廖理
【摘 要】文章介紹了廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司采用真空爐處理高銻粗錫并分離高銻粗錫中錫、銻的工藝特點(diǎn)、工藝指標(biāo)和生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)雜質(zhì)銻的開(kāi)路,避免雜質(zhì)銻在系統(tǒng)中惡性循環(huán),減少錫火法精煉過(guò)程產(chǎn)出的鋁渣,減輕精煉渣返回奧斯麥特還原熔煉的壓力,起到降低生產(chǎn)成本的作用。
【關(guān)鍵詞】真空爐;高銻粗錫;銻的開(kāi)路
【中圖分類號(hào)】TQ111.1 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2017)05-0157-03
0 前言
廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司自2011年從云南鼎邦公司引進(jìn)新型豎式真空爐投入使用后,不斷在自身的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)上探索利用真空爐實(shí)現(xiàn)雜質(zhì)銻的開(kāi)路,經(jīng)過(guò)多次對(duì)錫流程工藝的更改,逐步找到適合自身原料、工藝特點(diǎn)的雜質(zhì)銻開(kāi)路流程。此流程首先將錫精煉除砷、銻產(chǎn)出的鋁渣集中返回奧斯麥特爐敷麥特還原熔煉,使雜質(zhì)銻富集而得到高銻粗錫,再將高銻粗錫送到真空爐崗位采用真空爐蒸餾高銻粗錫的生產(chǎn)工藝,通過(guò)利用在真空狀態(tài)下錫、銻的沸點(diǎn)不同,通過(guò)多次蒸餾使雜質(zhì)銻逐步富集,最終得到含錫低于1.5%、含銻達(dá)到41%左右的鉛銻合金,期間產(chǎn)出的低銻粗錫返回精煉流程用于生產(chǎn)精錫,鉛銻合金送至鉛銻冶煉廠回收金屬鉛、銻。該生產(chǎn)工藝有利于減少金屬錫的損失,同時(shí)減少了雜質(zhì)銻在錫系統(tǒng)的循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)在錫系統(tǒng)中將雜質(zhì)銻開(kāi)路的目的,為雜質(zhì)銻的開(kāi)路提供了新途徑。廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司采用此工藝后每年可實(shí)現(xiàn)雜質(zhì)銻開(kāi)路約40 t,為降低錫精煉鋁粒消耗、減少錫精煉鋁渣的產(chǎn)出起到了重要作用。
1 工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)踐
1.1 工藝特點(diǎn)
針對(duì)傳統(tǒng)錫冶煉流程中產(chǎn)出的大量精煉渣在返回奧斯麥特爐還原熔煉時(shí)產(chǎn)出的高銻粗錫,采用真空蒸餾法分離錫、銻,將高銻粗錫在真空狀態(tài)下加熱到銻的沸點(diǎn)以上、錫的沸點(diǎn)以下,使粗錫中的金屬銻與粗錫中的鉛呈氣態(tài)揮發(fā),在真空爐冷凝罩上冷凝為液態(tài)鉛、銻合金收集后從下鉛管排出;而金屬錫不揮發(fā),最終流入蒸發(fā)底盤從下錫管排出,達(dá)到將雜質(zhì)銻從流程中實(shí)現(xiàn)開(kāi)路的目的。將下錫管流出的低銻粗錫再返回錫精煉傳統(tǒng)流程后,在加鋁除砷、銻作業(yè)中可以大幅降低精煉除雜所需的鋁粒消耗,減少精煉渣的返回處理。
1.2 工藝流程簡(jiǎn)介
在廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司,處理高銻粗錫需通過(guò)3次真空蒸餾處理(如圖1所示),真空爐一次處理原料為高銻粗錫,下錫管產(chǎn)出的粗錫含銻約0.5%,下鉛管產(chǎn)物中仍含有平均48.73%的錫,必須經(jīng)過(guò)二次蒸餾處理回收,同進(jìn)使雜質(zhì)銻進(jìn)一步富集;經(jīng)過(guò)二次蒸餾后,下錫管產(chǎn)物含雜質(zhì)銻為0.95%,對(duì)傳統(tǒng)錫精煉流程除雜鋁粒消耗有一定影響,但影響有限,因此在廣西來(lái)賓華錫冶煉公司仍將其返回用于錫精煉;三次蒸餾處理原料為二次蒸餾下鉛管產(chǎn)物,第三次蒸餾后在下鉛管得到含銻41.4%、含錫低于1.5%的最終產(chǎn)品:鉛銻合金,下錫管產(chǎn)物含錫為58.77%、含銻為22.13%,返回用于高銻粗錫的制備。
1.3 高銻粗錫的生產(chǎn)工藝指標(biāo)與生產(chǎn)實(shí)踐
1.3.1 一次蒸餾生產(chǎn)實(shí)踐
真空度:5~10 Pa;蒸發(fā)盤溫度:1 250~1 350 ℃;處理量:14~16 t/d;原料主要成分見(jiàn)表1;產(chǎn)物主要成分見(jiàn)表2。
從化驗(yàn)數(shù)據(jù)中可知:通過(guò)一次蒸餾后,真空爐產(chǎn)出的粗錫含錫平均達(dá)到了99.36%,含銻平均為0.50%,從錫含量、雜質(zhì)銻的含量上看,其質(zhì)量?jī)?yōu)于公司奧斯麥特爐產(chǎn)出粗錫(Sn96%、Sb0.87%),粗錫的質(zhì)量得到提純。該粗錫進(jìn)入傳統(tǒng)火法精煉流程后,對(duì)降低精煉除雜時(shí)鋁粒消耗是有利的。一次蒸餾使高銻粗錫中的雜質(zhì)銻得到進(jìn)一步富集,得到的下鉛管產(chǎn)物含銻由處理前的3.65%提高到19.27%(見(jiàn)表3)。
1.3.2 二次蒸餾生產(chǎn)實(shí)踐
真空度:5~10 Pa;蒸發(fā)盤溫度:1 250~1 350 ℃;處理量:9~11 t/d;產(chǎn)物主要成分見(jiàn)表4、表5。
通過(guò)二次蒸餾,產(chǎn)出的粗錫含錫平均為98.03%,含銻平均為0.95%,粗錫含錫較奧斯麥特爐產(chǎn)出的粗錫高,粗錫含銻稍高于奧斯麥特爐產(chǎn)出粗錫,該粗錫在精煉流程處理時(shí)在鋁粒的消耗上與處理奧斯麥特爐產(chǎn)粗錫消耗的鋁?;境制?。二次蒸餾后,下鉛管合金產(chǎn)物平均含Sn由48.73%降低至16%、雜質(zhì)銻富集到23.8%,為最終實(shí)現(xiàn)錫和銻的分離、減少金屬錫的損失提供有利條件。
1.3.3 三次蒸餾生產(chǎn)實(shí)踐
真空度:5~10 Pa;蒸發(fā)盤溫度:1 150~1 250 ℃;處理量:7~9 t/d;產(chǎn)物主要成分見(jiàn)表6、表7。
經(jīng)過(guò)第三次蒸餾,得到的三次粗錫含Sn平均為58.77%、含Sb為22.13%、含鉛14.23%,在真空爐生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)該粗錫直接再次入真空爐處理,極易引起真空爐下料管堵塞,而經(jīng)過(guò)三次蒸餾后,三次粗錫產(chǎn)出量為最初高銻粗錫投入量的5%~7%,產(chǎn)出量少,因此在廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司的生產(chǎn)實(shí)踐中采取返回高銻粗錫制備工序。三次蒸餾后,在下鉛管得到鉛銻合金含Sn平均為0.67%,達(dá)到公司工藝要求(≤1.5%),含Sb平均41.40%,產(chǎn)出量為最初高銻粗錫投入量的8%?,F(xiàn)廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司每月產(chǎn)出高銻粗錫約100 t,通過(guò)采用真空蒸餾分離錫、銻工藝,每月可為系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)3 t雜質(zhì)銻開(kāi)路、減少除銻所用鋁粒1.5~1.8 t。
