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        65高碳鋼盤條筆尖狀斷口失效機(jī)理研究

        2017-05-31 19:28:08孫福猛林晏民謝素霞
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年10期
        關(guān)鍵詞:盤條

        孫福猛+林晏民+謝素霞

        摘 要:研究分析了65高碳鋼盤條拉拔異常斷口,斷口的宏觀形貌呈筆尖狀。對(duì)其斷口表面和樣品縱截面及母材橫截面分別進(jìn)行了掃描電鏡及金相觀察。實(shí)驗(yàn)認(rèn)為心部有碳偏析存在,是造成筆尖狀斷口的主要原因。

        關(guān)鍵詞:盤條;筆尖狀斷口;碳偏析

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.10.007

        0 前言

        65鋼盤條具有高強(qiáng)度、高硬度、耐磨性等優(yōu)異的性能,因此廣泛用于鋼釘、鋼絲繩、鋼絞線、膠管鋼絲、胎圈鋼絲、彈簧鋼絲等的原料。盤條在拉拔過程中常出現(xiàn)斷線、斷絲的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)使生產(chǎn)無法進(jìn)行,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率帶來嚴(yán)重影響。盤條在拉拔過程中斷絲與其表面缺陷、心部偏析和內(nèi)部組織不正常有關(guān)。國內(nèi)某線材廠使用的65鋼在拉拔加工成鋼絲過程中發(fā)生斷裂,斷口呈筆尖狀形貌。此鋼的工藝流程為:鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐冶煉→LF爐精煉→方坯連鑄→鑄坯熱送→加熱爐→高線控軋控冷→精整。本文通過對(duì)此拉拔異常斷口進(jìn)行分析,探討其形成的原因。

        1 實(shí)驗(yàn)

        從二次加工生產(chǎn)企業(yè)取回同一批次不同冷拉拔程度斷裂的65高碳鋼試樣,拉拔程度分別為3.50mm、4.70mm、5.75mm筆尖狀斷口試樣各1支及母材試樣1支。檢測(cè)步驟如下:

        (1)先對(duì)宏觀斷口型貌進(jìn)行觀察,然后用金相精密切割機(jī)分別切下不同拉拔程度的三個(gè)試樣斷口,進(jìn)行掃描電鏡觀察。

        (2)對(duì)每個(gè)試樣不同位置切取縱截面3個(gè),通過粗磨、細(xì)磨、拋光、4%硝酸酒精溶液腐蝕后在光學(xué)顯微鏡下觀察拉拔情況,獲取有關(guān)拉拔過程信息。

        (3)對(duì)母材的橫截面進(jìn)行金相檢測(cè)。

        1.1 斷口宏觀形態(tài)

        筆尖狀斷裂試樣典型斷口宏觀形貌如圖1,1號(hào)試樣拉拔程度為3.50mm,2號(hào)試樣拉拔程度為4.70mm,3號(hào)試樣拉拔程度為5.75mm,3支試樣斷口都呈明顯的筆尖型,從試樣邊緣向心部凸起,且鋼材表面沒有明顯缺陷,因此拉拔斷裂原因初步推斷為斷口由心部向外擴(kuò)展斷裂[1]。

        1.2 掃描電鏡檢測(cè)

        采用KYKY-3800型掃描電鏡對(duì)1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)試樣斷口進(jìn)行高倍觀察,斷口處微觀形貌見圖2、圖3、圖4。從圖片可以看出試樣表面的撕裂嶺呈波浪狀從心部向外擴(kuò)散,判斷裂紋源于心部。

        1.3 金相檢測(cè)

        (1)在每個(gè)筆尖狀斷口試樣不同位置取3個(gè)小段分析其縱截面金相,分析結(jié)果如表1。每個(gè)試樣裂紋形態(tài)如圖5、圖6、圖7所示:

        1號(hào)到3號(hào)所有縱截面試樣呈現(xiàn)不同程度的從外部到心部的不均勻變形。 1號(hào)2號(hào)試樣用光學(xué)顯微鏡觀察縱向型貌,在心部發(fā)現(xiàn)裂紋從心部中間位置開始產(chǎn)生,向邊部擴(kuò)展,呈“V”字型。3號(hào)試樣只有中心一個(gè)小裂紋平臺(tái),且裂紋有V字型發(fā)展的趨勢(shì),即3號(hào)試樣內(nèi)部結(jié)構(gòu)形態(tài)是比較接近試樣拉拔前的起始形態(tài)。

