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        注塑后擾流板漏水問題的分析與解決

        2017-05-30 10:48:04徐文萍鄭興華
        企業(yè)科技與發(fā)展 2017年4期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

        徐文萍 鄭興華

        【摘 要】隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,消費者對汽車品質(zhì)的要求越來越高,新車型研發(fā)周期逐漸縮短、更新?lián)Q代速度愈來愈快。在新車型研發(fā)過程中,出現(xiàn)問題時快速的問題響應、原因分析、問題解決至關(guān)重要。文章以上汽通用五菱汽車股份有限公司的CN112車型后擾流板漏水問題為例,對問題原因查找的思路、問題的原因及控制措施進行介紹,為此類問題提供借鑒與幫助。

        【關(guān)鍵詞】注塑后擾流板;結(jié)構(gòu);漏水

        【中圖分類號】U462 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2017)04-0059-04

        0 前言

        后擾流板是指安裝在汽車尾部上端類似倒裝的飛機尾翼的塑料件,一般采用2種成型方法:吹塑成型和注塑成型,其中輕量化、低成本的單層注塑后擾流板得到各汽車制造廠商的相繼開發(fā)和使用。上汽通用五菱汽車股份有限公司的CN112車型注塑后擾流板在過淋水試驗時出現(xiàn)大量漏水的情況,漏水量大且水流直接落到車內(nèi)地毯上,嚴重影響下線合格率與公司的生產(chǎn)效率,需迫切解決此問題。

        結(jié)合其他車型的一些類似問題的處理經(jīng)驗,我們總結(jié)出了查找問題原因的一般方法:①分析設(shè)計是否有誤;②調(diào)查現(xiàn)狀,找出問題癥結(jié);③分析原因,找出所有的末端因素;④對所有的末端因素逐一分析,找出關(guān)鍵因素;⑤針對關(guān)鍵因素給出措施。下面就此問題的解決過程進行論述。

        1 設(shè)計狀態(tài)分析

        從圖1可以看出,后擾流板主要密封方式有以下幾種:①螺栓安裝點處尾門壓緊螺栓密封墊以達到密封效果;②卡扣安裝點處尾門壓緊卡扣密封墊以達到密封效果;③水從上端進入擾流板后從擾流板下端與后擋玻璃配合處流出。

        根據(jù)上述分析,若實際零件達到設(shè)計要求,不應有漏水情況的出現(xiàn),需要進一步查找后擾流板漏水的原因。

        2 現(xiàn)狀調(diào)查

        經(jīng)總裝車間反饋,后擾流板的漏水位置都在右邊,初步懷疑后擾流板右端安裝點漏水,為進一步驗證,將后擾流板所有安裝點處底部割開,發(fā)現(xiàn)最右端2顆卡扣與尾門外板未貼合,卡扣密封墊上有明顯的水痕,而其他安裝點密封墊與尾門貼合緊密,得出后擾流板漏水的癥結(jié)為后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合。

        3 原因分析

        針對后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合這一問題癥結(jié),經(jīng)過認真討論和現(xiàn)場深入調(diào)查,最后確認了9項末端因素(如圖2所示):SOS中未規(guī)定卡扣裝配順序;員工未按SOS操作;后擾流板尺寸偏長,卡扣不易拍進;后擾流板主體卡扣安裝座尺寸小,卡扣無法自動調(diào)節(jié);卡扣結(jié)構(gòu)類似,混裝后不易識別;上端限位柱膠套硬度大頂住尾門,卡扣拍不進;后擾流板最右端螺栓安裝座安裝面高;尾門外板開孔偏大,不符合設(shè)計要求;卡扣拔出力偏小,容易從尾門孔中脫出。

        通過對收集的9個末端因素進行調(diào)查分析和現(xiàn)場檢查,最后得出引起后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合的要因有以下4個。

        (1)后擾流板尺寸偏長,卡扣不易拍進。前期試模時生產(chǎn)出的后擾流板表面縮印嚴重,為解決縮印問題,注塑后擾流板時將保壓壓力增至130 MPa,而一般ABS材料的保壓壓力為60~70 MPa,保壓壓力過大導致產(chǎn)品變形;在設(shè)計后擾流板模具結(jié)構(gòu)時進膠點數(shù)量設(shè)計為4個,進膠點數(shù)量少,存在長度方向變形;生產(chǎn)后擾流板時模具豎直放置,造成進膠上下不平衡,零件尺寸不穩(wěn)定。以上原因?qū)е潞髷_流板尺寸偏長,卡扣與尾門安裝孔位置有偏差,卡扣不易拍進。

        (2)后擾流板主體卡扣安裝座尺寸小,卡扣無法自動調(diào)節(jié)。如圖3所示,卡扣端部直徑為5 mm,后擾流板卡扣安裝座設(shè)計要求直徑為7 mm,卡扣有±1 mm的移動量,裝配時可以在一定范圍內(nèi)自動調(diào)節(jié),而通過測量,實際生產(chǎn)出的后擾流板卡扣安裝座直徑為6 mm,卡扣僅有±0.5 mm的移動量,導致卡扣卡入安裝座后太緊,無法自動調(diào)節(jié)彌補制造偏差。