2 真空爐處理高銻粗錫工藝待解決的問(wèn)題
從廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司利用真空爐處理高銻粗錫的生產(chǎn)來(lái)看,雖然在錫、銻分離上取得非常好的實(shí)際效果,但是仍存在一些待解決的問(wèn)題,主要如下。
(1)石墨件損耗高,且價(jià)格昂貴。新型真空爐較傳統(tǒng)老式真空爐相比,有處理量大、爐內(nèi)溫度高、適合處理復(fù)雜原料等優(yōu)勢(shì),但新型真空爐對(duì)石墨件要求更高,體現(xiàn)在以下方面:高溫狀態(tài)下,作為真空爐核心的石墨發(fā)熱體易出現(xiàn)裂縫而損壞;一旦出現(xiàn)漏氣、真空爐下降時(shí),石墨蒸發(fā)盤、發(fā)熱體在高溫下與氧接觸損耗。
(2)下料管易堵塞。由于真空爐下鉛管、下錫管設(shè)計(jì)存在一些缺陷,在斷料、下鉛管中物料含銻高于50%以上時(shí),容易造成下料堵塞而使?fàn)t內(nèi)短路死爐,降低了真空爐的開(kāi)機(jī)效率;此外,在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)高銻粗錫含鐵量的升高易造成下錫管堵塞,由于真空爐化料系統(tǒng)、進(jìn)料系統(tǒng)及出料系統(tǒng)均為鋼材質(zhì),高溫原料、產(chǎn)出物料與其接觸后均會(huì)使鐵溶解,特別是在真空爐三次蒸餾時(shí)原料含鐵最高可達(dá)到0.2%~0.3%,雜質(zhì)鐵與不揮發(fā)物從下錫管中流中,在降溫過(guò)程中,鐵的析出形成高熔點(diǎn)合金,易導(dǎo)致下錫管堵塞。
(3)下錫管易損壞。由于真空爐下錫管采用石墨內(nèi)襯、鋼管外殼,冷卻方式為水冷,在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)下錫管中流量比較小時(shí),不揮發(fā)物在下錫管內(nèi)壁向下流動(dòng)可能出現(xiàn)不均勻,而使下錫管溫度也出現(xiàn)不均勻,下錫管受溫度差影響容易發(fā)生彎曲、石墨內(nèi)襯斷裂;下錫管外殼為鋼材料,在高溫狀態(tài)下與金屬錫直接接觸易受錫液腐蝕而漏氣;下錫管與冷卻水接觸面氧化腐蝕而漏氣。
(4)漏氣時(shí)維修工作量大。真空爐必須在真空狀態(tài)下工作,出現(xiàn)輕微漏氣時(shí),如果缺乏精確的檢測(cè)手段,人工檢查很難察覺(jué),必須對(duì)真空爐所有密封系統(tǒng)進(jìn)行檢查,重復(fù)進(jìn)行拆爐、裝爐操作,尤其是進(jìn)行電極密封件檢查時(shí),需完全拆除電極后才能操作。
3 結(jié)語(yǔ)
廣西來(lái)賓華錫冶煉有限公司自采用真空爐處理高銻粗錫以來(lái),在減少鋁粒消耗、降低精煉渣產(chǎn)出等已起到促進(jìn)作用,顯示了真空爐在分離錫、銻上的優(yōu)勢(shì)。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]黃位森.錫[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.
[2]來(lái)賓華錫冶煉有限公司.質(zhì)量月報(bào)[N].2017-01-04.
[3]來(lái)賓華錫冶煉有限公司.有色金屬工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表[Z].2017.
[責(zé)任編輯:陳澤琦]