頭缺少固定支點(diǎn),彎頭處氣體運(yùn)動(dòng)方向的改變,使管線(xiàn)受到氣體沖擊力的作用,彎頭越多,管線(xiàn)受激振力就越大,管線(xiàn)的機(jī)械振動(dòng)也就越大。從現(xiàn)場(chǎng)情況可以看出,氨壓機(jī)入口管線(xiàn)結(jié)構(gòu)不合理,90°彎頭數(shù)量過(guò)多,從沉降罐到3#機(jī)入口,彎頭數(shù)量達(dá)到11個(gè),較多的彎頭使得介質(zhì)在管道中產(chǎn)生較大的激增力,加上往復(fù)式壓縮機(jī)的運(yùn)行本身就是一個(gè)周期性的激發(fā),這樣就導(dǎo)致了壓縮機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)(圖3)。
圖2 氨壓機(jī)入口線(xiàn)支承圖
通過(guò)分析知道,知道氨壓機(jī)入口管線(xiàn)振動(dòng)主要原因是因?yàn)槿肟诠芫€(xiàn)設(shè)計(jì)不合理,氣流脈動(dòng)產(chǎn)生的激振力較大;管線(xiàn)支承剛度不好,無(wú)管線(xiàn)加固手段,在一定的激發(fā)頻率下管線(xiàn)產(chǎn)生了機(jī)械共振等所致(圖4)。為此,在檢修中采取3方面措施加以改進(jìn)。
2.1 改變管線(xiàn)布置,減少?gòu)濐^數(shù)量
現(xiàn)場(chǎng)從氨壓機(jī)緩沖罐到氨壓機(jī)入口管線(xiàn)上彎頭數(shù)量達(dá)到12個(gè),為此,重新規(guī)劃入口線(xiàn)走向,將彎頭數(shù)量由原來(lái)的11個(gè)減少為4個(gè),這樣可以減少氣流對(duì)管道的激振力,從而減少管道的振動(dòng)。改造后的氨壓機(jī)管線(xiàn)(圖5)。
2.2 提高焊接質(zhì)量與管件標(biāo)準(zhǔn)
提高焊接質(zhì)量,要求施工過(guò)程中管線(xiàn)焊縫全部氬電聯(lián)焊,100%射線(xiàn)探傷合格,并采用三通代替原來(lái)直接在管道上的開(kāi)口(圖6)。其目的也是進(jìn)一步降低氣流對(duì)管道的激振力。
2.3 增加和加固管線(xiàn)支承
對(duì)振動(dòng)較大的入口管線(xiàn)增加支承,使用H形鋼代替原來(lái)的Φ159 mm鋼管(圖7)。同時(shí)對(duì)管卡部位進(jìn)行改進(jìn)和加固(圖8)。在支承基礎(chǔ)增設(shè)管墩。采取以上措施是為了改變管線(xiàn)的自振頻率,使之遠(yuǎn)離激振頻率,避免機(jī)械共振的發(fā)生[2-3]。
圖3 氨壓機(jī)入口線(xiàn)彎頭數(shù)量多
圖4 原有氨壓機(jī)入口線(xiàn)
圖5 改造后的入口管線(xiàn)
圖6 用三通代替原有管線(xiàn)開(kāi)口
圖7 氨壓機(jī)入口固定管線(xiàn)支架型式
通過(guò)減少管線(xiàn)彎頭數(shù)量、提高管件標(biāo)準(zhǔn)、增加管線(xiàn)固定強(qiáng)度與剛度等改進(jìn)措施,氨壓機(jī)入口管線(xiàn)的振動(dòng)明顯降低,取得了良好的效果。改造前后入口管線(xiàn)振動(dòng)檢測(cè)數(shù)值對(duì)比情況(表3)。不僅為氨壓機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ),也為類(lèi)似故障問(wèn)題的技術(shù)改造提供了經(jīng)驗(yàn)。
表3 改造前后振動(dòng)值對(duì)比
圖8 管線(xiàn)防抖支承及管墩
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〔編輯 王永洲〕
TE91
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.11