        (3)后擾流板最右端螺栓安裝座安裝面高。造車階段,由于側(cè)圍及尾門外板尺寸精度不高,后擾流板裝車后與左側(cè)圍間隙為4.5~4.8 mm,與右側(cè)圍間隙為3.4~3.8 mm,左、右間隙不一致,為解決此感知質(zhì)量問題,后擾流板最右端螺栓安裝座面抬高了1.5 mm,為確認是否因此安裝面的抬高引起卡扣難裝配,將后擾流板在檢具上固定好,測量各卡扣安裝座面與檢具的間隙,結(jié)果表明最右端的2顆卡扣安裝座面與檢具間隙比其他的大1.3 mm左右,實際裝車時最右端螺栓緊固好后,鄰近的2顆卡扣很難拍進鈑金孔。

        (4)后擾流板卡扣拔出力偏小,容易從尾門孔中脫出。后擾流板通過塑料卡扣和螺栓與車身鈑金連接,裝配工人在鈑金內(nèi)側(cè)打螺母將螺栓緊固,此時螺栓密封墊與鈑金貼合緊密,能起到很好的防水作用,而卡扣是直接卡進車身鈑金孔里,此安裝方式對卡扣的插拔力有一定的要求。影響卡扣插拔力的主要尺寸為圖4中的a和b,車身鈑金安裝孔與a值相匹配,a值為φ9.0 mm,車身孔為φ8.5 mm;b值一般以40°~50°為宜,大于50°則卡扣卡不緊,易拔出;小于40°則卡扣難插入,裝配困難。經(jīng)過確認,后擾流板中卡扣的b值設(shè)計值為45°,而實際生產(chǎn)出的卡扣此處值為60°,卡扣易松脫。

        4 改進方案

        (1)針對原因一:①調(diào)整后擾流板的注塑工藝,將保壓壓力控制在60~70 MPa;修改后擾流板模具,進膠方式由4點改為6點進膠;模具由豎向放置改為橫向放置;②做檢測工裝,對長度超出要求范圍值的樣件做報廢處理。

        (2)針對原因二:對后擾流板卡扣安裝座進行修模,后擾流板卡扣安裝座直徑達到7 mm,卡扣卡入安裝座后能夠自動調(diào)節(jié)。

        (3)針對原因三:對后擾流板最右端螺栓安裝座修模,將安裝座面降低1.5 mm,使之與最初設(shè)計狀態(tài)一致。

        (4)針對原因四:從原因二的分析中可知,卡扣中的尺寸b值設(shè)計不合理,修改卡扣模具,使尺寸b值改進為45°,增大卡扣拔出力,改善裝配強度。圖5是A、B 2套模具修模后生產(chǎn)出的卡扣與修模之前的卡扣拔出力的對比,可以看出,改模后A、B 2套模具生產(chǎn)出的卡扣拔出力都比之前有所增加。

        5 效果檢查

        從圖6可以看出,措施全部斷點后,后擾流板漏水率將為0,說明改進措施切實有效。

        6 結(jié)論

        本文以CN112車型注塑后擾流板漏水問題為例,論述了此類問題的解決思路,通過本文論述的方法使問題得到有效解決,在不更改車身鈑金和增加整車成本的情況下進行改進,經(jīng)裝車驗證,改進后的零件徹底解決了后擾流板漏水問題。

        通過對注塑后擾流板漏水問題的分析及改進,得出經(jīng)驗,在以后進行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)時應當注意以下方面:①應根據(jù)零件使用區(qū)域,采用合適的安裝結(jié)構(gòu),以滿足使用要求。后擾流板作為安裝在尾門上部的外飾件,不僅起到裝飾作用,還可以有效地減少車輛在高速行駛時的空氣阻力,因此在以后的車型中應盡量減少卡扣的使用,改為使用強度高的螺栓,既可以提高安裝強度,又可以避免漏水問題的發(fā)生。②在開發(fā)過程中,應充分分析零件工藝結(jié)構(gòu)的合理性。模具結(jié)構(gòu)的合理性包括最佳的澆口數(shù)量、澆口位置及尺寸,合理的流道系統(tǒng)與冷卻系統(tǒng)等。通過模擬塑料在型腔內(nèi)的流動情況,分析熔體充填過程中的溫度變化情況、流速分布、制件的冷卻情況、壓力分布情況,分析整個零件的翹曲變形位置及翹曲變形量,分析產(chǎn)生翹曲變形的主要原因,并制定相應的改進措施,從而減少塑件廢品率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使零部件的設(shè)計更加合理,達到優(yōu)化設(shè)計的效果。③引起后擾流板漏水的原因有很多,在分析過程中我們應該針對問題找出所有可能的原因,將找出的各要素進行歸類、整理,再一一確認,最后找出問題的主要原因。

        參 考 文 獻

        [1]劉廷福.淺談注塑成型后擾流板的設(shè)計與應用[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2015(3):24-26.

        [2]王東峰,陳澤中,劉會,等.基于Moldflow的汽車擾流板模流分析及翹曲優(yōu)化[J].塑料工業(yè),2014(9):42-45.

        [3]王洪亮,劉心,何艷波,等.汽車后擾流板對兩廂車行駛穩(wěn)定性影響[J].科技傳播,2015(21):114-115.

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