        (2)對(duì)母材橫截面試樣拋光后用光學(xué)顯微鏡進(jìn)行金相檢測(cè),在100X條件下觀察,心部有明顯碳偏析存在如圖8。

        2 結(jié)果分析

        拉拔的外部到心部的不均勻變形是周期性 V形裂紋產(chǎn)生的外在原因。母材心部有碳偏析存在,其心部的塑性較差,試樣心部會(huì)更易先產(chǎn)生裂紋是V形裂紋產(chǎn)生的內(nèi)在原因。在拉拔過程中表層金屬變形量大, 心部塑性較差變形量小,當(dāng)拉拔變形到一定程度,表面變形大過試樣心部變形,外表面對(duì)心部產(chǎn)生拉應(yīng)力,加上試樣心部原來所受拉拔應(yīng)力,當(dāng)心部所受的拉應(yīng)力大于其抗拉能力時(shí),心部產(chǎn)生裂紋。由3號(hào)試樣縱截面圖可確定,試樣的裂紋起源于試樣心部。心部裂開以后,靠近心部的組織受力變大,應(yīng)力集中[2],裂紋由心部向邊緣擴(kuò)展,一邊受力一邊變形,只能以中心裂紋的形成來達(dá)到力的平衡和速度場(chǎng)的變化,即形成了V字型裂紋直至斷裂,最后形成筆尖狀斷口。

        導(dǎo)致中心偏析的直接原因可能是由連鑄方坯帶來的影響,方坯在結(jié)晶器結(jié)晶過程中同時(shí)向外移動(dòng),因內(nèi)外冷卻梯度的影響,中心液體溶質(zhì)較高, 隨著凝固的進(jìn)行, 中心液體越來越少并成糊狀, 失去流動(dòng)性, 同時(shí)富集溶質(zhì)的殘余液體沿枝晶間流動(dòng),凝固后形成中心偏析[3]。

        3 改進(jìn)措施及效果

        由于65鋼心部出現(xiàn)碳偏析是造成筆尖狀斷口形成的主要原因,因此在工藝上應(yīng)抑制心部碳偏析為主。特此采取了以下措施:

        (1)在連鑄結(jié)晶器和凝固末端區(qū)采用電磁攪拌[4],中包過熱度控制在35℃以內(nèi)進(jìn)行澆注,降低鑄坯的中心碳偏析。

        (2)為抑制心部碳偏析,在65鋼化學(xué)成分一致的情況下,應(yīng)適當(dāng)提高鋼水結(jié)晶過程中的冷卻速度,拉速控制在(2.0±1)m/min,使結(jié)晶盡快完成,減少碳偏析形成。

        通過改進(jìn)后,在100X條件下觀察,母材中心偏析得到緩解,如圖9。65高碳鋼拉拔性能得到了明顯的改善,改進(jìn)后一年內(nèi)客戶關(guān)于拉拔斷筆尖狀斷口的質(zhì)量異議起數(shù)為零起,滿足客戶的使用要求。

        4 結(jié)論

        65高碳盤條拉拔斷裂形成筆尖狀斷口的原因是方坯在結(jié)晶器結(jié)晶過程中心部形成碳偏析。線材中心偏析,心部塑性較差,客戶拉拔過程中早期心部產(chǎn)生裂紋,裂紋在力的作用下擴(kuò)展斷裂,導(dǎo)致形成筆尖狀斷裂。

        參考文獻(xiàn):

        [1]石敏,??★w,劉鳶杰.65鋼拉拔筆尖狀斷裂原因分析[C].方大特鋼科技股份有限公司.南昌.第九屆中國鋼鐵年會(huì)文集,2013:1-4.

        [2]李靜宇,蘇白蘭,張振申.高碳盤條拉拔斷口分析[J].金屬制品,2005(05):46-47.

        [3]杜立超,王忠偉,張華東等.SWRH82B盤條質(zhì)量引起的斷裂問題分析 [J].金屬制品,2010(05):62-65.

        [4]李祥才.60鋼線材拉拔斷裂原因分析[J].金屬制品,2004 (02):29-30.

        作者簡介:孫福猛(1990-),男,內(nèi)蒙古赤峰人,蒙古族,本科,金屬材料助理工程師,研究方向:金屬材料與熱處理。

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