李士博 王躍武
摘 要:文章針對精度異常故障的處理過程,重點(diǎn)論述數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的引發(fā)原因,以及引發(fā)精度異常的原因。并總結(jié)探討了故障類型有效的診斷以及處理方法,為數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)加工提供有力的技術(shù)參照,避免隱患問題對加工生產(chǎn)造成不利影響。最后針對案例中的故障處理方案進(jìn)行點(diǎn)評分析。
關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床;加工精度;異常故障;故障診斷
1 影響加工精度的因素
影響加工精度的因素中,檢測參數(shù)異常是最常出現(xiàn)的,除此之外還包括臥車機(jī)床在使用中被私自改造,原有控制體系運(yùn)行困難,機(jī)床各個(gè)部位各軸運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)誤差等。導(dǎo)致精度異常的原因有很多,因此在選擇故障診斷方法時(shí)也要具體表現(xiàn)。上述原因?yàn)橛布糠?,軟件控制程序問題也會(huì)影響到最終的加工精度,如控制程序與實(shí)際需求不相符合,在沒有對程序優(yōu)化前便開展加工任務(wù),都會(huì)產(chǎn)生誤差,在結(jié)果精準(zhǔn)度上也會(huì)受到影響。人物因素與系統(tǒng)因素共同促使也會(huì)使數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)加工精度異常故障,因此掌握引發(fā)原因后有針對性的進(jìn)行優(yōu)化預(yù)防,是提升數(shù)控機(jī)床加工精度的有效措施。
2 數(shù)控機(jī)床故障診斷方法
2.1 直觀法
問-機(jī)床的故障現(xiàn)象、加工狀況等;看-CRT報(bào)警信息、報(bào)警指示燈、電容器等元件變形煙熏燒焦、保護(hù)器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電氣元件焦糊味及其他異味;摸-發(fā)熱、振動(dòng)、接觸不良等。
2.2 參數(shù)檢查法
參數(shù)通常是存放在RAM中,有時(shí)電池電壓不足、系統(tǒng)長期不通電或外部干擾都會(huì)使參數(shù)丟失或混亂,應(yīng)根據(jù)故障特征,檢查和校對有關(guān)參數(shù)。
2.3 隔離法
在一些故障難以區(qū)分是數(shù)控部分,還是伺服系統(tǒng)或機(jī)械部分造成時(shí),通常采用隔離法。
3 加工精度異常故障診斷和處理實(shí)例
3.1 機(jī)械故障導(dǎo)致加工精度異常
故障現(xiàn)象:一臺(tái)數(shù)控車床,采用i5系統(tǒng)。在加工一種軸類零件球頭過程中,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成很大的切削誤差量(零件不圓,Z方向過切)。
故障診斷:調(diào)查中了解到,故障是忽然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個(gè)軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常,無任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)行檢查。
檢查機(jī)床精度異常時(shí)正在運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償,加工坐標(biāo)系(G54-G59)的校對和計(jì)算。
在點(diǎn)動(dòng)方式下,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,經(jīng)過視、觸、聽,對其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)噪音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng)時(shí),噪音更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。
檢查機(jī)床Z軸精度。用手搖脈沖發(fā)生器移動(dòng)Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。在單向運(yùn)動(dòng)保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),脈沖器每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度也良好。而在返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為4個(gè)階段:(1)機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)為d1=0.1mm> d2>d3(斜率小于1);(3)機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際沒移動(dòng),表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;(4)機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng)。無論怎樣對反向間隙進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各段變化依然存在,特別是(1)階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,(1)階段移動(dòng)的距離也越大。
分析上述檢查內(nèi)容,認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常,二是機(jī)械方面有故障,三是絲杠存在間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果是電機(jī)運(yùn)行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動(dòng)絲杠時(shí),返回運(yùn)動(dòng)初始有很大的空缺感。而正常情況下,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動(dòng)。
故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實(shí)受損,且有滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。
3.2 控制邏輯不妥導(dǎo)致加工精度異常
故障現(xiàn)象:一臺(tái)某機(jī)床廠家生產(chǎn)的數(shù)控車床,系統(tǒng)是廣州數(shù)控。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床X軸精度異常,精度誤差最小為0.008mm,最大為1.2mm。
故障診斷:檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,再次在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下運(yùn)行剛才的程序段,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床坐標(biāo)數(shù)值顯示為“-1024.891”,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm。按照同樣的方法,將X軸點(diǎn)動(dòng)移動(dòng)到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該程序段,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。用百分表對X軸進(jìn)行仔細(xì)檢查后,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閄軸重復(fù)定位誤差過大。在對X軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行檢查后,重新補(bǔ)償其誤差值,結(jié)果起不到任何作用。因此懷疑X軸絲杠、電機(jī)及系統(tǒng)參數(shù)等有問題。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息?進(jìn)一步檢查后發(fā)現(xiàn),此軸為45度方向的軸,當(dāng)X軸松開時(shí)滑板向下掉,X軸電機(jī)不好用造成了誤差,更換電機(jī)現(xiàn)象消除。
4 結(jié)語
通過對數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障診斷和處理方法進(jìn)行探討,把生產(chǎn)中所遇到的實(shí)際問題及解決方法加以歸納,充實(shí)了教學(xué)內(nèi)容并滲透到生產(chǎn)實(shí)踐中,不但讓學(xué)生掌握了解決問題的方法,更重要的是培養(yǎng)了學(xué)生實(shí)際操作能力、運(yùn)用知識分析和解決問題的能力,達(dá)到技工學(xué)校教育教學(xué)的目標(biāo),使學(xué)生成為適應(yīng)市場需求的實(shí)用型人才。
參考文獻(xiàn)
[1]姜云寬.基于在線最小二乘支持向量機(jī)的數(shù)控機(jī)床熱誤差建模與補(bǔ)償[J].閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2016,(4):117-120.
(作者單位:沈陽機(jī)床股份有限公司中捷立加分公司)